【摘要】鍍鋅工藝要求鋅鍋的液位控制在一個相對穩(wěn)定的范圍內,這就要求液位測量必須實時反映現(xiàn)場情況。本文論述了鋅液位測量原理,并根據(jù)實際情況,設計了PLC濾波系統(tǒng),得到比較準確的液位值,為液位自動控制提供了準確的參考值。
【關鍵詞】相位激光測距;濾波;比例控制
前言
鋅鍋液位的穩(wěn)定性對鍍鋅工藝影響非常大,所以要求加鋅系統(tǒng)能夠根據(jù)液位的微小變化自動加鋅。但是,由于鋅鍋實際工作環(huán)境的影響,使得實測值存在很多干擾,不能真實的反映鋅液的實際量,需要濾除這些干擾后,測量值才有參考價值。而外方的系統(tǒng)中沒有對測量的液位值進行處理,就直接發(fā)送到控制系統(tǒng)中。首鋼京唐1號鍍鋅線根據(jù)生產實際,在系統(tǒng)中添加了濾波模塊,解決了測量信號的干擾問題,給自動控制提供一個準確的參考值。
1、相位測量原理
相位激光測距通過測量高頻調制相位差來實現(xiàn)測距。用無線電波段的頻率,對激光束進行幅度調制并測定調制光往返一次所產生的相位延遲,光信號經被測目標反射后由測距系統(tǒng)放大,通過測定反射后的信號與參考信號的相位差Δφ,再根據(jù)調制光的波長換算此相位延遲所代表的距離[1]。設激光在A、B兩點間往返一次所需時間為t,則A、B兩點間距離D可表示為:
D=ct/2(1)
式中, c為光在大氣中傳播的速度。
若調制光角頻率為ω,在待測量距離D上往返一次產生的相位延遲為φ,則對應時間t 可表示為:
t=φ/ω(2)
將公式(2)代入公式(1)中,距離D可表示為:
D=ct/2= cφ/2ω=c(Nπ+Δφ) /(4πf)=c(N+ΔN)/4f (3)
式中:φ表示信號往返測線一次產生的總的相位延遲;ω表示調制信號的角頻率,ω=2πf;N表示測線所包含調制半波長個數(shù);Δφ表示信號往返測線一次產生相位延遲不足π部分;ΔN表示測線所包含調制波不足半波長的小數(shù)部分。
在給定調制和標準大氣條件下,c/(4πf)是一個常數(shù),此時距離的測量變成了測線所包含半波長個數(shù)的測量和不足半波長的小數(shù)部分的測量即測N或φ,由于近代精密機械加工技術和無線電測相技術的發(fā)展,已使φ的測量達到很高的精度[2]。
相位式激光測距儀主要包括調制信號發(fā)生器,相位的測量,相位信息的處理等幾大部分。隨著近年來微光學和二元光學、非球面技術的快速發(fā)展,相位激光測距儀的光學系統(tǒng)逐漸微型化、性能有了極大提高。并且由于深亞微米加工技術的不斷成熟、高速發(fā)展的電子器件性能的不斷提高和采用中頻采樣的測相方法,精簡了測相系統(tǒng), 避免了高頻率采樣所帶來的測量困難,信號處理電路系統(tǒng)的集成化和數(shù)字化的程度更高[3]。相位激光測距整機的復雜度也隨之降低,使得相位激光測距儀趨向小型化,高精度方向發(fā)展。
2、相位測距儀在鋅鍋液位測量中的應用
首鋼京唐CGL1的鋅液位測量系統(tǒng)包括傳感器和PLC信號處理系統(tǒng)兩部分。傳感器型號:SICK DME3000),液位測量精度: +/- 1 mm。
實測液位值反映了測量點的液位變化。在實際應用中,傳感器和鋅液面之間的距離提供給PLC,由PLC計算出鋅液的位置。傳感器上傳的值存在較多的干擾因素,可能原因有:氣刀的高壓氣流吹動鋅液面,帶鋼以一定的速度通過鋅液,沉沒輥的轉動,加鋅對鋅液面的沖擊,鋅液面存在過多浮渣,浮渣加劇了測量點位置的波動,撈渣行為等
通過觀察數(shù)據(jù)曲線,可以看出實測值存在突發(fā)性的大幅度的干擾并伴有明顯的明顯的周期性波動,需要濾除這些干擾信號,才能得到有效的鋅鍋液位參考值。
濾波是將信號中特定波段頻率濾除的操作,是抑制和防止干擾的一項重要措施。是根據(jù)觀察某一隨機過程的結果,對另一與之有關的隨機過程進行估計的概率理論與方法。根據(jù)需要設計了兩個串聯(lián)的濾波器,第一個濾除突發(fā)性的干擾波,第二個濾除周期性的波動。
第一、濾除突發(fā)性的干擾波,在實際應用中,鋅液的消耗與加入是比較緩慢的,一塊鋅錠對液面的貢獻大約是十五毫米,撈渣時,液面擾動比較大,有時超過數(shù)十毫米,這就有可能造成控制系統(tǒng)誤動,將整塊鋅錠加下去,而實際上這是不必要的,也是不允許的。設計一個有條件的輸出,在一個循環(huán)周期后如果輸入與輸出差值超過了設定的限度值,輸出不再跟隨輸入變化,這種濾波器可以有效濾除短時間內大幅度的干擾。濾波程序的實現(xiàn)如下:
IF ABS(var_out)<= ABS(diff) THEN
out:=in;
lim:=1;
ELSE
lim:=true;
END_IF;
IF reset=true THEN
out:=in;
END_IF;
第二、濾除高頻波動,由于測量信號存在明顯的高頻性波動,在采樣過程中可能產生頻率的疊加,所以濾除高頻性波動變的很必要了。這里我們用到了一種比例控制器來解決這個問題。比例控制也稱“有差控制”,輸出的變化與輸入控制器的偏差成比例關系,偏差越大輸出越大。實際應用中,比例度的大小應視具體情況而定,比例度太小,控制作用太弱,不利于系統(tǒng)克服擾動,余差太大,控制質量差,也沒有什么控制作用;比例度太大,控制作用太強,容易導致系統(tǒng)的穩(wěn)定性變差,引發(fā)振蕩。對于反應靈敏、放大能力強的被控對象,為提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性,應當使比例度稍小些;而對于反應遲鈍,放大能力又較弱的被控對象,比例度可選大一些,以提高整個系統(tǒng)的靈敏度,也可以相應減小余差。單純的比例控制適用于擾動不大,滯后較小,負荷變化小,要求不高,允許有一定余差存在的場合。工業(yè)生產中比例控制規(guī)律使用較為普遍。在本濾波器中中,恰恰利用了小比例系數(shù)下,輸入對輸出控制作用變弱,設計了一個帶疊加的比例控制器,可以通過改變K值,來調節(jié)輸出的變化量,在周期性的輸入中,可以把K值設的小一些,(此程序中K=0.001)削弱波動對輸出的影響。
濾波函數(shù)如下:
Yn=Yn-1 + K(Xn- Yn-1)
在程序中的實現(xiàn)
IF hold=1 then
out:=out*(1.0-K)+ in*k;
END_IF;
圖1中記錄了濾波前后的對比圖,圖中上下有波動的為實時測量的值,中間有一條比較平滑的曲線即是濾波后的值。
結論
鋅鍋液位測量系統(tǒng)在鋅鍋液位自動控制中有著非常重要的作用,本系統(tǒng)將測量數(shù)據(jù)經過濾波處理,得到的液位值誤差非常小,可以作為參考值用于液位的自動控制中,有效的解決了測量數(shù)據(jù)誤差大的問題,滿足生產要求。
參考文獻
[1]陳惠興.相位式光波測距儀[M].上海:上??茖W技術出版社,1981,12-37.
[2]高林奎,宋瑋.激光測距[M].北京:人民鐵道出版社,1977,102-168.
[3]王秀芳,王江,楊向東,王磊,吳志海.相位激光測距技術研究概述[J].激光雜志,2006, 27(2):4-5
作者簡介
盧杰(1982.10-):男,漢族,河北石家莊人,碩士研究生學歷,首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限公司,工程師,主要從事電氣自動化方向的研究工作。