【摘要】針對燃?xì)庹羝?lián)合發(fā)電濕式靜電除塵器電極板上的附著物進(jìn)行分析,探討其形成原因,提出處理建議。
【關(guān)鍵詞】發(fā)電;高爐煤氣;硫
1.前言
高爐煤氣,作為煉鐵過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品,也是鋼鐵企業(yè)內(nèi)部二次利用的重要能源,邯鋼利用富余的高爐煤氣進(jìn)行發(fā)電,避免了煤氣放散,具有良好的社會效益與經(jīng)濟(jì)效益。
2012年燃?xì)庹羝?lián)合發(fā)電(以下簡稱CCPP)1#系列發(fā)電機(jī)大修期間,在濕式靜電除塵器的集電極板上發(fā)現(xiàn)少量灰色附著物,由于該物質(zhì)存在使除塵器的進(jìn)出口壓差增大,發(fā)電負(fù)荷難以提高。2013年7月,CCPP1#系列再次出現(xiàn)濾網(wǎng)堵塞現(xiàn)象,堵塞問題的出現(xiàn)不但減少了可觀的效益,而且給檢修維護(hù)帶來的巨大的費(fèi)用負(fù)擔(dān),高爐煤氣產(chǎn)生的未知物對用戶,乃至對管網(wǎng)安全運(yùn)行產(chǎn)生的影響不可估量。分析堵塞物成分及改善煤氣質(zhì)量是目前亟待解決的問題。
2.未知物分析過程
根據(jù)未知物來源情況,采用了如下檢測過程:
1)外觀、氣味觀察
粉末外觀為淡淡的黃色,氣味刺鼻。
2)燃燒
未知物燃燒為藍(lán)色火焰。
3)元素全掃描:將未知物首先以王水(HCL+HNO3)消解金屬及其化合物,再以氫氟酸溶解含硅化合物,溶解的樣品以原子發(fā)射光譜法進(jìn)行元素掃描。
4)全硫檢測:高溫轉(zhuǎn)化成硫酸鹽,以重量法測定硫的含量。
5)陰離子:利用去離子水溶解,檢測氟化物、氯化物、硝酸根、硫酸根含量。
分析結(jié)果見表1
3.結(jié)論和成因可能性分析
1)結(jié)論
從顏色、形狀及測試過程看,樣品中全硫含量以單質(zhì)硫?yàn)橹?,并明顯含有鈣離子。由于未知物含水量較高,若換算到固體未知物中,檢測結(jié)果會有明顯升高。
2)成因分析
高爐冶煉過程中,原料經(jīng)高溫,各種形態(tài)的硫及其化合物留在高爐煤氣中,經(jīng)過除塵脫水后進(jìn)入煤壓機(jī)前的濕式靜電除塵器,再經(jīng)高壓電離后形成單質(zhì)硫,由于單質(zhì)硫的化學(xué)性質(zhì)比較特殊,既有還原性,又有氧化性,所以在放電極和集電極表面都有單質(zhì)硫。例如煤氣中的硫化氫在氧氣不足或溫度較低時,容易生成單質(zhì)硫和水。
對2012年2013年高爐煤氣含塵量進(jìn)行統(tǒng)計分析,結(jié)果見表2
從含塵量數(shù)據(jù)來看,數(shù)值都在正常運(yùn)行范圍內(nèi),未知物的含水量本身較大,所以含塵量不是未知物形成的主要原因。
4#、5#、8#高爐濕法改干法,與脫鹽塔并行后,高爐煤氣硫化氫逐漸增加。另據(jù)CCPP大修經(jīng)驗(yàn)和近兩年高爐入爐料中焦炭硫含量升高的情況來看,煤氣含硫與干法除塵工藝及高爐入爐料相關(guān)。
4.建議
1) 建立高爐煤氣管網(wǎng)脫硫系統(tǒng),進(jìn)行煤氣脫硫。
2)控制源頭,降低焦炭中含硫量,提高焦炭質(zhì)量。
3)充分利用布袋除塵及脫鹽塔的噴堿系統(tǒng),增加布袋輸灰,對脫鹽塔補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)水源,提高藥劑濃度來控制煤氣的含塵量和含鹽量。
4)采取主動防御措施,定期對高爐煤氣硫含量,CCPP電除塵前后壓差及含塵量進(jìn)行監(jiān)測。