【摘要】本文介紹可調(diào)控噴射泵baelz590的工作原理,及其在氧化鋁拜耳法工業(yè)生產(chǎn)中對閃蒸槽產(chǎn)生的蒸汽乏汽二次利用實(shí)例。通過對比傳統(tǒng)解決方案,量化說明可調(diào)控噴射泵的節(jié)能效果。
【關(guān)鍵詞】可調(diào)控噴射泵;蒸汽系統(tǒng);節(jié)能
引言
閃蒸槽是拜耳法氧化鋁生產(chǎn)流程中的重要設(shè)備,它能否正常使用關(guān)系到整個生產(chǎn)流程能否連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。同時,閃蒸槽作為壓力容器,又是特種設(shè)備管理的重點(diǎn),事關(guān)重大,必須保證其安全運(yùn)行。中國鋁業(yè)中州分公司第二氧化鋁廠(簡稱中州二氧),在溶出機(jī)組配置了10臺閃蒸槽,串聯(lián)在一起用于溶出礦漿的降溫降壓,同時產(chǎn)生乏汽用于套管的預(yù)熱,是建立整個系統(tǒng)熱平衡的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。由于中州二氧套管換熱面積不足,導(dǎo)致乏汽利用率低,在末級(10級)閃蒸槽還有0.25MPa,溫度140℃左右的乏汽不能進(jìn)一步利用,傳遞至稀釋槽加熱循環(huán)水后排空,造成大量蒸汽浪費(fèi),也因有一定壓力存在給設(shè)備安全運(yùn)行造成隱患。通過在乏汽管路上增加可調(diào)控噴射泵,提高了乏汽利用效果,降低了末級閃蒸壓力,做到了節(jié)能減排,安全運(yùn)行。
1.可調(diào)控噴射泵工作原理
噴射泵是通過閥芯和文丘里管改變流體流速及壓力,達(dá)到混流的效果。
圖1描述了可調(diào)控噴射泵的結(jié)構(gòu)。射流以靜態(tài)壓力P01在射流噴嘴①中被加速,直至到達(dá)混流管③入口處,也就是抽吸流噴嘴②的末端,此時達(dá)到其最大速度Vt。由于其速度高,射流通過渦流切向應(yīng)力將抽吸流帶走。抽吸流以靜態(tài)壓力P03在抽吸流噴嘴中加速,至混流管入口處達(dá)到速度Vs。兩介質(zhì)在混流管中相互混合,并相互交換動量、動能及熱能?;炝髟诨炝鞴苣┒怂俅笮〗橛赩t與Vs之間。在擴(kuò)散管中混流速度下降到滿足實(shí)際需要的數(shù)值。
在射流噴嘴和抽吸流噴嘴中,根據(jù)伯努利方程流體壓力會下降,此壓力在混流管入口處達(dá)到最低值,也就是共同壓力P’。此壓力在混流管中由于上面提到的動量交換升高,并在擴(kuò)散管中由于速度降低繼續(xù)升高。
①射流噴嘴;②抽吸流噴嘴;③混流管;④擴(kuò)散管;⑤錐形針
V流速,(Vt射流、Vs抽吸流)
P壓力,H:噴射泵進(jìn)口處壓差P01-P03,h:噴射泵出口處壓差P04-P03,hs:P03與P’壓力差。
P01:初級網(wǎng)壓力,P03:設(shè)備回流壓力,P04:設(shè)備出水壓力,P’:噴嘴后壓力。
可調(diào)控噴射泵是傳統(tǒng)噴射泵和調(diào)控閥門的有機(jī)結(jié)合,既保留了噴射泵的混流效果,又具有調(diào)控閥門的可調(diào)控性??烧{(diào)控噴射泵通過調(diào)節(jié)噴嘴橫截面面積,保證噴嘴處流體在任意負(fù)荷下都擁有較高的流速,達(dá)到在0-100%負(fù)荷下均可調(diào)。
2.可調(diào)控噴射泵蒸汽節(jié)能方案的選擇
運(yùn)用可調(diào)控噴射泵將難于回收利用的低壓低溫乏汽與多余的溫度高、壓力高的乏汽混流后形成便于輸送可利用的蒸汽。
2.1加裝噴射泵之前中州二氧溶出I組閃蒸壓力及乏汽閥門開度、溫度表:
表1中可以看出:選擇1級閃蒸的高品質(zhì)乏汽與10級閃蒸低溫低壓乏汽通過噴射泵輸出多余乏汽再利用是最佳的。因在7閃加入后增濃溶出料漿,使得7-9級閃蒸槽液位高,乏汽閥門開度較小,故其壓力、溫度相差不大。
2.2為防止閃蒸乏汽過量輸出,中州技術(shù)中心計算出了閃蒸槽所具有的乏汽量,其中1閃乏汽量是35.8t/h,10閃乏汽量是9.7t/h,均高于其他閃蒸槽,因此,輸出1閃、10閃乏汽是利用乏汽效果最好的一種匹配。這也與表1中的結(jié)論一致。同時,技術(shù)中心計算得出:1閃可以輸出乏汽12-14t/h,對套管預(yù)熱不會產(chǎn)生大的影響。經(jīng)過計算,可以輸出10閃乏汽3-5t/h。噴射泵輸出乏汽總量是15-19t/h。
2.3可調(diào)控噴射泵輸出蒸汽的使用地選擇。經(jīng)過篩選,在中州二氧Ⅵ、Ⅶ組蒸發(fā)器使用條件較好,理由:一是距離溶出閃蒸乏汽管路較近:約120米,便于輸出利用。二是使用的新蒸汽參數(shù):壓力:0.55-0.6Mpa;溫度是:160-170℃;兩個蒸發(fā)機(jī)組流量:80~90t/h。使用噴射泵后輸出蒸汽容易滿足要求。可以替代新蒸汽。
3.可控噴射泵在閃蒸乏汽中的應(yīng)用
3.1乏汽量計量準(zhǔn)確、完善。
工藝簡圖1中可以看出:在1閃、10閃新增乏汽管路出口,噴射泵出口均安裝流量計。完善準(zhǔn)確的計量設(shè)施不僅能夠容易得出乏汽利用效果,對噴射泵安全穩(wěn)定的操控也起指導(dǎo)作用。
3.2在10閃乏汽出口管路加裝止回閥,目的是防止高壓汽回流至10閃,造成10閃超壓。止回閥承壓等級一定要大于1閃乏汽壓力。
3.3噴射泵進(jìn)出蒸汽管路都加裝壓力傳感器和現(xiàn)場壓力表,方便操作人員在控制室和使用現(xiàn)場都能掌握蒸汽壓力變化狀況。
4.投用可調(diào)控噴射泵效果
通過對可調(diào)控噴射泵實(shí)際運(yùn)行,跟蹤的閃蒸參數(shù),1閃壓力降低為2.5MPa,溫度降低至229℃;10閃壓力降低為0.19MPa,溫度降低至135℃左右。10閃壓力和溫度都用明顯的下降,乏汽利用量為18t/h,其中10閃乏汽量是4 t/h,符合生產(chǎn)要求。
按照新蒸汽成本100元/t計算,每月可節(jié)約新蒸汽費(fèi)用為129.6萬元,效益可觀。
10閃壓力減低,減少了乏汽排空浪費(fèi),也使容器的操作更安全,更穩(wěn)定。為后續(xù)流程提供了較好的生產(chǎn)操作平臺。
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