【摘要】為了解決因煤質(zhì)變差導(dǎo)致的輸灰系統(tǒng)輸送能力不足及冬季輸灰困難等問(wèn)題,通過(guò)改造壓縮空氣后處理設(shè)備,改善壓縮空氣品質(zhì);通過(guò)輸灰管道及出料閥改造、增加輸灰空壓機(jī)加強(qiáng)輸灰動(dòng)力、優(yōu)化輸灰控制程序提高整個(gè)輸灰系統(tǒng)輸送能力,解決了發(fā)電機(jī)組帶大負(fù)荷的后顧之憂,為更好的進(jìn)行配煤摻燒創(chuàng)造了條件,解決了飛灰環(huán)境污染難題。
【關(guān)鍵詞】300MW;輸灰系統(tǒng);空壓機(jī);環(huán)境污染
由于燃用煤質(zhì)較設(shè)計(jì)煤質(zhì)發(fā)生較大變化,燃用煤質(zhì)嚴(yán)重變差,我廠300MW鍋爐除灰系統(tǒng)輸送能力不能滿足煤質(zhì)變化后的要求,導(dǎo)致灰斗積灰嚴(yán)重,除塵器運(yùn)行受到威脅;就地放灰,導(dǎo)致雨水系統(tǒng)堵塞,環(huán)境污染嚴(yán)重、輔機(jī)運(yùn)行受到影響。本文從輸灰系統(tǒng)管道及輸送動(dòng)力入手,通過(guò)對(duì)輸灰管道改造、輸灰啟動(dòng)方式改變、輸灰空壓機(jī)及后處理設(shè)備改造,徹底解決了輸灰系統(tǒng)輸送不及時(shí)、堵灰、污染環(huán)境等難題。
一、除灰系統(tǒng)簡(jiǎn)介
我廠2×300MW鍋爐設(shè)計(jì)飛灰堆積密度0.7kg/m3,輸灰系統(tǒng)采用正壓濃相上引式氣力輸送方式將除塵器飛灰輸送到灰?guī)?,粗、?xì)灰分排。以一臺(tái)爐為一個(gè)單元,每臺(tái)爐設(shè)一套正壓濃相氣力輸送系統(tǒng),考慮了燃用校核煤種產(chǎn)灰量50%的裕量,系統(tǒng)最大出力設(shè)計(jì)25t/h,其中一電場(chǎng)占80%,二電場(chǎng)占16%,三電場(chǎng)占3.2%,四電場(chǎng)占0.8%。一電場(chǎng)故障時(shí),一電場(chǎng)占10%,二電場(chǎng)占72%,三電場(chǎng)占14.4%,四電場(chǎng)占3.6%。每臺(tái)爐設(shè)兩根輸灰管道,一電場(chǎng)四個(gè)倉(cāng)泵為一個(gè)輸送單元,一根輸灰管道輸送至原灰?guī)欤瑫r(shí)飛灰可通過(guò)庫(kù)頂管道切換閥進(jìn)入粗灰?guī)?。二、三、四電?chǎng)四個(gè)倉(cāng)泵各為一個(gè)單元,輪流用一根母管輸送至細(xì)灰?guī)?,同時(shí)飛灰可通過(guò)庫(kù)頂管道切換閥進(jìn)入原灰?guī)臁膳_(tái)爐共四條輸灰管道,輸送距離500米,升高約25米。
兩臺(tái)爐共設(shè)3座灰?guī)欤?座原灰?guī)欤?座粗灰?guī)欤?座細(xì)灰?guī)臁T規(guī)炫c粗、細(xì)灰?guī)熘g可互為備用,灰?guī)熘睆?2m,高25m,有效容積約1350m3。
干灰輸送采用壓縮空氣,系統(tǒng)各空壓機(jī)并聯(lián)運(yùn)行,氣源管路互通。兩臺(tái)爐為一個(gè)供氣單元,輸送氣源共設(shè)置3臺(tái)20m3/min空壓機(jī),額定排氣壓力0.75Mpa。每臺(tái)空壓機(jī)設(shè)置一臺(tái)冷凍式干燥器對(duì)壓縮空氣進(jìn)行干燥,每臺(tái)爐設(shè)一個(gè)容積為10m3的儲(chǔ)氣罐,兩臺(tái)爐運(yùn)行時(shí),空壓機(jī)二臺(tái)運(yùn)行,一臺(tái)備用。
輸灰程序設(shè)計(jì):兩臺(tái)爐同時(shí)運(yùn)行時(shí),1、2號(hào)爐一電場(chǎng)兩條管道即滿即送,兩臺(tái)爐的二、三、四共六個(gè)電場(chǎng)輪流輸灰,每次最多允許三根管道同時(shí)輸灰。另外,每各單元輸送程序的啟動(dòng)受輸送壓縮空氣壓力的限制,如有其他單元正在輸送,整個(gè)壓縮空氣系統(tǒng)的壓力小于0.55MPa時(shí),為防止輸送過(guò)程中出現(xiàn)干灰沉積管道造成堵管,已具備輸送條件的單元不啟動(dòng)輸送程序,要等待其他管道輸送完成,壓縮空氣壓力達(dá)到0.55MPa時(shí)才啟動(dòng)程序輸送。
二、現(xiàn)狀分析
由于采用冷凍式干燥器處理后的壓縮空氣露點(diǎn)溫度在2~10℃,在冬季環(huán)境溫度達(dá)到零度以下時(shí),處理后的壓縮空氣依然有水析出,析出的水在節(jié)流孔處凍結(jié),壓縮空氣根本無(wú)法進(jìn)入輸灰系統(tǒng),干灰無(wú)法輸送,灰斗滿灰,就地放灰。
由于機(jī)組燃煤較設(shè)計(jì)煤質(zhì)差(設(shè)計(jì)煤質(zhì):收到基低位發(fā)熱量24.87MJ/kg,收到基灰分16.86%;鍋爐滿負(fù)荷時(shí)燃煤量為112.7t/h,產(chǎn)灰量16.55t/h。燃用煤質(zhì):收到基低位發(fā)熱量17.69MJ/kg,收到基灰分29.93%;鍋爐滿負(fù)荷時(shí)燃煤量為158.44t/h,產(chǎn)灰量約40.3t/h。),產(chǎn)灰量是原設(shè)計(jì)的2.5倍,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)輸灰系統(tǒng)最大設(shè)計(jì)出力,導(dǎo)致除塵器一電場(chǎng)灰斗料位迅速升高,堵塞倉(cāng)泵落料透氣管管口,一電場(chǎng)無(wú)法落料,只能退出除塵器一電場(chǎng)運(yùn)行。此時(shí)一電場(chǎng)灰斗只收集鍋爐沉降灰(顆粒較大,密度大,難輸送),70%的灰量落入二電場(chǎng)灰斗,需要二電場(chǎng)輸送單元送至灰?guī)?。而二電?chǎng)與三、四電場(chǎng)共用一根母管輸送,雖停止三、四電場(chǎng)參與自動(dòng)程序,輸灰壓縮空氣壓力也不能滿足一電場(chǎng)和二電場(chǎng)的輸送,最終導(dǎo)致一電場(chǎng)因沉降灰無(wú)法輸送就地放灰,二電場(chǎng)料位升高透氣管被堵倉(cāng)泵無(wú)法落料就地放灰。尤其在冬季、夏季用電高峰時(shí)必須大負(fù)荷運(yùn)行時(shí)放灰長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月。
干灰飛揚(yáng)造成嚴(yán)重的環(huán)境污染事件,影響周?chē)o機(jī)運(yùn)行條件,機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行無(wú)法保障,干灰堵塞雨水系統(tǒng)。
問(wèn)題總結(jié):1、除灰空壓機(jī)后處理用冷凍式干燥器處理的壓縮空氣露點(diǎn)溫度高,不能滿足本地區(qū)冬季低溫時(shí)的壓縮空氣品質(zhì)要求。
2、干灰輸送管道設(shè)計(jì)只能滿足設(shè)計(jì)煤質(zhì)要求,不能滿足因煤質(zhì)變差、灰量增大的輸送要求,影響配煤摻燒。
3、兩臺(tái)爐同時(shí)運(yùn)行時(shí),三臺(tái)空壓機(jī)運(yùn)行壓縮空氣量不能滿足輸灰壓力要求。
三、除灰及壓縮空氣系統(tǒng)設(shè)備改造
1.輸灰系統(tǒng)管道改造
1.1管道改造
按下式計(jì)算除塵器的最大排灰量Gh[1]:
式中:Gh—鍋爐的排渣量,t/h;
—鍋爐平均實(shí)際耗煤量,t/h;
—燃煤收到基灰分,%;
—收到基低位發(fā)熱量,kJ/kg;
—鍋爐未完全燃燒損失,鍋爐設(shè)計(jì)為0.6%;
—鍋爐排出的渣在灰渣中所占的百分比,取85%。
目前燃用較差煤質(zhì),收到基低位發(fā)熱量17.69MJ/kg,收到基灰分29.93%;鍋爐滿負(fù)荷時(shí)燃煤量為158.44t/h。
得:Gh=40.35t/h
由于已經(jīng)按較差煤種計(jì)算了鍋爐的排灰量,因此輸灰系統(tǒng)改造最大出力按每臺(tái)爐50t/h設(shè)計(jì),考慮20%的裕量。原設(shè)計(jì)一電場(chǎng)四個(gè)倉(cāng)泵為一個(gè)輸送單元,最大出力20t/h,要將一電場(chǎng)最大出力提高到40t/h,每臺(tái)鍋爐一電場(chǎng)增加一條輸送管道。1、2號(hào)倉(cāng)泵為甲側(cè)單元,單獨(dú)一根管道輸送至灰?guī)欤?、4倉(cāng)泵為乙側(cè)單元,單獨(dú)一根管道輸送至灰?guī)臁?/p>
考慮一電場(chǎng)故障時(shí),二電場(chǎng)承擔(dān)72%輸灰任務(wù),將二、三、四電場(chǎng)輸送母管在除塵器下分別插入一電場(chǎng)甲側(cè)和乙側(cè)母管,中間以氣動(dòng)閘閥隔離,在一電場(chǎng)故障退出運(yùn)行時(shí),二電場(chǎng)干灰可通過(guò)一電場(chǎng)輸灰管道輸送至灰?guī)臁?/p>
1.2管道出料閥改造
輸灰管道出料閥用帶壓開(kāi)啟的陶瓷雙插板閥代替原設(shè)計(jì)的無(wú)壓開(kāi)啟圓頂閥(該閥門(mén)采用軟密封,密封效果好,但為防止密封損壞必須提前打開(kāi)。這樣干灰在倉(cāng)泵內(nèi)氣化不充分,輸送的初始速度慢,輸送時(shí)間長(zhǎng),影響輸灰整體輸送能力。),迅速提高輸送壓力,增加輸送初始速度,縮短輸灰時(shí)間,增加輸送頻率,從而增加整個(gè)輸灰系統(tǒng)的輸送能力。
2.輸灰壓縮空氣系統(tǒng)改造
2.1空壓機(jī)改造
通過(guò)兩年的運(yùn)行統(tǒng)計(jì),兩臺(tái)爐同時(shí)滿負(fù)荷運(yùn)行三條管道同時(shí)輸送時(shí),3臺(tái)20m3/min空壓機(jī)全部啟動(dòng),輸送壓縮空氣壓力常常低于0.36MPa。改造后增加了兩條輸灰管道,兩臺(tái)爐至少5條管道同時(shí)輸送,最少需要100m3/min壓縮空氣量,同時(shí)考慮兩臺(tái)以上空壓機(jī)運(yùn)行,需設(shè)一臺(tái)空壓機(jī)備用的原則[1],再增加兩臺(tái)40m3/min空壓機(jī)。一臺(tái)安裝于輸灰空壓機(jī)房?jī)?nèi),一臺(tái)安裝于廠、儀用空壓機(jī)房?jī)?nèi),空壓機(jī)出口管道全部接入原輸灰壓縮空氣母管,與原空壓機(jī)出口管匯通后進(jìn)入儲(chǔ)氣罐。
2.2壓縮空氣后處理設(shè)備改造:
將原設(shè)計(jì)的3臺(tái)冷凍式干燥器更換成微熱再生吸附式空氣干燥器,新增加的兩臺(tái)40m3/min空壓機(jī)后處理設(shè)備也采用微熱再生干燥器,經(jīng)微熱再生干燥器處理后的壓縮空氣0.75MPa壓力下露點(diǎn)溫度為-40℃,保證冬季環(huán)境溫度低于-15℃時(shí),壓縮空氣不析水,輸送壓縮空氣管道節(jié)流孔不凍結(jié),壓縮空氣暢通。
3.控制程序修改
輸灰系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)為兩臺(tái)爐一電場(chǎng)四個(gè)輸送單元均滿足即滿即送要求,遇二、三、四電場(chǎng)與一電場(chǎng)同時(shí)滿足啟動(dòng)條件時(shí),一電場(chǎng)輸送單元優(yōu)先啟動(dòng)輸送;兩臺(tái)爐二、三、四電場(chǎng)不設(shè)輪流啟動(dòng)程序限制,只要壓縮空氣系統(tǒng)壓力滿足0.55MPa允許啟動(dòng)運(yùn)行時(shí),可以同時(shí)啟動(dòng),不需等待。
在某一電場(chǎng)輸送單元故障或一電場(chǎng)除塵器故障退出運(yùn)行時(shí),二電場(chǎng)切入一電場(chǎng)管道,利用一電場(chǎng)管道輸送,二、三電場(chǎng)仍用原來(lái)的共用母管輸送。
4.安裝與調(diào)試
利用機(jī)組B級(jí)檢修進(jìn)行系統(tǒng)改造,現(xiàn)就安裝、調(diào)試中應(yīng)注意的問(wèn)題做簡(jiǎn)要闡述。
4.1輸灰管道安裝及調(diào)試注意事項(xiàng):
輸灰管道安裝過(guò)程中嚴(yán)禁雜物遺留管道內(nèi),造成運(yùn)行時(shí)堵管;靠近灰?guī)熳詈笠欢喂艿腊惭b焊接前整個(gè)管道用壓縮空氣吹掃,排盡管道內(nèi)雜物;灰?guī)祉敳拷涌陂_(kāi)孔時(shí),不允許采用水鉆打孔,必須采用人工掏挖,嚴(yán)禁大塊雜物落入灰?guī)靸?nèi),造成卸灰設(shè)備損壞;灰?guī)祉敳颗c進(jìn)入灰?guī)斓妮敾夜艿澜涌p做好防水,防止運(yùn)行期間雨水流進(jìn)灰?guī)?,干灰凝固堵塞卸灰口;全部管道焊接完成用壓縮空氣打壓檢漏,發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)消除,嚴(yán)禁將缺陷遺留至機(jī)組啟動(dòng)后處理。
4.2空壓機(jī)出口管道安裝及調(diào)試注意事項(xiàng):
管道連接從空壓機(jī)至儲(chǔ)氣罐方向,到儲(chǔ)氣罐前閥門(mén)安裝前,啟動(dòng)空壓機(jī)用壓縮空氣吹凈管道內(nèi)所有雜物,盡量減少雜物及焊渣進(jìn)入儲(chǔ)氣罐;所有管道焊接完成后,用壓縮空氣打壓檢漏;第一次投入壓縮空氣進(jìn)輸灰系統(tǒng)時(shí),進(jìn)入輸灰系統(tǒng)前的壓縮空氣要在儲(chǔ)氣罐至輸灰壓縮空氣母管第一道閥門(mén)處排氣,嚴(yán)格控制焊渣進(jìn)入輸灰壓縮空氣管道堵塞節(jié)流孔(節(jié)流孔最小直徑4mm)。
4.3輸灰系統(tǒng)控制邏輯調(diào)試
整個(gè)控制程序在機(jī)組啟動(dòng)前自動(dòng)運(yùn)行48小時(shí),運(yùn)行及調(diào)試人員認(rèn)真觀察程序和閥門(mén)動(dòng)作情況,保證各個(gè)自動(dòng)控制閥門(mén)順序動(dòng)作正常,程序啟動(dòng)參數(shù)無(wú)誤,整個(gè)輸灰程序運(yùn)行符合設(shè)計(jì)要求,保證在機(jī)組啟動(dòng)后輸灰系統(tǒng)順利投入運(yùn)行,保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
四、結(jié)論
通過(guò)輸灰系統(tǒng)管道和閥門(mén)改造、增加空壓機(jī)以加強(qiáng)輸灰動(dòng)力、改善壓縮空氣質(zhì)量及自動(dòng)控制程序優(yōu)化,輸灰系統(tǒng)輸送能力比設(shè)計(jì)增加兩倍,達(dá)到單臺(tái)爐50t/h。改造后輸灰系統(tǒng)運(yùn)行正常,冬季環(huán)境溫度-16℃情況下未發(fā)生壓縮空氣析水節(jié)流孔被凍結(jié)現(xiàn)象,冬、夏季大負(fù)荷期間再未發(fā)生因灰斗放灰而造成的嚴(yán)重環(huán)境污染事件。降低檢修、運(yùn)行維護(hù)勞動(dòng)力,保障了機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。
參考文獻(xiàn)
[1]國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布.DL/T 5142-2002.火力發(fā)電廠除灰設(shè)計(jì)規(guī)程[S].北京:中國(guó)電力出版社,2002.9.
作者簡(jiǎn)介
張岑(1968),女,工程師,從事鍋爐檢修、運(yùn)行管理。