【摘要】毛細(xì)管排水采氣工藝是泡沫排水采氣的一種特殊工藝形式,運(yùn)用智能注劑泵將泡排劑通過毛細(xì)管注入井底, 泡排劑與井底積液直接接觸后, 借助天然氣氣流的攪動(dòng), 即刻生成大量低密度的含水泡沫, 隨氣流把井筒積液攜帶到地面, 從而達(dá)到排水采氣的目的;本文通過對(duì)蘇14區(qū)塊開展的小直徑管智能泡沫排水試驗(yàn)效果的跟蹤分析,為提高氣井泡沫排水采氣有效率及氣井最終采收率提供有效方法。
【關(guān)鍵詞】毛細(xì)管;智能注劑;攪動(dòng);有效率;泡排效果
1、前言
蘇里格氣田氣井采用井下節(jié)流工藝生產(chǎn),隨著氣井的生產(chǎn),在進(jìn)入生產(chǎn)中后期時(shí),由于地層能量的釋放導(dǎo)致氣井產(chǎn)能下降,氣井產(chǎn)能低于臨界攜液流量,井筒均出現(xiàn)一定程度的積液現(xiàn)象,積液井井?dāng)?shù)呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)。為提高氣井產(chǎn)能,減少井筒積液導(dǎo)致的積液井增多現(xiàn)象,需采取有效的排水采氣措施輔助生產(chǎn)。由于在常規(guī)泡沫排水采氣情況下,要取得一較好的排水采氣效果,需對(duì)氣井進(jìn)行關(guān)井一段時(shí)間后再開井,嚴(yán)重制約著氣井措施效率,同時(shí)增加了人員勞動(dòng)強(qiáng)度。通過在油管中下入毛細(xì)管,利用毛細(xì)管將泡排劑送入氣層頂部,讓泡排劑在氣體的攪動(dòng)下與液體充分融合,將液體順利排出,本次試驗(yàn)取得了較好的效果。
2、措施原理及工藝概況
2.1原理
原理是在原油管中下入一根直徑為φ9.525mm×1.24mm的小直徑管,直至氣層頂部位置,泡排劑通過小直徑管注入井底,泡排劑與井底積液直接接觸后,借助天然氣氣流的攪動(dòng),即刻生成大量低密度的含水泡沫,隨氣流把井筒積液攜帶到地面,從而達(dá)到排水采氣的目的。
2.2施工設(shè)備組成
小直徑管排水采氣施工試驗(yàn)需具備三個(gè)主要的要素:
一、一根直徑為φ9.525mm×1.24mm的小直徑管;
二、具備將小直徑管下入井底的專業(yè)設(shè)備;
三、在小直徑管下入完成后,需在井口安裝能長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)加注泡排劑的智能注劑裝置。
2.2.1注入裝置主要設(shè)計(jì)技術(shù)參數(shù)
小直徑管規(guī)格:Φ9.5mm×1.24mm×4000m;
注入頭最大注入力: 15kN;
最大起、下管子速度: 30m/min;
下入深度: 3600m;
井口密封壓力: 35MPa;
適應(yīng)環(huán)境溫度: -15~65℃;
連續(xù)工作時(shí)間: >12h;
最大注劑排量: 50L/h;
工作壓力: 25MPa。
2.2.2智能注劑泵
智能注劑裝置由井口太陽能系統(tǒng)發(fā)電,蓄電池提供動(dòng)力源,由柱塞泵將配好的泡排劑通過小直徑管加入油管。
3、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)效果分析
本次試驗(yàn)選取的氣井蘇14-x-xx氣井,該井現(xiàn)狀:2009年投產(chǎn),投產(chǎn)初期油套壓25.1/25.1MPa,井型:直井,氣層深度3570米。
本次設(shè)計(jì)下入毛細(xì)管深度為3200米。在開展措施前已將氣井節(jié)流器撈出,并在無節(jié)流器情況下開井生產(chǎn),氣井積液較為明顯,油套壓差3MPa,下(圖1)為現(xiàn)場(chǎng)施工圖。
整個(gè)施工過程分三步完成:第一步:小直徑管的下入,如圖2運(yùn)用小直徑管注入裝置將小直徑管下入設(shè)計(jì)深度,并將小直徑管懸掛固定于井口;
第二步:安裝井口自動(dòng)加注泡排劑裝置,并與預(yù)留的小直徑管連接,開展計(jì)劃為期7天的小直徑管自動(dòng)加注泡排劑試驗(yàn);
第三步:將小直徑管試驗(yàn)結(jié)束后,將小直徑管改裝至套管處繼續(xù)加注,并與之前的試驗(yàn)情況進(jìn)行對(duì)比。
泡排制度:
從生產(chǎn)曲線圖上措施前及措施中生產(chǎn)曲線圖可以看出:
措施前(采取套管間隔3天加注300L泡排劑):平均日產(chǎn)氣量0.7×104/d,平均油套壓差3MPa;
措施中(采取小直徑管加注100L/d):平均日產(chǎn)氣量1.1×104/d,平均油套壓差0.5MPa。
從曲線圖可以看出氣井開展措施生產(chǎn)過程中,氣量生產(chǎn)平穩(wěn),油套壓差較小,井筒未出現(xiàn)明顯積液,試驗(yàn)效果比較理想,試驗(yàn)期間根據(jù)油套壓差法估算日排出液量0.8方,日增產(chǎn)氣量0.4萬方/天。
在小直徑管油管加注泡排劑試驗(yàn)結(jié)束后,采取常規(guī)泡排方式,從套管利用自動(dòng)加注泵繼續(xù)加注泡排劑。
根據(jù)以上生產(chǎn)情況的對(duì)比判斷分析,措施前:在套管加注泡排劑(制度:間隔3天套管加注泡排劑300L)情況下,氣井平均壓差3MPa,氣井存在輕微的積液現(xiàn)象;措施期間的(制度:100L/d)泡排效果比較明顯,氣井生產(chǎn)壓差明顯降低,氣量平穩(wěn),井筒未出現(xiàn)積液;
4、結(jié)論及建議
1、智能注劑裝置能有效提高泡排效率,而小直徑管排水采氣工藝能夠有效提高泡排有效率,增產(chǎn)效果明顯,兩者聯(lián)合可以使水淹井復(fù)產(chǎn)進(jìn)而達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)的目的。其排水采氣效果明顯優(yōu)于常規(guī)泡沫排水采氣工藝。
2、本次試驗(yàn)在蘇里格氣田屬首次,單井次試驗(yàn)效果比較明顯,建議再選取井筒積液程度及產(chǎn)液量不同的氣井,開展單井次更長(zhǎng)時(shí)間的措施試驗(yàn)。
3、建議將該實(shí)驗(yàn)推廣至目前無節(jié)流器生產(chǎn)井較多的區(qū)塊如蘇48、蘇120,可起到一勞永逸的排水采氣措施效果,進(jìn)而降低井筒積液,提高單井采收率。
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