摘 要:對(duì)礦區(qū)的交流提升機(jī)經(jīng)典控制系統(tǒng)(TKD電控系統(tǒng))改造為以PLC為控制核心的低壓變頻控制系統(tǒng),使絞車控制集中化,調(diào)試更加平穩(wěn)節(jié)能。
關(guān)鍵詞:絞車 PLC 變頻器
中圖分類號(hào):TM921.51;TD534文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2013)06(b)-0098-01
1 現(xiàn)場(chǎng)情況
本方案為某礦區(qū)的絞車提升改造。原有系統(tǒng)為滑環(huán)電機(jī)串電阻控制的交流提升機(jī)經(jīng)典控制系統(tǒng)(TKD電控系統(tǒng))。原有電機(jī)為JRQ-148-8 240 kW/6kV,轉(zhuǎn)速735 rpm/min。 卷筒直徑2 m、卷筒寬度1.5 m、鋼絲繩最大靜張力6000 kg、液壓工作壓力55 kg、鋼絲繩速度5 m/s、地面供電電壓等級(jí)6 kV、環(huán)境溫度-5℃~40℃、海拔高度1950 m、使用場(chǎng)所為斜井。
2 現(xiàn)有轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)試分析
礦井提升機(jī)擔(dān)負(fù)著運(yùn)輸人員、材料、礦石、礦物的重要任務(wù),是礦井生產(chǎn)中四大運(yùn)轉(zhuǎn)中特別重要的設(shè)備。對(duì)于交流提升機(jī)拖動(dòng)而言,原有的控制系統(tǒng)普遍采用繞線電機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻的方式進(jìn)行調(diào)速,這些系統(tǒng)存在以下缺點(diǎn):(1)電阻能耗大,且占用空間大。(2)使用轉(zhuǎn)差和開(kāi)環(huán)控制,調(diào)速范圍小、精度低、安全性能差;在減速段和下放時(shí)需投切動(dòng)力制動(dòng)直流電源或低頻電源,易造成設(shè)備損壞,且浪費(fèi)了大量的電能。(3)系統(tǒng)的故障率高,接觸器、電阻器、繞線電機(jī)碳刷容易損壞,維護(hù)工作量很大,影響了生產(chǎn)效率。(4)低速和爬行階段需要依靠制動(dòng)閘皮摩擦滾筒實(shí)現(xiàn)速度控制,特別是在負(fù)載發(fā)生變化時(shí),很難實(shí)現(xiàn)恒減速控制,導(dǎo)致調(diào)速不連續(xù)、速度控制性能較差。(5)啟動(dòng)和換檔沖擊電流大,造成了很大的機(jī)械沖擊,導(dǎo)致電機(jī)的使用壽命大大降低,而且極容易出現(xiàn)“掉道”現(xiàn)象。(6)自動(dòng)化程度不高,增加了開(kāi)采成本,影響了產(chǎn)量。(7)低電壓和低速段的啟動(dòng)力矩小,帶負(fù)載能力差,無(wú)法實(shí)現(xiàn)恒轉(zhuǎn)矩提升。
3 改造計(jì)劃
(1)將TKD電控統(tǒng)系改造為以PLC(西門(mén)子)為控制核心的低壓變頻控制系統(tǒng)(西門(mén)子)。(2)增加高壓配電柜、干式變壓器、配電柜、變頻柜、操作臺(tái)、液壓泵站等電控設(shè)備;(3)原有的深度指示器(自整角機(jī)等設(shè)備)改為新型的柱式深度指示器(立于卷筒旁)。(4)原有的現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)元件(松繩開(kāi)關(guān)、閘瓦間隙檢測(cè)等)、抱閘系統(tǒng)不做修改,接入新系統(tǒng)中。
4 系統(tǒng)設(shè)計(jì)
由于傳動(dòng)領(lǐng)域發(fā)展的多樣性,使得目前出現(xiàn)了多種驅(qū)動(dòng)方案,下面是我們針對(duì)提升機(jī)所做的質(zhì)量高、性能價(jià)格比高、最合理的優(yōu)化方案如圖1。
4.1 控制系統(tǒng)
提升機(jī)變頻電控系統(tǒng)由提升機(jī)專用變頻器、智能型主控臺(tái)、回饋制動(dòng)柜和傳感器組成。
4.2 變頻驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
提升機(jī)變頻電控系統(tǒng)是采用國(guó)際先進(jìn)的變頻調(diào)速、直流制動(dòng)、能量回饋、轉(zhuǎn)矩提升技術(shù)研制成功的高新技術(shù)產(chǎn)品,適用于礦井地面或井下37~600 kW提升機(jī)的智能電氣控制,它利用改變被控對(duì)象的電源頻率,成功實(shí)現(xiàn)了交流電動(dòng)機(jī)大范圍內(nèi)的無(wú)極平滑調(diào)速。尤其對(duì)于多繩、多水平、雙機(jī)、斜井等運(yùn)行場(chǎng)合,表現(xiàn)出巨大的優(yōu)越性。
4.3 制動(dòng)系統(tǒng)
為了確保斜井提升機(jī)的安全,提升機(jī)的機(jī)械閘是提升機(jī)安全運(yùn)行的最后一道屏障,這部分由液壓制動(dòng)系統(tǒng)完成,其控制如電機(jī)啟動(dòng)、停止,敞閘、施閘等動(dòng)作均由微機(jī)綜合保護(hù)系統(tǒng)完成。同時(shí)對(duì)于液壓系統(tǒng)的故障狀態(tài),如油溫過(guò)高、過(guò)低、濾油器堵塞、油泵過(guò)載、停轉(zhuǎn)等狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控,當(dāng)濾油器堵塞、油泵過(guò)載、停轉(zhuǎn)等故障發(fā)生時(shí),系統(tǒng)報(bào)警的同時(shí)控制停機(jī),但當(dāng)油溫過(guò)高、過(guò)低等故障發(fā)生時(shí)系統(tǒng)只發(fā)出報(bào)警信號(hào),不馬上停機(jī)。
4.4 低壓配電系統(tǒng)
低壓配電系統(tǒng)的輸入為高壓配電系統(tǒng)中饋電柜輸出;高壓配電系統(tǒng)中饋電柜輸出經(jīng)630 kVA--6/0.4的變壓器變?yōu)?80 V低壓電。隔離變壓器采用DYn0接法,采用三相四線制供電。為了確保低壓供電的可靠性,低壓供電可以采用雙回路供電辦法。一路供電由上述供電,另一路引自用戶另一渠道。低壓電的分配在低壓配電柜內(nèi)完成,其除了給提升機(jī)電控系統(tǒng)各設(shè)備,如高壓配電系統(tǒng),液壓系統(tǒng),變頻器,核心控制系統(tǒng)中操作臺(tái)、PLC柜,行程控制系統(tǒng)中PLC,操作臺(tái),上位,信號(hào)系統(tǒng)等供電外,還提供附屬設(shè)備供電,如照明等,供電容量約500 kVA。
4.5 系統(tǒng)安全性、可靠性保證
(1)安全性保證。系統(tǒng)安全性監(jiān)視采用全數(shù)字傳動(dòng)系統(tǒng)、PLC及繼電回路的冗余結(jié)構(gòu),具體體現(xiàn)為:①重要控制參數(shù)、信息及故障的多重化檢測(cè)、監(jiān)控及分級(jí)處理(緊急安全制動(dòng)、事故停車、不準(zhǔn)提升、事故報(bào)警)。②系統(tǒng)按冗余原則設(shè)計(jì),保證某部分出故障時(shí),系統(tǒng)仍能工作。(2)可靠性保證。為保證系統(tǒng)的可靠性,在系統(tǒng)及產(chǎn)品設(shè)計(jì)中嚴(yán)格遵循下列原則:①電氣系統(tǒng)中使用的元器件均為質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定且符合歐洲工業(yè)級(jí)電磁兼容性標(biāo)準(zhǔn)。②系統(tǒng)設(shè)計(jì)中注重故障處理的快速性和應(yīng)急性。
4.6 信號(hào)系統(tǒng)
信號(hào)系統(tǒng)采用PLC+HMI集中設(shè)計(jì)、顯示、操控系統(tǒng),在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上延用操作員習(xí)慣使用的手柄操作臺(tái),并集成人機(jī)對(duì)話界面系統(tǒng),操作員能從人機(jī)界面真實(shí)準(zhǔn)確的實(shí)時(shí)查看各種報(bào)警信號(hào),安全可靠、功能靈活多樣、便于擴(kuò)展、且有自檢等多種功能,是煤礦絞車提升最理想的先進(jìn)設(shè)備。
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