摘 要:本文介紹了宣鋼焦化廠3#和4#焦爐焦油氨水系統(tǒng)工藝優(yōu)化與設(shè)備改造的原因、過程、運行情況及推廣應(yīng)用前景,通過設(shè)備改造與工藝優(yōu)化,消除了焦油渣堵泵現(xiàn)象,不僅減少了設(shè)備點檢維護人員的勞動強度,而且消除了設(shè)備隱患,杜絕了因焦油氨水系統(tǒng)的事故而造成焦油氨水泄漏或焦爐循環(huán)氨水供應(yīng)不足或中斷而造成焦爐荒煤氣放散污染環(huán)境
關(guān)鍵詞:焦油氨水 工藝優(yōu)化 設(shè)備改造 環(huán)境保護
中圖分類號:TQ522 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)04(c)-0100-01
1 項目提出背景
第二煉焦車間焦油氨水一部分供焦爐本體循環(huán)冷卻荒煤氣試用,另一部分送到凈化車間進行進一步加工。在焦爐改建過程中,由于受到地域等實際條件的限制,只安裝了兩臺機械化氨水澄清槽,一備一用進行系統(tǒng)運行,在使用過程中一臺澄清槽無法徹底澄清分離出高質(zhì)量的焦油氨水,使分離出來的焦油氨水中帶有焦油渣,頻繁堵塞焦油氨水泵,造成氨水泵堵塞,不上量,不能正常工作,被迫停泵進行拆檢、清洗泵體。同時在使用過程中發(fā)現(xiàn)澄清槽出口截門存在掉砣(打不開)安全的隱患。給設(shè)備檢修和維護帶來了不便。
隨著生產(chǎn)任務(wù)的加大,生產(chǎn)節(jié)奏不斷加快,作為循環(huán)使用的氨水停運后,將造成集氣管溫度迅速升高,管道變形,嚴重影響焦爐正常生產(chǎn),同時焦油氨水不能及時送到凈化車間進行加工處理,就會排到外邊,不僅會造成焦油的收率降低,而且會造成環(huán)境污染。
2 項目的論證
通過調(diào)查,其他廠家在焦油氨水澄清分離中至少安裝三臺機械化氨水澄清槽,至少有兩臺澄清槽串連起來,進行焦油氨水的分離。分離后的焦油氨水質(zhì)量有很大提高,能夠有效降低焦油氨水中焦油渣的含量。增加澄清槽數(shù)量已經(jīng)不可能實現(xiàn),在目前兩臺澄清槽的情況下有效利用現(xiàn)有條件,經(jīng)過分析和論證,結(jié)合車間生產(chǎn)的實際情況,將兩臺澄清槽進行串連;同時對焦油氨水過濾罐和過慮網(wǎng)進行改造,提高過慮效果,減少焦油氨水泵的拆檢次數(shù);對焦油氨水系統(tǒng)存在的安全隱患進行改造,是可行的。
3 項目的實施
通過方案的論證,結(jié)合車間生產(chǎn)的實際需要,對方案進行逐步的實施。
3.1 對焦油氨水澄清槽進行工藝優(yōu)化(如圖1和圖2)
(1)將兩臺澄清槽由原來的并聯(lián)改為串連。增加中間連同管和交通截門,在澄清槽正常運轉(zhuǎn)情況下,實現(xiàn)兩次澄清,使焦油氨水兩步分離,提高分離質(zhì)量,減少了焦油氨水中夾帶焦油渣。
(2)將焦油氨水澄清槽出口由原來的單截門控制改為雙截門控制。提高出口截門安全系數(shù),防止出口截門打不開后,滿槽100多噸焦油氨水無處排放的難題。
3.2 過濾器的改造(如圖3)
(1)在焦油氨水管道上安裝過濾器,并增加反沖洗裝置,清除過濾網(wǎng)上的焦油渣。
(2)對過濾網(wǎng)進行設(shè)計。根據(jù)焦油渣的特性和大小,經(jīng)過研究和試驗,將過濾網(wǎng)的孔徑設(shè)計為Φ15mm,同時在過濾網(wǎng)上加強筋,增加過濾網(wǎng)的強度。
(3)改造后的效果,機械化氨水澄清槽分離后的焦油氨水,流經(jīng)過濾器,經(jīng)過濾網(wǎng)過濾后的焦油氨水進入氨水泵,焦油渣沉積在過濾罐的底部,當焦油渣增多,氨水泵上量減小時。停運焦油氨水泵,關(guān)閉入口截門。打開反沖洗氨水截門,過濾網(wǎng)下部的焦油渣在循環(huán)氨水反沖洗的作用下,返回事故槽。避免焦油渣堵塞焦油氨水泵,實現(xiàn)了不進行拆檢清除焦油渣的最終目的。
4 運行效果
(1)改造后,在澄清槽正常運轉(zhuǎn)時,打開1#、2#澄清槽的連同截門,關(guān)閉2#澄清槽入口截門,打開1#澄清槽入口截門,關(guān)閉1#澄清槽出口截門,打開2#澄清槽出口截門,實現(xiàn)焦油氨水在1#澄清槽分離后的焦油氨水,滿流到2#澄清槽,經(jīng)過分離后的焦油氨水流出2#澄清槽,達到了充分分離的效果。
(2)經(jīng)過二次分離后的焦油氨水進入過濾器,再進行焦油渣的過濾,達到平穩(wěn)運行,徹底杜絕焦油渣堵塞焦油氨水泵的現(xiàn)象發(fā)生。
5 結(jié)論
這項焦油氨水系統(tǒng)工藝優(yōu)化和設(shè)備改造,成功地應(yīng)用現(xiàn)有的設(shè)備進行了工藝優(yōu)化和設(shè)備改造,以及自行設(shè)計了過濾器和反沖洗裝置,通過兩年的運行,沒有發(fā)生任何堵泵的事故,工藝設(shè)備運行正常,達到了預(yù)期的效果,充分說明了技術(shù)應(yīng)用是比較先進和成熟的,使用穩(wěn)定,檢查維護周期延長,降低了維護費用,投資較少,經(jīng)濟效益可觀,優(yōu)化了環(huán)境,符合國家產(chǎn)業(yè)政策,社會效益顯著,提高了環(huán)保能力,在同行業(yè)中有借鑒和推廣意義。
參考文獻
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