吳明琪,周武能,張志杰,孫培德
(東華大學(xué) 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,上海 201620)
細(xì)繩卷繞成型機(jī)在制繩行業(yè)中應(yīng)用十分廣泛,是在生產(chǎn)線(xiàn)的主流程中處于最下游的主體設(shè)備。目前,國(guó)內(nèi)制繩行業(yè)的卷繞機(jī)還處于半自動(dòng)化狀態(tài),設(shè)備陳舊,采用傳統(tǒng)的電氣控制方式,電氣控制的任務(wù)基本都由繼電器控制系統(tǒng)完成[1]。由于該系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、價(jià)格低廉、抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),應(yīng)用較為廣泛,至今仍在許多簡(jiǎn)單機(jī)械設(shè)備中應(yīng)用。但是該系統(tǒng)采用固定的硬接線(xiàn)方式來(lái)完成各種控制邏輯,靈活性差,拓展性不強(qiáng)。另外機(jī)械式的觸點(diǎn)工作頻率低、易損壞、可靠性不高、壽命低,經(jīng)常需要維修。綜上所述,當(dāng)前制繩企業(yè)一方面需要克服傳統(tǒng)電氣控制方式帶來(lái)的缺點(diǎn),提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和自動(dòng)化程度;另一方面,自動(dòng)化程度的提高可以減緩人力資源成本帶來(lái)的壓力,保存企業(yè)的優(yōu)勢(shì),尋求生存和發(fā)展的空間。
隨著大規(guī)模集成電路和微處理器的發(fā)展和應(yīng)用,可編程邏輯控制器(PLC)以軟件手段來(lái)完成各種控制功能,克服了傳統(tǒng)電氣控制系統(tǒng)的諸多缺點(diǎn),作為工業(yè)現(xiàn)代化的技術(shù)支柱之一,在工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域占有十分重要的地位。PLC 把計(jì)算機(jī)的功能完備、通用性和靈活性好等優(yōu)點(diǎn)和繼電器控制系統(tǒng)的操作方便、簡(jiǎn)單易懂、價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn)結(jié)合起來(lái),是一種適應(yīng)于工業(yè)環(huán)境的通用控制裝置[2]。電機(jī)是本系統(tǒng)一個(gè)重要的執(zhí)行部件,三相交流異步電機(jī)已無(wú)法滿(mǎn)足本設(shè)計(jì)對(duì)精確位置控制和高轉(zhuǎn)速的需求,而伺服控制技術(shù)以其精確的檢測(cè)裝置,速度和位置雙閉環(huán)控制,高性能的伺服電動(dòng)機(jī)與寬調(diào)速范圍的速度調(diào)節(jié)等優(yōu)點(diǎn)可滿(mǎn)足當(dāng)前復(fù)雜控制的需求。
細(xì)繩卷繞成型機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)的基本設(shè)計(jì)思想:卷繞頭由原來(lái)的直接電機(jī)啟??刂聘臑樗欧姍C(jī)控制;成型部分由原來(lái)的手動(dòng)控制改為步進(jìn)電機(jī)控制;整機(jī)在PLC 的控制下自動(dòng)完成一筒細(xì)繩卷繞成型的全過(guò)程。細(xì)繩卷繞成型機(jī)的3D 結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
該設(shè)備的主要工作流程如下:由自動(dòng)進(jìn)筒生頭裝置將空筒置于卷繞位置,并將需卷繞繩線(xiàn)牽引至初始位置;卷繞頭總控裝置按照一定的卷繞方案啟動(dòng)卷繞頭的伺服電機(jī)進(jìn)行卷繞;同時(shí)按照同一卷繞方案,總控裝置通過(guò)步進(jìn)電機(jī)控制卷筒的卷繞位置,以形成所需的卷繞成型;完成規(guī)定長(zhǎng)度(或形狀)的卷繞后,總控裝置控制切斷裝置切斷繩線(xiàn),并啟動(dòng)卸筒裝置將卷繞成型的成品卷筒卸下(也可用人工卸筒)。
圖1 細(xì)繩卷繞成型機(jī)
如圖1 所示,卷繞桿和卷繞頭通過(guò)皮帶、皮帶輪、齒輪等一系列傳動(dòng)機(jī)構(gòu)連接,它們使用的是同一個(gè)動(dòng)力源,即伺服電機(jī)。卷繞桿和卷繞頭的旋轉(zhuǎn)通過(guò)這些齒輪相互影響,這種影響需要基于實(shí)際的工程經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行調(diào)試,保證成品繩團(tuán)漂亮美觀、不易松垮。在保證卷繞頭具有較高轉(zhuǎn)速的同時(shí),需要對(duì)其停止的區(qū)域進(jìn)行限定以使得在卸筒時(shí)不與卷繞桿碰撞,避免發(fā)生機(jī)械和電氣故障。因?yàn)樵谛锻矔r(shí)卷繞桿附加的伸縮機(jī)構(gòu)(氣動(dòng)機(jī)構(gòu))會(huì)動(dòng)作,伸出卷繞桿,通過(guò)旁邊的卸筒裝置完成卸筒。為了卸筒方便,卷繞桿與卷繞頭旋轉(zhuǎn)的軸之間會(huì)成直角,如果卷繞頭停止的位置在上半周,線(xiàn)頭也在上半周,這樣會(huì)對(duì)下個(gè)卷繩周期產(chǎn)生影響;如果卷繞頭停在水平位置,則卸筒時(shí)會(huì)與卷繞桿發(fā)生碰撞,所以卷繞頭最好停在正下方的位置,這里就需要伺服電機(jī)的位置控制。
另外,不同的線(xiàn)材需要繞出不同的形狀,可以在觸摸屏中選擇不同的線(xiàn)材,觸摸屏?xí)cPLC進(jìn)行通信,將所需繞繩的參數(shù)傳遞到PLC 中。圖1 中調(diào)節(jié)檔位的步進(jìn)電機(jī)需要和驅(qū)動(dòng)卷繞頭和卷繞桿的伺服電機(jī)通過(guò)PLC 的控制相互配合,完成不同線(xiàn)材的不同卷繞方法,保證了卷繞成的繩團(tuán)美觀不易松垮。
將PLC 發(fā)出的指令脈沖和編碼器檢測(cè)帶的位置反饋脈沖送入伺服控制器進(jìn)行比較,確定偏差,得到校正信號(hào)作為速度控制器ASR 的給定,再經(jīng)過(guò)電流調(diào)節(jié)和功率放大,使得伺服電機(jī)和卷繞頭向著偏差減小的方向旋轉(zhuǎn)。因?yàn)槲恢弥噶钍且粋€(gè)經(jīng)常變化的隨機(jī)變量,需要輸出準(zhǔn)確跟蹤給定的變化,所以位置隨動(dòng)系統(tǒng)的主要性能指標(biāo)由輸出相應(yīng)的快速性、靈活性、準(zhǔn)確性決定。采用位置環(huán)、速度環(huán)、電流環(huán)構(gòu)成的三閉環(huán)控制系統(tǒng)可以滿(mǎn)足以上指標(biāo)。交流永磁同步電動(dòng)機(jī)伺服系統(tǒng)的三閉環(huán)位置控制的組成框圖如圖2 所示。
圖2 三閉環(huán)位置控制伺服系統(tǒng)
2.1.1 速度和位置傳感器 為檢測(cè)電動(dòng)機(jī)的實(shí)際運(yùn)行速度,通常在電動(dòng)機(jī)軸的非負(fù)載端安裝速度檢測(cè)傳感器,在伺服系統(tǒng)里該部件一般為光電編碼器。對(duì)于永磁同步伺服電動(dòng)機(jī)來(lái)說(shuō),還必須有轉(zhuǎn)子永磁體的磁極位置檢測(cè)器檢測(cè)出磁極位置,從而實(shí)現(xiàn)電樞電流的正交控制。實(shí)際上,檢測(cè)電機(jī)的轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)速度、磁極位置和系統(tǒng)的定位控制都可用光電編碼器來(lái)完成。
2.1.2 功率逆變器和PWM 生成電路 功率逆變器主要由整流器和逆變器兩部分組成。整流器將輸入的三相交流電整流成直流電,經(jīng)過(guò)電容器濾波平滑后提供給逆變器作為直流輸入電壓,在PWM 控制信號(hào)的驅(qū)動(dòng)下,逆變器將輸入的直流電變成電壓和頻率可調(diào)的交流電,輸入到伺服電動(dòng)機(jī)的電樞繞組中。PWM 回路以一定的頻率產(chǎn)生觸發(fā)功率器件的控制信號(hào),使功率逆變器的輸出頻率和電壓保持協(xié)調(diào)關(guān)系,并使流入電樞繞組中的交流電流保持良好的正弦性。
2.1.3 速度控制器和電流控制器 速度控制器一般是PI 調(diào)節(jié)的,它的輸出是直流電流量,它的作用主要是穩(wěn)定控制速度,不產(chǎn)生振蕩。在進(jìn)行位置控制時(shí),速度環(huán)需要具備快速響應(yīng)的能力,并能在穩(wěn)態(tài)時(shí)具有很硬的轉(zhuǎn)矩特性,從而抑制各種擾動(dòng)。
電流控制器是三閉環(huán)位置控制系統(tǒng)的最內(nèi)環(huán),它使得電樞繞組中的電流在幅值和相位上都能得到有效的控制,通常也采用PI 調(diào)節(jié),具備快速響應(yīng)的能力,以應(yīng)對(duì)電流瞬時(shí)跟蹤控制的要求,它的電流環(huán)增益不能在PLC 里調(diào)節(jié),是隨著伺服控制器的型號(hào)而定的[3]。
PLC 發(fā)出的脈沖信號(hào)需要和伺服電機(jī)光學(xué)編碼器反饋的脈沖信號(hào)共同送入伺服控制器,均需要通過(guò)電子齒輪變換才能進(jìn)行偏差的設(shè)計(jì)。電子齒輪是一個(gè)分頻器,可以根據(jù)需要搭配分倍頻值。PLC 在進(jìn)行控制時(shí),可以不顧及機(jī)械的減速比和編碼器的脈沖數(shù),其計(jì)算與應(yīng)用也十分簡(jiǎn)單。以本設(shè)計(jì)為例,1 圈旋轉(zhuǎn)角為360°,機(jī)械結(jié)構(gòu)的傳動(dòng)減速比為3∶1,編碼器反饋脈沖為2500P/R,1 指令單位定為0.1°,則旋轉(zhuǎn)一周需要360/0.1=3600 個(gè)指令,按照電子齒輪比的計(jì)算公式B/A=(編碼器脈沖數(shù)×4/負(fù)載軸旋轉(zhuǎn)1 圈的指令量)×減速比=(2500×4/3600)×3=25/3。
在細(xì)繩卷繞成型機(jī)卷繞頭的位置控制系統(tǒng)中,使用信捷DS2-20P7 伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器,通過(guò)對(duì)PLC 的高速脈沖輸出Y000 進(jìn)行編程,實(shí)現(xiàn)PLC每輸出3600 個(gè)脈沖,伺服電機(jī)旋轉(zhuǎn)一周,驅(qū)動(dòng)卷繞頭旋轉(zhuǎn)一周。Y000 的高速脈沖作為伺服驅(qū)動(dòng)器的位置指令,脈沖的數(shù)量決定了卷繞頭的旋轉(zhuǎn)位移,脈沖的頻率決定了伺服電機(jī)旋轉(zhuǎn)的速度,即卷繞頭的旋轉(zhuǎn)速度。
本控制方案采用PLC 作為主控制單元,協(xié)調(diào)設(shè)備中各個(gè)部分的運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)細(xì)繩卷繞成型機(jī)的自動(dòng)控制。
PLC 控制系統(tǒng)提供了許多專(zhuān)業(yè)化運(yùn)動(dòng)控制功能塊,如電子齒輪、電子凸輪、轉(zhuǎn)矩控制、觸發(fā)定位、鼓序列發(fā)生器、CNC 等,可以滿(mǎn)足各種控制需求,實(shí)現(xiàn)同步控制功能。即使對(duì)于遠(yuǎn)距離的電機(jī),PLC 控制系統(tǒng)也可以通過(guò)工業(yè)總線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通信方式實(shí)現(xiàn)和遠(yuǎn)距離的電機(jī)同步調(diào)速,大大減少布線(xiàn)數(shù)量,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。
整個(gè)自動(dòng)化系統(tǒng)由PLC 相連接。根據(jù)需要可選擇設(shè)置上位機(jī)(操作面板),用于整個(gè)自動(dòng)化系統(tǒng)工藝過(guò)程及運(yùn)行數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)顯示、系統(tǒng)主要設(shè)備的停送電、工藝參數(shù)的設(shè)定、故障報(bào)警顯示、整個(gè)自動(dòng)化系統(tǒng)監(jiān)控、生產(chǎn)報(bào)表打印以及生產(chǎn)管理等。
由PLC 組成的細(xì)繩卷繞成型機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)用于完成各部分傳動(dòng)裝置的速度設(shè)定(包括升降速曲線(xiàn)控制、卷繞成型控制等)、聯(lián)調(diào)以及必要的手動(dòng)操作、現(xiàn)場(chǎng)工藝數(shù)據(jù)的顯示等。細(xì)繩卷繞成型機(jī)的電氣結(jié)構(gòu)如圖3 所示。
圖3 細(xì)繩卷繞成型機(jī)的電氣結(jié)構(gòu)圖
系統(tǒng)由PLC(信捷XC5)與伺服系統(tǒng)(DS2-20P7)等元件組合而成,具有功能強(qiáng)、擴(kuò)展性好、模塊化的特點(diǎn)。
本系統(tǒng)所需的I/O 點(diǎn)數(shù)較多,輸入信號(hào)包括光電傳感器、接近開(kāi)關(guān)、控制面板的按鈕,還有一些限位開(kāi)關(guān)等。輸出信號(hào)包括伺服驅(qū)動(dòng)和步進(jìn)驅(qū)動(dòng)的信號(hào)、控制面板的指示燈、氣動(dòng)所需的電磁閥控制等。由于伺服驅(qū)動(dòng)和步進(jìn)驅(qū)動(dòng)需要高速脈沖,PLC 采用晶體管輸出型,基于上述考慮,選配信捷CPU 模塊XC5-48T-E 和擴(kuò)展模塊XC-E8TR,總共28 個(gè)輸入和28 個(gè)輸出[4]。
設(shè)計(jì)好電氣圖紙和加工電控柜,完成接線(xiàn)后,需對(duì)伺服電機(jī)進(jìn)行參數(shù)設(shè)定,參數(shù)設(shè)定見(jiàn)表1。
細(xì)繩卷繞成型機(jī)的流程圖如圖4 所示。整個(gè)主程序由上電檢測(cè)復(fù)位、卷繞成型功能、急停報(bào)警處理以及狀態(tài)顯示等部分組成。
3.2.1 上電檢測(cè)復(fù)位子程序 系統(tǒng)上電之后按下復(fù)位按鈕,PLC 調(diào)用上電檢測(cè)復(fù)位子程序,目的是保證系統(tǒng)處于就緒狀態(tài),如果子程序通過(guò)檢測(cè)各個(gè)傳感器,得到系統(tǒng)未處于就緒狀態(tài),則該子程序啟動(dòng)相應(yīng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)位。
3.2.2 急停報(bào)警處理子程序 當(dāng)系統(tǒng)正在運(yùn)行時(shí),PLC 會(huì)在每個(gè)掃描周期調(diào)用該子程序。急停動(dòng)作時(shí),主控程序停止執(zhí)行。PLC 也會(huì)在每個(gè)掃描周期掃描一些關(guān)鍵執(zhí)行機(jī)構(gòu)的報(bào)警信號(hào),如果伺服電機(jī)或者步進(jìn)電機(jī)出錯(cuò)報(bào)警,則PLC 立即使主控程序停止,同時(shí)報(bào)警信號(hào)燈閃爍。
表1 伺服驅(qū)動(dòng)器的參數(shù)設(shè)置表
圖4 細(xì)繩卷繞成型機(jī)的軟件設(shè)計(jì)流程圖
3.2.3 主控程序 圖4 是主控程序的軟件設(shè)計(jì)流程圖,細(xì)繩卷繞成型機(jī)會(huì)在本階段完成一系列步進(jìn)順序動(dòng)作。當(dāng)卷繞頭和卷繞桿旋轉(zhuǎn)一定時(shí)間(使用定時(shí)器)之后,繩團(tuán)生頭完成,卷繞頭和卷繞桿繼續(xù)旋轉(zhuǎn),步進(jìn)電機(jī)開(kāi)始運(yùn)行,它與伺服電機(jī)搭配完成繩團(tuán)成型的功能。當(dāng)卷繞完畢(計(jì)伺服電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)圈數(shù))并且卷繞頭所停位置正確時(shí),卸筒裝置(氣動(dòng)機(jī)構(gòu))完成卸筒動(dòng)作,這樣一個(gè)工序完成,如此往復(fù),完成下一個(gè)繩團(tuán)的卷繞[5]。
經(jīng)調(diào)試,該細(xì)繩卷繞成型機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、功能強(qiáng)大、裝備靈活、系統(tǒng)穩(wěn)定,使用PLC 利用其內(nèi)部的軟觸點(diǎn)來(lái)取代先前的機(jī)械觸點(diǎn),大大提高了細(xì)繩卷繞成型機(jī)的自動(dòng)化程度,如配合觸摸屏的使用調(diào)試和現(xiàn)場(chǎng)操作更加方便。此外,本系統(tǒng)又充分發(fā)揮了伺服控制系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì),即控制靈活、響應(yīng)迅速、定位精準(zhǔn)等特點(diǎn),滿(mǎn)足三閉環(huán)位置控制系統(tǒng)的性能要求,具有很好的應(yīng)用前景。
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