王晉
【摘 要】針對采煤機截割煤過程中產(chǎn)塵量大,粉塵分散,污染嚴重的現(xiàn)狀,采用在采煤機上安裝負壓二次降塵裝置,把靜壓水轉(zhuǎn)化為高壓氣霧流屏障和局部含塵卷吸風流凈化除塵系統(tǒng),有效降低粉塵濃度。
【關(guān)鍵詞】負壓二次降塵裝置;降塵措施
1.引言
隨著煤礦采掘機械化程度的提高,生產(chǎn)過程中的產(chǎn)生的粉塵量也大幅增加,粉塵治理的難度不斷增加。煤礦井下作業(yè)場所高濃度粉塵正在嚴重威脅著職工的生命安全和身體健康。
采煤機截割頭附近是采煤工作面的主要塵源,當采煤機截齒切割煤體以及由螺旋葉片或渦形管進一步進行破碎時,會產(chǎn)生大量的煤塵。產(chǎn)塵主要原因有:①截煤時,截齒刀尖前的煤被壓實而成固壓核,當接觸力增加到極限值時,固壓核被壓碎產(chǎn)生煤塵;②大塊煤采落后,緊跟在后面的截齒切割厚度減小,增加了產(chǎn)塵量;③被割下和被滾筒拋出的煤,在彈性恢復時沿裂縫繼續(xù)分離成更小煤塊,同時產(chǎn)生煤塵;④截齒磨鈍后,各刃面變成了弧面,與煤碾壓和摩擦產(chǎn)生粉塵;⑤截齒對煤體的沖擊,割下來的煤互相碰撞及滾筒螺旋葉片裝煤時的二次破碎產(chǎn)生煤塵[1-4]。
2.負壓二次降塵裝置原理簡介
采煤機在工作面的移動,增加了粉塵的污染范圍和粉塵治理的難度。為有效治理采煤機割煤過程中產(chǎn)生的粉塵,成莊礦在4219采放頂煤工作面采用重慶兆巍公司生產(chǎn)的KCP-2F型采煤機負壓二次降塵裝置,取得了良好效果。
2.1負壓二次降塵裝置主要配置及工作原理
KCP-2F型采煤機負壓二次降塵器主要由BPZ75/12型高壓水泵、供水自動控制水箱、負壓二次除塵裝置及高壓管路等組成。利用設(shè)置在工作面順槽由高壓泵、供水自動控制水箱組成的高壓泵站,將低壓水轉(zhuǎn)化成高壓水并通過沿順槽至工作面敷設(shè)的高壓管路輸送到布置在采煤機兩端頭上的負壓二次除塵裝置;負壓二次除塵裝置將供給的高壓水,轉(zhuǎn)化成控制采煤機滾筒割煤產(chǎn)塵源向外擴散的汽霧流屏障和局部含塵風流凈化除塵系統(tǒng),實現(xiàn)對采煤機滾筒割煤產(chǎn)塵的就地凈化、阻止和減少粉塵向外擴散。其中各裝置的技術(shù)參數(shù)如表1,2所示。
2.2 技術(shù)參數(shù)
表2 負壓二次除塵裝置技術(shù)參數(shù)
汽霧流攔截粉塵屏障張開角度 處理含塵風量/ m3/min
55--82° 80-100
2.3負壓二次降塵裝置的安裝、改造
(1)供水系統(tǒng)的安裝
由高壓水泵、自動供水控制水箱組成的采煤機負壓降塵器高壓供水系統(tǒng)安裝見圖1。
圖1 采煤機負壓降塵器高壓供水系統(tǒng)示意圖
1—高壓泵站;2—高壓供水管(管徑Φ25,從順槽泵站至工作面);3—節(jié)頭(Φ25—Φ25);4—高壓供水管(管徑Φ25,從工作面中間至采煤機);5—自動供水控制水箱;6—水箱內(nèi)置過濾器;7—高壓水泵
可以采用高壓泵的出水用φ25mm高壓膠管連接至進風巷的防塵管路上至工作面,工作面電纜槽中敷設(shè)φ25mm高壓膠管一頭與進風巷的防塵管路連接,一頭與采煤機相連,從采煤機接入處在分別接兩根φ13mm高壓膠管至兩滾筒上新安裝的二次降塵裝置上。
(2)負壓二次降塵噴霧在工作面的安裝
根據(jù)現(xiàn)場條件,由于采煤機在運行過程中搖臂要不斷升高或降低,因此防塵裝置的安裝要以不影響采煤機運行為前提,出廠設(shè)計的卡式安裝裝置顯得笨重,必須更換為鋼帶連接,卡在機組的前后截割箱上,安裝示意圖見圖2。
圖2 負壓二次除塵裝置在采煤機上的安裝示意圖
3.應用效果考察
3.1 工作面概況
4219綜放工作面平均斜長180米,走向長772.8米,平均采高4.85米,采用傾斜長壁后退式綜合機械化放頂煤采煤法,該工作面的通風方式為“一進兩回”通風,工作面配風量916 m3/min,風速為1.29m/s。
3.2負壓二次降塵裝置的試用情況
2011年3月份,成莊礦4219綜放工作面安裝了采煤機負壓二次降塵裝置,該裝置的高壓水泵和自動供水控制水箱放置在2205進風巷的乳化液泵站處,高壓泵的出水用φ25mm高壓膠管連接至進風巷的防塵管路上至工作面,工作面電纜槽中敷設(shè)φ25mm高壓膠管一頭與進風巷的防塵管路連接,一頭與采煤機相連,從采煤機接入處在分別接兩根φ13mm高壓膠管至兩滾筒上新安裝的二次降塵裝置上。開啟高壓水泵后,經(jīng)調(diào)試,防塵水壓達到了10MPa,負壓二次降塵裝置的8個噴嘴霧化效果良好,但經(jīng)過一段時間試運行,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:
① 高壓泵水箱水滿后,水箱進水關(guān)不嚴,導致進水管仍不斷進水。
② 采煤機開停裝置與泵站高壓泵未實行連鎖,操作不方便,不能保證負壓二次降塵裝置的正常使用。
③ 雖然高壓水泵顯示供水壓力已達10MPa,但由于噴霧口徑太大,造成負壓二次降塵裝置噴嘴出水霧化效果不佳,降塵效果不太理想。
針對以上發(fā)現(xiàn)的問題,采用了以下辦法解決:
① 對水箱的堵芯進行了重新加工設(shè)計并更換,解決了水箱進水關(guān)不嚴現(xiàn)象。
② 把二次負壓降塵裝置的8個噴嘴全部更換成高壓小口徑噴嘴,提高出水壓力,強化霧化效果,霧化程度有了明顯提高。
③ 從開啟高壓水泵的80A開關(guān)上接出一趟高壓電纜,接到控制采煤機組的總控開關(guān)上,實現(xiàn)電氣連鎖。采煤機送電開啟的同時,高壓水泵開始加壓運行。
4. 除塵效果
為了解負壓二次降塵裝置的降塵效果,在負壓二次降塵裝置投入正常運行的前后,我們對工作面采煤機組司機處、機組后、工作面回風流、工作面等主要地點的粉塵濃度進行了測定,結(jié)果表明,工作面粉塵濃度平均降低了51.64%(見表3),有效改善了工作面的作業(yè)環(huán)境。
另外,使用負壓二次降塵裝置后,工作面的供水壓力增加3倍的情況下,用水量減少了50%(見表4)。
表4 供水參數(shù)對比表
降塵方式 噴嘴類型 流量(L/min) 供水壓力(Mpa)
靜壓噴霧 普通噴嘴 180 2
高壓噴霧 高壓噴嘴 90 6
5.結(jié)論和建議
通過負壓二次降塵裝置在成莊礦4219綜放面的應用,證明負壓二次降塵裝置降塵效果明顯,工作面作業(yè)環(huán)境有了明顯改善。
① 特有的負壓卷吸功能能夠有效降低飛揚粉塵濃度,保障了職工身體健康,改善了作業(yè)環(huán)境。
② 高壓供水開關(guān)與采煤機組實現(xiàn)聯(lián)動,保證了負壓二次降塵裝置的正常使用,不受人工操作的限制。
③ 采用二次負壓降塵用水量少,供水壓力大,霧化程度好。
④ 在使用中高壓供水泵要盡量與控制機組的開關(guān)靠近,這樣需要在工作面安裝初期在開關(guān)架上布置一節(jié)空開關(guān)架,專門擺放高壓水泵及箱體,可用很短的電纜實現(xiàn)高壓泵與機組連鎖,最終確保機組防塵裝置實現(xiàn)自動化,不受人為因素影響。
參考文獻:
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