袁曉東 梅靜
【摘 要】介紹了冷軋帶鋼連續(xù)酸洗機組中CPC糾偏系統(tǒng)的組成,分析了CPC系統(tǒng)故障產(chǎn)生的主要原因,提出了改進措施。
【關(guān)鍵詞】酸洗;CPC;糾偏
酸洗是冷軋帶鋼生產(chǎn)工藝流程中第一道工序,攀鋼冷軋廠引進HITACHI公司八十年代初生產(chǎn)的連續(xù)酸洗機組,雖然在使用過程中經(jīng)過了與DEMAG公司和ABB公司等進行了多次局部改進,但在投入生產(chǎn)以來,CPC系統(tǒng)還是暴露出了在機械和液壓方面的先天缺陷,嚴重制約產(chǎn)量及質(zhì)量的進一步提高。
1.CPC糾偏系統(tǒng)的組成
CPC糾偏系統(tǒng)是一個完整的閉環(huán)控制系統(tǒng),主要由平行光發(fā)射器、平行光接收器PLS(Parallel Light Sensor)、控制單元、液壓伺服系統(tǒng)、糾偏機構(gòu)等部分組成,如圖1所示。
為確保糾偏的準確性,糾偏機構(gòu)安裝找正基準為機組中心線。糾偏裝置的中心位置或控制的原始位置由中心位置傳感器檢測。糾偏系統(tǒng)工作過程中,帶鋼穿行在平行光發(fā)射源和平行光接收器(PLS)之間(左右各一個PLS,沿機組中心線對稱布置),帶鋼遮擋兩側(cè)光源的量由PLS檢測出來,并轉(zhuǎn)化為電信號傳送給控制器??刂破鲗山邮諉卧狿LS傳送來的電信號之絕對差值ΔI進行PD運算和功率放大,輸出糾偏信號到伺服閥,控制伺服閥液壓缸的動作方向和動作量。伺服液壓缸驅(qū)動浮動機架擺動和平動,使帶鋼兩側(cè)受到的張力和摩擦力發(fā)生變化導致帶鋼位置的變化,同時也改變帶鋼遮擋光源的量和ΔI的變化。
2.CPC系統(tǒng)液壓故障分析及改進措施
本套酸洗機組共有七套獨立的CPC液壓系統(tǒng),每套系統(tǒng)獨立控制一個帶鋼糾偏裝置,其功能是:不管引起帶鋼跑偏的各種擾動因素如何變化,糾偏裝置都能自動調(diào)節(jié),防止帶鋼跑偏。此CPC液壓控制系統(tǒng)全部使用EMG公司的HR100V25液壓控制裝置,系統(tǒng)原理圖如圖2所示。
CPC液壓控制系統(tǒng)現(xiàn)場環(huán)境惡劣,原設(shè)計中考慮的糾偏能力略小,未考慮來料板形差而導致糾偏增大的狀況,致使目前CPC液壓系統(tǒng)溫度高,同時伴隨著故障的突發(fā)性,具體缺陷如下:①系統(tǒng)采用風冷冷卻器,由于生產(chǎn)現(xiàn)場鐵粉、灰塵多,容易堆積在冷卻器散熱片上,大大降低了冷卻效果,致使油溫較高;②泵安裝在油箱內(nèi),造成液壓泵有些日檢查項目無法開展,而且當泵、聯(lián)軸器出現(xiàn)故障更換時,會造成人為的油液污染,縮短伺服閥的使用壽命,同時增加故障停機時間;③此七套CPC系統(tǒng)均沒有備用泵,任何一臺泵站故障均會造成機組停機,已不能滿足連續(xù)機組的生產(chǎn)要求。
CPC液壓系統(tǒng)的改進方案:將此七套獨立CPC液壓系統(tǒng)合并為一個液壓系統(tǒng),新制油箱一個,在油箱外面安裝兩臺恒壓變量泵,其中一臺為備用泵,系統(tǒng)安裝進油、回油過濾器、水冷卻器,閥組不變,如圖3所示。
3.CPC系統(tǒng)機械故障分析及改進措施
本系統(tǒng)在實際使用過程中,當來料帶鋼板形良好和入口活套保持適中的充套量時,CPC系統(tǒng)可以基本實現(xiàn)其糾偏功能;當來料帶鋼板形不良、活套托輥不均磨損嚴重或入口活套充套量超過80%時,大多數(shù)情況下帶鋼將向傳動側(cè)偏離機組中心線0.2m-0.3m,CPC系統(tǒng)的伺服液壓缸已到全行程,跑偏的帶鋼因無法糾回,而拉傷糾偏裝置固定框架,掛壞帶鋼邊部和酸槽,影響矯直質(zhì)量,嚴重時還會造成斷帶停機。生產(chǎn)中,常采用降速或停機消除帶鋼張力后,手動糾偏的辦法來維持生產(chǎn)。
CPC采用伺服液壓缸驅(qū)動的四連桿搖擺機構(gòu),其糾偏能力不足是導致CPC系統(tǒng)故障的原因之一。如圖4所示,其糾偏運動可分解為繞基準點O點的轉(zhuǎn)動和垂直于HOG方向的平動。其糾偏能力大小主要取決于:①平動距離Smax;②帶鋼與糾偏輥母線方向的摩擦系數(shù)f(因工藝要求糾偏輥外襯硬聚氨酯層,其最大厚度hmax=0.017m);③∠ADS和∠COCˊ的大小。
來料帶鋼板形差和活套內(nèi)托輥的不均勻磨損是帶鋼跑偏的另一原因。對于來料帶鋼板形差方面,由于屬外部原因所致,無法進行改善。為減少輥子的磨損,首先對輥子表明襯硬聚氨酯層,以增加抗磨強度;其次加強對輥子表面磨損的監(jiān)護,制定輥子使用周期,以保證輥子在未出現(xiàn)嚴重磨損時及時地更換。
4.結(jié)論
通過對酸洗CPC液壓系統(tǒng)改造,增大了系統(tǒng)糾偏能力,改善了系統(tǒng)糾偏效果;方便了設(shè)備正常點檢,有利于消除隱患,使設(shè)備長期低故障運行,減少維護工作量;同時,因為有備用泵,大大減少了因酸洗CPC故障而停機的時間,為提高產(chǎn)量打下了基礎(chǔ);另外,提高了系統(tǒng)元件使用壽命,降低了備件消耗費用,節(jié)約成本。
參考文獻:
[1]雷天覺.《液壓工程師手冊》.北京:機械工業(yè)出版社,1990.
[2][美]V.B.金茲伯格.《高精度扳帶材軋制理論與實踐》.北京:冶金工業(yè)出版社,2000.
[3]周士昌.《液壓氣動系統(tǒng)設(shè)計運行禁忌470例》.北京:機械工業(yè)出版社,2002.
[4]聞邦椿.《機械設(shè)計手冊》.北京:機械工業(yè)出版社,2010.
作者簡介:
袁曉東(1969—),男,漢族,四川瀘州市人,副教授,碩士,主要從事液壓技術(shù)方面的科研和教學工作。