原振東
【摘 要】內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電公司的#3-#8機為東方汽輪機廠生產(chǎn)的600MW機組,由于高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿與十字頭的連接方式存在設計缺陷,造成機組運行中多次發(fā)生高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿脫落、閥門突關事件,嚴重影響了機組的安全可靠運行,通過對高壓調(diào)節(jié)汽閥十字頭的改型與應用,保證了閥桿與十字頭連接可靠性,為機組的安全可靠運行提供了有力保障。
【關鍵詞】高壓調(diào)節(jié)汽閥;閥桿;十字頭
1.前言
內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電有限責任公司的二、三、四期工程#3-#8機為東方汽輪機廠生產(chǎn)600MW機組,汽輪機高壓缸配汽機構共有2個高壓主汽閥和4個高壓調(diào)節(jié)汽閥,1個高壓主汽閥與2個高壓調(diào)節(jié)汽閥共用一個殼體,4個高壓調(diào)節(jié)汽閥分別控制高壓缸進汽的4個噴嘴組,滿足汽輪機的配汽要求。
由于高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿與十字頭的連接結構存在原始設計缺陷,機組運行中多次發(fā)生高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿脫落、閥門突關事件,危及機組的安全可靠運行,針對高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿脫落這一重大設備隱患組織技術攻關,對高壓調(diào)節(jié)汽閥的十字頭進行改型,消除了因連接結構設計不合理而造成閥桿脫落、閥門突關的設備隱患,為機組的安全可靠運行提供了有力保障。
2.東汽600MW機組高壓調(diào)節(jié)汽閥十字頭現(xiàn)狀調(diào)研
2.1東汽600MW機組高壓調(diào)節(jié)汽閥十字頭改造前的結構
東方汽輪機廠生產(chǎn)的N600-16.7/538/538-1型汽輪機,汽輪機高壓缸進汽配有2個高壓主汽閥和4個高壓調(diào)節(jié)汽閥,高壓調(diào)節(jié)汽閥的操縱方式采用杠桿機構,整個操縱裝置在設計上借鑒了日本日立600MW機組高壓調(diào)節(jié)閥操縱機構的結構方式,閥桿與操縱座十字頭采用螺紋連接,原設計結構見附圖1。
2.2東汽600MW機組高壓調(diào)節(jié)汽閥十字頭原設計結構存在的問題
托電公司#3-#8機組自投產(chǎn)以來,機組運行中多次發(fā)生高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿脫落、閥門突關事件,嚴重影響了機組的安全可靠運行,分析高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿脫落的原因,發(fā)現(xiàn)高壓調(diào)節(jié)汽閥的閥桿與十字頭的連接結構存在諸多問題,現(xiàn)分述如下:
⑴解體高壓調(diào)節(jié)汽閥,發(fā)現(xiàn)閥桿與十字頭的M76×3連接螺紋均存在倒扣及螺紋咬死現(xiàn)象,螺紋牙頂損壞至牙底,失去連接及傳動作用,在外力作用下閥桿與十字頭脫離,造成機組運行中閥桿脫落、閥門突關;
⑵閥桿與十字頭的止轉銷斷裂損壞,閥桿與十字頭可在軸向自由旋轉和上下移動,造成閥桿退扣脫落,造成閥門突關;
⑶高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿頂部墊環(huán)在閥門關閉時撞擊減薄,閥桿頂部螺紋負載著閥門關閉時的撞擊力,造成螺紋損環(huán)及閥桿止轉銷斷裂。
3.東汽600MW機組高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿脫落的原因分析
托電公司一期工程(#1、#2機組)為進口日本日立公司600MW機組,托電公司二期、三期、四期工程(#3-#8機組)為東汽引進日本日立公司技術生產(chǎn)的600MW機組,汽輪機高壓調(diào)節(jié)汽閥的操縱方式采用杠桿傳動,整個操縱裝置在設計上借鑒了日立公司600MW機組的結構方式,一期日立機組自投產(chǎn)以來從未發(fā)生閥桿脫落事件,而東汽機組卻在投產(chǎn)后相繼發(fā)生多起高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿脫落事件,造成閥桿脫落的原因分析如下:
⑴查閱東汽引進日立600MW機組的高壓調(diào)節(jié)閥桿的連接螺紋資料,調(diào)節(jié)閥桿的連接螺紋為G3”,螺距7.257mm;東汽國產(chǎn)化機組調(diào)節(jié)閥桿采用M76×3連接螺紋,螺距3mm,東汽廠高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿螺紋的螺距小、強度低,是造成閥桿脫落的原因之一;
⑵東汽600MW機組高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿墊環(huán)的材質(zhì)差,解體檢修高壓調(diào)節(jié)汽閥十字頭發(fā)現(xiàn)閥桿頂部墊環(huán)均存在較嚴重的擠壓減薄變形現(xiàn)象,而日立機組的閥桿墊環(huán)未發(fā)現(xiàn)嚴重擠壓變形,東汽機組閥桿墊環(huán)材質(zhì)差是造成閥桿脫落的原因之一;
⑶設備安裝時檢修工藝不良,按閥門安裝技術要求,閥桿旋入十字頭后必須保證端面完全貼合緊密,無間隙,保證閥門關閉時閥桿螺紋不受力,現(xiàn)場高壓調(diào)節(jié)汽閥解體后,復裝前應試裝配,找正十字頭銷軸孔的相對位置后,需確認閥桿端面完全貼合緊密,才能裝入銷軸,若接觸達不到要求,通過改變調(diào)整墊環(huán)的厚度進行調(diào)整,通常要反復修磨調(diào)整墊環(huán)。從現(xiàn)場解體情況來看,部分機組的高壓調(diào)節(jié)閥閥桿端面與十字頭之間,存在間隙未達到設計的裝配要求,從而造成閥桿螺紋受到閥門關閉時的撞擊力,導致閥桿螺紋變形損壞、絲扣咬死,由此可見設備安裝檢修工藝不良是造成閥桿脫落的原因之一。
4.東汽600MW機組高壓調(diào)節(jié)汽閥十字頭的改型分析與結構形式
4.1東汽600MW機組高壓調(diào)節(jié)汽閥十字頭改造后的結構形式
針對東汽600MW機組高壓調(diào)節(jié)汽閥十字頭在設計安裝上存在的問題,與東汽廠充分溝通后,分析并制定了高壓調(diào)節(jié)汽閥十字頭的改型方案,改造后的結構見附圖2。
4.2東汽600MW機組高壓調(diào)節(jié)汽閥十字頭改造后的結構分析
⑴將十字頭的螺紋部位加工擴大成一圓柱孔,增加提升螺母作為閥桿與十字頭的連接件,提升螺母外圓與十字頭上的孔采用間隙配合,在提升螺母外圓上開一導向槽,在十字頭上裝一導向銷以防止提升螺母轉動,并保證提升螺母可以上下移動;
⑵提升螺母的定位由一螺塞完成,先旋轉螺塞,然后測量出提升螺母與十字頭之間的頂部間隙,保證該間隙值為3mm,再裝入止退螺釘,以防螺塞退出;
⑶閥桿端面與十字頭之間仍通過墊環(huán)來進行調(diào)整,但閥桿端面貼合要求可適當降低,允許該處存在微小間隙,其間隙值不大于0.20mm,以防止閥桿與十字頭之間相互轉動;
⑷在閥桿上補充加工兩個平面,用一止動板限制其轉動,止動板采用焊接的方式固定在十字頭上。
改造后的結構具有以下優(yōu)點:將閥桿與十字頭的直接連接變?yōu)殚g接連接,提升螺母頂部留有3mm間隙,可有效避免因高壓調(diào)節(jié)閥裝配未到位及閥桿墊環(huán)減薄時,閥桿螺紋承受過大的沖擊力,從根本上杜絕了閥桿螺紋倒扣、咬死現(xiàn)象,該結構保留了閥桿等主要零件,增加零件少,結構簡單,投入改造資金少。
5.結論
托電公司于2010年首先對#7機1號高壓調(diào)節(jié)汽閥進行了改造,經(jīng)過一段時間試運行后,相繼對#3-#8機的高壓調(diào)節(jié)汽閥進行了改造,獲得了滿意的效果,通過改造達到了以下安全和經(jīng)濟效益:
⑴避免了因閥桿脫落而帶來的檢修費用:高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿脫落后,其閥桿、十字頭及銷軸等部件均已嚴重損壞,需全部更換新件,每根閥桿約2萬元,十字頭約6萬元/套,因閥桿脫落而帶來檢修費用約8萬元;
⑵消除設備隱患、保證機組的安全可靠運行:高壓調(diào)節(jié)汽閥十字頭改造后,消除了原設計結構中的不合理因素,避免了機組運行中高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿脫落、閥門突關的重大設備隱患,為機組的安全可靠運行提供了有力保障。
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