張寶強(qiáng)
(石家莊雙聯(lián)化工有限責(zé)任公司技術(shù)部,河北 石家莊 050200)
聯(lián)堿煅燒工序需大量蒸汽用于重堿煅燒,蒸汽冷凝水通過一級、二級(以至三級)閃發(fā)后,高溫?zé)崴椭铃仩t除氧器,一則進(jìn)行鍋爐加水除氧,二則回收熱水能量。該工藝普遍用于純堿行業(yè),符合節(jié)能減排的原則,但存在熱水管道容易泄漏問題。
公司為節(jié)約除鹽水和降低蒸汽消耗,利用純堿生產(chǎn)中煅燒二閃出口的0.5~0.55MPa(表壓)飽和熱水做為鍋爐崗位除氧器的部分補(bǔ)水,節(jié)能明顯,使用也一直正常。
2006年,石家莊雙聯(lián)化工50t/h三廢混燃爐籌建時,從原煅燒二閃飽和熱水總管上新加一分支管(稱L1管),管道規(guī)格φ108×4.5,長約180m,設(shè)計流量30t/h(流速為1m/s),如圖1。
但開車運(yùn)行一年后,L1管開始出現(xiàn)漏點(diǎn),尤其在彎頭及彎頭附近直管處最為嚴(yán)重,總體情況為距2#閥越近,漏點(diǎn)出現(xiàn)越早且修補(bǔ)次數(shù)越多。幾乎每月都有1~2次停水補(bǔ)漏。從2006年到2009年,此段管上的27個彎頭多次修補(bǔ)并已更換22個,嚴(yán)重影響50t/h三廢混燃爐的運(yùn)行。而其它鍋爐煅燒二閃飽和熱水分支管此現(xiàn)象不明顯。通過對比分析,發(fā)現(xiàn)因2#閥位置較高,操作不便,而1#閥在1#鍋爐操作室門口附近,操作方便,所以基本上2#閥打開后不進(jìn)行操作,通過調(diào)節(jié)1#閥控制L1管流量。這與設(shè)計初衷不符。
圖1 煅燒二閃飽和水送鍋爐除氧器
根據(jù)已知條件,熱水管道內(nèi)徑d=99mm,設(shè)計流量W=30t/h,現(xiàn)場取1#閥前1點(diǎn),1#閥后2點(diǎn),2#閥前3點(diǎn),實(shí)測三點(diǎn)溫度分別為:T1=148℃,T2=133℃,T3=112℃。
查水蒸汽熵焓表,得表1。
表1 不同溫度下的蒸汽參數(shù)表
因?yàn)樗泄艿廊勘兀雎怨艿罒釗p,把1#閥阻力和L1管的流動總阻力都認(rèn)為絕熱節(jié)流,根據(jù)絕熱節(jié)流時前后焓值不變的原理,計算L1管內(nèi)實(shí)際工藝參數(shù):
1)設(shè)節(jié)流后的汽化率為X,列方程如下。
得:2點(diǎn)處汽化率
得:3點(diǎn)處汽化率
2)設(shè)汽化后水的流量為V水,汽化后水蒸汽的流量V汽。
2點(diǎn)處水流量
2點(diǎn)處汽流量
同理,得3點(diǎn)處:V水3=29.41m3/h,V汽3=2 362.50m3/h
3)假設(shè)節(jié)流后的汽液兩相流速相同,設(shè)為U混,節(jié)流后蒸汽流速為U汽,原設(shè)計(1點(diǎn)處)狀態(tài)飽和水流速為U設(shè)計。
2點(diǎn)處汽液混合流速
同理,得3點(diǎn)處:U混3=86.36m/s;1點(diǎn)處U設(shè)計=1.18m/s。
依據(jù)《化工工藝設(shè)計手冊》中流體常用流速范圍,低壓蒸汽≤1MPa(絕壓)時,流速范圍15~20 m/s;蒸汽冷凝水流速范圍0.5~1.5m/s。據(jù)計算結(jié)果,當(dāng)時設(shè)計流速U設(shè)計=1.18m/s,在常用流速范圍內(nèi)。但實(shí)際運(yùn)行時操作位置的變化,致使L1管內(nèi)的運(yùn)行工藝參數(shù)發(fā)生變化,實(shí)際流速從1#閥后U混2=21.06m/s逐步加速到U混3=86.36m/s,都已超過常用流速范圍。蒸汽和水在管中形成汽帶水的現(xiàn)象,在高速流動中彎頭處還會發(fā)生液體撞擊,加速對管道的沖刷,造成管道易損、泄漏。由于管道自身阻力降以及閥門節(jié)流造成的阻力降,使熱水管道內(nèi)實(shí)際流速呈現(xiàn)逐步及跳躍式升高之勢,造成熱水管道內(nèi)熱水處于持續(xù)閃發(fā)狀態(tài)并引發(fā)實(shí)際流速大幅度提升。最終導(dǎo)致熱水管道沿?zé)崴飨颍p越來越嚴(yán)重,理論分析與實(shí)際情況基本吻合。
依據(jù)上述理論分析,制定相應(yīng)的措施如下:1#閥平時全開,不用于調(diào)節(jié)控制。在2#閥附近新安裝方便操作的3#閥,用于平時的操作調(diào)節(jié),并對L1管漏點(diǎn)及彎頭進(jìn)行更新修復(fù)。自2009年8月完成至今,3#閥前L1管未發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn),只是在3#閥后的較短管段內(nèi)發(fā)生過少數(shù)漏點(diǎn),基本解決了此問題。
通過分析,對于高溫(100℃以上)熱水管道,設(shè)計、安裝要充分考慮輸送過程中因管道阻力降及閥門節(jié)流誘發(fā)的熱水閃發(fā)蒸汽現(xiàn)象,尤其是類似于聯(lián)堿煅燒送往鍋爐的高達(dá)150℃左右的熱水,輸送時更應(yīng)考慮途中閃發(fā)現(xiàn)象,這對于優(yōu)化設(shè)計、降低管道沖刷磨損、減少運(yùn)行費(fèi)用具有重要意義。
[1] 國家醫(yī)藥管理局上海醫(yī)藥設(shè)計院.化工工藝設(shè)計手冊(第一版)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1989
[2] 天津大學(xué)化工原理教研室.化工原理[M].天津:天津科學(xué)技術(shù)出版社,1983