陶建成,王全希,毛克軍
(河南晉開集團(tuán)武陟綠宇化工有限公司,河南焦作 454951)
我公司原2.1 MPa 變脫裝置,采用堿液脫硫,加脫硫催化劑,由于前面變換工藝的調(diào)整,變脫運行很不穩(wěn)定,通過不斷的摸索改進(jìn),設(shè)備改造,變脫達(dá)到穩(wěn)定運行,工藝物料消耗大幅度降低。具體改造情況如下。
變換工藝變化后,變脫運行不穩(wěn)定,原變換工藝:0.8 MPa 全低變和0.8 MPa 中串低變換各一套,變換后經(jīng)過壓縮機(jī)三段壓縮到2.1 MPa 后,經(jīng)過冷卻,分離油水后進(jìn)2.1 MPa 變脫。變脫運行一直比較穩(wěn)定?,F(xiàn)變換工藝:2010 年9 月份新上一套2.1 MPa 無飽和熱水塔的變換裝置。變換氣經(jīng)過變換分離器分離油水后去2.1 MPa 變脫。該裝置投運之后,變脫運行不正常。首先是堿液起泡,氣相帶液。其次,再生不好,不出硫泡沫。
變換投運之后,針對“變脫堿液起泡,氣相帶液。再生不好,不出硫泡沫。”的問題,我們分析:造成“變脫堿液起泡,氣相帶液”的主要原因是新上2.1 MPa 無飽和熱水塔的變換裝置引起的;“再生不好,不出硫泡沫”的原因主要是為解決帶液問題,加植物油較多,再生溫度控制過高引起的。
“再生不好,不出硫泡沫”造成了嚴(yán)重的惡果。硫膏沉積在吸收塔內(nèi)、緩沖槽及再生槽底部。吸收塔內(nèi)的三層分布器均堵塞,填料堵塞,阻力達(dá)到0.1~0.15 MPa,被迫將三層分布器全部掏出來,填料1~2 個月停車清洗一次。
①脫硫催化劑的改進(jìn):針對脫硫液易起泡帶液,通過改進(jìn)催化劑的配方,消除起泡現(xiàn)象。同時根據(jù)國內(nèi)的報道,新型納米脫硫劑具有防堵塞功效,同時了解兄弟廠家的使用情況,我們決定在原催化劑的基礎(chǔ)上增加了該催化劑。經(jīng)過改進(jìn)后,帶液情況減輕,清洗填料的周期延長至3~4 個月。②復(fù)合型洗塔劑的使用:為解決變脫塔阻力不穩(wěn)定,有托液現(xiàn)象,需要增加一種清洗劑,具有連續(xù)清塔功能,防止堵塞現(xiàn)象的發(fā)生,同時對堿液無副作用,不影響堿液吸收和再生。針對這種情況,加入一種復(fù)合型洗塔劑。使用半個月以后,逐步看到效果,堵塞周期逐步延長,帶液次數(shù)越來越少。③適當(dāng)向系統(tǒng)加植物油。每個班都要向貧液槽內(nèi)加植物油,有利于降低系統(tǒng)阻力。④再生溫度的正??刂?隨著變脫塔阻力的穩(wěn)定,帶液次數(shù)減少,逐步將再生溫度控制到38~42 ℃,再生槽上部泡沫逐步形成。從近半年的運行情況看,再生槽出泡沫基本正常,變脫塔填料也沒再掏出清洗。
經(jīng)過改進(jìn)工藝條件,基本解決了變換工藝改變后2.1 MPa 變脫運行不正常的情況。在實際運行中逐步摸索、采取措施、觀察效果,逐步得到解決。
雖然2.1 MPa 變脫運行基本正常,但運行費用較2010 年9 月份之前有較大增加。
工藝改進(jìn)后,雖然變脫運行基本正常,但設(shè)備仍然存在問題,導(dǎo)致工藝物料消耗高,運行費用升高。
①變脫塔能力偏小。氣量:51 000 Nm3/h,堿液流量:288 m3/h 情況下,操作氣速0.15 m/s,噴淋密度達(dá)到64.7 m3/m2·h。在高氣速下,開一臺288 m3/h 變脫泵,流量加不滿。若加滿流量,塔內(nèi)發(fā)生攔液現(xiàn)象,阻力增加。②再生槽結(jié)構(gòu)不合理。規(guī)格Φ5 200 mm/4 000 mm,H=6 700 mm,Φ4 000 mm 為富液槽,Φ5 200 mm/4 000 mm 的環(huán)隙為貧液槽。當(dāng)再生效果差時,貧液槽內(nèi)積存硫沉淀,非常堅硬,難以清理。同時帶到塔內(nèi),沉積在填料上。
針對運行過程中存在問題,對設(shè)備進(jìn)行改造:新制作一臺Φ3 200 mm 變脫塔;再生槽改造:將貧液槽與富液槽分開設(shè)置。改造前后設(shè)備狀況見表1。
表1 改造前后設(shè)備的狀況
設(shè)備改造后,于2012 年7 月份投入運行,從近9 個月的運行情況看,達(dá)到了預(yù)期效果,運行穩(wěn)定,工藝物料消耗大幅度降低。主要表現(xiàn)在以下四方面:①17 機(jī)[M8(3)機(jī),36 m3/h]滿負(fù)荷運行,氣量約56 000 Nm3/h 情況下,開一臺變脫泵加滿流量條件下,操作氣速0.092 m/s,噴淋密度35.8 m3/(m2·h)。系統(tǒng)壓差穩(wěn)定在0.025 MPa,脫硫效率穩(wěn)定。改造前后脫硫效率及消耗見表2。②塔內(nèi)未發(fā)生攔液現(xiàn)象,氣相未發(fā)生帶液現(xiàn)象。③由于變脫塔運行穩(wěn)定,變脫泵流量穩(wěn)定,堿液溫度穩(wěn)定在36~42 ℃,再生正常,出硫泡沫較好,但每班仍需要加少量植物油。④工藝物料消耗降低,運行成本降低。⑤不再因為由于填料堵塞系統(tǒng)阻力增加、氣體帶液被迫停產(chǎn)檢修。
表2 改動前后脫硫效率及消耗統(tǒng)計表
變換工藝調(diào)整以后,變脫工藝要及時調(diào)整,適應(yīng)前邊工藝的變化;設(shè)備能力要適中,結(jié)構(gòu)要合理,不易堵塞,操作氣速0.08~0.15 m/s,噴淋密度35~50 m3/m2·h 比較適合;選擇合適的脫硫劑,既有利于提高脫硫效率,又具有清洗能力,不易堵塔,同時也要考慮經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性。