劉建春
(陜西引紅濟(jì)石工程建設(shè)有限公司 陜西 楊凌 712100)
引紅濟(jì)石調(diào)水工程位于太白縣內(nèi),引長江水系褒河支流紅巖河水通過橫穿秦嶺的隧洞自流調(diào)入黃河水系渭河南岸支流石頭河,經(jīng)石頭河水庫調(diào)節(jié)后向西安、咸陽、楊凌等城市提供生活飲用水。引紅濟(jì)石調(diào)水工程引水隧洞全長19795m,設(shè)計縱坡1/890,最大引水流量為13.5m3/s,年調(diào)入石頭河水量9210萬m3。采用雙護(hù)盾TBM+鉆爆法施工的聯(lián)合施工方案,其中雙護(hù)盾TBM承擔(dān)隧洞施工任務(wù)11095m,由隧洞出口向上游方向獨(dú)頭掘進(jìn),隧洞施工范圍為K19+795~K8+700。工程采用一臺美國Robbins公司制造,直徑為3.655m的轉(zhuǎn)場雙護(hù)盾TBM獨(dú)頭掘進(jìn),C40預(yù)制混凝土管片同步襯砌,管片為四邊形,螺栓連接,管片外徑3.5m,內(nèi)徑3.0m,厚度0.25m,環(huán)寬1.1m,每環(huán)由五塊組成,管片設(shè)計全為標(biāo)準(zhǔn)形,無轉(zhuǎn)彎環(huán)管片設(shè)計。
TBM施工自2009年6月25日開始出現(xiàn)坍塌(施工里程為16+842.9),圍巖節(jié)理裂隙發(fā)育,掘進(jìn)推力僅為80t左右,掌子面掉塊嚴(yán)重,伸縮盾渣體較多,導(dǎo)致?lián)Q步困難(采用超高壓換步),但仍可以順利掘進(jìn)。施工方在施工過程中一直采取低速掘進(jìn),輔以人工清渣,超高壓換步的方式組織施工,日進(jìn)度緩慢。6月29日零晨3點(diǎn),TBM掘進(jìn)過程中,掌子面發(fā)生較大規(guī)模坍塌,轉(zhuǎn)動刀盤時大量石渣將1#皮帶機(jī)卡死,無法繼續(xù)掘進(jìn),TBM被困。
根據(jù)以往的掘進(jìn)經(jīng)驗(yàn),判斷其坍塌規(guī)模較小,認(rèn)為只要將刀盤前方的渣體清除即可恢復(fù)掘進(jìn)。首先施工項(xiàng)目部采用人工在刀盤處向外掏運(yùn)石渣,出約300m3碎石,但由于掌子面地下水豐富,在點(diǎn)動刀盤清渣過程中,塌腔不斷增大,頂部及刀盤前方全部被渣體充填,無法有效觀察到塌腔的規(guī)模,通過出渣估計,預(yù)計塌腔形狀為11m(長)×11m(高)×7m(寬),采用常規(guī)方案不可行。
經(jīng)組織相關(guān)專家多次研究,準(zhǔn)備采用化學(xué)材料進(jìn)行灌漿地層加固,具體計劃為:
(1)選用化學(xué)材料——“瑞米充填/密封1號”產(chǎn)品對TBM掘進(jìn)機(jī)上方已經(jīng)冒頂?shù)目昭ㄟM(jìn)行充填,目的是防止圍巖體經(jīng)過震動再次冒落,出現(xiàn)危險。
(2)選用化學(xué)材料——“瑞米堵水/加固1號”對TBM掘進(jìn)機(jī)前方破碎、松散破碎的圍巖進(jìn)行充填堵水/加固,目的是超前對圍巖體進(jìn)行加固/堵水,防止冒頂、垮落的險情再次發(fā)生。
表1 瑞米充填/密封1號性能參數(shù)
表2 瑞米堵水/加固1號產(chǎn)品性能參數(shù)
表3 5倍發(fā)泡瑞米加固/堵水1號主要性能指標(biāo)表
瑞米充填/密封1號產(chǎn)品、瑞米堵水/加固1號產(chǎn)品的基本性能如表1、表2。
對比研究后選用了瑞米堵水/加固1號。
本工程使用的化學(xué)灌漿材料由中英合資企業(yè)北京瑞琪米諾樺合成材料有限公司生產(chǎn)并施工。該化灌材料是屬于聚氨酯類(PUR)和硅酸鹽改性聚氨酯類(Silicatemodified PUR)灌漿材料,由A、B兩組份組成,施用配比為固定體積比1∶1。產(chǎn)品包裝為1份A料配1份B料,不用現(xiàn)場稱量配料。其主要性能特點(diǎn)如下:①粘度低(100mPa·s~200MPa·s),可灌性和滲透性好,最小可灌裂縫寬度為0.14mm;②100%樹脂含量,無任何揮發(fā)性(VOC)物質(zhì),幾乎沒有任何異味,通過國家建材環(huán)保認(rèn)證,阻燃性好,對于地下工程應(yīng)用安全可靠;③凝結(jié)時間可實(shí)現(xiàn)十幾秒到30min~40min,可以根據(jù)工程條件實(shí)現(xiàn)可控灌漿,方便易行;④抗壓強(qiáng)度高(最大可達(dá)到50MPa以上),壓縮變形大(>50%),粘結(jié)力高(>5MPa);⑤反應(yīng)特性可調(diào)節(jié),可以是不發(fā)泡的硬質(zhì)樹脂,也可以調(diào)節(jié)到一定發(fā)泡膨脹特性,從2倍~3倍發(fā)泡倍數(shù),到自由膨脹可達(dá)20倍以上。發(fā)泡體韌性大,受壓下不破壞。一定的發(fā)泡特性可以適用于松散破碎層灌注加固,保證更好的粘結(jié)性,并具有較高的抗壓強(qiáng)度。配套的施工注漿泵為固定進(jìn)料配比(1∶1體積比)、自動混料和輸出,輸出壓力最高可達(dá)20mPa~25MPa,可以實(shí)現(xiàn)自動封孔技術(shù),施工操作簡便易行,配套技術(shù)先進(jìn)成熟。
“瑞米”灌漿技術(shù)配套的施工泵及其附屬配件技術(shù),直接引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)制造,是根據(jù)材料工程需求的性能特點(diǎn)而研制出來的專用配套設(shè)備,施用性強(qiáng)。其應(yīng)用施用工藝簡圖如圖1所示。
4.2.1 鉆孔
鉆孔采用手持式氣動鉆機(jī)或經(jīng)改造減弱沖擊力后的氣腿式鑿巖機(jī)。
由于本工程洞徑小,刀盤空間更加狹小,在刀盤內(nèi)施工其鉆孔方向受限制比較大,其施鉆位置只能根據(jù)刀孔和刮板孔位置在現(xiàn)場予以確定,選擇可以向前偏上的位置施鉆。施鉆角度同樣難以按預(yù)先設(shè)計的角度控制,也是確定施工原則后在現(xiàn)場確定,鉆孔深度以鑿巖機(jī)的最大施工能力而定,盡可能的增加鉆孔深度。
坍塌段固結(jié)灌漿以穩(wěn)定巖體為主,掌子面方向及徑向均進(jìn)行鉆孔,在圍巖破碎帶只需通過人孔在掌子面左右兩側(cè)斜向上施鉆兩個孔即可。其鉆孔示意圖分別如圖2所示。
4.2.2 漿液制備
本工程結(jié)合實(shí)際地質(zhì)情況,選擇了5倍發(fā)泡的“瑞米加固/堵水1號”作為超前固結(jié)灌漿加固的材料。該產(chǎn)品A組分為淺褐色粘稠液體,B組分為深褐色粘稠液體,A、B組分按體積比1∶1稱量包裝(以小包裝塑料桶包裝,A組分21kg/桶,B組分24kg/桶),現(xiàn)場無需要再配制漿液,直接使用即可。其性能指標(biāo)如表3所示。
4.2.3 安裝注射管路
采用自進(jìn)式玻璃鋼鉆桿鉆孔完成后,安裝注射管路的順序?yàn)椋喊惭b灌漿變接頭——連接可曲撓管——安裝混合器——連接注漿管路。
采用風(fēng)鉆桿造成完成后,其安裝注射管路的順序?yàn)椋撼烦鲢@桿,插入帶梅花孔PVC塑料注漿管,長度與孔深度匹配——連接注漿封孔器——連接可曲撓管——安裝混合器——連接注漿管路。
4.2.4 灌漿
該漿液無需專用計量的儲漿設(shè)備,以其包裝桶作為儲漿進(jìn)料、計量桶即可。注漿泵采用3ZBQS-12/20型氣動注漿泵,該型號泵其進(jìn)氣壓力為0.4mPa~0.63MPa,由一臺3m3/min的空壓機(jī)即可帶動使用。自動實(shí)現(xiàn)1∶1體積進(jìn)料、混料和輸出,輸出壓力最高可達(dá)20MPa~25MPa。
(1)現(xiàn)場安裝好氣動注漿泵,灌漿前試運(yùn)行,檢查漿輸出管路、氣動二聯(lián)件、空氣凝結(jié)器、油霧化器、然后連接好進(jìn)風(fēng)軟管是否干凈。
(2)分別把A料桶和B料桶的進(jìn)料管和出料管置于各自的料桶內(nèi)。
(3)慢慢開啟氣動注漿泵進(jìn)風(fēng)控制閥,開始工作,此時 A、B(1:1)兩種液料分別在兩個料桶中循環(huán),盡量使A、B進(jìn)料管中的氣泡排凈,檢查進(jìn)料系統(tǒng)和進(jìn)料配比,確保整個系統(tǒng)正常。
(4)系統(tǒng)正常后,停泵,按規(guī)定的連接方式組裝槍頭,開始灌漿。通常情況下,開灌速度選擇中低速,即灌漿泵活塞往復(fù)次數(shù)在60次/分鐘左右,確認(rèn)掌子面工作正常、無返漿現(xiàn)象時可適當(dāng)提高灌漿速度,灌漿泵活塞往復(fù)次數(shù)可提高到80次/分鐘~100次/分鐘。當(dāng)灌漿壓力升高和有返漿現(xiàn)象時,根據(jù)施工情況逐步降低灌漿速度,直到最后達(dá)到閉漿條件,停止灌漿。
(5)灌漿過程中,注漿司機(jī)與掌子面注漿操作手應(yīng)建立實(shí)時通訊對講系統(tǒng)。注漿司機(jī)要隨時向注漿操作手報告灌漿速度和灌漿壓力,注漿操作手根據(jù)掌子面的灌漿情況決定提高還是降低灌漿速度。
(6)灌漿過程中出現(xiàn)異常情況時及時停止施工。灌漿結(jié)束的標(biāo)準(zhǔn)是在低速灌漿情況下(活塞往復(fù)次數(shù)約30次/分鐘),漿液從掌子面的裂隙和注漿管四周滲流返回時,停止灌漿(此時,灌漿壓力通?;丶眲∩仙灿胁糠智闆r下灌漿壓力無明顯變化的情況),該灌注孔灌漿完成。
(7)灌漿結(jié)束后(施工異常停止施工時),用A組份料沖洗混合器與出料口,約10s左右。
(8)用清質(zhì)機(jī)油清洗氣動注漿泵及其配件,檢查清點(diǎn)附件數(shù)量及其功能。
(9)封孔。由于該化灌材料完全固化反應(yīng)時間非???,因此無需專用的封孔設(shè)備,停止灌漿后拆除可曲撓管即可。由于裝料桶已有準(zhǔn)確稱量,現(xiàn)場記錄主要包括:灌注孔位、孔深、單孔灌漿量(記錄以“桶”為單位)、開灌壓力、閉漿壓力、灌漿起止時間。
經(jīng)過以上化學(xué)灌漿后,TBM刀盤前圍巖及周邊圍巖凝結(jié)一塊整體,強(qiáng)度明顯增加,后采用人工慢慢清理刀盤四周漿液,點(diǎn)動刀盤開始旋轉(zhuǎn),TBM刀盤脫困掘進(jìn)恢復(fù)正常。
化學(xué)灌漿材料進(jìn)行超前固結(jié)灌漿,有效地加固了刀盤上方、正前方松散坍體,成功實(shí)現(xiàn)了TBM刀盤脫困。利用這一成功經(jīng)驗(yàn),在后續(xù)施工中,曾兩次在不良地質(zhì)段時實(shí)施超前預(yù)注漿加固拱部圍巖,TBM成功通過。這一有益的探索為后續(xù)TBM在不良地質(zhì)段的施工積累了寶貴的施工經(jīng)驗(yàn),可在同類工程中予以推廣使用。