肖玉生,王志海
(華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司,山東 濟(jì)寧 272057)
華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱運(yùn)河公司)5號(hào)、6號(hào)鍋爐是1025 t/h亞臨界壓力、控制循環(huán)鍋爐,采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),分別配用3臺(tái)BBD4060型雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī),采用徑向分離型分離器。磨煤機(jī)主要設(shè)計(jì)規(guī)范見(jiàn)表1。
表1 5號(hào)、6號(hào)鍋爐雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)主要設(shè)計(jì)規(guī)范
磨煤機(jī)運(yùn)行中,隨煤質(zhì)的變化,出現(xiàn)出力偏低、煤粉細(xì)度大且不穩(wěn)定、回粉管堵塞、內(nèi)錐擋板堵塞等問(wèn)題。造成飛灰、爐渣可燃物大,制粉電耗高,頻繁停磨清理分離器,影響到汽壓、汽溫穩(wěn)定和發(fā)電量自動(dòng)控制(AGC)品質(zhì)。
根據(jù)磨煤機(jī)運(yùn)行工況參數(shù)和分離器檢查情況,發(fā)現(xiàn)由于磨煤機(jī)料位測(cè)量不準(zhǔn)確,為防止?jié)M磨發(fā)生,被迫采用低料位方式運(yùn)行。在此方式下,若開(kāi)大容量風(fēng)門(mén)開(kāi)度,主汽壓力響應(yīng)緩慢,分離器阻力增大;為滿足鍋爐負(fù)荷,繼續(xù)開(kāi)大容量風(fēng)門(mén),分離器外壁有明顯的顆粒摩擦、撞擊聲,一次風(fēng)速、風(fēng)壓波動(dòng),煤粉細(xì)度增大。有時(shí)分離器阻力會(huì)突然變小,出現(xiàn)煤粉細(xì)度過(guò)大,停磨檢查發(fā)現(xiàn)分離器內(nèi)錐擋板被雜物卡澀,無(wú)法正常啟閉。為減小煤粉細(xì)度,關(guān)小分離器折向擋板,效果不明顯,回粉管易發(fā)生堵塞。
發(fā)生分離器回粉管堵塞、內(nèi)錐卡澀后,頻繁停磨清理分離器。
在這一工況下,給煤自動(dòng)不能投入,磨煤機(jī)制粉出力不穩(wěn)定,對(duì)爐內(nèi)燃燒帶來(lái)影響。
在上述300 MW工況,對(duì)入爐煤、煤粉、飛灰、爐渣取樣化驗(yàn)。煤質(zhì)情況見(jiàn)表2,煤粉細(xì)度與飛灰、爐渣可燃物見(jiàn)表3。
表2 6號(hào)鍋爐燃用煤質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果
表3 6號(hào)鍋爐煤粉細(xì)度與飛灰、爐渣可燃物化驗(yàn)結(jié)果
從表2看,燃用煤質(zhì)熱值高于設(shè)計(jì)煤質(zhì),鍋爐帶負(fù)荷沒(méi)問(wèn)題。比較表3中的煤粉細(xì)度,A、B磨細(xì)度明顯不合格,而且均勻性差。由于煤粉細(xì)度大、不均勻,煤粉進(jìn)入爐膛后,部分粗粉顆粒不能懸浮,形成沉降,進(jìn)入渣斗,引起爐渣可燃物顯著升高。經(jīng)過(guò)爐膛的煤粉顆粒由于偏粗,無(wú)法完全燃燒,引起飛灰可燃物升高。爐渣可燃物過(guò)大、飛灰可燃物偏高,使鍋爐經(jīng)濟(jì)性降低。
制粉、燃燒的不穩(wěn)定,必然造成汽壓、汽溫的波動(dòng),使機(jī)組負(fù)荷調(diào)節(jié)性變差,影響機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。5號(hào)鍋爐也存在同樣的問(wèn)題。
如圖1所示,雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)有兩個(gè)相互獨(dú)立的對(duì)沖回路。滾筒轉(zhuǎn)動(dòng)將鋼球帶到一定高度落下,主要是撞擊、同時(shí)兼有擠壓和碾壓作用磨制煤粉;在一次風(fēng)的作用下,進(jìn)行干燥、攜帶。在一定磨內(nèi)料位和一次風(fēng)條件下,主要通過(guò)改變?nèi)萘匡L(fēng)和旁路風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度來(lái)調(diào)節(jié)磨煤出力、維持一次風(fēng)速。分離器分離出細(xì)度不合格煤粉回送再磨。
圖1 5號(hào)、6號(hào)鍋爐磨煤機(jī)系統(tǒng)示意
影響磨煤機(jī)出力、煤粉細(xì)度的因素主要有煤質(zhì)、料位、通風(fēng)量、鋼球裝載量及配比、波浪瓦形狀、分離器性能、運(yùn)行操作等。通過(guò)這些因素的現(xiàn)狀調(diào)查,對(duì)實(shí)際情況進(jìn)行了分析,得到的結(jié)論如表4[1]。
表4 5號(hào)、6號(hào)爐磨煤機(jī)存在問(wèn)題分析
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從表4分析可以看出,改造差壓料位計(jì),使之準(zhǔn)確測(cè)量,改造分離器,使之避免堵塞、卡澀,是解決問(wèn)題的主要方法。
2010年6號(hào)鍋爐檢修中對(duì)磨煤機(jī)差壓料位計(jì)和分離器進(jìn)行了改造。磨煤機(jī)差壓料位計(jì)是由于安裝施工中存在隱患和參數(shù)設(shè)定不匹配等問(wèn)題,造成料位檢測(cè)信號(hào)的測(cè)量值不準(zhǔn)確和不穩(wěn)定。檢修中,對(duì)檢測(cè)氣流輸送管路、附件和進(jìn)口原裝的檢測(cè)裝置進(jìn)行了技術(shù)改造和數(shù)據(jù)匹配調(diào)整,使3臺(tái)磨煤機(jī)筒體的料位得到精確檢測(cè)和合理控制。分離器由Φ2900 mm徑向分離器改為SJSC-3000型二次攜帶軸向雙擋板分離器。
6號(hào)鍋爐改造后磨煤機(jī)運(yùn)行工況大為改善,接著又在5號(hào)鍋爐檢修中對(duì)3臺(tái)磨煤機(jī)進(jìn)行了相同的改造。
2.2.1 磨煤機(jī)料位控制情況
針對(duì)5號(hào)、6號(hào)鍋爐磨煤機(jī)差壓料位檢測(cè)系統(tǒng)測(cè)量精準(zhǔn)度和穩(wěn)定性大為改善的情況,在6號(hào)鍋爐進(jìn)行了磨煤機(jī)料位控制值試驗(yàn),設(shè)定值在700 Pa穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)上,提高了400~500 Pa。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,確定6號(hào)鍋爐A、B磨料位自動(dòng)設(shè)定值是1200 Pa,C磨是備用磨控制值設(shè)定為1100 Pa,此設(shè)定值己接近磨機(jī)料位檢測(cè)的最高值1500 Pa。但是由于料位測(cè)量準(zhǔn)確、響應(yīng)速度快,使料位控制準(zhǔn)確、穩(wěn)定,無(wú)堵、滿磨等異常情況發(fā)生,并推廣到5號(hào)鍋爐。圖2、圖3為6號(hào)鍋爐A磨設(shè)定值試驗(yàn)時(shí)磨煤機(jī)實(shí)際料位和參數(shù)變化。
圖2是6號(hào)鍋爐A磨料位設(shè)定值從700 Pa→1100 Pa→1300 Pa,實(shí)際料位的變化情況。
圖2 6號(hào)鍋爐A磨料位設(shè)定值試驗(yàn)實(shí)際料位變化畫(huà)面
圖3 6號(hào)鍋爐A磨料位設(shè)定值試驗(yàn)工況參數(shù)變化畫(huà)面
圖3對(duì)照?qǐng)D2可以看出,6號(hào)發(fā)電機(jī)功率變化而料位設(shè)定值不變,實(shí)際料位穩(wěn)定;同一負(fù)荷、料位提高,一次風(fēng)壓、容量風(fēng)流量有所降低,說(shuō)明煤粉細(xì)度減小、帶粉量增加。
2.2.2 料位提高后運(yùn)行工況分析
料位提高后,給煤機(jī)自動(dòng)投入,磨煤出力增大,一次風(fēng)壓、容量風(fēng)量降低,分離器阻力減小、磨兩側(cè)出口溫度均勻。說(shuō)明磨煤機(jī)運(yùn)行工況大為改觀。
表5 6號(hào)鍋爐燃用煤質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果
表6 6號(hào)鍋爐煤粉細(xì)度化與飛灰、爐渣可燃物化驗(yàn)結(jié)果
改造后300 MW工況對(duì)應(yīng)煤質(zhì)情況見(jiàn)表5,煤粉細(xì)度與飛灰、爐渣可燃物化驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表6。從表5看,燃用煤質(zhì)熱值低于設(shè)計(jì)煤質(zhì),鍋爐負(fù)荷接近額定出力(330 MW),給煤量增大。如表6數(shù)據(jù),煤粉細(xì)度合格、均勻性良好,雖然煤質(zhì)變差,但爐渣、飛灰可燃物明顯降低,鍋爐經(jīng)濟(jì)性反而提高。這主要是由于煤粉細(xì)度減小、均勻性提高后,煤粉進(jìn)入爐膛易于懸浮、引燃和燃燼。
磨煤機(jī)料位測(cè)量準(zhǔn)確性提高后,可根據(jù)入爐煤水分、可磨性、灰分等煤質(zhì)指標(biāo)改變料位控制值,以適應(yīng)煤質(zhì)的變化。根據(jù)煤質(zhì),提高料位控制值,使磨內(nèi)合格存粉量增加,可以更好的適應(yīng)機(jī)組負(fù)荷的變化,汽壓、汽溫也更加穩(wěn)定。
經(jīng)上分析,磨煤機(jī)差壓料位計(jì)改造后,形成了正常、穩(wěn)定料位測(cè)量,使料位控制值提高,煤粉變細(xì)、均勻,分離出力反而減小。
通過(guò)磨煤機(jī)料位計(jì)、分離器改造項(xiàng)目的實(shí)施和料位控制值的提高,5號(hào)、6號(hào)鍋爐煤粉細(xì)度降低、均勻性提高。帶來(lái)經(jīng)濟(jì)性變化是飛灰、爐渣可燃物明顯下降,一次風(fēng)機(jī)耗電率減小。
2.3.1 5號(hào)、6號(hào)鍋爐改造前后經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比
5號(hào)、6號(hào)鍋爐磨煤機(jī)料位計(jì)、分離器改造項(xiàng)目是在2010年計(jì)劃?rùn)z修項(xiàng)目中實(shí)施的,為使改造效益測(cè)算更為準(zhǔn)確,將2009年、2011年的相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)作為改造前后的數(shù)據(jù)進(jìn)行了對(duì)比,見(jiàn)表7。
表7 5號(hào)、6號(hào)鍋爐改造前后主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比
另外,改造后5號(hào)、6號(hào)鍋爐磨煤機(jī)鋼球單耗有明顯的降低,2009年是每噸煤 192.2 g,2011年是每噸煤157.5 g,降低了約34.7 g。原因是料位提高、穩(wěn)定后,有研磨粉層的存在,鋼球與煤的低效磨損與鋼球間的無(wú)謂磨損量減小,使得鋼球單耗降低。
2.3.2 改造后效益測(cè)算
依據(jù)300 MW機(jī)組主要小指標(biāo)耗差分析結(jié)果[2]及表7中飛灰可燃物、爐渣可燃物、一次風(fēng)機(jī)耗電率改造前、后對(duì)比數(shù)據(jù),計(jì)算出5號(hào)、6號(hào)鍋爐供電煤耗下降值,具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表8。
根據(jù)表8中5號(hào)、6號(hào)鍋爐供電煤耗下降值,及2011年運(yùn)河公司5號(hào)、6號(hào)鍋機(jī)組上網(wǎng)電量、標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià),按公式:經(jīng)濟(jì)效益=供電煤耗下降值×上網(wǎng)電量×標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià),測(cè)算取得的經(jīng)濟(jì)效益,具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表9。
另外,依據(jù)鋼球單耗下降每噸煤34.7 g,5號(hào)、6號(hào)鍋爐2011年生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)入爐煤量1711051 t,鋼球招標(biāo)單價(jià)每噸 5500元,可算出鋼球單耗降低節(jié)約費(fèi)用約 32.7萬(wàn)元。按以上測(cè)算,5號(hào)、6號(hào)鍋爐磨煤機(jī)料位計(jì)、分離器改造后,在2011年取得的經(jīng)濟(jì)效益約543.7萬(wàn)元。
表8 5號(hào)、6號(hào)鍋爐改造前后供電煤耗下降值
表9 5號(hào)、6號(hào)爐改造后經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算
料位測(cè)量準(zhǔn)確是雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)正常運(yùn)行的基本條件,料位計(jì)準(zhǔn)確后才能發(fā)揮其優(yōu)點(diǎn)。雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)在料位測(cè)量準(zhǔn)確后,選擇適當(dāng)?shù)牧衔豢刂浦?,可以降低發(fā)電成本,更好地適應(yīng)煤質(zhì)和調(diào)節(jié)負(fù)荷。精細(xì)化運(yùn)行控制是節(jié)能降耗的有效途徑,設(shè)備測(cè)點(diǎn)準(zhǔn)確是精細(xì)化調(diào)整的前提條件。
[1]黃新元.電站鍋爐運(yùn)行與燃燒調(diào)整[M].北京:中國(guó)電力出版社,2007.
[2]劉正海.火電廠節(jié)能與指標(biāo)管理技術(shù)手冊(cè)[M].北京:中國(guó)電力科技出版社,2006.