吳文健,吳 斌,戴惠慶
(1.浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州 310014;2.浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限公司,浙江 寧波 315208)
21世紀(jì)初,國家“西氣東輸”開發(fā)工程配套了大量天然氣發(fā)電項目,陸續(xù)引進(jìn)了國際先進(jìn)的大型燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)發(fā)電機組(簡稱燃機),其中美國GE公司生產(chǎn)的F級燃機最多,目前在全國已投產(chǎn)幾十余臺。作為“西氣東輸”和“東海氣源”的配套工程,浙江省已在半山、蕭山、鎮(zhèn)海、余姚等發(fā)電廠投產(chǎn)大型9F級燃機10余套。
美國GE公司生產(chǎn)的390MW等級燃機由PG9315FA型燃?xì)廨啓C、D10型三壓有再熱系統(tǒng)的雙缸雙流式汽輪機、390H型氫冷發(fā)電機組成。燃?xì)廨啓C、蒸汽輪機和發(fā)電機轉(zhuǎn)子剛性地串聯(lián)在1根長軸上,燃?xì)鈾C組主軸分為4段:燃機壓氣機轉(zhuǎn)子、高中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子、發(fā)電機轉(zhuǎn)子,均為整鍛實心轉(zhuǎn)子,每段轉(zhuǎn)子均由2個徑向軸瓦支撐。
9FA燃機具有結(jié)構(gòu)緊湊、布局簡單、節(jié)省廠房投資等優(yōu)點,但由于設(shè)計、制造、安裝、運行等原因,機組陸續(xù)出現(xiàn)了熱瞬變振動、油膜渦動和油膜振蕩、動靜碰磨等振動問題,給機組安全運行帶來了威脅。通過現(xiàn)場試驗,對其振動特性和特征進(jìn)行研究,提出了有效的解決措施,徹底解決了振動問題,確保了機組安全穩(wěn)定運行。
9FA燃機軸系布置如圖1所示。該機組1號瓦為可傾瓦,2號瓦為橢圓瓦。
圖1 軸系布置示意
9FA型機組在冷態(tài)啟動至機組定速3 000 r/min時,1,2號軸振會出現(xiàn)先爬升、后慢慢回落的過程,即熱瞬變振動現(xiàn)象,如圖2所示,這是由9FA燃機轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)特點造成的。壓氣機和汽輪機轉(zhuǎn)子是盤鼓式拉桿結(jié)構(gòu),并設(shè)有抽氣口。在啟動期間,這些抽氣口在抽氣時會引起轉(zhuǎn)子微小的熱不對稱,導(dǎo)致熱態(tài)瞬變的振動現(xiàn)象發(fā)生。
轉(zhuǎn)子加熱遵循一定的流向性,即從前到后逐步由冷變熱,從表面到中心具有自然的溫度梯度。但由于盤級的存在,每個輪盤尺寸不同,將會造成各個輪間的溫度梯度不一樣,使得轉(zhuǎn)子受熱不均勻,從而產(chǎn)生振動爬升現(xiàn)象。隨著運行時間的延長,溫度不均勻狀況得到改善,振動逐步回落。
圖2 9FA燃機轉(zhuǎn)子熱瞬變振動現(xiàn)象
不同機組由于制造、安裝以及原始不平衡情況都不一樣,振動爬升情況也不一樣。較多機組往往爬升到振動保護(hù)值而跳機,使得機組無法正常并網(wǎng)運行,嚴(yán)重影響機組的安全性和經(jīng)濟(jì)性。
熱態(tài)瞬變振動現(xiàn)象是9FA燃機轉(zhuǎn)子的固有特性,部分機組存在熱態(tài)瞬變振動過大導(dǎo)致機組停機的情況,需要多次啟動才能成功。對熱瞬變振動數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究,發(fā)現(xiàn)振動爬升以工頻分量增加為主,同時時間較長,因此認(rèn)為是典型的熱彎曲振動,可以通過熱態(tài)動平衡的手段來處理[1]。
雖然通過熱態(tài)動平衡可以降低熱態(tài)瞬變的振動值,但有可能會給機組在穩(wěn)定運行狀態(tài)下的振動產(chǎn)生負(fù)面影響,因此需要綜合考慮熱態(tài)瞬變最大振動值以及機組3 000 r/min和各種典型負(fù)荷工況下的振動數(shù)據(jù),使之處于一個合理的水平。
2009年6月,半山發(fā)電廠1號燃機剛到3 000 r/min定速時,1Y,1X 振動僅為 14 μm 和 10 μm,運行半小時后,1Y,1X振動就爬升到209 μm和190 μm,具體數(shù)據(jù)見表1。機組因振動大停機,此后經(jīng)過2次啟動后機組才并網(wǎng)運行,為此決定通過熱態(tài)動平衡技術(shù)來降低熱瞬變振動值。熱態(tài)動平衡時,選擇跳機時的數(shù)據(jù)作為熱瞬變振動的極大值,結(jié)合機組3 000 r/min及高負(fù)荷下的振動值,在燃機轉(zhuǎn)子上靠2號瓦端加重0.7 kg∠290°,加重前后燃機振動數(shù)據(jù)見表1。
表1 半山1號燃機加重前后振動數(shù)據(jù)
通過動平衡技術(shù),有效解決了1號燃機振動爬升的問題,減少了機組冷態(tài)啟動次數(shù),經(jīng)濟(jì)效益比較可觀。該技術(shù)后續(xù)應(yīng)用于其他燃機的熱瞬變振動處理,均取得較為滿意的效果。
油膜振蕩是由于滑動軸承中的油膜作用而引起的旋轉(zhuǎn)軸自激振蕩,它是由油膜渦動在一定條件下發(fā)展而成的,是屬于同一本源的物理現(xiàn)象,當(dāng)條件成熟時(如轉(zhuǎn)速足夠大或有足夠的外部干擾),油膜渦動就會發(fā)展成油膜振蕩。油膜渦動既不收斂也不擴(kuò)散,大部分振動只限于軸頸部分,但油膜振蕩的軌跡是擴(kuò)散的,并隨著時間的推移擴(kuò)散到從軸頸到轉(zhuǎn)子整個部分,其能量之大足以破壞整個系統(tǒng)。
半山發(fā)電廠1號燃機于2005年5月18日首次開機,隨后機組進(jìn)入各項試驗,燃機每天啟停1次。初期燃機穩(wěn)定在3 000 r/min一段時間后,高中壓轉(zhuǎn)子的3號和4號軸振間斷性出現(xiàn)半頻分量,但其分量都還比較小,未引起足夠重視。隨著啟動次數(shù)和運行時間的增加,3號、4號軸振間斷性振動變得頻繁、幅值增大。7月1日,機組在3 000 r/min下3號瓦振動突然出現(xiàn)較大的半頻分量,使得振動幅值超過210 μm而被迫緊急停機,3Y與4Y振動頻譜見圖3與4。
圖3 3Y頻譜圖
圖4 4Y頻譜圖
從機組振動現(xiàn)象和振動頻譜圖可見[2],初期3與4號瓦的振動突升雖然變化較小,但基頻振動基本不變,振動變化量以半倍頻為主,是輕微的油膜渦動。7月1日,燃機停機時3Y振動的24 Hz分量為 150 μm, 而 50 Hz分量為 50.9 μm,4Y振動的24 Hz分量為139 μm,而50 Hz分量僅為13.8 μm,半頻分量已經(jīng)明顯超過了工頻分量,機組已由油膜渦動發(fā)展成了油膜振蕩。發(fā)生油膜振蕩后,振動不再以工頻為主,且不存在油膜渦動時振動來回跳躍的情況,只有機組解列并將轉(zhuǎn)速降到2 700 r/min以下,油膜振蕩才基本消失。
由上面分析可知機組發(fā)生了油膜渦動和油膜振蕩,因此要立足于增加軸承的穩(wěn)定性和動剛度,加大軸承比壓來消除油膜振蕩。為此在現(xiàn)場調(diào)試工期比較緊的情況下,盡量采取現(xiàn)場能夠采取的處理方法:
(1)提高潤滑油進(jìn)油溫度,加大3號和4號瓦的進(jìn)油量。
(2)提高3號和4號軸承標(biāo)高130 μm。
(3)3號瓦往右調(diào)整300 μm,4號瓦往右調(diào)整20 μm,使高中壓轉(zhuǎn)子盡可能在平衡汽機軸系的中心找正。
(4)對3號和4號軸承下半3塊瓦,左右兩邊各減少2 cm的軸瓦工作面寬度,以增大軸承比壓。
實施以上措施后,機組多次啟停并在帶負(fù)荷情況下連續(xù)幾十小時運行,3號、4號軸振振動穩(wěn)定,無低頻振動分量出現(xiàn)。燃?xì)鈾C組在正常運行條件下,油膜振蕩已經(jīng)得到有效控制。
動靜碰摩是汽輪機組啟停和運行中常見的故障。碰摩的原因涉及到多方面:設(shè)計通流間隙過小、膨脹系統(tǒng)不合理;制造加工超差、大件原材料熱處理不適當(dāng);現(xiàn)場安裝軸系標(biāo)高、揚度、對輪對中、高差、張口不合格或設(shè)計部分提供的要求不正確;運行參數(shù)控制不當(dāng);檢修缺陷等。如鎮(zhèn)海發(fā)電廠9F燃機就出現(xiàn)過嚴(yán)重的動靜碰摩振動問題。
2007年6月1日,鎮(zhèn)海發(fā)電廠12號燃機首次啟動,機組振動正常,3 000 r/min下各瓦振動均小于60 μm,其3號瓦Y向振動波特圖如圖5所示。6月12日在超速試驗后的停機降速過程中,回到3 000 r/min時振動較以前正常情況下有所上升,特別在降速過程中,3Y與3X振動大幅上升,降至1 000 r/min以下時,振動高達(dá)120 μm以上(見圖6),4Y與4X也較平常停機過程的振動要大很多。停機盤車1.5 h后,機組冷拖至699 r/min,僅10 min后,3Y與3X振動就由24 μm 和 23 μm 爬升至 118 μm 和 114 μm, 振動爬升主要以一倍頻為主,隨即緊急停機。到盤車轉(zhuǎn)速后, 轉(zhuǎn)子偏心達(dá) 100 μm(原始偏心為 32 μm)。
圖5 正常情況下3Y降速過程波特圖
圖6 異常情況下3Y降速過程波特圖
從以上振動現(xiàn)象來看,振動的主要成分為工頻分量,屬強迫振動,引起振動的可能原因有:聯(lián)軸器對中不良或螺栓松動;軸承剛度變?nèi)酰粍屿o碰摩。
聯(lián)軸器對中不良或螺栓松動引起的振動應(yīng)有突變過程,突變后振動穩(wěn)定,影響較大是聯(lián)軸器兩端的振動,而該機組為3號和4號瓦振動大,振動始終爬升且不穩(wěn)定,可以排除。軸承座剛度不足引起的振動會發(fā)散,但爬升過程相位基本不變,低轉(zhuǎn)速振動也不會變大,再檢查3號和4號軸承能影響接觸剛度的螺栓等均正常,可以排除軸承座剛度變?nèi)醯那闆r。
振幅增加、振幅變化均以一倍頻為主,停機過程比升速過程振動明顯增大等特征完全符合動靜碰摩故障??梢耘袛鄼C組產(chǎn)生的振動是動靜碰摩引起,同時分析認(rèn)為碰摩部分就在高中壓轉(zhuǎn)子跨度內(nèi)。
打開高、中壓缸外缸發(fā)現(xiàn):高壓外軸汽封齒斷裂,高壓隔板汽封齒破損嚴(yán)重,所有12級汽封齒的高齒都已經(jīng)被磨平;高、中壓轉(zhuǎn)子往燃機方向移動,高壓部分轉(zhuǎn)子與汽封齒發(fā)生軸向碰摩,中壓部分轉(zhuǎn)子跟隔板汽封未發(fā)生碰摩。表現(xiàn)在振動上為3號瓦軸振較4號瓦軸振幅度和角度變化更大。
多次測量汽封軸向間隙、徑向間隙、K值、隔板洼窩中心等關(guān)鍵數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)K值定位出錯,即高、中壓汽缸向發(fā)電機側(cè)移位約3~3.5 mm,使得缸內(nèi)轉(zhuǎn)子動靜間隙一側(cè)偏小3~3.5 mm,由此引起機組運行過程中發(fā)生動靜碰摩。
為此重新調(diào)整K值:轉(zhuǎn)子軸系往發(fā)電機方向移動0.9 mm,高、中壓缸往燃機方向移動2.65 mm。處理后機組振動均在優(yōu)良范圍內(nèi),且振動平穩(wěn),未再出現(xiàn)爬升、波動情況。
目前,在國內(nèi)投產(chǎn)運行的9F燃?xì)饴?lián)合循環(huán)機組不斷增多,作為調(diào)峰機組啟停頻繁,其振動問題顯得尤為重要。通過投運機組的振動研究,其熱態(tài)瞬變振動現(xiàn)象作為9FA燃機的固有特性,要通過各工況下振動值全面考慮,最終通過熱態(tài)動平衡加以解決。對危害性較大的的油膜渦動和油膜振蕩,要從加大軸承穩(wěn)定性方面入手,具體措施應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場情況有所側(cè)重。對動靜碰摩問題,要加強安裝時的質(zhì)量把關(guān),嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定控制好間隙,以確保機組安全穩(wěn)定運行。
[1]吳文健,童小忠,應(yīng)光耀,等.浙江省內(nèi)國產(chǎn)化600 MW汽輪發(fā)電機組振動綜合治理[J].浙江電力,2010,29(10):28-31.
[2]童小忠,應(yīng)光耀.半山1號燃?xì)鈾C組油膜渦動和油膜振蕩分析及處理[J].汽輪機技術(shù),2006,48(1):63-66.
[3]應(yīng)光耀,童小忠,吳文健.9F聯(lián)合循環(huán)機組嚴(yán)重碰摩診斷分析及處理[J].汽輪機技術(shù),2010,52(1):74-76.