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      低負(fù)荷工況對(duì)天然氣處理裝置的影響及工藝操作的改進(jìn)措施

      2013-09-18 02:57:22王燕妮陳俊霞
      石油與天然氣化工 2013年4期
      關(guān)鍵詞:冷量節(jié)流甲烷

      盛 偉 王燕妮 盛 辰 陳俊霞 牛 芳 朱 華

      (中原油田天然氣處理廠)

      某天然氣處理裝置以油田伴生氣為原料,生產(chǎn)甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和天然氣油等產(chǎn)品。原設(shè)計(jì)原料氣處理量為80~120×104m3/d,壓力(絕壓)為3.8~6.77MPa,乙烷收率為85%。隨著油田勘探開發(fā)形勢(shì)日趨嚴(yán)峻,工廠供氣量降低至60~65×104m3/d左右,氣質(zhì)也明顯變貧,原料氣中C3+質(zhì)量濃度由230g/m3降至155g/m3,這樣在原設(shè)計(jì)工藝參數(shù)和操作方式下,裝置無(wú)法達(dá)到預(yù)期的制冷深度,嚴(yán)重降低了產(chǎn)品的收率(統(tǒng)計(jì)12個(gè)月乙烷收率為80.4%),而且還影響到機(jī)組的平穩(wěn)運(yùn)行,同時(shí)給分餾單元的操作也帶來(lái)了一定的困難[1-5]。因此,面對(duì)油田伴生氣量逐年下降的現(xiàn)狀,研究低負(fù)荷工況對(duì)裝置的影響及如何根據(jù)現(xiàn)狀對(duì)工藝操作方式進(jìn)行改進(jìn),成為亟待解決的問(wèn)題。

      1 低負(fù)荷工況對(duì)裝置的影響

      1.1 低負(fù)荷對(duì)機(jī)組運(yùn)行的影響

      本裝置有3個(gè)主要機(jī)組,包括:原料氣壓縮機(jī)、膨脹增壓機(jī)和丙烷制冷壓縮機(jī)。其中,原料氣壓縮機(jī)和膨脹增壓機(jī)均為主流程機(jī)組,丙烷制冷壓縮機(jī)為輔助制冷系統(tǒng)機(jī)組。這3個(gè)機(jī)組均是離心式壓縮機(jī),因此以原料氣壓縮機(jī)為例來(lái)說(shuō)明低負(fù)荷對(duì)機(jī)組的影響。

      該原料氣壓縮機(jī)為離心式壓縮機(jī),作用是為天然氣增壓,滿足干燥、膨脹、分餾等工藝需求。該機(jī)為二段壓縮,共有8級(jí)葉輪,具有排氣量大、效率高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小,以及正常工況下運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、壓縮氣流脈動(dòng)小等特點(diǎn)。但離心式壓縮機(jī)對(duì)氣體的壓力、流量、溫度變化比較敏感,原料氣各項(xiàng)參數(shù)的變化易導(dǎo)致壓縮機(jī)發(fā)生喘振。

      由天然氣處理裝置原料氣壓縮機(jī)工況圖(圖1所示)可以看出,若壓比不變,則流量降低時(shí)工作點(diǎn)向左(即喘振線方向)移動(dòng),當(dāng)流量降低到一定值時(shí)碰到喘振線,此時(shí)機(jī)組防喘閥打開,會(huì)使處理氣量降低;若防喘閥不能及時(shí)打開則機(jī)組喘振。

      喘振對(duì)離心式壓縮機(jī)的危害較大,具體到該裝置的原料氣壓縮機(jī),其危害主要體現(xiàn)在以下3點(diǎn):

      (1)由于原料氣壓縮機(jī)由燃?xì)廨啓C(jī)帶動(dòng),原料氣壓縮機(jī)喘振會(huì)引起燃?xì)廨啓C(jī)高低壓軸轉(zhuǎn)速大幅波動(dòng),易使燃?xì)廨啓C(jī)殼體振動(dòng)升高導(dǎo)致停機(jī),同時(shí)壓縮機(jī)的性能惡化,壓力和效率顯著降低;

      (2)壓縮機(jī)產(chǎn)生強(qiáng)烈的振動(dòng),同時(shí)伴隨異常的噪聲、吼叫和爆音,輕則機(jī)組中心偏移,軸承磨損,密封間隙增大;重則徑向和軸向間隙消失,止推軸承燒毀,動(dòng)靜部件碰撞,損壞機(jī)組;

      (3)由于原料氣壓縮機(jī)在膨脹增壓機(jī)增壓端的上游,原料氣壓縮機(jī)喘振會(huì)造成膨脹增壓機(jī)超速停機(jī),裝置停產(chǎn)。

      由以上分析可知,由于該裝置是連續(xù)生產(chǎn)方式,任何一臺(tái)機(jī)組的喘振除了對(duì)機(jī)組本身造成損壞外,還會(huì)直接影響其他機(jī)組的運(yùn)行。

      學(xué)校應(yīng)著重建立健全自律與他律并重的師德建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制,研究制定科學(xué)合理的師德考評(píng)制度、方式,切實(shí)把師德表現(xiàn)作為評(píng)判教師是否優(yōu)秀的第一標(biāo)準(zhǔn)。引導(dǎo)和鼓勵(lì)教師靜心教學(xué)、潛心育人,做學(xué)生生活上的學(xué)習(xí)榜樣和專業(yè)學(xué)習(xí)上的引路人。

      1.2 低負(fù)荷對(duì)收率的影響

      結(jié)合圖2介紹工藝流程:工廠來(lái)氣經(jīng)原料氣壓縮機(jī)和增壓機(jī)三級(jí)壓縮,干燥脫水后,進(jìn)入冷箱2-E1、2-E2換熱,在低溫分離器2-V1中進(jìn)行分離,液相通過(guò)焦耳-湯姆遜閥節(jié)流后進(jìn)入脫甲烷塔2-C1頂部,氣相經(jīng)膨脹機(jī)降溫后作為2-C1的進(jìn)料,塔頂產(chǎn)品甲烷經(jīng)冷箱換熱后外輸,C+2產(chǎn)品由NGL泵送入分餾單元。在整個(gè)過(guò)程中,為原料氣提供冷量的主要有在2-E1中與其換熱的丙烷介質(zhì),通過(guò)等熵膨脹使氣相降溫的膨脹機(jī),對(duì)2-V1底部介質(zhì)進(jìn)行節(jié)流膨脹的焦耳-湯姆遜閥。

      透平膨脹機(jī)是為整個(gè)低溫裝置提供冷源的主要設(shè)備。在實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)中,常常由于各方面條件的變化,總要引起裝置總耗冷量的改變。為了維持裝置的冷量平衡,就要求透平膨脹機(jī)的工況能夠調(diào)節(jié),使產(chǎn)冷量發(fā)生相應(yīng)的變化。制冷量計(jì)算公式見(jiàn)式(1):

      式中:Q0為制冷量,kW;qm為膨脹氣體量,kmol;hs為等熵比焓降,kJ/kmol;ηs為等熵效率。

      由式(1)知,制冷量Q0與膨脹機(jī)的膨脹氣體量qm、等熵比焓降hs及等熵效率ηs這三者有關(guān)。qm與原料氣量有直接的關(guān)系。hs與膨脹機(jī)膨脹比有關(guān)。由于該廠膨脹機(jī)的出口壓力P2即脫甲烷塔壓力,固定控制在1.25MPa。低氣量下,膨脹機(jī)入口流量qm、壓力P1分別降低,從而使膨脹機(jī)的制冷能力下降,導(dǎo)致甲烷塔2-C1頂溫上升,產(chǎn)品收率下降。

      另外,負(fù)荷降低同樣對(duì)下游的分餾單元有一定的影響,導(dǎo)致分餾塔效率降低,給操作帶來(lái)一定的難度,同時(shí)降低了產(chǎn)品純度。

      2 工藝操作的改進(jìn)措施

      由于伴生氣的氣量和氣質(zhì)無(wú)法控制,主要靠“補(bǔ)氣”來(lái)提高工廠的處理量,同時(shí)優(yōu)化工藝參數(shù)以提高輕烴產(chǎn)品的收率。針對(duì)現(xiàn)狀,采取了如下措施:

      2.1 向原料氣中補(bǔ)充干氣,提高處理量

      表1 補(bǔ)氣前的工藝參數(shù)Table 1 Process parameters before filling gas

      表2 補(bǔ)氣后的工藝參數(shù)Table 2 Process parameters after filling gas

      表1和表2是氣量波動(dòng)時(shí)補(bǔ)氣前后的數(shù)據(jù)記錄。

      通過(guò)表1與表2的對(duì)比,可以看出,經(jīng)過(guò)補(bǔ)氣后,脫甲烷塔的頂溫平均降低了3℃,干氣中C2和C+3的質(zhì)量濃度分別降低了3.6g/m3和0.4g/m3。

      2.2 降低甲烷外輸壓力,提高膨脹比

      為了提高伴生氣處理量,將膨脹機(jī)噴嘴開度由20%開大至32%,但是膨脹機(jī)的膨脹比卻由3.9 MPa(絕壓)/1.35MPa(絕壓)=2.89下降到3.5 MPa(絕壓)/1.35MPa(絕壓)=2.59,根據(jù)膨脹機(jī)經(jīng)驗(yàn)公式:

      式中:k為常數(shù)(對(duì)天然氣而言k值在1.35~1.4左右);T1為膨脹機(jī)入口溫度,K;T2為膨脹機(jī)出口溫度,K;P1為入口壓力,MPa;P2為出口壓力,MPa。

      由式(2)可以看出,膨脹比率下降,膨脹機(jī)的出口溫度T2會(huì)升高,不利于降低脫甲烷塔頂溫,因此將干氣外輸壓力(出口壓力P2)由1.25MPa(表壓)降低至1.15MPa,降低外輸壓力后,膨脹比為2.8。同時(shí),加大輔助制冷量降低膨脹機(jī)入口溫度,最終在提高伴生氣處理量的情況下,達(dá)到了降低膨脹機(jī)出口溫度的目的。

      2.3 降低脫甲烷塔的熱負(fù)荷,減少冷量消耗

      對(duì)脫甲烷塔重新進(jìn)行熱量衡算,發(fā)現(xiàn)應(yīng)減少塔的熱負(fù)荷來(lái)降低塔頂溫度。為此對(duì)脫甲烷塔的控制參數(shù)重新進(jìn)行了調(diào)整,將脫甲烷塔靈敏板溫度由原來(lái)的2℃降低到-8℃,將脫甲烷塔塔頂壓力(即甲烷外輸壓力)PICA0201由1.25MPa降至1.15 MPa,這樣既保證了產(chǎn)品的純度又減少了NGL單元所需的冷量,降低了脫甲烷塔頂?shù)臏囟取?/p>

      2.4 增加丙烷制冷單元冷量

      該廠的丙烷輔助制冷單元采用的是三級(jí)壓縮制冷流程,圖2中所示3-V6為一級(jí)制冷蒸發(fā)器,靠溫度差作為蒸發(fā)動(dòng)力,制冷低溫位為-35℃。3-V6制冷深度不夠,單靠3-V7提供冷量,造成了脫甲烷塔頂溫度偏高。分析發(fā)現(xiàn),在冷箱2-E1中與3-V6、3-V7同時(shí)給原料氣提供冷量的脫甲烷塔側(cè)沸線7、8層溫度偏低,8層進(jìn)料溫度TI0215為-60℃,7層出料溫度TI0214為-40℃,低于丙烷在3-V6中的制冷深度,造成丙烷不能蒸發(fā),影響了3-V6的制冷。調(diào)整后,7、8層側(cè)沸線溫度恢復(fù)正常,8層進(jìn)料溫度TI0215恢復(fù)為-30℃,7層出料溫度TI0214恢復(fù)為-15℃,3-V6開始制冷,調(diào)整后適當(dāng)投入3-V6、3-V7冷量,降低了2-E1出口原料氣溫度。

      2.5 減小2-V1開度,提高節(jié)流效應(yīng)

      在增大膨脹機(jī)噴嘴開度,提高處理量的同時(shí),根據(jù)節(jié)流膨脹公式:

      式中:C為氣體的特性常數(shù);ΔTH為溫度降,K;ΔP為節(jié)流閥前后壓差,MPa;T1為節(jié)流前絕對(duì)溫度,K。

      由式(3)可以看出,節(jié)流膨脹所獲得的溫度降與壓力降成正比,與節(jié)流前溫度T1成反比,采取增大壓力降和降低節(jié)流前溫度的方法來(lái)增大溫度降。因此對(duì)輔助制冷系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,加大制冷量以降低節(jié)流前絕對(duì)溫度T1(TI0212)的同時(shí),關(guān)小節(jié)流閥開度以增大ΔP值,這樣ΔTH值也相應(yīng)增大,即降低了節(jié)流后溫度TI0210。

      3 小結(jié)

      通過(guò)以上措施,統(tǒng)計(jì)6個(gè)月的乙烷收率提高至82.6%,與未采取措施前相比提高了2.2%。

      目前天然氣化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展日新月異,而不少老油田的油氣資源衰竭較快,很多天然氣處理裝置均在設(shè)計(jì)下限甚至更小的狀況下運(yùn)行,在能耗未減的情況下輕烴收率逐步降低,不僅造成能源消耗,而且還降低了經(jīng)濟(jì)效益。在無(wú)法改造設(shè)備的前提下應(yīng)從工藝入手對(duì)裝置進(jìn)行挖潛增效,以提高裝置的收率,達(dá)到節(jié)約能源提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。

      [1]朱利凱.天然氣處理與加工 [M].北京:石油工業(yè)出版社,1997.

      [2]王遇冬.天然氣處理與加工工藝[M].北京:石油工業(yè)出版社,1999.

      [3]張慶安.還原吸收法尾氣處理裝置及CT6-5催化劑工業(yè)運(yùn)行回顧[J].石油與天然氣化工,1997,26(2):90-93.

      [4]王吉云.100kt/a硫磺回收裝置尾氣處理單元改造[J].石油與天然氣化工,2010,39(4):307-310.

      [5]胡天友,熊鋼,何金龍,等.胺法脫硫裝置溶液發(fā)泡預(yù)防及控制措施[J].天然氣工業(yè),2009,29(3):101-103.

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