• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    冷水機(jī)組蒸發(fā)器變更管徑減低成本的可行性探討

    2013-09-13 03:36:52劉仕玲
    制冷 2013年2期
    關(guān)鍵詞:壓損銅管水冷

    劉仕玲

    (廣州日立冷機(jī)有限公司,廣州510935)

    近年隨著各大空調(diào)企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)展,大型制冷空調(diào)的競爭越來越激烈,如何生產(chǎn)出性能比強(qiáng),質(zhì)量好而又相對價格有優(yōu)勢的空調(diào)機(jī)組是各大生產(chǎn)廠家現(xiàn)今面臨的問題。對于冷水機(jī)組而言,一些空調(diào)廠家開始考慮變更蒸發(fā)器的結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)冷水機(jī)組的成本降低。但是如何在保證性能的前提下,縮小管徑減低成本,是每個生產(chǎn)廠家考慮的重點之一。本文就蒸發(fā)器從結(jié)構(gòu)上進(jìn)行大膽改進(jìn),縮小管徑減低成本進(jìn)行一些探討。

    1 結(jié)構(gòu)變更

    目前空調(diào)廠家生產(chǎn)的水冷機(jī)組,蒸發(fā)器一般采用φ12.7mm銅管,我們嘗試采用更小的銅管進(jìn)行替代??s小銅管的直徑后,為了保證蒸發(fā)器性能,必須滿足兩個最基本的條件,即:(1)保證換熱面積;(2)保證壓差 (壓損)。因此,銅管間的間隙、銅管根數(shù)、折流板的間距和片數(shù)也相應(yīng)需要進(jìn)行變更。

    下面以一種機(jī)型670 kW(280匹)水冷機(jī)組的蒸發(fā)器,進(jìn)行縮小管徑變更結(jié)構(gòu)減低成本的探討。

    1.1 換熱面積

    原670kW(280匹)水冷機(jī)組蒸發(fā)器的銅管直徑為 φ12.7mm,準(zhǔn)備變更采用的銅管直徑為φ9.52mm,兩種銅管的蒸發(fā)器的相關(guān)數(shù)據(jù)見表1,蒸發(fā)器采用的內(nèi)螺紋銅管截面圖如圖1所示。

    原采用φ12.7mm銅管的蒸發(fā)器有786根銅管,銅管總長度為2.615m,換熱面積為:

    0.0618×786×2.615=127.023(m2)

    根據(jù)原采用φ12.7mm銅管蒸發(fā)器的換熱面積,計算銅管直徑變更后的蒸發(fā)器所需要的根數(shù)為:

    127.023/2.615/0.0483=1005(根)

    考慮到布局的合理性,理論計算與實際的差異性,變更后蒸發(fā)器實際采用1031根銅管。

    所以,變更后銅管直徑后的蒸發(fā)器的換熱面積可以達(dá)到和超過變更前的蒸發(fā)器,滿足換熱面積的條件。

    表1 兩種銅管的蒸發(fā)器的相關(guān)數(shù)據(jù)如下 (銅管廠家直接提供)

    圖1 蒸發(fā)器采用的內(nèi)螺紋銅管截面圖

    1.2 壓損計算

    壓差的計算按照如下公式進(jìn)行。

    式中:

    d0—管外徑,m;

    ST—管間距,m;

    ds—殼體內(nèi)徑,m;

    Bp—折流板間距,m;

    Nb—折流板片數(shù);

    Nc—殼體中央部管根數(shù);

    NT—管列數(shù);

    Nw—水平方向管列數(shù);

    Np—有效管列數(shù);

    w—冷水流量,m3/h;

    γ—水比重量,kg/m3;

    v—水的動粘度系數(shù),m2/s;

    ρ—水的密度 =γ/g,kg·s2/m4;

    Gc—垂直方向通水的重量,kg/m2·s;

    Gb—水平方向通水的重量,kg/m2·s

    蒸發(fā)器變更銅管直徑結(jié)構(gòu)改造前后的性能對比見表2。

    表2 蒸發(fā)器變更銅管直徑結(jié)構(gòu)改造前后的性能對比

    參數(shù) 結(jié)構(gòu)改造前 結(jié)構(gòu)改造后Re 4494.68 6107.06 Nb 折流板片數(shù) 12 12 NT 管列數(shù) 20 18 Nw 水平面管列數(shù) 6 7 Np 有效管列數(shù) 5 6 ρ 水的密度(kg·s2/m) 100 100 γ 水比重量(kg/m3) 1000 1000 v 水的動粘度系數(shù)(m2/s)0.000001006 0.000001006△Pc 單位縱向(g/m2) 530.15 530.22△Pb 單位橫向(kg/m2) 696.48 713.21△P 壓損值(kg/m2) 16522.07 16688.56千帕壓損值(kPa)165.22 166.89

    從表2可以看出,結(jié)構(gòu)變更后的蒸發(fā)器的壓損值只比變更前的蒸發(fā)器的壓損值小了1%,可以忽略不計。所以,滿足壓損的條件。

    1.3 蒸發(fā)器設(shè)計方面的注意事項

    1)各列數(shù)的冷水流速要平均化。

    2)水平方向的冷水流速要接近垂直方向冷水流速。

    3)在折流板中、孔和管外徑之間有間隙,在初期通水時會從間隙有泄漏,因此最初測量值會低于設(shè)計值。

    2 蒸發(fā)器銅管成本比較

    2012年國際市場的有色金屬價格隨著金價不停地浮動,上漲了不少,銅價更是首當(dāng)其沖,所以減低蒸發(fā)器的成本,銅管成本的減低是關(guān)鍵。

    表3 蒸發(fā)器材料變更費用統(tǒng)計

    以下以銅價為60元/kg為核算單價進(jìn)行蒸發(fā)器結(jié)構(gòu)變更前后銅管材料成本的統(tǒng)計,結(jié)果見表3。

    從表3可以看出,銅管直徑變更后直接的銅管購買成本,一臺蒸發(fā)器就可節(jié)約4832元人民幣。

    3 加工方法的說明

    蒸發(fā)器的構(gòu)造變更只對里面的銅管直徑、根數(shù)、折流板進(jìn)行變更,外部結(jié)構(gòu)不做變更,所以只有擴(kuò)管這道工序和折流板的沖壓需要改變工裝和工藝,通過新舊工裝和新舊工藝的成本對比,對現(xiàn)場生產(chǎn)影響不大。

    4 壓損的理論計算與實際測量的說明

    雖說將殼體中央部的管列作為代表的垂直部流速來確定,但這個列的流速和其他列的流速中有很大的差異時,計算值和測量值會不一致。

    在設(shè)計時要注意:

    1)要按各列的冷水流速平均化進(jìn)行布管。

    2)如果根據(jù)殼體內(nèi)徑和管配列無法進(jìn)行冷水流速平均化時,要將多列的平均速度作為流速。

    該標(biāo)準(zhǔn)中的計算公式的是水平方向Gb,和垂直方向Gc相互干涉的公式,因此垂直方向流速和水平方向流速差異很大時,計算值和測量值是不一致的。

    在設(shè)計時要注意:

    1)要減少水平內(nèi)的管的根數(shù)。

    2)在和殼體內(nèi)徑的關(guān)系方面,水平內(nèi)的管根數(shù)不能再減少時,要將水平面的折流板剖面尺寸小一列。

    折流板孔徑和管外徑?jīng)]有間隙,在初期通水時不考慮出現(xiàn)從間隙有冷水旁通的情況。因此初期通水時,因為從此間隙漏出的冷水部分使實測值低于計算值。

    圖2 蒸發(fā)器結(jié)構(gòu)圖示

    (4)具體的蒸發(fā)器結(jié)構(gòu)圖示見圖2[采用φ12.7銅管的360kW(150匹)蒸發(fā)器]。從圖中蒸發(fā)器的結(jié)構(gòu)和折流板的形狀,可以看出關(guān)于壓損的理論計算與實際測量的說明的重要性。

    5 機(jī)組變更結(jié)構(gòu)前后的性能對比

    5.1 機(jī)組實際壓損的測量驗證

    對670kW(280匹)水冷機(jī)組原來的蒸發(fā)器(采用φ12.7mm銅管)和已經(jīng)變更結(jié)構(gòu)的蒸發(fā)器(采用φ9.52mm)進(jìn)行實際的壓損測量,變更前后壓損等參數(shù)的計算值和實測值比較見表4。

    實測壓損差值為147-142=5(kPa)。

    從表4可以看出,變更后與變更前的實測壓損相差5kPa,差值為變更前的5%,基本可以確認(rèn)滿足設(shè)計要求。

    實際測量時需要注意的事項:

    1)在通水時管表面會結(jié)垢以及折流板孔部也會有結(jié)垢和生銹,隨著時間的推移,最后這個間隙會消失。因此對于水側(cè)壓損的測量要反復(fù)測量直到因時間的推移其值不上升為止。

    2)管外徑和折流板孔的間隙要想在短時間內(nèi)填滿,其中一個方法就是在一系列的試驗期間內(nèi)當(dāng)試驗中斷時,抽掉水冷卻器內(nèi)的水,讓其接觸空氣,這樣其進(jìn)展就會加快。

    表4 蒸發(fā)器變更銅管前后壓損等參數(shù)的計算值和實測值比較

    5.2 機(jī)組性能試驗的測量驗證

    將變更前和變更后的蒸發(fā)器組裝到670kW(280匹)水冷機(jī)組上 (壓縮機(jī)、冷凝器及其他部件不變),進(jìn)行性能試驗,結(jié)果見表5。

    表5 蒸發(fā)器變更銅管前后的機(jī)組性能試驗結(jié)果

    從表5可看到,水冷機(jī)組蒸發(fā)器由采用φ12.7mm銅管變更為采用φ9.52銅管后,消耗總電功率、制冷量、能效比等性能參數(shù)基本不變。

    6 結(jié)論

    水冷機(jī)組蒸發(fā)器改變結(jié)構(gòu),變更銅管直徑,通過理論計算和實際測試的結(jié)果來看都是可實現(xiàn)的,也就是說,通過縮小蒸發(fā)器銅管管徑來降低成本,從而實現(xiàn)水冷機(jī)組的成本降減是完全可行的。

    [1]李軍.蒸發(fā)式冷凝器的應(yīng)用分析[J].制冷與空調(diào),2009,(6):33-35

    [2]李紹濟(jì),舒海靜.蒸發(fā)式冷凝器與螺桿式制冷壓縮機(jī)的組合應(yīng)用[J].制冷與空調(diào),2009,(6):30-32

    (1)高屹峰.小管徑內(nèi)螺紋管換熱器在家用空調(diào)中的應(yīng)用分析與優(yōu)化 [R].中國銅加工技術(shù)與應(yīng)用論文集,2008

    猜你喜歡
    壓損銅管水冷
    燃?xì)鉁u輪流量計壓損異常辨識實驗研究
    煤氣與熱力(2023年1期)2023-02-10 02:53:54
    渦輪式壓縮機(jī)引線銅管失效原因分析
    TP2短銅管爆破壓力的計算
    空調(diào)冷凍水冷回收技術(shù)可行性研究
    增壓汽油機(jī)集成水冷進(jìn)氣歧管三維流場分析
    多流束水表的壓力損失分析及改善措施
    計算機(jī)機(jī)箱智能水冷系統(tǒng)
    電子制作(2018年23期)2018-12-26 01:01:28
    滕州卷煙廠梗線投料段就地集中除塵系統(tǒng)管道設(shè)計方案
    軋花機(jī)前面罩除塵管道計算與風(fēng)機(jī)選用
    星際·狂想——德國銅管重奏團(tuán)2017年訪華音樂會
    青年歌聲(2017年6期)2017-03-13 00:58:10
    马龙县| 望江县| 南岸区| 腾冲县| 乐都县| 赤峰市| 深泽县| 奎屯市| 齐河县| 龙泉市| 乐业县| 昆明市| 峨眉山市| 芮城县| 淮安市| 曲阜市| 盐津县| 巨鹿县| 布尔津县| 华池县| 化州市| 右玉县| 澄迈县| 科技| 耒阳市| 南江县| 石景山区| 繁峙县| 西藏| 桂东县| 淮滨县| 内乡县| 定陶县| 三原县| 巴彦淖尔市| 铜梁县| 周宁县| 利川市| 宁武县| 鲁山县| 隆化县|