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      L8-60/8壓縮機運行不穩(wěn)原因分析*

      2013-08-21 05:14:08李玉秀王中林
      機械研究與應用 2013年1期
      關鍵詞:閥片氣閥漏氣

      李玉秀,王中林

      (遼寧石油化工大學順華能源學院,遼寧 撫順 113001)

      1 引言

      在一些企業(yè)的動力廠空壓站中,經(jīng)常采用幾臺L8-60/8壓縮機配合使用,供企業(yè)生產(chǎn)動力用風。L8-60/8壓縮機為L型、二級、雙缸、雙作用水冷式活塞壓縮機,輸送介質(zhì)為空氣,排氣量每分鐘60m3,最高排氣壓力0.8MPa(表壓),幾臺同型號壓縮機的配合使用,可很好的協(xié)調(diào)生產(chǎn)用風,減小浪費。

      空氣經(jīng)一級氣缸壓縮后,一級排氣溫度可達120~160℃,一級排氣壓力達到0.2MPa(絕壓),壓縮后的高溫氣體經(jīng)冷卻后,溫度降至50℃左右,壓縮空氣中會有部分水蒸汽冷凝析出,冷卻后的氣體進入二級氣缸繼續(xù)壓縮。在生產(chǎn)中經(jīng)常發(fā)現(xiàn),壓縮機常因二級排氣溫度高于160℃而運行不穩(wěn),頻繁跳車,影響企業(yè)的正常生產(chǎn)。檢查中發(fā)現(xiàn)造成壓縮機運行不穩(wěn)的主要參數(shù)是二級排氣溫度,聯(lián)系氣體壓縮工藝流程,對產(chǎn)生運行不穩(wěn)的主要原因進行分析并提出解決措施。

      2 氣體通道中存在的問題

      2.1 氣閥漏氣

      L8-60/8壓縮機的氣閥是環(huán)狀閥,氣閥是氣體進出空壓機的通道,閥片的密封性能關系到壓縮機能否穩(wěn)定運行。氣閥是易損件,極易出現(xiàn)因閥片閉合不嚴而漏氣。泄露最終會影響排氣溫度的升高。圖1為氣閥工作原理圖,由圖可看出影響氣閥密封性能的因素有閥片、彈簧。

      閥片影響氣閥泄露的原因是疲勞損壞或磨損。一方面由于閥片承受著頻繁的撞擊,閥片及易產(chǎn)生疲勞損壞;另一方面環(huán)狀閥片與升程限制器及閥座工作面之間產(chǎn)生的摩擦磨損,可減弱閥片強度,降低使用壽命,引起閥片的磨損而產(chǎn)生漏氣。還有如閥片翹曲等原素而導致的閥片閉合不嚴而漏氣。

      圖1 氣閥工作原理圖

      彈簧影響氣閥泄露的原因:彈簧從閥片全閉到全啟,其載荷由預壓縮力變化到最大壓縮力,承受脈動循環(huán)載荷,引起疲勞破壞。當一個閥片下的幾個彈簧彈力降低或失效,都會引起閥片的傾斜,導致閥片閉合不嚴而漏氣。

      閥片損壞和彈簧失效這兩種故障常?;橐蚬P系,閥片損壞可導致彈簧失效速度加快;彈簧失效使得閥片對升程限制器和閥座的沖擊速度和撞擊力增大,導致閥片碎裂。這些因素都將引起氣閥的泄露,從而使排氣溫度升高。主要原因:吸氣閥漏氣,導致已吸入氣缸的氣體在活塞返程時向進氣管回流,減少進氣量,同時排氣量也有所下降,氣缸內(nèi)溫度升高,造成排氣溫度升高;而排氣閥漏氣,會減少排氣量和進氣量,使排氣管路內(nèi)被壓縮的高溫高壓氣體倒流,使氣缸內(nèi)壓縮氣體溫度升高,排氣溫度上升。如果是二級排氣閥漏氣,排氣溫度升高則更加明顯。

      2.2 氣體走短路

      L8-60/8壓縮機的中間冷卻器是管板式換熱器,冷卻水走管程,壓縮空氣走殼程。當與一級氣缸連接的擋板處密封墊脫落或擋板焊縫開裂時,部分壓縮空氣將不經(jīng)中間冷卻器充分冷卻直接短路進入二級氣缸,造成二級氣缸進氣溫度過高,使二級排氣溫度劇增。

      2.3 缸內(nèi)氣體串氣

      壓縮機的活塞環(huán)是鑄鐵材質(zhì),活塞環(huán)易磨損,這將導致空壓機缸內(nèi)密封效果變差,處在壓縮過程一側的高溫高壓氣體將通過活塞環(huán)與缸壁的間隙漏人低壓一側,導致氣缸工作腔內(nèi)部發(fā)生串氣。高溫高壓氣體意外進入將使進氣溫度升高,從而導致排氣溫度升高。

      2.4 冷卻效果差

      壓縮機的冷卻水管路采用串聯(lián)系統(tǒng),空壓機經(jīng)長時間運行后,缸體中間水套內(nèi)存在較多水垢和淤泥,降低了換熱效果,一級排氣溫度得不到有效降低。中間冷卻器的管束堵塞造成冷卻水流量減小,使有用冷卻面積減少,冷卻效果降低,因此二級進氣溫度高于設計進氣溫度,而且冷卻水入口溫度高,換熱效率低,引起二級排氣溫度也升高。后部冷卻器殼程內(nèi)的冷凝水排放不及時,引起積水過多,使二級排氣受阻,排氣不暢,排氣管路內(nèi)背壓升高,引起排氣壓力隨之升高,因此二級排氣溫度進一步升高,引起運行不穩(wěn),壓縮機頻繁跳車。

      3 解決措施

      3.1 定期巡檢及更換易損件

      要求操作工做到勤檢查,利用工具——聽棒對氣閥進行聽診。氣閥運行聲響清脆,說明氣閥零件正常,若聽到“嘶嘶”的尖叫聲,閥片可能損壞或氣閥漏氣。經(jīng)常摸一摸閥壓蓋,如果閥壓蓋燙手,則表示溫度較高,可判斷為氣閥漏氣或已損壞。對損壞的氣閥必須及時進行檢修或者更換。每次安裝新的氣閥,彈簧要求統(tǒng)一更換,而且必須認真檢查每個彈簧的性能,保證氣閥正常工作。

      定期更換活塞環(huán),保證缸內(nèi)間隙不超標,提高氣缸體內(nèi)的密封效果,防止壓縮空氣在缸體內(nèi)部串氣。

      定期更換中間冷卻器的密封墊,確保一級氣缸內(nèi)出來的壓縮空氣全部經(jīng)過中間冷卻器,避免壓縮空氣短路。同時,定期對冷卻器進行解體清洗,定期排放冷卻器內(nèi)積水,提高設備的冷卻效果。

      3.2 改造冷卻管路

      改造前壓縮機的冷卻水管路采用串聯(lián)系統(tǒng),冷卻水先進入一級氣缸,然后進入中間冷卻器,接著是二級氣缸,最后是后部冷卻器。經(jīng)中間冷卻器換熱后的冷卻水溫度升高,進入二級氣缸水套,冷卻效果明顯不好。

      改造后,采用冷卻水管路并聯(lián),即氣缸和冷卻器都有獨立的冷卻管路有各自的進水閥控制水流速度,而且每條冷卻管路的出口都安裝在一個水槽上,可隨時用手感覺排水溫度,及時發(fā)現(xiàn)冷卻效果的好壞,準確判斷影響二級排氣溫度升高的原因。改造后每條冷卻管路的冷卻效果很好,一級排氣溫度降到50℃,二級排氣溫度降到110℃,保證壓縮機穩(wěn)定運行。

      另外針對缸體水套內(nèi)存在較多水垢和淤泥,冷卻水流動不暢,冷卻效果不好的現(xiàn)象,應定期對水套進行沖洗,減少水垢和淤泥的大量沉積,提高換熱效果。

      4 結語

      對冷卻系統(tǒng)改造后,在日常工作中加強設備管理,對設備的相關部位進行定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,空壓機運行不穩(wěn)的現(xiàn)象得到根本解決,企業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)得到了保證。

      [1]李 云,姜培正.過程流體機械[M].北京:化學工業(yè)出版社,2008.

      [2]活塞式壓縮機編寫組.活塞式壓縮機設計[M].北京:機械工業(yè)出版社,1981.

      [3]李玉秀.空壓機跳車原因分析及解決措施[J].壓縮機技術,2012(3):24-26.

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