唐凱,鄒桂麗
(1. 湖南省電力公司柘溪水力發(fā)電廠,湖南 安化413508;2. 湖南省電力公司科學(xué)研究院,湖南 長沙410007)
2009年8月17日,俄羅斯已建最大水電站——薩揚·舒申斯克水電站發(fā)生了國內(nèi)外水電史上空前的特大事故。根據(jù)俄方事故調(diào)查報告和國內(nèi)專家分析,造成本次事故的主要原因之一是進水口閘門未能緊急關(guān)閉(事故發(fā)生2 h 后才手動關(guān)閉)。水電廠進水口閘門是水電廠水機保護的最后一道保障,如果緊急情況下進水口閘門不能及時關(guān)閉,將使機組失去最后的保護,后果不堪設(shè)想。為深刻吸取“薩揚事故”教訓(xùn),結(jié)合“薩揚事故”暴露的問題和柘溪水電廠運行實際,參照《湖南省電力公司水電廠進水口快速閘門緊急下閘后備保護配置導(dǎo)則》(湘電公司水〔2011〕593 號文件)要求,柘溪水電廠決定新增1 套獨立于原閘門控制系統(tǒng)的緊急下閘后備保護系統(tǒng)。
1)在現(xiàn)行機組緊急下閘保護的基礎(chǔ)上,應(yīng)另配置1 套獨立于原緊急下閘保護的后備保護。
2)緊急下閘后備保護系統(tǒng)電源必須保證全廠失電后,閘門控制系統(tǒng)仍然有可靠電源供電,確保全廠失電的緊急情況能緊急下閘。
3)緊急下閘后備保護系統(tǒng)必須獨立于現(xiàn)有計算機監(jiān)控系統(tǒng)。
4)緊急下閘后備保護系統(tǒng)必須具備遠方手動操作功能。在出現(xiàn)極端惡劣條件時(如水淹主廠房、全廠失電等),可以遠方手動操作緊急關(guān)閉進水口閘門。
在壩頂布置1 組蓄電池屏。包含1 塊浮充控制屏和1 塊直流蓄電池負荷屏。其直流輸出電源為220 V,帶負荷能力為40 A,由17 節(jié)12 V 蓄電池組組成,容量為100 Ah。
1)在壩頂布置1 塊全廠進水口閘門PLC 控制屏作為進水口閘門緊急下閘后備保護系統(tǒng)的下位機部分。下位機外部供電采用交流、直流雙供電方式,交流供電取自進水口交流負荷屏,直流供電取自壩頂新增的蓄電池屏。
2)在中控室布置1 塊PLC 控制屏作為進水口閘門緊急下閘后備保護系統(tǒng)的上位機部分。上位機外部供電采用交流、直流雙供電方式,交流供電取自中控室交流負荷屏,直流供電取自壩頂新增的蓄電池屏。
3)進水口閘門緊急下閘后備保護系統(tǒng)的上、下位機控制屏內(nèi)設(shè)置PLC 控制系統(tǒng)、操作開關(guān)、按鈕、觸摸式液晶顯示屏、指示燈、中間繼電器、控制電源等設(shè)備。
4)進水口閘門緊急下閘后備保護系統(tǒng)的上、下位機通過光纖通訊,網(wǎng)絡(luò)連接參見圖1。
5)運行人員可以通過手動方式在遠方(中控室)或現(xiàn)地(PLC 控制屏)前進行進水口閘門緊急落門操作。
圖1 進水口閘門緊急下閘后備保護系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接
6)控制系統(tǒng)采用PLC 系統(tǒng)控制的優(yōu)勢較多:
①減少了現(xiàn)場施工的工作量,增加了運行設(shè)備可靠性。如果采用硬接線連接,需要敷設(shè)大量的控制電纜,控制電纜的增加勢必會帶來故障點的增多,特別是防護層破壞后,控制電纜故障難以查找。采用光纜通訊則只需要1 根4 芯光纜,而且還有足夠的備用通訊通道,即使主用通道出現(xiàn)故障還可以人為切換至備用通道工作,其設(shè)備運行可控性也得到了提高。
②可以實現(xiàn)對設(shè)備運行工況的實時監(jiān)視??刂葡到y(tǒng)通過軟件編寫專門的通訊監(jiān)視程序,只要通訊網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障則可以立刻報警。針對容易出現(xiàn)故障的部位,如電源部分等進行開入量監(jiān)控,一旦出現(xiàn)故障,立即開出報警。通過對設(shè)備運行工況的實時監(jiān)視,有效地將設(shè)備安全隱患消除在萌芽狀態(tài),確保進水口閘門后備保護系統(tǒng)運行安全可靠。
③控制系統(tǒng)整體抗干擾能力增強。如果采用常規(guī)控制接線的控制系統(tǒng),控制電纜本身就增加了故障發(fā)生的概率。一旦電纜本體出現(xiàn)故障,直接后果則是機組進水口閘門非正常關(guān)閉,機組強迫停運,大大降低電廠對電網(wǎng)的支撐能力,同時也極大地影響了電廠的經(jīng)濟效益。采用PLC 控制后,PLC 本身抗干擾能力強,通訊光纜抗外界外力損壞能力強,在抗雷擊等方面有著前者無法比擬的優(yōu)勢??刂葡到y(tǒng)整體工作可靠性大幅提高,減少了控制系統(tǒng)因外界干擾誤動的可能。
7)控制程序
①控制系統(tǒng) PLC 選用施耐德 Quantum 140CPU65150,控制程序采用其專用編程軟件編寫。
②為防止因通訊網(wǎng)絡(luò)故障造成系統(tǒng)異常,專門編寫通訊故障程序段,及時發(fā)出故障報警信號。
③為防止進水口閘門緊急下閘后備保護系統(tǒng)誤動導(dǎo)致閘門緊急下閘,控制程序增加了5 s 防誤動延時。
④為了隨時掌握系統(tǒng)運行情況,在人機對話的觸摸屏上增加了歷史記錄功能,方便運行、維護人員檢查巡視。
每臺機組進水口卷揚機式啟閉機控制增加1 組直流抱閘控制線圈及回路。即將機組進水口閘門的直流抱閘進行改造,更換為雙直流線圈的抱閘,只要任意一個線圈通電即可松開抱閘致進水口閘門緊急關(guān)閉。其中原有的直流線圈受控于現(xiàn)有的閘門控制系統(tǒng),接受計算機監(jiān)控系統(tǒng)緊急下閘自動或手動下閘指令;新增加的直流線圈則受控于全廠進水口閘門緊急下閘后備保護系統(tǒng)下位機,接受進水口閘門緊急下閘后備保護系統(tǒng)的上、下位機手動緊急下閘指令。
進水口閘門緊急下閘后備保護系統(tǒng)投入運行半年來,各類事件記錄齊全、查詢方便;系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠。系統(tǒng)還應(yīng)完善供電電源監(jiān)視報警。上、下位機增加電源監(jiān)視功能,電源消失后中控室應(yīng)有音響和光字報警。
進水口閘門后備保護系統(tǒng)采用壩頂和中控室分別設(shè)獨立PLC 控制屏的方式,能可靠實現(xiàn)廠用電消失、計算機監(jiān)控系統(tǒng)癱瘓等緊急情況下中控室對進水口閘門的手動緊急落閘控制,防止事故擴大??刂屏钔ㄟ^光纖通訊下達的方式,可以很方便地將功能擴展至遠方集控中心,是未來實現(xiàn)水電廠進水口閘門緊急下閘后備保護的首選方式,將逐步替代在中控室設(shè)按鈕直接控制緊急落閘電磁閥的方式。