王書安,朱叢國,鄭 偉
(魯中礦業(yè)公司 機修廠,山東 萊蕪 271113)
鑿巖設備的鉆孔能力和生產(chǎn)效率是制約我國礦山采礦效率和生產(chǎn)發(fā)展的主要技術矛盾。目前我國礦山尚大多采用氣動鑿巖設備(YG80,YGZ90 氣動鑿巖機配用CTC14 采礦鉆車),這些設備受氣動鑿巖機功率的限制,存在鉆孔效率低 (50m/班左右), 鉆深有限(<15m), 遠不能滿足高效采礦和大結構參數(shù)采礦方法的需要。 近年來,一些大型礦山先后引進了國外Atlas 和Sandvik 等公司的全液壓鉆車, 這些設備雖然具有鉆孔效率高、 鉆深能力強的特點;但存在購置費用高,備品備件供應和維護保養(yǎng)困難的問題,限制了它們在國內(nèi)的推廣應用。為了研制國產(chǎn)液壓鉆車(配用液壓鑿巖機),本文對液壓鑿巖的動力特性進行分析研究。
機械鉆孔的方法可分為沖擊-轉動式、旋轉式和旋轉-沖擊式三種類型。除旋轉式主要應用于軟巖鉆進外,傳統(tǒng)的沖擊-轉動方法主要利用沖擊來破碎巖石,并不能利用釬頭的轉動來有效剪切破碎巖石,兩個破碎坑之間的巖石破碎主要依靠反復沖擊和震裂完成,這是其鑿速不快的重要原因。
液壓鑿巖機在大推力作用和大扭矩條件下采用旋轉-沖擊方法,在破巖原理上,除沖擊破碎外,還施加了強力剪切破碎巖石,充分利用了巖石的剪切強度遠小于抗壓強度這一巖石特性。其能量利用率和鑿巖速度大大高于一般沖擊-轉動式鑿巖機。 同時,由于采用了大推力,鉆具在大多數(shù)時間內(nèi)處于壓縮狀態(tài), 減少或消除了釬具中的拉應力,避免了對稱應力循環(huán),從疲勞損傷的角度考慮,這將有利于提高釬具的使用壽命。
為了能使液壓鑿巖機以旋轉-沖擊方法有效地破碎巖石,必須:(1)旋轉機構具有足夠大的扭力和旋轉功率;(2)對釬具施加較大的推力;(3) 有足夠的沖擊能,可在孔底巖面上形成一定深度的破碎坑,以使釬頭轉動時能剪切破碎較多的巖石。
表1 列出了液壓鑿巖機和中深孔氣動鑿巖機的技術特性,從表1 可以看出:
(1)液壓鑿巖機的輸出總功率為中深孔氣動鑿巖機的(2.5~6)倍。
(2) 液壓鑿巖機采用了旋轉-沖擊破巖原理, 旋轉功率比氣動鑿巖機(YGZ90)提高 (4~8)倍,旋轉功率接近或超過沖擊功率。
表1 液壓鑿巖機和中深孔氣動鑿巖機的技術特性
釬桿中的應力波是將活塞沖擊能轉化為巖石破碎能的中間媒介。 為有效地進行巖石破碎,并保證足夠的釬具壽命, 要求應力波應蘊含較多的能量,同時具有較低的應力峰值,它可由峰值系數(shù)[1](傳遞單位沖擊能的應力峰值)來表征:
ψmax——最大波值系數(shù)
ψmax是入射應力波形的重要品質(zhì)因素。
一般來說,在傳遞相等沖擊能量的情況下, 愈平坦的波其峰值系數(shù)愈低,矩形波具有最低的峰值系數(shù)(ψmax=0.5,
氣動鑿巖機工作氣壓(0.5~0.7MPa)不高, 其沖擊活塞為具有粗大頭部和細長柄部的雙圓柱形狀, 由于不同截面存在反射,其應力波一般頭部很高,然后逐步衰減,故其峰值系數(shù)較高;液壓鑿巖機工作油壓(16~25MPa)為氣動鑿巖機工作氣壓的數(shù)十倍, 故其活塞可以作成細長(和釬桿直徑接近)的單圓柱形狀,其應力波形接近矩形波,其峰值系數(shù)大大降低,圖 1、圖 2、圖 3 給出了 YGZ90 氣動鑿巖機、HYD300 和 COP1238 液壓鑿巖機的活塞形狀; 表2 為其峰值系數(shù)的計算結果(注:三種鑿巖機的釬桿直徑DR均為 φ38mm)。
從表2 可以看出:
液壓鑿巖釬桿應力波的峰值系數(shù)分別為YGZ90 氣動鑿巖機釬桿應力波峰值系數(shù)的62.7%(HYD300)和54.1%(COP1238ME)。 由于液壓鑿巖機釬桿應力峰值的降低,對于同樣質(zhì)量(具有相同疲勞特性)的釬桿,這意味著:
(1)在相等壽命條件下,采用液壓鑿巖機傳遞的沖擊能量可以為氣動鑿巖機傳遞沖擊能量的1.60~1.85 倍,達300J 以上。
(2) 如果傳遞的沖擊能量不變,根據(jù)釬桿S-N 曲線
NSm=Cm
式中 N——應力循環(huán)次數(shù)
S——循環(huán)載荷
C,m——材料常數(shù),C=150,m=8.3
采用液壓鑿巖機,并考慮沖擊頻率的影響(其頻率對YGZ90 的增加系數(shù)分別為 Kf1=35 33.3=1.05(HYD300),Kf2=50 33.3=1.5(Cop1238),釬桿的疲勞壽命將顯著增加。
由于液壓鑿巖機的入射應力波形更為平坦(接近矩形波),其入射波的能量更向波尾偏置,其波形分布和巖石破碎特性(鑿入力隨鑿深線性增加)形成更好的匹配,其能量傳遞效率將有所增加,運用波動理論可計算出對巖石的能量傳遞效率
式中 η——能量傳遞效率
ER——巖石破碎能量
EP——活塞沖擊能量
K ——巖石鑿入系數(shù)
UM——最大鑿深
M ——活塞質(zhì)量
VP——活塞沖擊速度
表3 列出了氣動鑿巖機(YGZ90)和液壓鑿巖機 (HYD300 和 COP1238)在鑿入系統(tǒng)特性θ=1 情況下的鑿入效率計算結果:
這表明,在沖擊能量相同的情況下,由于液壓鑿巖入射應力波形的改善,其用于巖石破碎的能量較氣動鑿巖機增加20%以上。
圖1 YGZ90 氣動鑿巖機的活塞
圖2 HYD300 液壓鑿巖機的活塞
圖3 COP1238 液壓鑿巖機的活塞
表2 峰值系數(shù)的計算結果
表3 能量傳遞效率計算結果
綜上所述,由于液壓鑿巖動力學特征的改變, 如動力配置采用了旋轉-沖擊破巖原理, 釬桿峰值應力降低,及能量傳遞的效率增加,使得液壓鑿巖機較之氣動鑿巖機具有優(yōu)異的鉆孔效率,其鑿巖速度一般可達氣動鑿巖設備的 3~4 倍。
國產(chǎn)液壓中深孔采礦鉆車采用HYD300 液壓鑿巖機在我公司小官莊鐵礦-384 水平 11 號、12 號、13 號進路采礦場進行了現(xiàn)場試驗。試驗礦巖條件為堅硬原生鐵礦石(夾雜閃長巖),鉆孔方式為向上和前傾切割孔,巖石硬度系數(shù) f=12~14,鉆孔釬桿為 JD38-38,釬頭S70, 鉆車在井下工作面共鉆進采礦和切割扇形孔206 個, 合計鉆孔2689m,最大試驗鉆孔深30m,實驗結果表明:
(1)國產(chǎn)液壓中深孔采礦鉆車與現(xiàn)有YGZ90 氣動鑿巖設備相比, 具有鉆進速度快、效率高的突出優(yōu)勢。 現(xiàn)場測試 結 果 : 最 高 鉆 速 :860mm/min,為YGZ90 氣動鑿巖設備的 2.22 倍。 鉆鑿深孔的平均鉆速:
在鉆深 7.7m(7 桿)時,為 YGZ90氣動鑿巖設備的2.10 倍。
在 鉆 深 15.4m (14 桿 ) 時 ,為YGZ90 氣動鑿巖設備的3.56 倍。
當量鉆速(鉆鑿一排扇形深孔的平均鉆速):535.7mm/min,為 YGZ90 氣動鑿巖設備的3.43 倍。
臺班效率:在無故障和有一般故障的情況下, 臺班效率分別達到了130m和115m, 為YGZ90 氣動鑿巖設備的2.5 倍。
(2)國產(chǎn)液壓中深孔采礦鉆車具有強勁的破碎硬巖的能力,在鉆鑿閃長巖和混合礦塊等堅硬巖層中,其優(yōu)越性表現(xiàn)得更為突出,鉆進速度仍能保持0.3~0.4m/min;而氣動鑿巖機臺架鉆鑿同樣的巖層, 鉆進速度只有0.025m/min 左右(40min 鉆進 1m)。 在相同硬巖條件下,智能型中深孔采礦鉆車鑿巖效率是氣動鑿巖設備的14 倍左右。
(1)液壓鑿巖機的輸出總功率為中深孔氣動鑿巖機的(2.5~6)倍。 旋轉功率比氣動鑿巖機提高了(4~8)倍,旋轉功率接近或超過沖擊功率,這是其鑿巖效率提高的原因。
(2)液壓鑿巖機釬桿應力波峰值的降低,采用液壓鑿巖機傳遞的沖擊能量可以增大,利于破碎巖石,而釬桿壽命不降低。
(3) 在同樣沖擊能量的情況下,由于液壓鑿巖機入射應力波形的改善,其用于巖石破碎的能量較氣動鑿巖機增加20%以上。
(4)現(xiàn)場實驗結果表明,采用液壓鑿巖機鉆孔速度為中深孔氣動鑿巖機的2.2 倍,尤其在硬巖中,鑿巖效率提高顯著。
(5)在現(xiàn)場試驗中發(fā)現(xiàn)個別釬具卸釬困難,影響了鑿巖效率,除個別釬具加工質(zhì)量不佳的原因外;主要由于液壓鑿巖機總功率加大,對釬具接頭要求更高,建議加強釬具接頭結構和理論的研究。
[1]趙統(tǒng)武.沖擊鉆進動力學[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1996.
[2]周志鴻 等.地下鑿巖設備[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2004.