胡 濤 胡樂康
【摘 要】通過冷軋酸再生廢氣風(fēng)機(jī)發(fā)生的故障,進(jìn)一步分析了酸再生廢氣風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu),查明了廢氣風(fēng)機(jī)發(fā)生故障的原因,并制定了防范措施,保障了酸再生廢氣風(fēng)機(jī)的穩(wěn)定運行。
【關(guān)鍵詞】廢氣風(fēng)機(jī);酸再生;葉輪;故障
1.冷軋酸再生廢氣風(fēng)機(jī)簡介
1.1 冷軋酸再生廢氣風(fēng)機(jī)為進(jìn)口德國FYMA鈦離心風(fēng)機(jī)簡圖如下:
1.2 結(jié)構(gòu):帶有彈性聯(lián)軸器直接傳動及變頻調(diào)速器
機(jī)座:特殊防腐的鋼結(jié)構(gòu)
機(jī)殼:碳鋼內(nèi)襯膠
葉輪:鈦鈀合金
撓性聯(lián)軸器元件的材料:橡膠
附軸承2個、電機(jī)1個共3個測溫裝置及測振裝置。
1.3用途:該風(fēng)機(jī)把爐氣從焙燒爐抽出,并經(jīng)過雙旋風(fēng)分離器、預(yù)濃縮器、吸收塔、第一級洗滌塔,同時把燃燒廢氣通過第二級洗滌塔和排氣煙囪排出,使整個過程設(shè)備保持負(fù)壓,以防止HCl氣體泄漏出來。系統(tǒng)負(fù)壓由電機(jī)變頻器來動態(tài)調(diào)節(jié)。風(fēng)機(jī)葉片及氣體清洗水從吸風(fēng)側(cè)噴入,以防止葉輪上沉積污物。清洗水量在流量計上調(diào)節(jié)。風(fēng)機(jī)殼體為碳鋼制作,內(nèi)襯膠防腐,葉輪為鈦合金制作。配有噴淋設(shè)備(用來向葉輪噴水)、底座和撓性聯(lián)軸器。
1.4操作參數(shù):
1.5 操作:只有在預(yù)濃縮器循環(huán)泵操作時,該風(fēng)機(jī)才能啟動,當(dāng)預(yù)濃縮器氣體出口溫度大于最大值時,風(fēng)機(jī)停車。
2.冷軋酸再生廢氣風(fēng)機(jī)故障分析
2.1發(fā)生故障的經(jīng)過
2012年10月9日白班,酸再生機(jī)組處于酸操狀態(tài)。11:50分時,由于預(yù)濃縮器循環(huán)系統(tǒng)壓力小于80kPa,造成全線跳停。重新啟動預(yù)濃縮器泵,壓力為205 kPa,接著啟動廢氣風(fēng)機(jī)、助燃風(fēng)機(jī),并進(jìn)行焙燒爐點火、待各設(shè)備運行正常,具備插槍條件時,將爐頂負(fù)壓設(shè)定為-220Pa。此時發(fā)現(xiàn)操作面板上廢氣風(fēng)機(jī)的輸出功率在75—82%波動,比平時偏高,隨即廢氣風(fēng)機(jī)產(chǎn)生異響?,F(xiàn)場馬上停機(jī)檢查廢氣風(fēng)機(jī),發(fā)現(xiàn)其軸承座的四個地腳中有三個斷裂。打開廢氣風(fēng)機(jī)機(jī)殼上的觀察孔,可以看到葉輪表面附著較多污物,其中葉片上的沉積物較厚,成溝壑型分布,最大厚度在1.5cm左右。
2.2 原因分析
氧化鐵粉粘結(jié)在風(fēng)機(jī)葉輪上,破壞了葉輪的動平衡,造成風(fēng)機(jī)振動加劇,導(dǎo)致軸承座地腳斷裂。
雙旋風(fēng)除塵器泄漏、預(yù)濃縮器喉口堵塞,造成煙氣除塵量下降,致使煙氣進(jìn)入廢氣風(fēng)機(jī)后氧化鐵粉大量沉積。
葉輪表面粗糙度較大,增加了污物的附著力。
葉輪噴淋水的使用規(guī)程,在操作說明中未做明確規(guī)定。
由于檢修停車,葉輪處于靜止?fàn)顟B(tài),個別葉片上的氧化鐵粉得到?jīng)_洗,其它葉片上的沉積物仍然較多,增加了葉輪的不平衡量,破壞了葉輪的動平衡,造成風(fēng)機(jī)振動加劇,導(dǎo)致軸承座地腳松動。
預(yù)濃縮器循環(huán)系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定,開A泵時壓力低(100 kPa左右);開B泵時存在壓力降,起始為205 kPa,在8小時運轉(zhuǎn)中,壓力逐步下降至80kPa。由于預(yù)濃縮器循環(huán)系統(tǒng)壓力低,噴嘴霧狀噴灑效果差,吸收煙氣中氧化鐵粉的能力下降,致使煙氣進(jìn)入廢氣風(fēng)機(jī)后氧化鐵粉大量沉積。
預(yù)濃縮器循環(huán)泵進(jìn)口管路振動較大,存在吸孔現(xiàn)象,降低了泵的有效輸出。
葉輪噴淋水的使用規(guī)程不夠合理,造成葉片堆積物較多。
3.對策措施
3.1更換廢氣風(fēng)機(jī)葉輪及軸承箱。
3.2檢查雙旋風(fēng)除塵器、預(yù)濃縮器喉口,未發(fā)現(xiàn)泄漏或堵塞現(xiàn)象。
3.3檢測葉輪表面粗糙度,與以前下線的舊葉輪做對比,數(shù)據(jù)記錄見附表一。
3.4在操作說明中明確規(guī)定,酸再生機(jī)組酸操時,廢氣風(fēng)機(jī)葉輪噴淋水全開,水操時停用噴淋水。
3.5針對風(fēng)機(jī)葉輪、軸承箱、聯(lián)軸器及電機(jī),重新對心找正。
3.6針對預(yù)濃縮器循環(huán)系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定,進(jìn)行所含設(shè)備逐一排查。
3.7在廢氣風(fēng)機(jī)軸承箱及電機(jī)前端共取3個檢測點,四班運保人員每隔1小時對3個點進(jìn)行振動檢測、溫度檢測,檢查軸承箱地腳螺栓,并將數(shù)據(jù)依次記錄。一旦發(fā)現(xiàn)振動及溫度有明顯劣化趨勢,打開機(jī)殼檢查孔,對葉輪表面沉積物進(jìn)行清理。
3.8在操作說明中明確規(guī)定,酸再生機(jī)組運行時,廢氣風(fēng)機(jī)葉輪噴淋水采用漂洗水(以前多采用自來水),隔2小時開2小時。檢修停機(jī)時,必須清理風(fēng)機(jī)葉輪上的沉積物。
4.效果
2012年10月21日酸再生恢復(fù)生產(chǎn),預(yù)濃縮器循環(huán)泵A與B壓力波動范圍在205 kPa~232 kPa之間,符合生產(chǎn)需要,波動范圍較為合理;廢氣風(fēng)機(jī)軸承座溫度保持在60℃左右,振動值最高在4.5mm/s左右,并程逐漸下降態(tài)勢,截止目前為止振動值在3.0mm/s左右。
5.結(jié)論
對酸再生生產(chǎn)工藝原理及設(shè)備關(guān)聯(lián)性了解不夠,不能很快透過現(xiàn)象看到問題根源。廢氣風(fēng)機(jī)故障,從表面上看是葉輪附著物較多,影響動平衡,導(dǎo)致振動加劇;實質(zhì)是預(yù)濃縮器泵壓力低,系統(tǒng)吸塵效果差,煙氣雜物含量高,并沉積、附著在風(fēng)機(jī)葉輪上。
預(yù)濃縮器循環(huán)泵在使用中壓力低始終沒有解決,根本問題沒有找到,也沒有持續(xù)關(guān)注。
預(yù)濃縮器過濾器及旁通閥同時出現(xiàn)問題,造成判斷失誤,延長了故障處理時間。
工藝制定的葉輪噴淋水操作規(guī)程不夠合理,并且規(guī)程也沒有得到很好的執(zhí)行。