郭彬 張文明 黃書(shū)文
【摘要】原鋁的生產(chǎn)需要強(qiáng)大直流電作為能源,穩(wěn)定的直流電供應(yīng)至關(guān)重要,不但對(duì)安全穩(wěn)定生產(chǎn)有利,而且也有利于取得良好的生產(chǎn)指標(biāo),提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。而停限電會(huì)對(duì)電解鋁生產(chǎn)帶來(lái)嚴(yán)重影響,該文通過(guò)本公司近期發(fā)生的一次普通停限電情況,對(duì)電解鋁生產(chǎn)的影響進(jìn)行了分析。
【關(guān)鍵詞】停限電;電解鋁;生產(chǎn)影響
本公司采取自備電廠給電解供電,時(shí)常因?yàn)楣╇姍C(jī)組故障造成停電限電,在目前本公司各系列均采用低電壓工藝生產(chǎn),電解槽的抗干擾能力較差情況下,停限電的影響更加明顯,每次停限電都會(huì)造成鋁電解槽很大波動(dòng),恢復(fù)正常狀態(tài)需要的時(shí)間很長(zhǎng),停限電破壞了電解槽的熱平衡,電解質(zhì)收縮,易出現(xiàn)沉淀,效應(yīng)多,影響電解槽的電流效率、噸鋁單耗、氟化鹽單耗、碳耗等指標(biāo),也會(huì)造成工人勞動(dòng)強(qiáng)度增加,環(huán)境污染等多方影響。
1、停限電簡(jiǎn)述
4月13日10:26,因自備電廠機(jī)組事故造成本公司的電解二、三期(380kA、400kA系列)發(fā)生限電事故。
二期:10:26開(kāi)始電流強(qiáng)度由380kA迅速下降,至11:26降至115kA的最低點(diǎn)。隨后逐漸上升,至14:00上升至350kA左右,并在340~360kA范圍內(nèi)波動(dòng)。至次日0:26恢復(fù)至380kA的正常水平。4月13日平均電流強(qiáng)度為347.8kA。
三期:10:26開(kāi)始由400kA迅速下降至340kA,此后一直保持在350kA左右,至次日03:40左右恢復(fù)至400kA的正常水平。4月13日平均電流強(qiáng)度為375.4kA。
2、對(duì)電解鋁生產(chǎn)的影響
以4月13日10:26因自備電廠機(jī)組事故為例,簡(jiǎn)單計(jì)算一下二期電解鋁廠主要損失。
2.1 對(duì)鋁產(chǎn)量的影響:4月13日二期全天平均電流強(qiáng)度為347.8kA,較正常電流強(qiáng)度(380 kA)相比,當(dāng)天二期電解槽約少產(chǎn)鋁139.98t(不包括因效應(yīng)造成的影響)。計(jì)算過(guò)程如下:
正常電流強(qiáng)度產(chǎn)量:0.3355×380000×24×231×0.92×10-6=650.26t
4月13日產(chǎn)量:
(1)電流效率估算:(0.92×10.5+0.45×2.5+0.905×9)÷24=78.88%(見(jiàn)計(jì)算依據(jù))
(2)產(chǎn)量:0.3355×347800×24×231×0.7888×10-6=510.28t
4月13日較正常情況下少產(chǎn)鋁:650.26t-510.28t=139.98t
因此,本次停電所造成的電流強(qiáng)度以及電流效率的下降直接造成全月的鋁量減少近140t,加上對(duì)隨后幾天效率的影響,鋁產(chǎn)量的損失很大。
計(jì)算依據(jù):刨除在修及非正常生產(chǎn)期的電解槽,二期共231臺(tái)槽;正常電流強(qiáng)度(380kA)以92%的電流效率計(jì)算;4月13日10:26之前,電流保持在380kA,正常生產(chǎn),按92%的電流效率計(jì)算;從10:26至11:26電流由380kA降至115kA,隨后在14:00升至350kA,這2.5個(gè)小時(shí)內(nèi),絕大部分時(shí)間處于不產(chǎn)鋁狀態(tài),按45%的電流效率計(jì)算;從14:00至次日00:26電流基本在350-360kA附近波動(dòng),因效應(yīng)頻發(fā)、兩平衡遭破壞、爐膛不匹配等,以90.5%的電流效率計(jì)算。
2.2 對(duì)直流電單耗的影響:4月12日電壓3.998V,4月13日為3.960V;正常槽的效率以92%計(jì)算,4月13日的效率按上文的78.88%計(jì)算:
正常情況直流電單耗:2980×3.998/0.92=12950 kwh/t·Al
4月13日直流電單耗:2980X 3.960/0.7888—14960 kwh/t·A1
上述計(jì)算結(jié)果顯示:在正常情況下,二期電解槽直流電單耗約為12950kwh/t·Al,而4月13日當(dāng)天的直流電耗約為14960 kwh/t·A1,噸鋁直流電單耗約增加了2010kwh。
由于三期電解分廠以網(wǎng)電為主,本次機(jī)組事故對(duì)三期電解槽的影響不太大,不做贅余。
2.3 效應(yīng)影響:我們對(duì)事故當(dāng)日、次日以及事故發(fā)生前兩日的效應(yīng)情況進(jìn)行對(duì)比,詳情如下表:
由上表可看出,本次停電對(duì)陽(yáng)極效應(yīng)影響很大。二期:4月13日較前兩日約增加700個(gè)效應(yīng),4月14日約增加130個(gè)。三期:4月13日較前兩日約增加150個(gè)效應(yīng),4月14日約增加110個(gè)。
效應(yīng)數(shù)量的劇增,大大增加氟化鹽的揮發(fā)、效應(yīng)棒的損耗以及在產(chǎn)鋁的損失。按一個(gè)效應(yīng)消耗3根效應(yīng)棒,一根效應(yīng)棒損耗5kg在產(chǎn)鋁計(jì)算(按一個(gè)效應(yīng)持續(xù)時(shí)問(wèn)為3分鐘計(jì)算,則每發(fā)生一個(gè)效應(yīng)電解槽少產(chǎn)鋁約為:0.3355×355000×0.905×3/60×10-3=5.39kg,再加上效應(yīng)棒插入陽(yáng)極底掌后,造成在產(chǎn)鋁燃燒和溶解損失,因此,保守估計(jì)每插一根效應(yīng)棒損耗5kg鋁),二期于4月13日因停電多消耗效應(yīng)棒約2100根,損耗在產(chǎn)鋁約10.5t(700×3×5×10-3=10.5t);三期于當(dāng)天因停電多消耗效應(yīng)棒約450根,損耗在產(chǎn)鋁約2.25t。
2.4 氟化鹽方面的影響:因停電造成的效應(yīng)數(shù)量劇增,導(dǎo)致氟化鹽的揮發(fā)大大增加,無(wú)法定量分析。氟化鹽的揮發(fā)損失,一方面造成生產(chǎn)成本的增加,更重要的,造成一定的環(huán)境污染,同時(shí)直接影響工人的身體健康,增加勞動(dòng)量。
3/經(jīng)濟(jì)損失分析
以二期為例(僅4月13日一天的損失):
本次限電造成的經(jīng)濟(jì)損失主要有以下幾方面構(gòu)成:效率損失、直流電空耗、效應(yīng)所消耗的效應(yīng)棒及在產(chǎn)鋁、氟化鹽揮發(fā)損失、勞動(dòng)量的增加及環(huán)境污染。
效率損失:4月13日二期少產(chǎn)鋁139.98t,因效應(yīng)頻發(fā)造成的鋁損失10.5t,按當(dāng)前鋁錠市場(chǎng)價(jià)14800元/t,利潤(rùn)1500元/t計(jì)算,約損失225720元。
直流電空耗:4月13日二期產(chǎn)鋁510.28t,噸鋁直流電單耗增加2010kwh,按0.2902元/kwh的電價(jià)計(jì)算(2012年會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)),約損失297647元。
效應(yīng)棒:多消耗效應(yīng)棒2100根,2.2元/根,約損失4620元。
氟化鹽揮發(fā)損失、勞動(dòng)量的增加及環(huán)境污染無(wú)法量化計(jì)算。
合計(jì)可計(jì)算的損失為:225720+297647+4620=527987元。
4、結(jié)束語(yǔ)
霍煤鴻駿鋁電公司目前有300kA、350kA、400kA三個(gè)系列電解槽,分別稱(chēng)為一期、二期、三期。其中一期和二期幾乎全部采用自備電廠供電,三期以網(wǎng)電為主,自備電廠供電為少數(shù)。由于自備電廠機(jī)組頻繁出現(xiàn)事故(僅今年第一季度就發(fā)生大大小小10多次事故,連三期也受到過(guò)3次較大程度的影響),加上本公司一、二期槽齡陸續(xù)達(dá)到設(shè)計(jì)的使用壽命,須逐步的停槽大修、通電焙燒、啟動(dòng),這些因素都對(duì)電流強(qiáng)度的穩(wěn)定性影響非常大,使我們的生產(chǎn)變得非常被動(dòng),效率低下。