馬志堅
(中油遼河油田公司高升采油廠,遼寧盤錦 124125)
牛心坨油田屬于高凝油區(qū)塊,該區(qū)塊原油具有明顯的三高特點,即凝固點高、黏度高及相對密度高,地面原油密度0.89 ~0.93 g/cm3,膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量 31.5% ~49.98%,原始地層原油黏度 76.3 mPa·s,油層溫度73.3℃[1]。目前地面原油黏度一般在2 000 mPa·s以內(nèi),最高9 613 mPa·s,平面中部低、周圍高,縱向變化不大。含蠟10.8% ~15.5%,凝固點35~43℃,析蠟溫度51~64℃[2]。原始地層壓力20.07 MPa,飽和壓力 4.71 MPa[3]。
目前牛心坨油田有常規(guī)采油站7個,受流體性質(zhì)決定,牛心坨油田采用的主要生產(chǎn)工藝為循環(huán)水生產(chǎn)和電加熱生產(chǎn)。其中,循環(huán)水生產(chǎn)工藝在牛心坨油田應(yīng)用最早,目前有4個采油站使用該工藝,共89口井;電加熱生產(chǎn)工藝2008年底開始在牛心坨油田進行應(yīng)用,目前有3個采油站使用該生產(chǎn)工藝,共54口井。
1)循環(huán)水生產(chǎn)工藝使用時間較長,至今超過30 a,其井下管柱及地面管線均存在不同程度的老化問題,導(dǎo)致生產(chǎn)過程中出現(xiàn)循環(huán)水漏失的現(xiàn)象,導(dǎo)致水量消耗增加造成浪費。同時由于循環(huán)水生產(chǎn)工藝需要更復(fù)雜的井下管柱及地面管網(wǎng)系統(tǒng),造成作業(yè)及日常維護難度和費用增加。
2)受井下管柱結(jié)構(gòu)限制,無法完整地錄取地質(zhì)資料。采用循環(huán)水生產(chǎn)工藝進行生產(chǎn)的油井無法進行動液面測試工作,致使無法推測油層壓力,影響油田后期開發(fā)。
3)熱水循環(huán)生產(chǎn)工藝需要消耗大量天然氣,導(dǎo)致噸液耗氣量過高,并且與目前天然氣供應(yīng)日趨緊張的局面相悖。牛心坨油田4個循環(huán)水站共啟用循環(huán)水加熱爐12臺,年耗氣量超過1 000萬m3,年產(chǎn)液量30萬t,噸液耗氣量33 m3。
1)電加熱井配套裝置多,井下結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜,導(dǎo)致作業(yè)及日常維護費用較高。
2)電加熱井配套裝置耗電量過高,經(jīng)過測試單井冬季電加熱中頻柜加熱功率為73 kW/h,夏季略低約為54 kW/h,牛心坨共有54口電加熱井全年耗電量超過3 000萬kW/h,年產(chǎn)液量只有21萬t,噸液耗電142萬kW/h。造成噸液成本居高不下。
牛心坨油田自1988年開始進行大規(guī)模開發(fā),開發(fā)初期受流體性質(zhì)制約,牛心坨油田須采用相應(yīng)的伴熱輔助進行生產(chǎn)。隨著油田轉(zhuǎn)入注水開發(fā),原油含水逐漸上升[4],能耗大,成本高。原有的采油工藝已不再適應(yīng)目前的開采需要,急需開展采油工藝轉(zhuǎn)換,引進干抽采油工藝。
干抽工藝,即取消原有的井筒摻液及電加熱采油工藝(井筒降黏),采用普通的有桿泵閉抽工藝。將原有摻液及電加熱的空心桿更換為普通實心抽油桿,即實現(xiàn)了向干抽工藝的轉(zhuǎn)換。由于同等溫度條件下,不同含水量的混液黏度相差較大,因此,混液黏度是制約油井生產(chǎn)工藝的重要因素,為此通過實驗測定了不同含水量的原油在各溫度條件下的黏度值[5](表1)。
表1 實驗測定的不同含水量原油不同溫度條件下黏度值 mPa·s
溫度也是影響?zhàn)ざ鹊闹饕蛩?,測定了牛心坨油田地層溫度變化情況(圖1),牛心坨油田井下溫度變化范圍在40~80℃,其中井口溫度最低在42℃左右。
要使原油合理舉升到地面就要保證在40℃時原油未失去流動性。通過實驗測定數(shù)據(jù)得知,要使牛心坨油田原油在40℃時保持流動性需要黏度不超過2 000 mPa·s。針對牛心坨油田開抽油井進行含水分級統(tǒng)計(表2),從而確定油井可以進行工藝轉(zhuǎn)換的技術(shù)條件。
表2 牛心坨油田油井含水分級統(tǒng)計表
經(jīng)過統(tǒng)計,牛心坨油田綜合含水量在70%以上的油井共53口,其中采用電加熱生產(chǎn)工藝的油井24口,采用熱水循環(huán)生產(chǎn)工藝的油井29口。
目前牛心坨油田已經(jīng)逐步地進行著干抽生產(chǎn)工藝在該區(qū)塊的引入工作。已累計將34口循環(huán)水生產(chǎn)油井、29口電加熱生產(chǎn)油井引入了干抽生產(chǎn)工藝,目前日產(chǎn)液1 455 t,日產(chǎn)油380 t,含水量73.8%。
引入干抽生產(chǎn)后,井筒內(nèi)由于沒有伴熱導(dǎo)致原油溫度降低,可能會出現(xiàn)掛壁、堵塞井筒等現(xiàn)象,導(dǎo)致抽油機負荷加大,進而造成倒井。根據(jù)各項數(shù)據(jù)資料,牛心坨油田綜合含水量在70%以上的油井,在井筒舉升過程中可以時刻保持流動性。同時進行加密測試功圖,通過測試結(jié)果找出各自洗井周期,進行周期性維護洗井工作,避免倒井現(xiàn)象發(fā)生。通過實施與監(jiān)測(表3),未發(fā)生干抽生產(chǎn)時出現(xiàn)特例造成躺井,油井生產(chǎn)正常。
表3 牛心坨油田油井主要生產(chǎn)指標(biāo)對比表
干抽生產(chǎn)后,原油出井溫度降低,極有可能出現(xiàn)原油進站困難的現(xiàn)象,解決集輸問題的本質(zhì)就是改善原油在管線中的流動性,為此可以通過安裝井口加熱爐、井口管線纏電熱帶、安裝井口溜水閥門,適量溜水等輔助措施保證原油平穩(wěn)進站。同時針對于產(chǎn)液量相對較低尤其是間出的油井,安裝加熱爐、纏電熱帶的方法不能解決的集輸問題。這類油井同周圍合適的高產(chǎn)井合并進站,保持原油在管線內(nèi)的充滿性和流動性,確保油井正常進站生產(chǎn)。
實現(xiàn)干抽工藝轉(zhuǎn)變后,實現(xiàn)年節(jié)約天然氣量532.25×104m3,年節(jié)約電量1 299.01×104kW·h,年節(jié)能耗33 355.53×104MJ,年節(jié)約折合標(biāo)煤8 390.41 tce,節(jié)能了能源,減少了安全隱患。
1)干抽采油工藝適應(yīng)牛心坨油田的后期開發(fā),油井在引入干抽生產(chǎn)工藝以后生產(chǎn)基本保持平穩(wěn),成功地在高凝稠油區(qū)塊引入了干抽生產(chǎn)工藝。
2)干抽采油工藝在保證油田正常生產(chǎn)的同時,大大減少了牛心坨油田能耗,降低了生產(chǎn)成本。
3)干抽生產(chǎn)工藝在牛心坨油田取得的成功,證明了在高凝稠油區(qū)塊開發(fā)后期尤其是高含水期同樣可以進行無伴熱生產(chǎn),可以在更大的范圍內(nèi)進行推廣應(yīng)用,以便創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益和社會效益。
[1]張波.雙空心桿采油工藝研究與應(yīng)用[J].承德石油高等??茖W(xué)校學(xué)報,2012,14(4):37-39.
[2]潘智勇.超高分子內(nèi)襯油管技術(shù)研究與應(yīng)用[J].承德石油高等??茖W(xué)校學(xué)報,2012,14(4):40-43.
[3]馬強,婁銀環(huán).油氣生產(chǎn)周轉(zhuǎn)材料使用周期影響因素分析[J].石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督,2013,29(3):22-23.
[4]馬強,朱豐坡.單井效益評價圖版的研制與應(yīng)用[J].北京石油管理干部學(xué)院學(xué)報,2011,18(3):10-14.
[5]李明.探討井下作業(yè)監(jiān)督管理體制現(xiàn)狀[J].中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2013(6):215.