摘 要:我廠SIU400重型數(shù)控四米臥車原產(chǎn)于捷克,是我廠的重點設(shè)備,多年來擔(dān)任著重型軋輥、軸承輥的加工工作,由于機床老化、設(shè)備備件不好備齊,隨著加工工藝的日益嚴(yán)格,此臺機床已不能滿足現(xiàn)有的工藝要求,所以我廠決定對其電氣控制系統(tǒng)、軟件程序及機械精度上進行改造,望其能在最大程度上達(dá)到現(xiàn)在的加工要求。
關(guān)鍵詞:重型臥車;電氣機械;軟件改造
SIU400重型數(shù)控四米臥車由于早年在捷克進口,由于電器件老化、機械磨損嚴(yán)重,已不能達(dá)到我廠的工藝要求,所以決定對其改造,主要從兩個方面進行。
1 電氣部分
西門子810T數(shù)控系統(tǒng)嚴(yán)重老化,故障較多,進給系統(tǒng)嚴(yán)重老化故障頻繁且備件已無處采購,PLC嚴(yán)重老化,程序經(jīng)常丟失,故障頻繁,操作面板及顯示器老化嚴(yán)重,所以決定在電氣方面的改造如下。
硬件部分:
1.1 數(shù)控系統(tǒng)改造,將原西門子810T數(shù)控系統(tǒng)改為西門子840D數(shù)控系統(tǒng),PLC選用西門子S7-300(PC卡),進給系統(tǒng)選用與原直流電機相匹配的直流進給系統(tǒng)6(或選用變頻裝置611D配1FT6變頻電機保證進給調(diào)速功能),X軸電機單獨給定控制并實現(xiàn)小刀臺運動功能,主電機驅(qū)動系統(tǒng)選用6RA70系統(tǒng)。操作盒更換,操作面板選用西門子標(biāo)準(zhǔn)操做面板。
1.2 各軸編碼器更換,電磁閥、限位、各部拖鏈更換,各進給軸電機按設(shè)計選用相關(guān)產(chǎn)品,保證機械加工扭矩,滿足使用要求。各進給軸潤滑泵恢復(fù),各中心架電氣線路重新布置、功能恢復(fù)。電氣布線電纜選用易格斯電纜。
1.3 重新制作電柜,安裝空調(diào),內(nèi)部空間合理,公共引線采用匯流排,主電源進線安裝防護罩。所有電氣元件選用西門子電氣件。
1.4 主軸卡爪電動功能取消,主軸定位編碼器已損壞,現(xiàn)無備件,恢復(fù)其C軸功能。床頭變速油箱各項檢測(溫度,壓力等)功能恢復(fù),安裝壓力指示表。主軸電機更換,電機選用南洋電機廠產(chǎn)品。刀架按鈕站更換,安裝主軸電流顯示儀表。按鈕站支架加固,刀架分線盒按原設(shè)計用插頭連接形式。機床刀架各安裝一盞照明燈。尾座自動鎖緊找位檢測功能恢復(fù),鎖緊位置檢測限位更換。尾座頂尖快,慢速功能恢復(fù),快,慢速離合器選用國產(chǎn)替代產(chǎn)品。頂尖壓力檢測表更換并提供一備件,尾座操縱盒更換。
軟件部分:
由于原機床采用西門子810系統(tǒng),加工性能已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)的需要并且沒有備件,決定對其改造。采用西門子840D控制系統(tǒng),由于本機床存在兩套刀架,每套刀架上有單獨的進給軸,所以在軟件的設(shè)置上采用雙通道控制,使其在加工工件的時候能夠達(dá)到兩套刀架可以分開工作,各自完成其所需要完成的工藝要求。
基本參數(shù)設(shè)定:
19100=12 19100是軸的數(shù)量,是本次可以配置軸的數(shù)量,如果超出此值配置軸就會報警
通過更改19310參數(shù)開通設(shè)定點轉(zhuǎn)換功能
設(shè)置機床軸名,機床上所有用到的軸應(yīng)該在此給出各軸軸名。此例共8個軸,在MD10000中以此設(shè)置。
通道軸設(shè)置:
通道1的設(shè)置:
定義幾何軸,此處填寫的是通道軸的序號
MD20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[0] = 1
20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[1] = 0
20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[2] = 3
定義幾何軸軸名
20060 AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[0] = X
20060 AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[1] = Q
20060 AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[2] = Z
此通道使用的機床軸,此處的序號是針對MD10000的順序。
20070 AXCONF_MACHAX_USED[0] = 1
20070 AXCONF_MACHAX_USED[1] = 2
20070 AXCONF_MACHAX_USED[2] = 3
20070 AXCONF_MACHAX_USED[3] = 7
20070 AXCONF_MACHAX_USED[4]= 8
通道軸名
20080 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[0] = X
20080 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[1] = Q
20080 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[2] = Z
20080 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[3]=SP
20080 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[4]=C10
主主軸的選擇
MD20090 SPIND_DEF_MASTER_SPIND = 1
通道2的設(shè)置:
定義幾何軸,此處填寫的是通道軸的序號
20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[0] = 1
20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[1] = 0
20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[2] = 3
定義幾何軸軸名
20060 AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[0] = X1
20060 AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[1] = Q1
20060 AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[2] = Z1
此通道使用的機床軸
20070 AXCONF_MACHAX_USED[0] = 4
20070 AXCONF_MACHAX_USED[1] = 5
20070 AXCONF_MACHAX_USED[2] = 6
20070 AXCONF_MACHAX_USED[3] = 7
20070 AXCONF_MACHAX_USED[4]= 8
通道軸名
20080 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[0] = X1
20080 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[1] = Q1
20080 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[2] = Z1
20080 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[3] = SP
20080 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB [4]=C10
主主軸的選擇
MD20090 SPIND_DEF_MASTER_SPIND = 1
2 機械部分
主軸箱I軸聯(lián)軸器間隙大,機床床身導(dǎo)軌研傷嚴(yán)重,機床主軸變速經(jīng)常報警,電磁換向閥磨損,刀架中滑板磨損嚴(yán)重。鐵屑輸送器磨損嚴(yán)重,尾座頂尖研傷嚴(yán)重,尾座頂尖套螺母絲杠磨損嚴(yán)重,尾座下滑座移動小箱內(nèi)蝸桿常損壞。
機械方面的改造如下:
2.1 更換主軸聯(lián)軸器和變速電磁換向閥及主軸箱內(nèi)磨損件并且測繪繪圖存檔。
2.2 機床床身導(dǎo)軌加工精平,整體加工去0.8mm局部缺陷處理并用電火花處理增加導(dǎo)軌硬度。
2.3 刀架下滑座和中滑板磨損面更換伺氟板,刀架橫向滾珠絲杠副測繪磨損更換。刀架橫向安裝護板保證使用牢固可靠,其它護板缺損變形更換。
2.4 保證機床各部滑動面潤滑通暢,密封好無漏油現(xiàn)象。
2.5 溜板箱內(nèi)改用1:1用彈性套連接不用1:3進行傳動。
2.6 更換床頭和尾座頂尖及尾座主軸絲杠和螺母。
2.7 尾座下滑座移動小箱更換磨損件。
2.8 修復(fù)鐵屑輸送器,更換振蕩板和兩側(cè)擋板,保證振蕩器運轉(zhuǎn)良好。
3 結(jié)束語
此臺設(shè)備由于工作時間過長,機械磨損嚴(yán)重,況且電氣控制也相對比較落后,所以導(dǎo)致加工效率和精度都不能處于一個較高的水平。本次改造應(yīng)用了新型的數(shù)控控制系統(tǒng),同時也對機械方面做了很好的修復(fù)。經(jīng)過本次改造以后,本臺機床能高效的完成活件的加工,達(dá)到各項工藝所要求的精度,讓這臺臥車在以后的生產(chǎn)過程中更高效的完成自己的任務(wù)。