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      MV R全鹵制堿運(yùn)行總結(jié)

      2013-03-31 03:08:32李國驍盧麗萍
      中國氯堿 2013年4期
      關(guān)鍵詞:鹵制淡鹽水冷凝水

      李國驍,盧麗萍

      (重慶市映天輝氯堿化工有限公司,重慶 401221)

      重慶市映天輝氯堿化工有限公司位于重慶長壽化工園區(qū),周邊鹽鹵資源豐富。2009年9月正式建成投產(chǎn)開車,產(chǎn)能規(guī)模為10萬t/a燒堿。裝置建成初期,制堿主要采用工業(yè)原鹽,成本居高不下,2011年,面對國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢和川渝周邊企業(yè)較大的競爭,引入了瑞士EVATHERM公司設(shè)計(jì)的MVR淡鹽水蒸發(fā)工藝。

      1 鹽水系統(tǒng)工藝概況

      鹽水系統(tǒng)工藝流程示意圖見圖1。

      圖1 鹽水系統(tǒng)工藝流程示意圖

      管輸鹵水至鹵水池,鹵水直接在一次鹽水進(jìn)行精制,合格的一次精鹽水進(jìn)入過濾鹽水貯槽,然后送往電解工段二次精制和電解。出槽淡鹽水約90 m3/h,經(jīng)脫氯后,送往鹽水工段,6 m3淡鹽水直接進(jìn)入淡鹽水中間槽,84 m3淡鹽水去膜法除硝脫硫酸根后,再進(jìn)入淡鹽水中間槽(MVR淡鹽水蒸發(fā)要求進(jìn)水硫酸鈉小于7.6 g/L)?;旌虾?,送往淡鹽水蒸發(fā)裝置進(jìn)行蒸發(fā)濃縮至310 g/L,然后,送往過濾精鹽水貯槽。

      2 出現(xiàn)的主要問題及措施

      2.1 硫酸鈉對淡鹽水的影響

      正常控制濃鹽水板換出口溫度為50℃時,在線濃鹽水密度一般控制為1.187 kg/L,鹽水中氯化鈉含量為319 g/L。系統(tǒng)運(yùn)行約二個月,濃鹽水與冷凝水換熱的換熱器、濃鹽水泵停車后再開,頻繁出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,同時,濃鹽水濃度持續(xù)出現(xiàn)下降趨勢;此時,在50℃時,濃鹽水的密度控制已經(jīng)達(dá)到了1.2 kg/L,對應(yīng)的鹽水氯化鈉含量應(yīng)大于320 g/L,而人工分析發(fā)現(xiàn)濃度只有270~280 g/L。淡鹽水裝置不得不多次停車,清洗換熱器及清理堵塞的管道。

      在經(jīng)過分析和排查后發(fā)現(xiàn),開車初期由于經(jīng)驗(yàn)不足,對進(jìn)入淡鹽水蒸發(fā)的鹽水硫酸鈉監(jiān)控缺失,大量的硫酸鈉進(jìn)入淡鹽水蒸發(fā)系統(tǒng),由于同離子效應(yīng)影響,密度監(jiān)測方式不能反映鹽水中氯化鈉含量,而又對人工分析結(jié)果重視不足導(dǎo)致出現(xiàn)上述一系列問題出現(xiàn)。在確認(rèn)問題后,立即提升進(jìn)入膜法除硝的水量,將膜法除硝能力優(yōu)化提升至130%運(yùn)行。在對整個膜法除硝系統(tǒng)的能力進(jìn)行評估后,發(fā)現(xiàn)除硝能力存在較大不足,為此,投入約四百萬元對除硝系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)能改造。

      2.2 MVR淡鹽水蒸發(fā)投運(yùn)后鹽水一次精制過程產(chǎn)生的問題

      一次鹽水精制裝置采用預(yù)處理加HVM膜工藝,設(shè)計(jì)使用精制鹽,預(yù)處理鎂離子能力為250×10-6以內(nèi),裝置運(yùn)行穩(wěn)定。在MVR淡鹽水蒸發(fā)投入運(yùn)行后,裝置實(shí)現(xiàn)全鹵制堿,但由于鹵水中鈣鎂含量較高,全年鈣含量平均為1 300×10-6左右,鎂含量為500×10-6左右,頻繁出現(xiàn)無法繼續(xù)運(yùn)行的情況。預(yù)處理長期在反渾中運(yùn)行,預(yù)處理出口鎂含量為300×10-6左右、鈣含量約1 100×10-6。后反應(yīng)槽加碳酸鈉后產(chǎn)生的鈣泥量大,由于后反應(yīng)槽排泥口設(shè)計(jì)在出水管道上,無收集和緩沖功能,又不能持續(xù)排泥,導(dǎo)致進(jìn)入進(jìn)液高位槽鹽水鹽泥含量高,大量鹽泥后移直接進(jìn)入HVM膜,HVM膜持續(xù)在較高的膜壓下運(yùn)行,酸洗頻繁。對此采取了以下措施:

      (1)在鹵水池加入氫氧化鈉,控制鹵水pH值為10左右,再通過鹵水池的沉降,鹵水中鎂離子含量一度降到100×10-6左右,但考慮到長期向鹵水池投加氫氧化鈉,大量鹽泥沉積在鹵水池,影響鹵水池的儲備能力及鹵水池的鹽泥清理難度大,停止了該操作方式。

      (2)延長鹽水在預(yù)處理的停留時間。主要措施為降低預(yù)處理鹽水處理量,當(dāng)鹽水產(chǎn)量控制在約40 m3/h以內(nèi)時,預(yù)處理明顯變清澈,不再返渾,鎂離子含量明顯下降到60×10-6左右。但由于鹽水產(chǎn)量不足,該方式明顯無法適應(yīng)滿負(fù)荷生產(chǎn)的需求。

      (3)增大內(nèi)循環(huán),利用部分鹽水循環(huán),強(qiáng)化預(yù)處理、HVM膜排泥。預(yù)處理循環(huán)量控制在130 m3/h左右,預(yù)處理上下排泥每天各控制在8~10次;HVM過濾時間由1 800 s,循環(huán)5次,排渣時間為3 s,調(diào)整為運(yùn)行1 000 s,循環(huán)3次,排渣10 s。同時增加2臺板框壓濾機(jī)。

      在采取了一系列措施后,精鹽水產(chǎn)量能夠穩(wěn)定在70~80 m3/h,結(jié)合MVR淡鹽水蒸發(fā)濃鹽水產(chǎn)量60 m3/h,整個鹽水系統(tǒng)滿足電解滿負(fù)荷運(yùn)行。HVM膜的運(yùn)行周期由運(yùn)行3天酸洗1次延長至約10天酸洗1次。最終達(dá)到了穩(wěn)定生產(chǎn),鹽水產(chǎn)量達(dá)到需求。

      3 節(jié)能降耗優(yōu)化

      3.1 運(yùn)行優(yōu)化

      裝置設(shè)計(jì)按15萬t/a燒堿產(chǎn)能配置淡鹽水處理能力為135 m3/h,運(yùn)行負(fù)荷為50%~100%。目前,主裝置產(chǎn)能10萬t/a,滿負(fù)荷淡鹽水產(chǎn)量約為90 m3/h。淡鹽水蒸發(fā)裝置于2011年12月建成投運(yùn),全年運(yùn)行正常,連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)超過8 000 h。受電解低負(fù)荷影響,淡鹽水蒸發(fā)裝置連續(xù)運(yùn)行電費(fèi)較高,同時,淡鹽水裝置無法在低于50%負(fù)荷下運(yùn)行,為此,利用淡鹽水貯槽的儲備能力,采用錯峰方式運(yùn)行淡鹽水蒸發(fā)裝置,即在電價較高的峰段,停淡鹽水裝置,在電價較低的平段和谷段,開至滿負(fù)荷運(yùn)行。停車期間,淡鹽水裝置使用蒸汽保溫(蒸汽使用量約為150 kg/h),控制降膜蒸發(fā)器、升膜蒸發(fā)器溫度約為100℃。采用錯峰方式運(yùn)行,全年節(jié)約電費(fèi)約二十余萬元。

      3.2 淡鹽水系統(tǒng)副產(chǎn)冷凝水綜合利用

      在淡鹽水蒸發(fā)過程中,每蒸發(fā)1 m3的淡鹽水會產(chǎn)生約0.45 m3的冷凝水,年產(chǎn)10萬t燒堿,全鹵制堿,淡鹽水蒸發(fā)產(chǎn)生冷凝水約為三十二萬立方米。在回收熱量后,該水質(zhì)量較好,電導(dǎo)率在10 μs/cm內(nèi)。運(yùn)行初期,由于收集和使用的配套設(shè)備不完善,優(yōu)質(zhì)的冷凝水基本外排,造成浪費(fèi),經(jīng)過對水質(zhì)以及冷凝水的工藝參數(shù)分析后,啟動了對冷凝水的回收利用方案,將節(jié)約成本一百二十余萬元。主要作為以下幾方面使用:作為脫鹽水的原水使用;直接作為螯合樹脂塔再生用水;作為循環(huán)水補(bǔ)水;含鹽較高的冷凝配制碳酸鈉、三氯化鐵等精制劑。

      4 結(jié)語

      15萬t/a全鹵制堿項(xiàng)目的實(shí)施及輔助裝置的擴(kuò)能改造累計(jì)投入四千余萬元,從項(xiàng)目啟動到后期配套改造到運(yùn)行穩(wěn)定,持續(xù)多月。在建過程中,需關(guān)注鹵水質(zhì)量及原有鹽水裝置的工藝配置技術(shù)整合;在運(yùn)行時,要重視SS在鹽水系統(tǒng)富集,易使螯合樹脂板結(jié),影響螯合樹脂塔再生,重金屬離子在鹽水富集影響樹脂再生等問題。新技術(shù)從調(diào)試到消化,從單系統(tǒng)驗(yàn)收完成到整個鹽水系統(tǒng)運(yùn)行正常耗時6個月。全年用鹵比達(dá)到97%以上,淡鹽水能耗均在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),每蒸發(fā)出1 m3冷凝水,耗電約38 kW·h,運(yùn)行12個月后與工業(yè)鹽相比,全年累計(jì)降低綜合成本一千五百余萬元。項(xiàng)目總體很成功,MVR淡鹽水蒸發(fā)技術(shù)值得離子膜制堿企業(yè)廣泛推廣應(yīng)用。

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