孔凡均
(茂名熱電廠,茂名 廣東 525000)
#5鍋爐一次風(fēng)機(jī)從2003年4月投運(yùn)至今,已出現(xiàn)10余次風(fēng)機(jī)軸承損壞事故,無論從單位采購安裝或者風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行,都給檢修和運(yùn)行人員帶來嚴(yán)重的心理壓力,風(fēng)機(jī)軸承損壞不單造成廠設(shè)備的損失,嚴(yán)重時還影響機(jī)組的安全運(yùn)行,從更換設(shè)備到調(diào)試運(yùn)行都需要一個較長的周期,期間對于發(fā)電企業(yè)電量的損失更是不可估計,因此,一次風(fēng)機(jī)的正常運(yùn)行是廠效益和機(jī)組安全的前提保證。本文通過比對以往事故,從而制定一系列措施,保證機(jī)組安全可靠的運(yùn)行。
茂名熱電廠#5鍋爐一次風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)制造廠:上海鼓風(fēng)機(jī)廠;型號:2118B/916型;類型:離心式通風(fēng)機(jī);額定風(fēng)量:128600M3/H;額定風(fēng)壓:14347Pa;電動機(jī)制造廠:上海機(jī)電廠;轉(zhuǎn)速:1480R/MIN;電機(jī)功率:710KW;電廠:6KV;電流:80.3A;電機(jī)型號:YKK450-4型。2011年底響應(yīng)國家節(jié)能減排號召,#5鍋爐一次風(fēng)機(jī)變頻改造,通過入口調(diào)節(jié)檔板全開,變頻器調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速達(dá)到調(diào)節(jié)一次風(fēng)母管壓力的目的。
2012年12月11日15時25分52秒,#5爐因A一次風(fēng)機(jī)振動值達(dá)到保護(hù)值,A一次風(fēng)機(jī)跳閘,觸發(fā)機(jī)組RB,聯(lián)跳A、D磨煤機(jī),機(jī)組負(fù)荷由160MW被迫降至100MW。見圖1
圖1
由圖1可以看出,#5爐A一次風(fēng)機(jī)軸承(靠電機(jī)側(cè))溫度15:21從52℃突然上升,15:23超過95℃,最大達(dá)252℃;15:20至15:24發(fā)三次持續(xù)的振動報警,DCS記錄顯示振動值8mm/s,最大達(dá)11mm/s。查之前兩個小時的趨勢,從14時開始,溫度由36℃緩慢上升,至15時20分達(dá)到50℃。A一次風(fēng)機(jī)跳閘后,現(xiàn)場檢查油位、油質(zhì)正常,軸承箱溫度偏高,判斷為軸承損壞。在軸承箱放出的潤滑油中發(fā)現(xiàn)保持架碎片,打開軸承箱上蓋,看到軸承外圈表面呈暗紅色,軸承保持架損壞,上部滾柱全部橫向偏移90°(下部看不到),鎖母擋圈變形,見圖2。
圖2
吊起轉(zhuǎn)子,對軸承進(jìn)行加熱、敲擊,才能將軸承從軸上拆下,用砂輪機(jī)割下一塊內(nèi)圈,發(fā)現(xiàn)軸承內(nèi)圈因為過熱,內(nèi)表面金屬部分熔解,與主軸粘結(jié),主軸表面可見白色粘結(jié)物,見圖3。
從拆下的保持架碎片和滾柱可以看出滾柱轉(zhuǎn)向后與內(nèi)圈直接發(fā)生摩擦,滾柱一邊已經(jīng)磨平,見圖4。
圖4
2012年12月14日6時20分修復(fù)啟動運(yùn)行,DCS顯示振動值為 1.2mm/s,現(xiàn)場實測振動值為軸向 0.018mm、水平0.012mm、垂直0.004mm,振動值均正常。整個搶修過程約為63個小時,期間耗油50.2噸,負(fù)荷損失約300萬kW/h。
#5爐A一次風(fēng)機(jī)2003年4月投運(yùn);
2007年5月機(jī)組大修期間第一次更換新軸承;
2009年1月28日,#5爐A一次風(fēng)機(jī)電機(jī)側(cè)燒軸承,軸承損壞,更換新軸承(前后軸承均換);
2009年2月7日,風(fēng)機(jī)振動偏大,檢測發(fā)現(xiàn)主軸彎曲變形,進(jìn)行直軸(加熱、油冷),彎曲值由原來1mm減至0.8mm,更換油擋;
2009年2月26日,風(fēng)機(jī)振動偏大,再次進(jìn)行直軸(加熱、油冷),振動值變化不大,請中試所專家到廠進(jìn)行動平衡較驗;
2009年4月26日,風(fēng)機(jī)振動偏大,外委直軸,更換軸承;
2009年9月5日,風(fēng)機(jī)電機(jī)側(cè)軸承脫皮,更換軸承;
2009年10月30日,風(fēng)機(jī)軸承脫皮、有麻點、隔離圈磨損嚴(yán)重,更換軸承(前后軸承均換);
2011年5月23日,靠風(fēng)機(jī)側(cè)軸承高溫?zé)龎模鼡Q風(fēng)機(jī)側(cè)軸承,電機(jī)側(cè)軸承進(jìn)行清洗;
2011年11月26日,小修期間更換風(fēng)機(jī)軸承箱潤滑油;
2012年6月12日,小修期間更換風(fēng)機(jī)軸承箱潤滑油。
該軸承上次更換時間是2009年10月30日,該軸承由廣州新誠軸貿(mào)易有限公司供貨,軸承型號為:FAG 22224EASMC3;該軸承運(yùn)行至損壞前,運(yùn)行時間約為26000小時。
(1)#5爐A一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程中,電機(jī)側(cè)軸承保持架發(fā)生斷裂,兩側(cè)滾柱直接接觸,滾柱與內(nèi)圈摩擦,軸承溫度開始上升;保持架和滾柱交替損壞,滾柱失去定位和間隔進(jìn)而發(fā)生轉(zhuǎn)向,振動開始增大;滾柱與軸承內(nèi)圈摩擦發(fā)熱,內(nèi)圈材料超溫,與軸體粘結(jié),軸承溫度、振動迅速升高至觸發(fā)保護(hù)跳閘。這是導(dǎo)致故障發(fā)生的主要原因。
(2)#5爐A一次風(fēng)機(jī)主軸在軸承位靠葉輪端有一段變徑部分,在68mm的距離內(nèi)軸承直徑由Φ210變?yōu)棣?20,其原因是風(fēng)機(jī)廠家在設(shè)計主軸和選用軸承時,在保證基本動靜載荷滿足轉(zhuǎn)子重量和極限轉(zhuǎn)速的條件下,設(shè)計安全余量偏小,實際運(yùn)行時的動靜載荷接近軸承基本額定動靜載荷,從而導(dǎo)致軸承和零部件壽命不如預(yù)期。這也是導(dǎo)致故障發(fā)生的另一個主要原因。
(3)#5爐A一次風(fēng)機(jī)在2009年1月28日發(fā)生燒軸承事件后,造成主軸彎曲變形,經(jīng)過多次校正(直軸)后繼續(xù)使用。風(fēng)機(jī)主軸變形是導(dǎo)致故障發(fā)生的重要原因。
(4)DCS記錄顯示#5爐A一次風(fēng)機(jī)軸承溫度從14時開始,溫度由36℃緩慢上升,至15時20分達(dá)到50℃,15時23分急升至95℃,15:20至15:24發(fā)三次持續(xù)的振動報警。風(fēng)機(jī)軸承溫度持續(xù)升高運(yùn)行人員沒有引起注意、軸承振動持續(xù)報警運(yùn)行人員沒有發(fā)現(xiàn),風(fēng)機(jī)軸承故障初始階段未能及時將風(fēng)機(jī)停運(yùn),導(dǎo)致了故障擴(kuò)大。
(1)運(yùn)行人員對設(shè)備參數(shù)變化不敏感和監(jiān)盤時精神不夠集中。A一次風(fēng)機(jī)軸承溫度持續(xù)升高沒有引起注意,軸承振動持續(xù)報警運(yùn)行人員沒有發(fā)現(xiàn)。
(2)運(yùn)行人員對設(shè)備故障警惕性不高。運(yùn)行記錄11日15時10分,#5爐值班員副控監(jiān)盤時發(fā)現(xiàn)A一次風(fēng)機(jī)電機(jī)端軸承溫度上升至49℃,軸承振動上升至1.8mm/s(對比接班時的參數(shù)38℃、0.88 mm/s已有較大上升),報告主控,但主控自己不去現(xiàn)場檢查,也沒有提出要求安排其他人員去現(xiàn)場檢查,只是詢問巡檢員說15時查過未發(fā)現(xiàn)問題就了事。
(1)加強(qiáng)對運(yùn)行值班人員的技術(shù)培訓(xùn)及職業(yè)道德教育,值班期間要有高度的責(zé)任心,嚴(yán)格執(zhí)行巡視檢查及監(jiān)盤的相關(guān)規(guī)定。要經(jīng)常翻看各監(jiān)視畫面,密切監(jiān)視各重要參數(shù)的變化趨勢,對CRT畫面的滾動報警信號要敏感。
(2)運(yùn)行部管理人員要不定期抽檢值班人員是否能執(zhí)行現(xiàn)場相關(guān)管理規(guī)定,對于帶缺運(yùn)行設(shè)備要制定可控措施并跟蹤、組織落實到位,避免不安全事件重復(fù)出現(xiàn)。
(3)將6KV以上的電動機(jī)及相關(guān)軸承溫度高(沒有備用的直接影響機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行)、振動大報警信號引至后備屏以光字牌形式出現(xiàn)并加入聲音提醒值班注意及時采取措施。并重新整定報警值與跳閘值,將報警值與跳閘值拉大距離。
(4)定期檢查軸承的磨損情況,評估其壽命期。
(5)對該軸承進(jìn)行技術(shù)改造。
(6)加強(qiáng)對#5爐兩臺一次風(fēng)機(jī)的檢查和巡查,密切關(guān)注參數(shù)變化情況,做好巡查記錄。
(7)核算軸承壽命和當(dāng)量動載荷。
茂名熱電廠#5機(jī)組在經(jīng)歷一系列事故后,雖然日趨成熟,但無可否認(rèn)的是200MW機(jī)組在時下已經(jīng)略顯老態(tài),作為過渡機(jī)組,200MW的分散控制系統(tǒng)(distributed control systems, DCS)組態(tài)反應(yīng)慢,邏輯不完善,設(shè)備老化嚴(yán)重,將嚴(yán)重影響機(jī)組安全。從以往一次風(fēng)機(jī)跳閘過程可以看出,該機(jī)組一次風(fēng)機(jī)在2009年之內(nèi)竟然事故跳閘6次之多,風(fēng)機(jī)質(zhì)量尤其值得我們思考。運(yùn)行人員在監(jiān)盤翻界面時也要非常留意各風(fēng)機(jī)的運(yùn)行,對CRT畫面的滾動報警信號要敏感。對于參數(shù)細(xì)微的變化或趨勢,能從全方面的思考,即使是設(shè)備本身的問題,也能將事故扼殺在萌芽之中,從面更好的維護(hù)與保證設(shè)備的安全運(yùn)行,從而保證企業(yè)的安全與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
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