吳軍萬
(方盛車橋(柳州)有限公司,廣西 柳州 545006)
近幾年,筆者所在公司的車橋在客車的市場(chǎng)的發(fā)展極其快速。主要生產(chǎn)153系列前、后客車型制動(dòng)器,隨著去年客車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng),原來制動(dòng)器生產(chǎn)線的產(chǎn)能已不能滿足我公司訂單的需求。且近兩年,國(guó)內(nèi)的4.2t、4.5t、8.5t等小型客車橋空前火爆,原來的制動(dòng)器生產(chǎn)工藝已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)的需求,必須通過調(diào)整生產(chǎn)線,改進(jìn)裝配工藝,提高生產(chǎn)效率,改善物流環(huán)境等條件,來提升生產(chǎn)線的產(chǎn)能,以適應(yīng)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
圖1 原制動(dòng)器生產(chǎn)線的布局
(1)該生產(chǎn)線采用了混流式生產(chǎn)模式,前、后制動(dòng)器同時(shí)混合排產(chǎn),容易造成生產(chǎn)線上的各個(gè)工位的節(jié)拍不均,并且生產(chǎn)的產(chǎn)品比較單一,效率不高,嚴(yán)重影響了該生產(chǎn)線的產(chǎn)能。其工藝線路如下:
(2)整條生產(chǎn)線長(zhǎng)18m,寬度只有4.9m。在混線生產(chǎn)時(shí)工序集中在前面部分,造成物料擺放比較混亂,定置管理十分困難,有時(shí)會(huì)將前、后制動(dòng)器的附件混淆,對(duì)整個(gè)車橋品質(zhì)產(chǎn)生極壞影響。
圖2 現(xiàn)行制動(dòng)器生產(chǎn)線的布局
(1)現(xiàn)行生產(chǎn)線采用了分流式生產(chǎn)模式,總長(zhǎng)18m,寬度達(dá)到9m。新增了8個(gè)工位,將前部分的工序分成了兩部分,有利于物料擺放的整齊和定置管理,后部分不需要停機(jī)待料。其工藝路線如下:
(2)前制動(dòng)器采用了柔性化設(shè)計(jì),將前鉚接機(jī)進(jìn)行改造,并在外圓磨床上投入一套工裝,實(shí)現(xiàn)快速換模,使前制動(dòng)器生產(chǎn)線可以生產(chǎn)4.2t、4.5t、8.5t等新型制動(dòng)器。
(1)改造前的后摩擦片鉚接專機(jī),采用的是單鉚的形式,由于鉚釘孔的位置差異,使得鉚接時(shí),壓頭與液壓缸不同心,形成一個(gè)力矩,此工藝方法不但鉚接的效率低下,而且鉚接出來的鉚釘頭成形質(zhì)量十分不理想,容易朝一側(cè)偏歪。如圖3所示:
圖3
(2)由于原來產(chǎn)品比較單一,鉚接專機(jī)都是專用的,當(dāng)需要生產(chǎn)新產(chǎn)品時(shí),需要更換鉚釘專機(jī),缺乏生產(chǎn)彈性。
(1)在鉚接壓頭機(jī)構(gòu)與液壓缸間增加一個(gè)導(dǎo)向機(jī)構(gòu)(直線導(dǎo)軌),提高了運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定性,使得鉚接壓頭與液壓缸在做相對(duì)運(yùn)動(dòng)時(shí),不產(chǎn)生偏移。改造后,鉚接工藝由原來的單鉚改為雙鉚,前摩擦片鉚接的時(shí)間由原來的114秒,降至86秒;后摩擦片鉚接工序由原來的200秒,降至147秒。并且鉚接后鉚釘頭成形良好,無偏歪現(xiàn)象。如圖4所示:
圖4
(2)把前制動(dòng)器線的一臺(tái)鉚接專機(jī)改造成多功能鉚接專機(jī),使其可以鉚接4.2t、4.5t、8.5t摩擦片。在切換產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí),直接可以在該鉚機(jī)時(shí)鉚接。如圖5所示:
圖5
(3)設(shè)計(jì)一個(gè)可以快速更換的工裝,保證切換產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí),不影響生產(chǎn)節(jié)拍。 工裝如圖6所示:
圖6 磨削4.2t制動(dòng)器外圓定位工裝
(1)由于原前、后制動(dòng)器是混線生產(chǎn)的,以正常班每班8小時(shí)計(jì)算(休息30分鐘,實(shí)際工作時(shí)間為7.5×60×60=27000秒),前制動(dòng)器的產(chǎn)能為57件/班(生產(chǎn)前制動(dòng)器用去7000秒),而后制動(dòng)器為100件/班(生產(chǎn)后制動(dòng)器用去(20000秒)。其產(chǎn)能如下表1、表2所示:
表1 原產(chǎn)線前制動(dòng)器產(chǎn)能
表2 原產(chǎn)線后制動(dòng)器產(chǎn)能
(2)分線生產(chǎn)后,由此增加了8個(gè)工位,生產(chǎn)線人員由原來的8人,增至16人,雖然產(chǎn)量發(fā)生了變化,但生產(chǎn)線的節(jié)拍平衡率并不因此而改變,所以需要對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行時(shí)間觀測(cè)與動(dòng)作分析。其山積表如表3、表4所示:
表3 剛改進(jìn)后的前制動(dòng)器節(jié)拍 表4 剛改進(jìn)后的后制動(dòng)器節(jié)拍
(1)現(xiàn)生產(chǎn)線采用了分流式生產(chǎn),前、后制動(dòng)器的生產(chǎn)時(shí)間均為27000秒,其產(chǎn)能如表5、表6所示:
表5 現(xiàn)生產(chǎn)線前制動(dòng)器產(chǎn)能
表6 現(xiàn)生產(chǎn)線后制動(dòng)器產(chǎn)能
(2)生產(chǎn)線上的人員經(jīng)過重新作業(yè)組合后,節(jié)省了員工4名,前制動(dòng)器的生產(chǎn)線平衡率由原來的 60.86%,提升至88.39%;后制動(dòng)器的生產(chǎn)平衡率由原來的 60.46%,提升至78.57%,如表7、表8所示:
表7 改進(jìn)后的前制動(dòng)器節(jié)拍 表8 改進(jìn)后的后制動(dòng)器節(jié)拍
該項(xiàng)目運(yùn)用了IE手法進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了精益生產(chǎn),不但使得生產(chǎn)線的生產(chǎn)效率得到了提高,而且通對(duì)山積表分析,達(dá)到了省人化的目的。
通過對(duì)設(shè)備的改造,生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)了柔性化生產(chǎn),在前制動(dòng)器生產(chǎn)線上實(shí)現(xiàn)多品種的生產(chǎn),滿足客戶的不同需求。同時(shí)運(yùn)用了人機(jī)工程學(xué),消除了對(duì)作業(yè)人員的不良動(dòng)作,使產(chǎn)品在滿足工藝要求的同時(shí),又保證了生產(chǎn)線符合職業(yè)健康安全環(huán)境的要求。
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