劉湛生
(茂名熱電廠,廣東 茂名 5 2 5 0 0 0)
淺析鍋爐主蒸汽溫度值比汽機(jī)主蒸溫度值偏低的原因及解決方法
劉湛生
(茂名熱電廠,廣東 茂名 5 2 5 0 0 0)
針對(duì)電廠鍋爐主蒸汽溫度顯示值比汽機(jī)主蒸溫度顯示值明顯偏低,找出故障原因,分析了測(cè)溫元件選型不當(dāng)、保溫不到位等問(wèn)題,制定了改造方案,現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)實(shí)施改造方案,達(dá)到了提高溫度測(cè)量精確度的預(yù)期效果。
鍋爐主蒸溫度;汽機(jī)主蒸溫度;熱電偶
茂名熱電廠一臺(tái)300MW燃煤發(fā)電機(jī)組,其中鍋爐由國(guó)內(nèi)東方鍋爐公司制造。為亞監(jiān)界參數(shù)、四角切圓燃燒、自燃循環(huán)汽包爐。單爐膛Π型露天布置,一次中間再熱,平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣,全鋼架,全懸吊結(jié)構(gòu),爐頂帶金屬防雨罩鍋爐。鍋爐能否穩(wěn)定、安仝可靠性運(yùn)行,直接關(guān)系著發(fā)電廠的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。為了更好地對(duì)鍋爐主蒸汽、汽機(jī)主蒸汽汽管路進(jìn)行全程監(jiān)視,按原設(shè)計(jì),電廠在鍋爐主蒸管、汽機(jī)主汽管分別安裝8支K型熱電偶,(鍋爐主4支)(汽機(jī)主汽管4),并通過(guò)補(bǔ)償導(dǎo)線和中間接線柜送回DCS、BTG顯示。鍋爐側(cè)原設(shè)計(jì)熱電偶型號(hào)規(guī)格:熱套式保護(hù)管WRNR2-01.K、熱電極可動(dòng)卡套鎧裝熱電偶、WRNK2-23.K.Ф5.L=5m。汽機(jī)側(cè)熱套式保護(hù)管WRNR2-01.K。
機(jī)組自從投入商業(yè)運(yùn)行以來(lái),鍋爐主蒸汽溫度﹑畫(huà)面顯示值明顯比汽機(jī)主蒸汽溫度顯示值偏低8-10℃,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)熱電偶的測(cè)量鍋爐主蒸汽溫度的測(cè)量值比汽機(jī)的測(cè)量的值實(shí)值偏低,嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。為了消除這一設(shè)備安全隱患,結(jié)合廠實(shí)際情況,利用機(jī)組停運(yùn)機(jī)會(huì),①同時(shí)對(duì)鍋爐主蒸汽溫度測(cè)點(diǎn)﹑汽機(jī)主蒸汽溫度測(cè)點(diǎn)系統(tǒng)可靠性進(jìn)行了檢測(cè),采用標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)(mV)加在就地端子箱補(bǔ)償線對(duì)外部回路﹑AI卡件進(jìn)行校驗(yàn)。DCS畫(huà)面顯示溫度值正常。②將鍋爐汽機(jī)測(cè)溫?zé)犭娕疾鹣掠霉苁綘t校驗(yàn),結(jié)果8支熱電偶全部合格,但是機(jī)組在正常運(yùn)行中還是存在著鍋爐主蒸溫度比汽機(jī)主蒸汽溫度偏低現(xiàn)象出現(xiàn)。
熱電偶在電廠最常用測(cè)溫一種感溫元件。熱電偶測(cè)量溫度的基原理是熱電效應(yīng)。熱電偶就是用兩種不同的金屬材料一端焊接而成,焊的一端叫做測(cè)量端,未焊接的一端叫做參考端,當(dāng)測(cè)量端和參考端溫度不同時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢(shì)。在工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)溫過(guò)程中,如果使用不當(dāng),將會(huì)給測(cè)量結(jié)果帶來(lái)誤差。
由于被測(cè)對(duì)象與熱電偶之間熱交換不完善而引起的誤差,致使熱電偶熱端溫度達(dá)不到被測(cè)溫度。產(chǎn)生熱輻射損失,如管壁表面與被測(cè)介質(zhì)溫度相差大,熱電偶保護(hù)套管外經(jīng)大。導(dǎo)熱損失由熱電偶本身的傳導(dǎo)作用引起,在測(cè)溫時(shí)熱電偶本身受熱程度不同,一部份熱量從溫度較高的熱端經(jīng)由保護(hù)套管、熱電極等傳到溫度較低的冷端散熱。
表1
不同等級(jí)熱電偶在規(guī)定溫度范圍內(nèi),其檢驗(yàn)時(shí)的誤差允差應(yīng)符合表1規(guī)定。
補(bǔ)償導(dǎo)線與熱電偶材料在0~100℃范圍內(nèi)熱電特性不同而產(chǎn)生誤差。影響熱電偶及補(bǔ)償導(dǎo)線熱電特性的原因有兩大類(lèi):化學(xué)原因即熱電極及補(bǔ)償導(dǎo)線在使用中被氧化、腐蝕和沾污籌,物理原因熱電極及補(bǔ)償導(dǎo)線在高溫下晶粒長(zhǎng)大,形變和引起機(jī)械應(yīng)力等。
在熱電偶使用時(shí),應(yīng)注意兩熱電機(jī)間以及它們和大地之間均應(yīng)有良好的絕緣,不然將會(huì)有熱電勢(shì)損耗,直接影響測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。
關(guān)于熱電偶的安裝環(huán)境、取點(diǎn)位置(不同的介質(zhì)位置不同),要選擇管道具有代表性的測(cè)量部位,被開(kāi)高磁場(chǎng)區(qū)域,在高溫高壓(主)蒸汽管道的公稱通徑等于或小于250mm時(shí),插入深度宜為70mm、大于250mm時(shí),插入深度宜為100mm,保證熱電偶按要求插入被免測(cè)量偏差。
3.1 再次將鍋爐主蒸汽溫度測(cè)點(diǎn)鎧裝熱電偶(4支)及汽機(jī)主蒸汽溫度測(cè)點(diǎn)熱電偶(4支)同時(shí)拆下用管式爐進(jìn)行校驗(yàn),正實(shí)校驗(yàn)結(jié)果全部合格。
3.2 對(duì)補(bǔ)償導(dǎo)線進(jìn)行檢查熱電偶和補(bǔ)償導(dǎo)線連接點(diǎn)的溫度沒(méi)有超過(guò)規(guī)定使用溫度范圍。補(bǔ)償導(dǎo)線與相應(yīng)型號(hào)的熱電偶配套使用合理,熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線正、負(fù)極性接線正確。
3.3 從電子間A/I柜進(jìn)行模似量測(cè)試,DCS組態(tài)正確,這說(shuō)明A/I卡件沒(méi)問(wèn)題。
3.4 對(duì)于鍋爐、汽機(jī)主蒸汽管道都署高溫高壓管道公稱通徑大于250mm插入深度通過(guò)計(jì)算減去管道壁厚熱電偶座高,經(jīng)過(guò)測(cè)量插入深度宜為100mm,符合安裝要求。
3.5 由于鍋爐、汽機(jī)主蒸汽溫度測(cè)溫點(diǎn)的安裝都是釆用熱套式保護(hù)套管,鍋爐使用測(cè)溫元件是鎧裝熱電偶延長(zhǎng)5m,從熱交換原理來(lái)分析,鎧裝熱電偶本身受熱程度不同,一部分熱量從溫度較高的熱端經(jīng)由保護(hù)套管、熱電極等傳到溫度較低的冷端散熱。這樣鎧裝熱電側(cè)得的溫度較之實(shí)際溫度偏低。
針對(duì)鍋爐主蒸汽溫度比汽機(jī)主蒸溫度偏故障主要原因,選擇了對(duì)鍋爐主蒸汽測(cè)溫元件進(jìn)行改造。將原5m長(zhǎng)的鎧裝熱電偶改用400mm接線盒防水式鎧裝熱電偶,與5m長(zhǎng)的鎧裝熱電偶相比,大大減少了熱電極冷端導(dǎo)熱損失。同時(shí)用保溫材料對(duì)保護(hù)套管增加保溫層的厚庋被免通過(guò)保護(hù)套管散熱。
通過(guò)將鍋爐主蒸汽溫度測(cè)量鎧裝熱電偶改用熱套式熱電偶,在機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),DCS畫(huà)面顯示值鍋爐主蒸汽溫度比汽機(jī)主蒸汽溫度高2℃。
[1]張玲.熱電偶測(cè)量誤差分析[J].企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化,2002(7).
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