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      某近海供應(yīng)船齒輪箱PTO軸斷裂分析及改進(jìn)

      2013-01-22 05:25:28周曉梅黃將興戴宏長
      機(jī)電工程 2013年2期
      關(guān)鍵詞:斷軸高彈聯(lián)軸器

      周曉梅,黃將興,戴宏長,沈 先

      (杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司,浙江杭州311203)

      0 引言

      船舶傳動裝置是用于水上船舶動力傳動系統(tǒng)中的重要裝置,它與柴油機(jī)、螺旋槳相匹配,構(gòu)成船舶的主推進(jìn)系統(tǒng)。船用齒輪箱作為船舶傳動裝置在運(yùn)行過程中需要絕對的安全可靠,其失效概率應(yīng)在1%以下,僅次于飛機(jī)、航天器[1]。其在海洋石油領(lǐng)域的市場前景廣闊,但由于工況非常復(fù)雜,使用環(huán)境十分惡劣,為確保海洋平臺安全,實(shí)踐中對船舶設(shè)備的選用要求很高。

      近海供應(yīng)船用齒輪箱有兩個(gè)輸出:一個(gè)為主輸出,與可調(diào)槳聯(lián)接,作為主推進(jìn);另一個(gè)為輔助輸出(PTO),PTO 軸通過一個(gè)高彈性聯(lián)軸器與軸帶發(fā)電機(jī)聯(lián)接。該齒輪箱在運(yùn)行過程中突然發(fā)生PTO 軸斷軸事故,PTO作為高速軸斷裂之后連同高彈的主動部分朝外飛出,嚴(yán)重影響了船舶的安全和正常運(yùn)行。

      本研究針對這一問題,從力學(xué)分析、材料金相組織分析及現(xiàn)場的軸系同軸度測量等幾個(gè)方面開展研究。并對該問題提出具體的改進(jìn)措施。從幾方面的考慮來消除斷軸事件的再次發(fā)生,保證設(shè)備的正常運(yùn)行。

      1 船用齒輪箱PTO 軸斷裂原因分析

      PTO軸斷裂局部示意圖如圖1所示。

      圖1 PTO軸斷裂局部示意圖

      1.1 高彈與電機(jī)的同軸度測量

      PTO軸斷裂事故發(fā)生之后,本研究首先對PTO法蘭和電機(jī)法蘭的軸線對中進(jìn)行檢查,實(shí)測徑向跳動為2.64 mm,端面跳動為0.25 mm,高彈使用說明書規(guī)定:徑向跳動允差0.5 mm,軸向跳動允差±0.50 mm,徑向跳動遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了高彈使用說明書中的要求。

      1.2 PTO軸受力分析

      PTO部件結(jié)構(gòu)圖如圖2所示。本研究對PTO部件進(jìn)行受力分析。

      圖2 PTO部件結(jié)構(gòu)圖

      下面就分析一下當(dāng)高彈損壞之后的受力情況。此時(shí)軸還是在高速旋轉(zhuǎn),這樣就有了一個(gè)懸臂負(fù)載,由材料力學(xué)可知,在懸臂負(fù)載作用下,軸的左端會發(fā)生彎曲變形,從而在旋轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生離心力,離心力會迫使彎曲變形加大,或斷裂或達(dá)到一個(gè)新的平衡點(diǎn),而在新的平衡點(diǎn)又可能會疲勞斷裂。

      當(dāng)懸臂負(fù)載的離心力和軸的重力方向一致時(shí),軸的變形最大。由材料力學(xué)公式可得軸端的變形協(xié)調(diào)方程[2]:

      其中:

      將以上數(shù)據(jù)代入式(1),可得:

      r=2.097×10-4m

      在A截面上,與扭矩T對應(yīng)的剪應(yīng)力在邊緣各點(diǎn)上達(dá)到極大值,其值為:

      圖3 剪應(yīng)力正應(yīng)力分布圖

      沿截面的直徑D1D2,剪應(yīng)力和正應(yīng)力的分布如圖3所示[3]。D1,D2兩點(diǎn)上的扭轉(zhuǎn)剪應(yīng)力與邊緣上其他各點(diǎn)相同,而彎曲正應(yīng)力為極值,故這兩點(diǎn)是危險(xiǎn)點(diǎn)。

      研究者只要分析D1,D2兩點(diǎn)中一點(diǎn)的應(yīng)力就可以了,以D1為例,D2點(diǎn)是二向應(yīng)力狀態(tài),根據(jù)材料力學(xué)可求得D1點(diǎn)的兩個(gè)主應(yīng)力σ1、σ2:

      已知W t=πd3/16,W=πd3/32,由式(2,3)可得:

      將式(5)代入式(4),可得:

      在這樣的循環(huán)應(yīng)力作用之下,并且在應(yīng)力集中的影響之下,軸在A處沉割槽處,慢慢疲勞斷裂[4]。

      1.3 PTO軸材料成分及機(jī)械性能分析

      本研究對斷軸的化學(xué)成分和機(jī)械性能進(jìn)行了檢驗(yàn),結(jié)果如表1、表2所示。從表1、表2中可以看出,材料的化學(xué)成分滿足要求,機(jī)械性能良好[5-6]。

      1.4 PTO軸斷裂原因分析

      該P(yáng)TO軸正常工作時(shí)以傳遞扭矩為主,彎矩作用很小,正常斷裂時(shí)形成棘輪狀疲勞斷口。但從零件的實(shí)際斷口可以看到:零件初始斷裂區(qū)約為15 mm寬的半月形彎扭裂紋擴(kuò)展區(qū),有貝紋花樣,初期的裂紋沿45°方向擴(kuò)展,很快轉(zhuǎn)向圓周方向擴(kuò)展,其擴(kuò)展面與軸承擋圈槽根部的一圈約5 mm 的斷裂帶相交,形成明顯的交界峰,以提示該件工作時(shí)扭矩較大同時(shí)有彎矩作用,這與軸系對中檢驗(yàn)的實(shí)測徑向跳動為2.64 mm有關(guān)系。因?yàn)檩S線偏移會產(chǎn)生彎矩,同時(shí)會增大扭矩。PTO 輸出軸承內(nèi)圈滾道局部壓損提示在工作過程中軸承未咬死[7],直到中心2/3截面折斷的瞬間產(chǎn)生軸承內(nèi)圈滾道局部壓損,同時(shí)在半月形彎扭裂紋擴(kuò)展區(qū)產(chǎn)生少量擦傷痕跡,在軸承側(cè)25 mm寬的半月形裂紋擴(kuò)展區(qū)受壓向外擠出。高彈從動板連接螺栓脫落或螺栓孔撕裂,螺栓孔壁有螺紋壓痕,高強(qiáng)度螺栓上的螺紋壓潰,以提示在工作過程中高彈從動板連接逐步松動,引起部分螺栓過載失效,同時(shí)滑動的彈性體繞固定的彈性體轉(zhuǎn)動,導(dǎo)致軸線進(jìn)一步偏移,附加彎扭矩增加,PTO軸的裂紋逐步擴(kuò)展。當(dāng)螺栓脫落引起彈性體撕裂時(shí),軸線偏移10°以上,巨大的彎曲力導(dǎo)致中心約2/3 截面瞬間折斷,巨大的離心力導(dǎo)致PTO 聯(lián)軸節(jié)、短軸和高彈的連接體飛出[8]。

      通過對斷軸進(jìn)行分析可知,軸失效可能由以下幾方面的原因引起:

      (1)安裝不同心可能導(dǎo)致的斷軸問題。安裝時(shí)嚴(yán)格按高彈的要求來進(jìn)行對中,如果超過這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)行時(shí)就會產(chǎn)生很大的軸向力,而聯(lián)軸器只能緩沖一部分的作用力,其余的力就會對軸的壽命進(jìn)行破壞。

      (2)發(fā)電機(jī)安裝底座剛度不夠或者是船體變形導(dǎo)致的不同心。安裝發(fā)電機(jī)的底座要是沒有足夠的剛度,在運(yùn)行時(shí)發(fā)電機(jī)將會發(fā)生振動,船體變形將導(dǎo)致發(fā)電機(jī)和齒輪箱之間的嚴(yán)重偏心,從而導(dǎo)致齒輪箱承受額外的交變應(yīng)力,從而導(dǎo)致軸的失效。

      (3)由于系統(tǒng)共振引起的軸斷裂。當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生共振時(shí),齒輪箱在該處的軸將受到一個(gè)較大的徑向力F,而同時(shí)PTO軸又在高速轉(zhuǎn)動,此時(shí)高速軸就受到一個(gè)交變應(yīng)力的作用,從而產(chǎn)生疲勞斷裂。

      (4)軸化學(xué)成分或熱處理沒達(dá)到要求而引起軸的失效。由檢驗(yàn)結(jié)果可知,這一原因不存在。

      根據(jù)以上的原因分析可知,PTO軸系對中嚴(yán)重超差,是引起斷軸的一個(gè)主要原因。在PTO軸系對中嚴(yán)重超差的工況下,將引起高彈從動板連接松動,導(dǎo)致軸線更大的偏移,加速斷軸。

      表1 斷軸化學(xué)成分檢驗(yàn)

      表2 斷軸機(jī)械性能檢驗(yàn)

      2 PTO 軸改進(jìn)的措施

      為了把設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)降低至最低程度,本研究對一切可能存在的隱患進(jìn)行了逐一消除,并采取了以下5個(gè)措施:

      (1)按高彈安裝對中要求,重新調(diào)整軸系。由于安裝和船體變形帶來的高彈與齒輪箱軸的偏心為實(shí)測徑向跳動2.64 mm,端面跳動0.25 mm。實(shí)測徑向跳動和端面跳動遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了高彈性安裝聯(lián)軸器使用說明書中規(guī)定的要求。齒輪箱修復(fù)時(shí)本研究嚴(yán)格按高彈性安裝聯(lián)軸器使用說明書中規(guī)定的要求來進(jìn)行對中,取消了因?qū)χ胁缓枚o系統(tǒng)帶來的附加載荷,消除了潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

      (2)改進(jìn)高彈從動板連接螺栓。選用GB/T5782-2000 光桿螺栓替代GB/T5783-2000 全螺紋螺栓,采用螺栓緊固膠防松。

      (3)在設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)允許的情況下,增加PTO 軸的直徑,進(jìn)一步提高PTO 軸的抗彎能力;同時(shí)在該處取消了沉割槽,以提高軸的強(qiáng)度[9]。

      (4)提高高彈從動板連接螺栓的強(qiáng)度,進(jìn)一步采取防松措施。建議用戶對螺栓涂防松膠。

      (5)把高彈和齒輪箱之間的短軸加到高彈和發(fā)電機(jī)之間,以防萬一高彈損壞之后,保證大部分慣量連在被動端并能很快地停止轉(zhuǎn)動。另外,由雙排改成單排,整體重量減輕了。

      3 結(jié)束語

      重要的大型設(shè)備若在使用中引起損壞,將給企業(yè)帶來嚴(yán)重的損失,因此,工作人員在平時(shí)使用過程中要加強(qiáng)設(shè)備的定期檢查,包括噪音、振動量、溫度等。設(shè)備出現(xiàn)故障有一個(gè)過程,有預(yù)兆性,其中最先表現(xiàn)的就是噪音,當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備噪音大時(shí),說明有振動,應(yīng)該及時(shí)查找原因,通常是地腳螺栓松動產(chǎn)生振動[10],另外就是溫升,聯(lián)軸器的溫升將引起失效。這些情況如果能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并采取一些措施,就能避免重大故障的發(fā)生。

      本研究針對船用齒輪箱PTO斷軸情況,進(jìn)行了力學(xué)等幾個(gè)方面的分析,并提出了改進(jìn)措施,消除了斷軸隱患。經(jīng)上述方法改進(jìn)之后的齒輪箱已經(jīng)實(shí)際使用了一年多,使用情況良好,達(dá)到了預(yù)期效果。

      (References):

      [1]陳鐘奇.船用齒輪箱設(shè)計(jì)計(jì)算基準(zhǔn)手冊[K].杭州齒輪箱廠,1990.

      [2]劉鴻文.材料力學(xué)[M].北京:高等教育出版社,1992.

      [3]徐芝綸.彈性力學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2006.

      [4]趙少汴.多軸疲勞的應(yīng)變-壽命曲線[J].機(jī)械強(qiáng)度,1996,21(4):305-306.

      [5]龍振宇.機(jī)械設(shè)計(jì)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2002.

      [6]成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊[M].北京:化工工業(yè)出版社,2002.

      [7]王 濰.42CrMo 鋼疲勞短裂紋演化行為及疲勞壽命預(yù)測的研究[D].濟(jì)南:山東大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,2008.

      [8]王 弘.40Cr、50車軸鋼超高周疲勞性能研究及疲勞斷裂機(jī)理探討[D].西安:西安交通大學(xué)力學(xué)與工程學(xué)院,2004.

      [9]鐘 良,忻宏耿.大功率齒輪箱的幾個(gè)設(shè)計(jì)問題[J].拖拉機(jī),1989(4):6-12.

      [10]路建偉,李俊平,連頂峰,等.減速機(jī)軸斷裂的分析與預(yù)防[J].金屬世界,2007(6):14-16.

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