摘 要:本文通過某大廈巖溶地質(zhì)條件下樁基施工方案的分析,得出了巖溶地質(zhì)條件下合適的施工方案及優(yōu)缺點(diǎn),得到了施工方案相關(guān)技術(shù)參數(shù)及技術(shù)措施。
關(guān)鍵詞:巖溶地質(zhì) 樁基施工方案 成孔 計(jì)量
中圖分類號(hào):TU2文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1674-098X(2012)07(a)-0127-02
1 工程概況
浙江省湖州市長(zhǎng)興縣某大廈為24層雙塔商務(wù)辦公大樓,地下1層,地上24層,建筑高度99.8m,用地面積6915m2,總建筑面積55842m2,其中地下一層6240m2,地上49602m2;本工程為框架核心筒結(jié)構(gòu),抗震設(shè)防烈度為6度,設(shè)計(jì)年限為50年?;A(chǔ)采用混凝土鉆孔灌注樁,其中承壓樁直徑為D800,樁端持力層為入中風(fēng)化粉砂巖1.5~2.0m,共240根,成孔在50m~59m之間;抗拔兼承壓樁直徑為D600,樁端持力層為8層粉質(zhì)粘土層,成孔約48m。
2 工程地質(zhì)條件
本工程地質(zhì)條件復(fù)雜,施工勘察時(shí)勘察出4處地下巖溶,為確定地質(zhì)承載情況能否滿足設(shè)計(jì)要求,設(shè)計(jì)要求提前施工靜載試樁,在施工完2根靜載試樁后發(fā)現(xiàn),相對(duì)于周邊其余建筑物的樁基施工難度偏大。為了確保該大廈的樁基施工,設(shè)計(jì)、業(yè)主、監(jiān)理及施工方共同研究后一致提出應(yīng)對(duì)該地質(zhì)進(jìn)行詳細(xì)勘察,以便查明承載樁基的地質(zhì)狀況,用以確定樁基施工方案。
2011年5月中旬勘察單位對(duì)該大廈的核心筒部分樁基(承載樁基)進(jìn)行了一孔一探,歷時(shí)半個(gè)月,基本摸清了該大廈的地質(zhì)條件。在勘察單位提交報(bào)告后,參建各方一起針對(duì)該地質(zhì)條件的情況,進(jìn)行詳細(xì)的分析、研究和討論,存在以下特點(diǎn):
(1)在240根主樓承載樁基的位置上探明了45個(gè)溶洞,其中5個(gè)溶洞高差在3m及以上,其余均在0.5m~1.8m之間;
(2)溶洞雖多,但是地質(zhì)勘察過程中,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的溶洞揭示溶洞之間互不貫通;
(3)該地質(zhì)條件復(fù)雜的另一方面是存在角礫巖及灰?guī)r此類較難鉆進(jìn)的巖層,其中東北角主要為角礫巖,西北角為灰?guī)r,而場(chǎng)地南部又缺失,地質(zhì)巖層起伏變化較大。
另據(jù)現(xiàn)場(chǎng)了解,場(chǎng)地北側(cè)一路之隔的在建大廈項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)溶洞,比鄰的場(chǎng)地南側(cè)在建大廈項(xiàng)目北側(cè)同樣有小溶洞存在,因此,該項(xiàng)目剛好位于巖溶區(qū),地質(zhì)條件極其復(fù)雜。
3 樁基施工方案
本工程設(shè)計(jì)樁基承載力較高,因此工程樁基采用灌注樁,而在巖溶地質(zhì)條件下,樁基施工方案一般采用沖孔灌注樁,沖孔灌注樁與鉆孔灌注樁的基本施工工藝相似,區(qū)別主要在于成孔方式,沖孔灌注樁為利用沖錘(抓錘)沖擊成孔,鉆孔灌注樁為鉆機(jī)鉆進(jìn)成孔,沖孔灌注樁的缺點(diǎn)是進(jìn)度慢,成本高,現(xiàn)場(chǎng)管理難度大,兩者的基本施工工藝如圖1。
針對(duì)該工程的地質(zhì)狀況,結(jié)合沖孔(鉆孔)灌注樁的施工工藝,為了樁基施工的順利進(jìn)行,參建各方均派出了專家與會(huì)進(jìn)行了詳細(xì)認(rèn)真地分析、研究和討論,在巖溶地質(zhì)條件下成孔和控制灌注水下砼方量以免影響其他樁基的施工是實(shí)施中的難點(diǎn),因此,針對(duì)該兩項(xiàng)工序,與會(huì)專家各抒己見,最終擬定了以下四個(gè)方案:
(1)利用GPS-15型及以上鉆機(jī)鉆透溶洞,直接澆灌混凝土的方式來施工。
(2)利用GPS-15型及以上鉆機(jī)鉆透溶洞,再根據(jù)鉆進(jìn)的數(shù)據(jù),采用在穿越溶洞部位的鋼筋籠外包4mm厚的鋼制圓筒,并在溶洞部位上下延伸1.0m以上,確保隔離溶洞,防止?jié)补嗟幕炷磷⑷肴芏矗瑴p少混凝土的超方量。
(3)采用沖孔灌注樁施工工藝成孔,沖擊成孔時(shí)跟管鉆進(jìn),成孔后直接澆灌混凝土,跟進(jìn)鋼管不拔除。
(4)綜合第2、3種方案,利用沖孔樁機(jī)不跟管,直接沖擊成孔,成孔后根據(jù)成孔時(shí)穿越溶洞的位置,采用鋼筋籠外包4mm厚的鋼制圓筒,并在溶洞部位上下延伸1.0m以上,確保隔離溶洞,防止?jié)补嗟幕炷磷⑷肴芏?,減少混凝土的超方量。
4 樁基施工方案的比選及確定
在擬定以上四種樁基施工方案后,與會(huì)專家根據(jù)以上方案施工的可行性、工期效果、質(zhì)量控制及經(jīng)濟(jì)性展開了充分的研討論證,具體優(yōu)、缺點(diǎn)如下:
(1)該種工藝最簡(jiǎn)單,工期最短,但灌注混凝土?xí)r灌注量不可控制,難以估計(jì)經(jīng)濟(jì)性;溶洞部位的混凝土形狀隨溶洞,一則造成質(zhì)量偏心,力學(xué)性能難以掌握,二則造成大體積混凝土,混凝土質(zhì)量不可控,可能影響周邊樁基施工;且鉆進(jìn)穿過溶洞時(shí)容易卡鉆,必須更改鉆頭。
(2)該種工藝相對(duì)簡(jiǎn)單,工期相對(duì)第一種來說稍長(zhǎng),混凝土灌注量較少,經(jīng)濟(jì)性可行;因成孔直徑存在著上、下不均勻,鋼筋籠外包圓筒會(huì)造成下籠困難,且與孔壁間隙的大小難以控制,混凝土灌注施工效果不可控,另外也存在鋼圓筒固定難的問題。
(3)該種工藝相對(duì)復(fù)雜,存在著工期長(zhǎng),充盈系數(shù)大,雖然混凝土灌注量可控,但鋼管跟進(jìn),造價(jià)最高,在該項(xiàng)目中不存在可行性。
(4)該種工藝較保守,同樣存在著第1、2種方案的缺點(diǎn),不具備實(shí)施的可能性。
通過以上四種施工方案優(yōu)、缺點(diǎn)的分析,結(jié)合本工程地質(zhì)(小溶洞為主)條件和工期緊張的實(shí)際情況,第3、第4兩種方案過于復(fù)雜,造價(jià)和工期均不理想,因此,首先排除第3、第4兩種方案。由于第1、第2兩種方案施工工藝差別不大,接下來針對(duì)第1、第2兩種方案進(jìn)行進(jìn)一步的綜合考慮,分析如下:
(1)第1種方案優(yōu)、缺點(diǎn)均明顯,但對(duì)項(xiàng)目工期要求來說最合適;
(2)本工程基本是小溶洞,勘察揭示小溶洞之間又不貫通,因此對(duì)于小溶洞的施工不存在大體積混凝土的施工質(zhì)量問題,也不會(huì)影響其他樁基施工;
(3)針對(duì)勘察揭示的“大溶洞”,可以采取第2種施工方案彌補(bǔ);
(4)第2種方案圓筒的半徑如何確定及固定,無歷史施工經(jīng)驗(yàn)可參考;
(5)第2種方案存在著安放鋼筋籠困難的難題,影響工期。
在對(duì)第1、第2兩種方案的綜合考慮后,有必要對(duì)本工程的施工方案進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化,即采取第1種和第2種方案相結(jié)合施工方案,具體如下:
(1)針對(duì)1.8m以下相對(duì)較小的溶洞,采用第1種方案,施工時(shí)先四周,再中間溶洞位置的樁基;
(2)針對(duì)1.8m及以上的溶洞,采用第2種方案,先施工溶洞位置的樁基,然后再施工四周的樁基,確保溶洞位置的樁基施工不影響周邊樁基;
(3)施工過程中,如發(fā)現(xiàn)未探明溶洞,首先按1.8m的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)判溶洞的大小,根據(jù)判斷結(jié)果采取何種施工方案。
5 工程施工的控制措施、驗(yàn)證及改進(jìn)
在施工方案確定后,施工方在施工前又進(jìn)行了詳細(xì)的方案研究,并在當(dāng)?shù)刈稍冎苓叴髲B的施工情況,制定了以下具體實(shí)施措施:
(1)重新編制樁位圖,特別是對(duì)溶洞的大小進(jìn)行標(biāo)注區(qū)分,并向施工班組發(fā)放;
(2)定制專用鉆頭,在鉆頭上安裝導(dǎo)向裝置,解決鉆穿溶洞時(shí)卡鉆問題;
(3)抽調(diào)公司經(jīng)驗(yàn)豐富的樁機(jī)操作人員,并認(rèn)真對(duì)樁機(jī)操作人員進(jìn)行交底;
(4)編制樁基施工路線圖,制定施工順序,并要求班組嚴(yán)格執(zhí)行;
(5)現(xiàn)場(chǎng)施工員在施工溶洞位置的樁基時(shí),應(yīng)在旁指導(dǎo)、記錄施工全過程,發(fā)現(xiàn)與地勘資料不符時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào),確保及時(shí)進(jìn)行處理,便于應(yīng)用針對(duì)性的施工方案。
在準(zhǔn)備就緒后,該工程于2011年8月19日正式開始施工,整個(gè)工程施工分兩個(gè)階段,第一階段為施工溶洞較小的樁基,由于樁基操作人員細(xì)心操作,項(xiàng)目部管理人員管理到位,在實(shí)際鉆進(jìn)過程中40個(gè)溶洞基本與地勘報(bào)告相符;地勘報(bào)告未揭示有溶洞的樁基在鉆進(jìn)過程中發(fā)現(xiàn)了2處溶洞,高度在0.8m左右,均采用第1種施工方案;總體來說,鉆孔后灌注混凝土比較順利,其中最大的超灌量為5.3m3,由于施工順序比較合理,基本未對(duì)周邊樁基產(chǎn)生影響。
第二階段,施工1.8m深度以上,因前面施工小溶洞狀況比較理想,加上小溶洞施工已經(jīng)有一定的心得,即在鉆穿溶洞時(shí),孔內(nèi)液面都會(huì)有一定的下降,而且下降的多少跟溶洞的大小有關(guān),針對(duì)這種情況,我們認(rèn)為,在施工大溶洞時(shí)也可以采用觀察法進(jìn)行施工,而且根據(jù)地勘報(bào)告揭示,雖然溶洞比較深,但溶洞體積也不會(huì)太大,可以選擇一個(gè)存在溶洞的樁位進(jìn)行試驗(yàn),以便確定溶洞的大小及觀察法的有效性,具體如下:該臺(tái)施工鉆機(jī)單獨(dú)設(shè)置泥漿池、廢漿池和泥漿循環(huán)系統(tǒng),并對(duì)該臺(tái)鉆機(jī)的用水和泥漿進(jìn)行計(jì)量,以便確定溶洞的大小,從而選擇合適的施工方案。實(shí)施后,該臺(tái)鉆機(jī)鉆進(jìn)過程比較理想,基本于地勘報(bào)告吻合,在接近溶洞位置時(shí),對(duì)泥漿池和清水池液面設(shè)置標(biāo)尺,清水池停止進(jìn)水,在鉆進(jìn)溶洞的時(shí)候,泥漿液面出現(xiàn)輕微的下降,因此現(xiàn)場(chǎng)判斷該溶洞不大,在液面停止下降后,根據(jù)計(jì)量結(jié)果,該溶洞實(shí)際超方量為3.4m3,超灌方量與之前施工的小溶洞類似,因此在清孔時(shí)我們及時(shí)把灌注方案匯報(bào)給業(yè)主、監(jiān)理和總承包單位,在征得同意后,采用了第1種施工方案即直接澆灌混凝土,實(shí)際超灌方量為3.8m3,與計(jì)量結(jié)果相差不大,鑒于此,參建各方確定,所謂“大溶洞”的樁基施工均采用單獨(dú)泥漿系統(tǒng)和用水計(jì)量,并結(jié)合計(jì)量結(jié)果,來確定采用何種施工方案,如出現(xiàn)液面下降較快和計(jì)量結(jié)果超方量在8m3及以上的,由各方商議下一步施工方案。在2011年12月10日施工完4個(gè)“大溶洞”樁基,最大超方量為5.8m3,都采用了直接澆灌混凝土的方式來完成施工。
6 結(jié)語
溶洞施工技術(shù)一直是樁基施工的難點(diǎn),特別是房屋建筑方面,施工遇到的情況比較少,這方面的經(jīng)驗(yàn)更欠缺,通過本次溶洞施工,收集了一些溶洞方面的施工經(jīng)驗(yàn),具體如下:(1)溶洞施工應(yīng)采用單獨(dú)泥漿循環(huán)系統(tǒng)和用水計(jì)量,以便確定溶洞大小,針對(duì)性地選擇施工方案;(2)采用鉆機(jī)施工的鉆頭應(yīng)設(shè)置導(dǎo)向裝置,以免卡鉆;(3)施工前應(yīng)具體分析研究施工方案的可行性,制定合適的施工順序。
同時(shí)發(fā)現(xiàn)也存在以下難點(diǎn),如大體積混凝土對(duì)樁基承載力的影響、外包圓筒的鋼筋籠安放等,雖然這次施工未進(jìn)行,但值得我們?nèi)ミM(jìn)一步研究和改進(jìn)。
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