摘要 我廠十分重視節(jié)能技術(shù)改造,各部室有目的地對部分設(shè)備實施節(jié)能改造,提高設(shè)備出力,降低設(shè)備維修頻率和維護工作量,降低燃料運行工人的勞動強度,既保證設(shè)備的安全運行,又能使設(shè)備經(jīng)濟運行,確保給鍋爐提供合格的燃料,真正達到了節(jié)能的目的。
關(guān)鍵詞 壓縮空氣 脫硫除灰專業(yè) 儲氣罐
中圖分類號:TM621.73 文獻標識碼:A
1 概述
河南煤化集團鶴煤公司熱電廠規(guī)模位2€?35MW熱電聯(lián)產(chǎn)機組,兩臺超高壓、一次中間再熱、抽凝式汽輪發(fā)電機組配兩臺445t/h超高壓、一次中間再熱、煤粉鍋爐。汽輪機、發(fā)電機、鍋爐分別為東方汽輪機廠、東方電氣集團公司、東方鍋爐制造。配置武漢凱迪藍天股份有限公司脫硫除塵島,采用NID半干法煙氣脫硫技術(shù)。年利用小時數(shù)5500,日利用小時20h,實際煤種發(fā)熱量按河南煤化集團鶴煤公司出產(chǎn)原煤平均發(fā)熱量23000kJ/kg(約5500大卡)計每年需消耗原煤近64萬噸。
我廠自2011年4月份以來,開始摻配煤泥、洗中煤,由于燃煤的濕度大、黏度高,落煤管內(nèi)、燃料設(shè)備本體內(nèi)部粘煤非常嚴重,直接影響鍋爐燃料的供給。燃料運行工人的勞動強度、工作量達到了工作極限;為徹底改善上煤困難的問題,決定將脫硫、除灰專業(yè)的儀用壓縮空氣引入輸煤專業(yè)各轉(zhuǎn)運站,利用壓縮空氣協(xié)助燃料在落煤管內(nèi)的流動,并用于清理落煤管內(nèi)的積煤,從而縮短了處理堵煤的時間,降低堵煤的頻率,減輕工人的勞動強度,確保了鍋爐燃料的供給。
2 改造前存在的問題
(1)除雜物機底部料斗、三通擋板翻板粘煤嚴重;由于除雜物機外殼內(nèi)空間小,料斗堵煤后,清理難度大、危險程度高,人員勞動強度大,清理時間長,是直接影響燃料的供給關(guān)鍵點之一。
(2)3#皮帶機頭部三通擋板翻板處堵煤頻率高、清理難度大、時間長,是直接影響鍋爐燃料的供給的關(guān)鍵點之一。
(3)碎煤機室內(nèi)的滾軸篩篩軸、料斗粘煤嚴重,造成滾軸篩軸卡塞過負荷跳閘、燒毀電機、減速機輸出軸斷、對輪銷軸斷,滾軸篩將煤泥塊、濕度大、黏度高的燃料輸送至碎煤機,造成碎煤機堵塞等設(shè)備故障,設(shè)備內(nèi)部粘煤清理時間長、難度大、人員勞動強度大,也是直接影響鍋爐燃料的供給的關(guān)鍵點之一。
(4)犁煤器兩側(cè)的鎖氣器翻板、導(dǎo)流板處粘煤、棚煤嚴重、堵煤頻率非常高,拉急停開關(guān)造成5條皮帶機重載停車,設(shè)備重載啟動頻繁、啟動電流大、給變、配電設(shè)備造成的沖擊很大,直接影響設(shè)備的使用壽命。
以上關(guān)鍵點,直接威脅生產(chǎn),必須實施技術(shù)改造,消除或減少堵煤現(xiàn)象的發(fā)生。
3 技術(shù)改造
根據(jù)現(xiàn)場觀察,查找出堵煤點、及影響上煤的的關(guān)鍵點,局部應(yīng)用壓縮空氣試驗多次,利用壓縮空氣加大煤流內(nèi)部的活動性,加速煤流的流動,效果明顯。最后決定從脫硫、輸灰專業(yè)的儀用壓縮空氣儲氣罐排污出口管道引至輸煤專業(yè)碎煤機室設(shè)集氣箱,并分成四個分支,布置于碎煤機室各層,3#、2#轉(zhuǎn)運站,壓縮空氣從脫硫島儲氣罐出口引入?,F(xiàn)場堵煤頻繁、粘煤嚴重的設(shè)備均布置在碎煤機室、3#、2#轉(zhuǎn)運站,壓縮空氣的引入,用于清理設(shè)備內(nèi)部、落煤管粘煤,并協(xié)助煤在落煤管內(nèi)的流動,縮短處理設(shè)備內(nèi)部粘煤、落煤管堵煤的時間,降低工人勞動強度,降低堵煤頻率,確保鍋爐燃料的供給,為機組的安全運行提供必要的保證。
方案制定如下:如圖1。
(1)將脫硫、輸灰專業(yè)儀用儲氣罐的壓縮空氣引至輸煤專業(yè)碎煤機室,并在碎煤機室設(shè)立壓縮空氣集氣箱,然后從集氣箱內(nèi)分出四根管接頭,從接頭分別接分氣閥門,各短接絲扣一端接閥門,馬牙口端接軟管。第一條引至碎煤機室頂層,用于協(xié)助上煤時煤流在落煤管的流動,防止堵煤;停止上煤時用于清理3#皮帶頭部落煤管內(nèi)粘煤,可顯著降低3#皮帶機頭部的堵煤頻率,降低運行工人的勞動強度;第二條引至滾軸篩入料口落煤管,用于清理三通擋板翻板和入料口落煤管的堵煤、粘煤;第三條引至碎煤機室碎煤機層,用于清理滾軸篩底部料斗及落煤管內(nèi)粘煤和碎煤機、緩沖滾筒設(shè)備內(nèi)部粘煤的清理;第四條用于清理4#皮帶機尾落煤管內(nèi)粘煤、堵煤。
改造說明:(1)油罐蒸汽加熱管道投運以來從未投運,為了節(jié)約改造材料,充分利用油罐蒸汽加熱管道。(2)在原燃油加熱管道輸水位置將管道截開,至油罐的管道加堵板,原氣源管接無縫鋼管通過地下電纜溝引至2#轉(zhuǎn)運站穿墻進入,并加高壓截止閥、常開快速球閥。(3)在碎煤機室西門附近的蒸汽加熱管道開焊接口,引管道至碎煤機室碎煤機層,并將分接口分別引至碎煤機室頂層、滾軸篩層、碎煤機頂層加高壓截止閥、開快速球閥。(4)新增材料:J41H-25 DN25 PN2,53臺、鋼管57*3,60米、鋼管 76*3.5,1米、4分快速球閥4個。
(2)從鍋爐儲氣罐出口管道將壓縮空氣至輸煤專業(yè)3#轉(zhuǎn)運站,并在3#轉(zhuǎn)運站頂層設(shè)集氣箱,從集氣箱分兩個分支,一支引至5#皮帶機尾落煤管處,用于協(xié)助清理1#、2#電動三通處和4#B至5#A、B落煤管的粘煤和堵煤;一支用于清理除雜物機料斗、協(xié)助齒條上濕煤泥塊的流動。
4 改造后的效果
(1)改造后,碎煤機室的3#皮帶機頭落煤管、滾軸篩入口落煤管、滾軸篩及料斗處,顯著縮短堵煤后處理堵煤的時間,顯著降低了工人的勞動強度,堵煤的頻率也顯著降低了,從而確保了鍋爐燃料的供給。
(2)改造后,除雜物機、除雜物機料斗、3#轉(zhuǎn)運站的三通擋板翻板、5#皮帶機尾部落煤管堵煤后,顯著縮短了處理堵煤的時間,大大降低了工人的勞動強度,堵煤的頻率也顯著降低了,從而確保了鍋爐燃料的供給。
(3)利用壓縮空氣動態(tài)地協(xié)助煤在落煤管的流動,明顯減低了堵煤的頻率,顯著提高了燃料設(shè)備的輸送效率,輸煤電耗顯著下降。
(4)堵煤頻率的降低,減少了皮帶機重載停車的次數(shù),減少了重載啟動皮帶機對變、配電設(shè)施的沖擊,杜絕因燃料設(shè)備頻繁啟動造成電氣設(shè)備壽命縮短,顯著降低了燃料設(shè)備的故障率。