摘 要:茂名高密度裝置反應器軸流泵機械密封出現(xiàn)損壞,進行查找原因,確認是機械密封存在沖洗死區(qū),沖洗異丁烷氣化后進入密封油系統(tǒng),污染密封油,造成密封損壞。對機械密封進行改造,消除沖洗死區(qū)。
關鍵詞:軸流泵 初級密封 軸承 沖洗死區(qū)
中圖分類號:TH3 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2012)11(a)-0058-01
茂名35萬噸/年高密度裝置的心臟設備P-4001勞倫斯泵,是目前世界上用于環(huán)管反應器的最大的軸流泵[1~2]。2006年8月投用后,在2008年至2009年期間先后多次出現(xiàn)機械密封損壞故障。為徹底解決問題,我們進行了技術攻關,查找原因,確定對策,最終通過對機械密封進行改造,解決了問題。
1 反應器軸流泵簡介
高密度裝置使用環(huán)管反應器[3],高密度裝置軸流泵安裝在環(huán)管反應器下部,用于推動反應物料高速定向循環(huán)流動。軸流泵基本結構包括一彎管結構殼體、葉輪、主軸、軸承箱和機械密封。該泵由美國勞倫斯泵公司生產,工藝介質為聚乙烯漿液,電機功率3002 kW,電機轉速1492 RPM,增速機轉速1804 RPM;入口壓力4.4 MPaG,出口壓力:4.77 MpaG;介質溫度90°C~115 °C。
2 機械密封結構
環(huán)管反應器中的物料不允許泄漏到軸流泵外,因此用一套串級機械密封[1,4]來保證其密封性,使用初級密封、安全密封和處于兩者之間的中間密封。初級密封前端通過唇型密封隔離環(huán)管反應器,后端與中間密封之間充滿高壓密封油,初級密封中有一個雙列滾子軸承,型號為SKF23034 CC/W33VW532。為阻擋反應器內顆粒狀聚集物進入機械密封,同時及時帶走密封內產生的熱量,外接壓力比環(huán)管反應器內壓力高0.1~0.2 MPaG的純凈異丁烷液體對其進行循環(huán)沖洗。
3 存在問題
2006年8月開車后,機械密封使用壽命短,從2006年8月28日開始投入運行,到2008年12月份,該泵因機械密封故障共檢修了8次。最短使用壽命只有2個月,最長也只有12個月。機械密封損壞時,出現(xiàn)過初級密封、中間密封封同時損壞,也出現(xiàn)過只有初級密封損壞。
4 問題排查
(1)機械密封材質需要改進。
2008年12月后投用的兩套機械密封,安全密封主密封補償環(huán)由原來的合成材料改用純SiC,機械密封的使用壽命有所改善,但未完全解決壽命短的問題。
(2)對異丁烷沖洗孔數(shù)少進行優(yōu)化。
異丁烷沖洗孔最初設計為孔數(shù)為一個,沖洗異丁烷在節(jié)流環(huán)和唇封處的分布不均勻,發(fā)現(xiàn)有聚乙烯粉料在唇封處積聚。為了使沖洗異丁烷分布更加均勻,沖洗效果更好,2008年12月后改為4個,該項改進并未完全解決密封損壞問題。
(3)增加異丁烷沖洗流量。
異丁烷沖洗流量設定從460 kg/h增加到900 kg/h,減少聚乙烯粉料在唇封處積聚。該項改進也未能完全解決密封損壞問題。
(4)初級密封中軸承損壞應該是機械密封損壞的主要原因。
每次機械密封損壞,有時密封動靜環(huán)、軸套等會出現(xiàn)損壞,但是每一次初級密封中軸承都出現(xiàn)損壞,因此初步判斷密封失效的源頭應該是機密封中的軸承先損壞,磨損的金屬屑進入密封油系統(tǒng)造成密封失效。
5 消除機械密封沖洗[5~6]死區(qū)改造
2008年12月,采集密封油系統(tǒng)中的油樣進行分析,密封油中異丁烷含量高達3000 PPM,對油造成嚴重污染。通過每天在線置換油兩的方法(該方法為在線將密封油放出約10 L,再補進10 L新鮮油),也只能將密封油異丁烷含量控制在300 PPM左右。通過每天在線置換油的方法,這套密封維持使用了1年時間??梢源_定異丁烷漏入密封油中是造成密封損壞的原因。為了徹底解決問題,決定對機械密封結構進行改造。
異丁烷為什么會漏入到密封油中,經(jīng)過分析,對現(xiàn)有軸流泵的機械密封進行沖洗時,如圖1所示,密封座2上節(jié)流環(huán)1右側設有沖洗通道8,沖洗液從沖洗通道8進入初級密封,后從節(jié)流環(huán)1與軸套5之間間隙7再經(jīng)唇形密封6流出初級密封流入環(huán)管反應器。上述沖洗過程,易在由密封座2、動環(huán)3、靜環(huán)4、軸套3組成的腔體9的右端,即動、靜環(huán)下側,形成一沖洗死區(qū)。沖洗液進入該死區(qū)后,會積存在該死區(qū)處,不能繼續(xù)循環(huán),溫度升高氣化后,會進入密封油系統(tǒng),污染密封油,導致密封的使用壽命縮短。
為了避免存在沖洗死區(qū),我們對初級密封進行了重新設計,消除沖洗死區(qū)設計的其特征在于:在密封座2上設有入口連通沖洗通道8、出口傾斜向下的沖向所述腔體9沖洗死區(qū)的斜沖洗通道10,連續(xù)的沖洗該處的異丁烷,使丁烷從間隙7流入反應器,而不在該處停留。
6 結論
2010年2月1日投用改造的機封后,密封油中異丁烷的含量在30~60 PPM之間波動,對機械密封沒有影響,到2012年7月,該泵已連續(xù)運行29個月,創(chuàng)該型號機泵世界最長運行周期。該泵的機械密封改造獲得圓滿成功。
參考文獻
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