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    1280m3高爐控制系統(tǒng)研究與應(yīng)用

    2012-12-30 14:15:59徐震
    中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2012年9期
    關(guān)鍵詞:爐頂爐料操作員

    徐震

    (萊蕪鋼鐵集團自動化部,山東 萊蕪 271104)

    前言

    20 世紀50年代末期電子計算機開始應(yīng)用于高爐生產(chǎn)。當時僅作為過程解析之用。20世紀60年代初期,用計算機對高爐進行局部控制,擴大了應(yīng)用范圍。在此期間,高爐由程序控制(上料系統(tǒng))、儀表控制(熱風系統(tǒng)),逐步向計算機控制過渡。1975年世界上已有近半數(shù)的高爐采用計算機控制。

    高爐本體自動控制主要擔負爐身、爐底、爐頂、氣密箱、溜槽、冷卻水、氮氣、蒸汽、氧氣等各測點的數(shù)據(jù)監(jiān)控,以及爐頂壓力調(diào)節(jié)閥組、灑水切斷閥、氧氣切斷閥、氮氣進氣管切斷閥、密蒸汽電磁閥、混風溫度調(diào)節(jié)閥等的自動手動控制。高爐本體及爐頂控制系統(tǒng)由4個機架組成,其中兩個冗余配置主機架,兩個遠程機架。由于每個機架有I/O字數(shù)的限制以保證數(shù)據(jù)采集的快速性、實時性,I/O模塊分布于2個遠程機架中,機架之間通過S908協(xié)議通訊。PLC通過以太網(wǎng)模塊,經(jīng)過交換機,采用TCP/IP協(xié)議連接到高爐區(qū)的局域網(wǎng)上,在高爐值班室設(shè)四臺監(jiān)控站,監(jiān)視本體、爐頂工藝和設(shè)備狀態(tài)。

    本文研究并開發(fā)了高爐爐頂控制系統(tǒng),經(jīng)過長時間運行實踐,表明該系統(tǒng)運行穩(wěn)定,為企業(yè)創(chuàng)造了良好效益。

    1 控制策略

    煉鐵生產(chǎn)過程是在高爐內(nèi)進行的一系列氧化還原反應(yīng)。爐料從爐頂進入高爐,冷風經(jīng)過加熱形成高溫熱風后進入高爐,隨著氣流自下往上運動。爐料由上往下運動。相互接觸發(fā)生氧化還原反應(yīng),最后在爐子內(nèi)形成生鐵,同時形成爐渣。高爐煉鐵較其他部門需要更復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型,目前計算機控制主要用于各種數(shù)據(jù)的收集、分析、記錄,爐料的稱量、校正、裝卸、運輸,控制熱平衡,穩(wěn)定爐況等。比較成熟的是用于熱風爐系統(tǒng)和裝料系統(tǒng)的自動控制。高爐自動化控制主要是保證配料正確并裝入爐內(nèi),使爐料均勻下降,并控制爐料與氣體良好接觸,保證高爐整體處于正確的熱狀態(tài)。

    1.1 信號處理方式

    (1)開關(guān)量輸入信號采用直接輸入,對不穩(wěn)定或保持時間較短的信號加以處理,保持信號的可靠性。(2)對于模擬量輸入,在程序中必須具有調(diào)整參數(shù)功能,以達到與現(xiàn)場值相吻合。(3)對于不同的爐頂工藝,保證工作制度切換時,設(shè)備能夠正常工作。

    1.2 手/自動關(guān)系

    (1)本系統(tǒng)有自動、手動兩種模式。(2)在開爐或調(diào)試重新啟動PLC時,對系統(tǒng)進行初始化.。

    2.爐頂設(shè)備控制流程

    2.1 裝料流程

    料車將原料運到爐頂并倒入受料斗中(最多裝四車)。料罐經(jīng)過放散,然后打開上密閥和柱塞閥并向料罐填裝原料。裝料完成后料罐進行均壓。收料斗準備接受下一批原料時就進行布料,先打開下密閥并將調(diào)節(jié)閥打開。通過射線檢測料罐清空并發(fā)出信號后,關(guān)閉料流調(diào)節(jié)閥、下密封閥以及放散閥進行放散,準備下一次裝料。

    2.2 布料流程

    一批料中,焦礦可設(shè)定兩個不同的料線位置。當探尺達到規(guī)定的料線位置后,自動提升到位,發(fā)出布料信號,下密封閥打開,布料溜槽進行啟動。β角旋轉(zhuǎn)到設(shè)定速度并且到達布料位置,開啟料流調(diào)節(jié)閥,按照批重及規(guī)定的布料程序,調(diào)節(jié)料流調(diào)節(jié)閥開度和流槽傾角,使每圈料流均勻、重量相等和首尾相接的向爐喉任意布料。

    3 控制功能

    3.1 溜槽的旋轉(zhuǎn)驅(qū)動

    溜槽的旋轉(zhuǎn)由交流電機驅(qū)動。在齒輪箱上有位置傳感器,檢測溜槽的旋轉(zhuǎn)位置。在自動模式下,溜槽不停的旋轉(zhuǎn),如果溜槽的傾角位置達到了上限或下限,或者探尺在爐內(nèi)時溜槽傾角大于45度,溜槽要立即停止旋轉(zhuǎn)并報警。在電子位置傳感器上設(shè)定一個觸點,指示溜槽的拆卸位置。自動模式下,每一次料罐卸料的起始位置可根據(jù)位置傳感器的設(shè)備設(shè)定,卸料的起始位置由操作員在爐頂布料料單中填寫。

    3.2 料流調(diào)節(jié)閥控制

    料流調(diào)節(jié)閥的打開和定位是由液壓驅(qū)動的。通過電磁閥控制液壓缸,料流調(diào)節(jié)閥的開度由一個線性位置變送器檢測。設(shè)定2個極限開關(guān)用來檢測料流調(diào)節(jié)閥的位置。PLC根據(jù)爐布料代號設(shè)定料流調(diào)節(jié)閥開始布料,當接收到料罐清空信號,關(guān)閉調(diào)節(jié)閥。

    3.3 上料閘控制

    上料閘由液壓缸啟動,其打開和閉合位置由2個極限開關(guān)檢測。同時設(shè)計備用電磁閥臺。在自動模式下,PLC按照無料鐘爐頂?shù)捻樞蚩刂粕狭祥l,如果料罐發(fā)出申請裝料信號且上密已經(jīng)打開且受料斗內(nèi)有料,則上料閘打開。延時一定時間后關(guān)閉,爐料裝入料罐中,這時受料罐發(fā)允許料車上行信號。

    3.4 均壓系統(tǒng)

    均壓閥和放散閥液壓缸啟動,其打開和閉合位置由2個極限開關(guān)檢測。在自動模式下,PLC按照無料鐘爐頂?shù)捻樞蚩刂凭鶋洪y和放散閥。當料罐發(fā)出申請裝料信號后,打開放散閥進行放散,上密封閥關(guān)閉后關(guān)閉放散閥。在放散過程中,打開放散閥并料罐內(nèi)壓力等于大氣壓力,則認為放散好。

    4 控制功能

    4.1 爐頂壓力減壓閥組調(diào)節(jié)閥控制

    爐頂壓力分高壓狀態(tài)和低壓狀態(tài)兩種操作方式。(1)爐頂?shù)蛪籂顟B(tài)操作:當操作員在計算機畫面上選擇爐頂?shù)蛪籂顟B(tài)操作按扭時,自動控制方式將被切斷,調(diào)壓閥保持當前位置且轉(zhuǎn)換到手動控制(M),操作員可通過計算機畫面手動控制調(diào)壓閥組各閥門的開度。(2)爐頂高壓狀態(tài)操作:當操作員在計算機畫面上選擇爐頂高壓狀態(tài)操作按扭時,計算機則根據(jù)程序自動選擇高量程的變送器的數(shù)值作為爐頂壓力的測量PV。

    4.2 氧氣總管流量調(diào)節(jié)控制

    當選擇手動操作方式時,操作員可通過計算機畫面,參照畫面顯示的氧氣流量值,根據(jù)生產(chǎn)需要手動控制閥門的開度,調(diào)節(jié)氧氣流量的大小。

    4.3 混風溫度調(diào)節(jié)控制

    操作員通過計算機畫面,參照畫面顯示的混風溫度值,根據(jù)生產(chǎn)需要手動控制混風閥門的開度,調(diào)節(jié)混風溫度。

    4.4 氮氣總管壓力調(diào)節(jié)控制

    當選擇手動操作方式時,操作員可通過計算機畫面上的手操作器,根據(jù)電腦顯示的現(xiàn)場氮氣總管壓力,手動控制閥門調(diào)節(jié)氮氣總管壓力。在自動模式下,操作者在電腦顯示畫面上輸入氮氣總管壓力的給定值SP,計算機則根據(jù)氮氣總管壓力,自動控制閥門的開度,保持氮氣總管壓力穩(wěn)定在給定值的范圍之內(nèi)。

    結(jié)語

    本文介紹了1280m3高爐的控制工藝,研發(fā)了高爐爐頂控制系統(tǒng),經(jīng)過長時間運行實踐,表明該系統(tǒng)運行穩(wěn)定,保證了生產(chǎn)的順利進行,為企業(yè)創(chuàng)造了良好效益。

    [1]王徐鵬.馬鋼新區(qū)高爐控制系統(tǒng)的組成與控制原理,安徽冶金[J].2011,(3):23-25.

    [2]陳志虎.TRT裝置對高爐爐頂壓力的影響和控制,控制工程[J].2009,(3):22-26.

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