孫立金 周宗南 李子君 王維豐
(珠海市德萊環(huán)保工程有限公司,廣東珠海,519070)
復(fù)合式絮凝床處理制漿中段廢水中試研究
孫立金 周宗南 李子君 王維豐
(珠海市德萊環(huán)保工程有限公司,廣東珠海,519070)
采用復(fù)合式絮凝床對(duì)中段廢水進(jìn)行預(yù)處理,探討了影響CODCr去除率的各種因素,得出了最佳工藝參數(shù),比較了復(fù)合式絮凝床處理后生化和深度處理效果及運(yùn)行費(fèi)用。結(jié)果表明,復(fù)合式絮凝床預(yù)處理,CODCr去除率高達(dá)45.6%。與自然沉降和混凝沉淀相比,廢水的可生化性分別提高了10.4%和7.5%,高達(dá)84.3%;總的運(yùn)行費(fèi)用分別節(jié)省1.85元/t水和1.16元/t水,為2.79元/t水。
中段廢水;CEFR反應(yīng)器;預(yù)處理
制漿中段廢水是指原料經(jīng)蒸煮、黑液提取后,漿料經(jīng)篩選、洗滌和漂白排出的廢水。中段廢水排放量大,內(nèi)部成分復(fù)雜,含有大量木質(zhì)素、纖維素、半纖維素及其衍生物。由于木質(zhì)素及其衍生物的存在,通常使廢水呈現(xiàn)出比較深的顏色。由于這些物質(zhì)難以生物降解,或者生物降解很慢,因此,生化處理效果較差。文獻(xiàn)表明[1],中段廢水BOD5和CODCr的比值在0.20~0.35之間,可生化性較差,有機(jī)物難以生物降解且處理難度大。目前中段廢水的處理方法有很多種,吸附法、混凝法、生物法、膜分離法、化學(xué)氧化法等[2]。這些常規(guī)的處理工藝都能夠降低中段廢水的污染負(fù)荷,但是大部分難以達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),并且有些方法的處理成本太高,企業(yè)難以承受,因此尋求一種既經(jīng)濟(jì)又可靠的處理方法,成為對(duì)中段廢水治理研究的重點(diǎn)。
電絮凝法又稱電氣浮法,是在直流電的作用下以鐵鋁等可溶性金屬為陽極,產(chǎn)生鐵鋁等離子,再經(jīng)一系列水解、聚合及氧化過程,形成多種羥基絡(luò)合物、多核羥基絡(luò)合物以至氫氧化物,同時(shí)在陽極上析出氧氣微氣泡,陰極上析出氫氣微氣泡,使廢水中的膠態(tài)雜質(zhì)、懸浮雜質(zhì)凝聚上浮而分離。同時(shí),帶電的污染物顆粒在電場(chǎng)中泳動(dòng),部分電荷被電極中和而促使其脫穩(wěn)[3-4]。這是一種處理時(shí)間短,占地面積小的污水處理方式。本實(shí)驗(yàn)采用的是復(fù)合式絮凝床 (簡(jiǎn)稱CEFR,Combined Elextr-floculation Reactor),該技術(shù)依據(jù)電解及電凝聚原理,對(duì)廢水中的污染物進(jìn)行氧化、還原、中和、凝聚、氣浮分離等多種物理化學(xué)作用處理[3-4],廢水處理時(shí)間短。
CEFR反應(yīng)器處理費(fèi)用并不高,并且對(duì)中段廢水效果比較明顯,作為預(yù)處理使用,不僅可以降解污染物,而且可有效地改善后續(xù)的生化性能,出水經(jīng)過深度處理后,可達(dá)到GB3544—2008制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。
廢水:取自某硫酸鹽制漿廠現(xiàn)場(chǎng)綜合中段廢水。該廠以桉木為原料制漿,主要采用ECF(無元素氯)漂白。中段廢水懸浮物 (SS)含量600 mg/L,經(jīng)過初沉后 SS含量400~420 mg/L,CODCr(過濾后)2540 mg/L,BOD55735 mg/L,pH 值11~12。
實(shí)驗(yàn)設(shè)備:采用自制電絮凝設(shè)備。原水經(jīng)過加酸調(diào)節(jié)pH值后進(jìn)入CEFR反應(yīng)器。
好氧污泥:取自該廠的好氧污泥。
對(duì)CEFR反應(yīng)器的進(jìn)水和出水CODCr進(jìn)行檢測(cè),對(duì)生化處理前后水樣CODCr進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)采用平均法,即每天取樣兩次,每次間隔12 h,混合后測(cè)CODCr和SS。CODCr和SS分析方法參照文獻(xiàn) [5]。
CEFR反應(yīng)器的電流、電壓采用萬用表進(jìn)行檢測(cè)。
實(shí)驗(yàn)考察了pH值、電流、電壓、絮凝劑用量以及污水在反應(yīng)器內(nèi)的停留時(shí)間等因素對(duì)CEFR反應(yīng)器處理效果的影響。
2.1.1 pH值對(duì)CEFR反應(yīng)器處理效果的影響
通過固定其他實(shí)驗(yàn)條件:電流20 A,電壓4.2 V,停留時(shí)間70 s,PAC用量200 mg/L,PAM用量1 mg/L??疾炝瞬煌膒H值對(duì)CEFR反應(yīng)器的處理效果的影響,結(jié)果如圖1所示。從圖1可以看出,使用PAC,CEFR反應(yīng)器處理該種中段廢水時(shí),PAC可以適應(yīng)較廣泛的 pH值,pH 值在 6.0~8.0處理時(shí),CODCr的去除率基本穩(wěn)定,相差不大,但是當(dāng)pH值低于6.0和高于8.0時(shí),CODCr的去除率迅速降低。主要原因是在這一范圍內(nèi)使用CEFR反應(yīng)器對(duì)該種中段廢水進(jìn)行處理時(shí),出水的SS明顯增加,產(chǎn)生較多的微小顆粒,不能絮凝成團(tuán),固液難以分離。單從這一層面選取PAC在pH值6.0~8.0處理效果比較理想,但是考慮CEFR反應(yīng)器處理出水后續(xù)接生化處理,生化處理的最適合pH值應(yīng)該在6.5~8.5,同時(shí)考慮到中段廢水呈現(xiàn)強(qiáng)堿性,需要加酸進(jìn)行調(diào)節(jié),增加酸用量可能意味著處理成本增加,綜合以上因素,選取CEFR反應(yīng)器的進(jìn)水pH值為7.0 ~8.0。
圖1 pH值對(duì)CEFR反應(yīng)器處理效果的影響
2.1.2 電流、電壓對(duì)CEFR反應(yīng)器處理效果的影響
通過對(duì)電流、電壓的測(cè)量,可以初步了解該種中段廢水的水質(zhì)狀況。從圖2可以看出,中段廢水經(jīng)過CEFR反應(yīng)器時(shí),電流與電壓呈現(xiàn)良好的線性關(guān)系,這表明,該種中段廢水經(jīng)過水力調(diào)節(jié)后,水質(zhì)比較穩(wěn)定。圖3為CEFR反應(yīng)器處理時(shí)不同電流下出水的CODCr值,從圖3可以看出,在其他條件不變的情況下,隨著電流的增加,CEFR反應(yīng)器出水CODCr值越來越低,但是當(dāng)電流到達(dá)一定程度時(shí),出水的CODCr值趨于穩(wěn)定。為了保證處理效果,同時(shí)盡可能地降低電耗,選擇電流在25 A時(shí)處理比較合適。
2.1.3 停留時(shí)間對(duì)CEFR反應(yīng)器處理效果的影響
在其他條件恒定的情況下,考察了CEFR反應(yīng)器處理時(shí)間對(duì)于出水CODCr值的影響 (見圖4)。由圖4可知,中段廢水在CEFR反應(yīng)器內(nèi)部停留時(shí)間越長(zhǎng),出水CODCr值越低。但是當(dāng)停留時(shí)間超過1 min以后,出水CODCr值的變化不明顯。因此,停留時(shí)間選擇1 min比較合適。
2.1.4 PAC用量對(duì)CEFR反應(yīng)器處理效果的影響
CEFR反應(yīng)器處理時(shí),絮凝劑的用量也是一個(gè)比較重要的指標(biāo),絮凝劑的用量直接關(guān)系著出水水質(zhì)的優(yōu)劣。CEFR反應(yīng)器一般使用常規(guī)PAC和PAM作為絮凝劑,通常PAM添加在CEFR反應(yīng)器出水處,因此對(duì)反應(yīng)器的處理效果影響較小,用量1~2 mg/L可以滿足使用要求;PAC添加在反應(yīng)器處理之前,因此它的用量直接影響電絮凝的效果。本實(shí)驗(yàn)主要是針對(duì)PAC的用量對(duì)電絮凝的效果進(jìn)行了研究。PAC用量對(duì)電絮凝出水CODCr的影響見圖5。
從圖5可以看出,隨著PAC用量的增加,出水CODCr下降明顯。但是當(dāng)PAC用量增加時(shí),中段廢水的處理成本也在增加,綜合考慮各因素的影響,PAC的用量在200~300 mg/L比較合適。
綜上所述,采用CEFR反應(yīng)器處理中段廢水,其工藝參數(shù)為:進(jìn)水pH值7.0~8.0,電流25 A,處理時(shí)間1 min,PAC的用量200~300 mg/L,PAM用量1~2 mg/L。
在CEFR反應(yīng)器參數(shù)優(yōu)化的基礎(chǔ)上,針對(duì)中段廢水展開了中試試驗(yàn),中試規(guī)模180 L/h,好氧停留時(shí)間24 h。
2.2.1 CEFR反應(yīng)器預(yù)處理效果對(duì)比
本試驗(yàn)中對(duì)有無CEFR反應(yīng)器的預(yù)處理效果進(jìn)行了對(duì)比,其結(jié)果如圖6所示。圖6中CODCr為中段廢水pH值在7.0~8.0進(jìn)行最佳處理后所測(cè)定的?;炷恋鞵AC用量為300 mg/L,PAM用量為2 mg/L;CEFR反應(yīng)器預(yù)處理工藝參數(shù)為:電流25 A,處理時(shí)間1 min,PAC用量為250 mg/L,PAM用量為2 mg/L,自然沉降時(shí)間為4 h。
從圖6可知,中段廢水的CODCr高達(dá)2540 mg/L。不同預(yù)處理時(shí),出水的CODCr有較大變化,采用自然沉降的方式,去除部分SS,出水的CODCr仍有1760 mg/L;采用PAC和PAM混凝處理,出水的CODCr略有下降,為 1535 mg/L;采用CEFR反應(yīng)器處理,通過添加混凝劑 PAC和 PAM,出水的CODCr下降到了1382 mg/L,比自然沉降和混凝處理的出水分別下降了 21.5%、10.0%。CEFR預(yù)處理后CODCr去除率為45.6%,這更有利于后續(xù)生化處理。
圖6 不同預(yù)處理時(shí)出水CODCr
2.2.2 CEFR反應(yīng)器預(yù)處理對(duì)可生化性的影響
中段廢水經(jīng)過自然沉降、混凝處理和CEFR預(yù)處理后,泵入生化處理系統(tǒng)進(jìn)行生化處理,生化處理主要采用曝氣好氧處理方式,曝氣時(shí)間24 h。試驗(yàn)結(jié)果如表1所示。
從表1可以看出,幾種預(yù)處理后廢水的可生化性較好,CODCr去除率均在70%以上,自然沉降和混凝沉淀的CODCr去除效果接近,但出水CODCr在400 mg/L以上。CEFR處理后CODCr去除率相對(duì)于其他兩種處理提高了10個(gè)百分點(diǎn)以上,這表明廢水經(jīng)CEFR處理后可生化性得到了提高,這主要是由于CEFR反應(yīng)器對(duì)廢水中污染物產(chǎn)生了氧化、還原、中和、凝聚、氣浮分離等多種物理化學(xué)作用,對(duì)廢水中難以生化降解的大分子物質(zhì)進(jìn)行了斷鏈降解,使大分子有機(jī)物和難生化降解的物質(zhì)轉(zhuǎn)化成可以降解的小分子物質(zhì),再通過好氧進(jìn)一步降解去除。經(jīng)過CEFR反應(yīng)器處理后,CODCr總的去除率達(dá)91.5%,比自然沉降和混凝沉淀分別提高了10.5和7.5個(gè)百分點(diǎn),也證明了CEFR處理可提高廢水的可生化性。
表1 生化處理試驗(yàn)結(jié)果
表2 Fenton詳細(xì)運(yùn)行費(fèi)用
表3 Fenton試驗(yàn)處理結(jié)果及運(yùn)行費(fèi)用
2.2.3 CEFR反應(yīng)器處理及總運(yùn)行成本分析
為了分析運(yùn)行成本,對(duì)生化出水進(jìn)行了Fenton小試試驗(yàn),F(xiàn)enton試驗(yàn)出水要求達(dá)到GB3544—2008中制漿行業(yè)一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)[6](CODCr≤100 mg/L)。表2為Fenton詳細(xì)運(yùn)行費(fèi)用,表3為Fenton試驗(yàn)結(jié)果和運(yùn)行費(fèi)用。運(yùn)行費(fèi)用包含動(dòng)力消耗費(fèi)用、進(jìn)入Fenton之前的加酸調(diào)節(jié)費(fèi)用、Fenton出水的加堿調(diào)節(jié)費(fèi)用以及Fenton的藥耗費(fèi)用、綜合污泥處理費(fèi)用等組成。Fenton的藥耗主要有H2O2和FeSO4組成。
從Fenton試驗(yàn)可以看出,隨著進(jìn)水CODCr的增加,達(dá)到相同的目標(biāo),運(yùn)行費(fèi)用也急劇增加,這主要是由于難以生化降解的物質(zhì)需要消耗大量的·OH才能將其降解去除,而·OH主要來源于H2O2,所以導(dǎo)致H2O2用量增加,同時(shí)FeSO4起到催化作用,相應(yīng)的量也隨之增加,從而導(dǎo)致Fenton運(yùn)行費(fèi)用急劇升高。同時(shí)從表3可以看出,采用CEFR處理的總運(yùn)行費(fèi)用要遠(yuǎn)低于其他兩種處理方式,運(yùn)行費(fèi)用分別節(jié)省1.85 元/t水和1.16 元/t水。
3.1 采用復(fù)合式絮凝床 (CEFR)對(duì)制漿中段廢水進(jìn)行預(yù)處理,其工藝參數(shù)為:進(jìn)水pH值7.0~8.0,電流25 A,處理時(shí)間1 min,PAC用量200~300 mg/L,PAM用量1~2 mg/L。
3.2 與自然沉降和混凝沉淀相比,CEFR反應(yīng)器不僅可以提高預(yù)處理的CODCr去除率,還可以改善廢水的可生化性。
3.3 與自然沉降和混凝沉淀相比,CEFR反應(yīng)器的運(yùn)行費(fèi)用更低。
[1] 劉衛(wèi)海,曹金艷,石 岸,等.混凝-生化-混凝組合工藝處理造紙中段廢水的研究[J].中國(guó)造紙,2010,29(2):32.
[2] 梁拴粉,張安龍.制漿造紙廢水處理技術(shù)[J].西南造紙,2006,35(3):50.
[3] 朱 雷,黃 芬,蔡 娟.電絮凝工藝在廢水處理中的應(yīng)用[J].山西建筑,2007,33(35):201.
[4] 張運(yùn)平.特定電絮凝設(shè)備在廢水處理中的應(yīng)用[D].西安:西安建筑科技大學(xué),2005.
[5] 國(guó)家環(huán)??偩郑蛷U水監(jiān)測(cè)方法[M].4版.北京:中國(guó)環(huán)境科學(xué)出版社,2002.
[6] GB3544—2008,制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[S]. CPP
Pilot Trial of Paper Mill Effluent Treatment with the Combined Elextr-floculation Reactor
SUN Li-jin*ZHOU Zong-nan LI Zi-jun WANG Wei-feng
(Zhu Hai Delai Environmental Engineering Co.,Ltd.,Zhuhai,Guangdong Province,519070)
The factors affecting the removal of CODCrof paper mill effluent treated by the Combined Elextr-floculation Reactor was investigated.The optinmal operation condition was obtained.CODCrremoval rate of the effluent was 45.6%when the Combined Elextr-floculation Reactor was used in pretreatment stage.Compared with natural settling and coagulation,the biodegradability of the effluent after treatment with the Combined Elextr-floculation Reactor was up to 84.3%,increasing 10.4%and 7.5%respectively,total operating cost of a ton of water was only 2.79 ¥ ,saving 1.85 ¥ and 1.16 ¥ respectively.
the paper mill effluent;the Combined Elextr-floculation Reactor;pretreatment
X793
A
0254-508X(2012)01-0033-04
孫立金先生,碩士,工程師;主要從事造紙廢水處理技術(shù)研究工作。
(*E-mail:slj61824950@qq.com)
2011-10-12(修改稿)
(責(zé)任編輯:趙旸宇)