張安龍 張 佳
(陜西科技大學,陜西西安,710021)
IC厭氧反應器-改良型氧化溝-淺層氣浮工藝處理制漿造紙廢水
張安龍 張 佳
(陜西科技大學,陜西西安,710021)
采用IC厭氧反應器-改良型氧化溝-淺層氣浮工藝處理制漿造紙廢水,介紹和分析了整個工藝的主要構筑物及其調(diào)試運行方法。當進水CODCr為4000 mg/L、BOD5為1350 mg/L、SS為2000 mg/L時,出水CODCr≤60 mg/L、BOD5≤20 mg/L、SS≤30 mg/L,達到GB3544—2008造紙工業(yè)水污染物排放標準的污染物排放限值。
IC厭氧反應器;改良型氧化溝;淺層氣浮;制漿造紙廢水;調(diào)試
河南省某采用廢紙制漿造紙的企業(yè)新擴建污水處理廠和制漿造紙車間,該項目設計日生產(chǎn)能力為600 t,噸紙用水量不超過20 m3。該廠以國內(nèi)廢舊瓦楞箱紙板 (70%)和進口廢舊瓦楞箱紙板 (30%)為原料,生產(chǎn)各種規(guī)格的高強瓦楞原紙和箱紙板。生產(chǎn)車間由制漿工段、抄紙工段和完成工段組成。廢水主要來自廢紙制漿車間和少量造紙車間的生產(chǎn)排水。考慮廢水流量的波動和處理系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,本工程按15000 m3/d的處理規(guī)模進行設計。廢水水質(zhì)為:CODCr濃度為4000 mg/L,BOD5濃度為1350 mg/L,SS濃度為2000 mg/L,pH值6.5~7.5。
以廢舊瓦楞箱紙板為原料的制漿造紙廢水中懸浮物含量高,主要含有無機鹽、細小纖維、無機填料等,廢水處理技術難度大。針對該類型廢水特點和工程具體情況,確定采用厭氧-好氧-深度處理工藝作為該廠廢水處理的主要工藝。主體工藝為:IC厭氧反應器-低壓射流曝氣改良型氧化溝-淺層氣浮,工藝流程見圖1所示。
1.1.1 預處理系統(tǒng)
預處理系統(tǒng)由格柵、斜網(wǎng)和預酸化調(diào)節(jié)池組成。高濃度的有機廢水經(jīng)過格柵初步截留較大的懸浮物或漂浮物,隨后進入斜網(wǎng)間,回收一些較大的纖維性懸浮物,這些纖維根據(jù)質(zhì)量不同回用到生產(chǎn)車間的不同工段,從而降低生產(chǎn)成本,斜濾網(wǎng)的孔徑為80目。斜網(wǎng)出水自流進入初沉池,隨后進入預酸化調(diào)節(jié)池,在正常水溫和兼氧狀態(tài)下,微生物將進水中顆粒物質(zhì)和膠體物質(zhì)迅速截流吸附,在大量水解酸化菌作用下,將大分子難溶性有機物轉變?yōu)橐咨锝到獾男》肿?、溶解性物質(zhì),提高了廢水的可生化性,利于后續(xù)處理。同時,水解酸化還可以有效消除廢水對厭氧菌的毒性或抑制性,保證厭氧反應器的正常穩(wěn)定運行[1]。
圖1 廢水處理工藝流程
1.1.2 厭氧系統(tǒng)
厭氧系統(tǒng)采用IC厭氧反應器。反應器自下而上共分為5個區(qū),即混合區(qū)、第一厭氧反應室、第二厭氧反應室、沉淀區(qū)和氣液分離區(qū)。進水由反應器底部進入第一厭氧反應室與厭氧顆粒污泥均勻混合,大部分有機物在這里被降解而轉化為沼氣,經(jīng)過第一厭氧反應室處理過的廢水,會自動進入第二厭氧反應室繼續(xù)被處理。第二厭氧反應室的液體上升流速小于第一厭氧反應室,由于上升流速的降低,還充當著厭氧反應室和沉淀區(qū)之間的緩沖段,對防止污泥流失及確保沉淀后出水水質(zhì)良好起著重要的作用。
1.1.3 好氧系統(tǒng)
好氧系統(tǒng)采用低壓射流曝氣改良型氧化溝工藝。改良型氧化溝作為一種連續(xù)循環(huán)曝氣池,綜合了推流式和完全混合式曝氣池的優(yōu)點,具有抗沖擊負荷能力強、曝氣系統(tǒng)簡便、曝氣頭不易堵塞、曝氣均勻、處理效果穩(wěn)定、出水水質(zhì)好等優(yōu)點。而且采用全好氧曝氣,溝中不存在好氧區(qū)和厭氧區(qū),抑制了傳統(tǒng)氧化溝中的硝化與反硝化作用[2]。這種處理工藝借助于好氧微生物的吸附、分解有機物的作用,使廢水的BOD5、CODCr降低。鑒于廢水中缺氮(N)、缺磷 (P),為使生物污泥中的微生物能良好地生長繁殖,保持較高的生物活性,需要向廢水中投加一定量含有N、P的營養(yǎng)物質(zhì)。
1.1.4 深度處理
深度處理采用超效淺層氣浮工藝。通過控制合理的溶氣水和加藥量,使出水各指標達到國家標準。其原理是向待處理的水中通入部分溶氣水,利用溶氣水中釋放出的微小氣泡,通過其表面張力作用黏附于細小懸浮物上,形成整體密度小于水的狀況,依據(jù)浮力原理浮到水面,從而實現(xiàn)固液分離,污水得以凈化[3]。該套工藝關鍵是如何控制絮凝效果,使得絮凝體與水相達到很好的分離。
該工程的主要構筑物包括預酸化調(diào)節(jié)池、IC厭氧反應器、生物選擇池和改良型氧化溝。主要構筑物規(guī)格、數(shù)量及設計參數(shù)見表1。
預酸化調(diào)節(jié)池為12000 m3/d的生產(chǎn)廢水提供約5 h的預酸化時間,5 h的停留時間起到穩(wěn)定廢水有機負荷、調(diào)節(jié)各指標波動的作用,同時向預酸化池投加約10 g/L的活性污泥,給廢水創(chuàng)造了一定的兼氧環(huán)境進行水解酸化,將大量高分子有機物水解為甲酸、乙酸等揮發(fā)性脂肪酸和易降解的有機底物,提高了廢水的可生化性并達到工藝要求的預酸化度。為確保廢水進入IC厭氧反應器所需要的pH值條件,設置在線pH值監(jiān)測儀,隨時反饋池內(nèi)的pH值情況。同時在該工序投加整個工藝所需的營養(yǎng)鹽,一方面用以刺激產(chǎn)酸菌的生長,另一方面為后續(xù)厭氧和好氧微生物提供所需要的營養(yǎng)鹽,投加比例為COD∶N∶P=500∶5∶1。合理的預酸化速度對于后續(xù)IC厭氧反應器能否高效運轉至關重要。運行表明,預酸化度太低,則會導致廢水在IC厭氧反應器內(nèi)酸化,預酸化度太高,又不利于IC厭氧反應器內(nèi)顆粒污泥的保持,本工程將預酸化度控制在40%左右可取得良好的效果。
IC厭氧反應器啟動速度慢是限制厭氧技術推廣的主要因素之一,在查閱大量文獻和考察諸多工程實例之后,本工程采取“低容積負荷+較高顆粒污泥濃度+階梯式提高負荷方式”進行厭氧反應器的啟動[4]。考慮到污泥的性狀可以縮短啟動時間,故本工程設計投加800 t高活性顆粒污泥作為接種污泥,粒徑為1.5 mm左右,顆粒呈亮黑色,機械強度高,沉降性能良好,投加量按充滿厭氧反應器空間的30%計算而得,投加顆粒污泥的方式是用泵將顆粒污泥從反應器底部打入。在打入顆粒污泥的同時,反應器內(nèi)已注入CODCr濃度約為3000 mg/L的廢水,廢水pH值為6.86,同時加入適量的營養(yǎng)物質(zhì)。
表1 主要構筑物及設計參數(shù)
啟動過程共分為3個階段,污泥顆粒的培養(yǎng)馴化期、提高負荷期和滿負荷運行期[5]。啟動過程中以CODCr的去除率為判斷指標,每當CODCr的去除率大于60%且趨于穩(wěn)定的時候再提高負荷,直至達到滿負荷運行。此種運行方式可使污泥顆粒逐步適應新型廢水,在反應器內(nèi)形成機械強度高、沉淀性能良好,CODCr去除率高的顆粒污泥。此外,為保證進水負荷,IC厭氧反應器還增設出水回流,將進水流速控制在合理范圍,緩沖進水負荷的沖擊,使反應器能穩(wěn)定運行。同時,廢水回流到預酸化調(diào)節(jié)池的時候還可以起到水力攪拌和稀釋毒性物質(zhì)的作用,保證反應器內(nèi)污泥顆粒不受到毒物影響而失活。
啟動過程中,每天測定IC厭氧反應器進出水CODCr、揮發(fā)性脂肪酸 (VFA)、pH值等指標,當各指標發(fā)生大幅度的波動時,應在源頭上進行調(diào)整。本工程pH值維持在6.8~7.2,而大量工程實踐也證實IC厭氧反應器的最佳pH值為7左右。同時,VFA作為IC厭氧反應器的又一重要指標,直接反映IC厭氧反應器內(nèi)的酸堿平衡,本工程將VFA控制在360 mg/L以下可以達到良好的CODCr去除率。圖2所示為IC厭氧反應器啟動一個月以后的效果。
圖2 IC厭氧反應器運行效果
該廠曝氣池接種污泥取自老廠二沉池剩余濃縮污泥,投加接種污泥約200 t,污泥含水率為80%,在投加污泥之前曝氣池內(nèi)已盛有占池容積80%的廢水,通過添加部分清水的方式控制曝氣池內(nèi)CODCr濃度在800~1000 mg/L。投加接種污泥后,悶曝48 h,用以激活處于休眠狀態(tài)的微生物,繼而間歇進水,逐漸增大進水量與進水濃度,直至滿負荷運轉。曝氣池盛滿水后,每次間歇進水前都要將風機停止運轉30 min,防止曝氣池內(nèi)污泥流失。當曝氣池連續(xù)進水后,啟動污泥回流泵,調(diào)節(jié)回流比為100% ~120%[6],將二沉池沉淀污泥回流至生物選擇池,活性污泥在生物選擇池與IC厭氧反應器出水相混合后進入曝氣池。在調(diào)試過程中,根據(jù)活性污泥的成長趨勢逐漸加大風機的開啟數(shù)量和頻率,維持曝氣池出口溶解氧 (DO)濃度在2~4 mg/L。
調(diào)試過程中需每天測定 CODCr、污泥濃度(MLSS)、沉降比 (SV30)、pH值等指標,通過觀察SV30的變化來反映池內(nèi)的污泥濃度和污泥沉降性能變化,并配合做鏡檢,通過微生物的種類和數(shù)量來表征污泥的馴化時期?;钚晕勰嗯囵B(yǎng)初期,鏡檢微生物以游泳型纖毛蟲為主,隨著生物相的演替,開始出現(xiàn)鐘蟲、累枝蟲等微生物,此時表明已進入活性污泥時期,污泥培養(yǎng)馴化成功。本工程經(jīng)過20多天運轉就已出現(xiàn)大量鐘蟲和累枝蟲,并含有少量輪蟲,污泥濃度達到4000 mg/L,出水水質(zhì)穩(wěn)定。圖3所示為曝氣池運行效果。
圖3 曝氣池運行效果
超效淺層氣浮設備主機包括池體、浮渣、收集裝置、靜止圈、溢流調(diào)節(jié)裝置、行走架、旋轉進水管,旋轉布水結構等。原水從池中心的旋轉進水管進入,通過旋轉水管布水,布水管的移動速度和進水流速相同,產(chǎn)生“零速度”,這樣進水就不會對池水產(chǎn)生擾動,使得顆粒的懸浮和沉降在一種相對靜止的環(huán)境下進行,從而縮短了停留時間。
在調(diào)試的整個過程中要進行取樣檢視,由取樣閥取樣,傾入玻璃量筒中,檢視量筒中的浮除情況,以了解水中的溶氣程度。在標準狀況下,氣泡應極細密而無粗泡摻雜在內(nèi),液體呈現(xiàn)牛乳狀。如有足夠的空氣溶入,則膠羽 (指水中的絮狀物)將以0.3048 m/min或更慢的上升速度浮出水面,而與澄清水分離,如果玻璃量筒呈現(xiàn)上述情況時,則空氣溶解系統(tǒng)操作正常無誤。假如樣品中出現(xiàn)粗泡而浮除情況不佳時,此時應調(diào)整針閥和空氣流量計以達到良好的浮除效果。如有足量空氣溶解,且氣泡粒徑細密,但膠羽形成不佳,水仍未見清澈,此時則須檢視化學加藥系統(tǒng),核實其加藥系統(tǒng)是否堵塞等。投加藥品量與進水懸浮物含量成正比。
經(jīng)過多級預處理和兩級生物處理,廢水中各種污染物濃度已有大幅下降,再經(jīng)過淺層氣浮進行深度處理,通過合理地控制溶氣水和加藥量,使得最終出水達到GB3544—2008制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準的要求。各個處理階段運行效果見表2。
表2 各處理段廢水處理效果
該工程廢水處理部分能耗主要為電耗,電費以0.55元/kWh計,日動力耗電量為13368.00 kWh/d,則耗電為7352.40元/天。再加上藥劑費等,廢水處理部分的日運行費用為0.80元/m3。此外,污泥處置部分能耗為0.40元/m3。所以,該工程總運行費用為1.20元/m3。同時,厭氧部分所產(chǎn)生的沼氣可進行回收利用,1 m3沼氣的實際產(chǎn)熱量相當于1 kg普煤的產(chǎn)熱量,以每年廢水處理站正常運轉330天,每噸普煤500元計算,則年節(jié)約燃煤費用為175.66萬元,可為該廠帶來巨大的經(jīng)濟效益。目前,由于該廠沼氣利用管道尚未建好,沼氣直接進行燃燒處理。
在IC厭氧反應器啟動過程中采用低濃度間歇脈沖進水方式,啟動初期,IC厭氧反應器內(nèi)含有200 t厭氧污泥顆粒,進水流量為180 m3/h,持續(xù)運行1周后加大進水量,當進水量增大為210 m3/h,發(fā)現(xiàn)厭氧出水攜帶少量顆粒污泥,且顆粒污泥機械強度差、內(nèi)部中空、沉淀性能一般,繼而將進水量降為180 m3/h,顆粒污泥流失現(xiàn)象消失。在此進水流量下又運行1周后增大進水量未出現(xiàn)污泥顆粒流失現(xiàn)象,并且顆粒強度增大,沉降性能良好,厭氧污泥得到馴化。分析其原因可能為基質(zhì)改變過程中,大的顆粒由于結構疏松,抗外部環(huán)境改變性能較弱,較難很快適應制漿廢水水質(zhì),只能靠消耗自身的能量來維持生命。隨著內(nèi)部產(chǎn)氣的增加,顆粒變輕,內(nèi)部結構變得松散,甚至出現(xiàn)空腔[7]。氣體在釋放過程中帶動顆粒上浮,當其上升速度大于其沉降速度時,顆粒污泥便隨出水排出。
在IC反應器和曝氣池啟動過程中,二沉池出水突然攜帶大量難以沉降的活性污泥而造成出水渾濁。經(jīng)分析,造成出水渾濁的原因主要有兩方面,一方面為進水CODCr的濃度太低,水量太少,導致好氧池缺少足夠的食料,使得微生物進行自身的分解代謝,變?yōu)樾⌒躞w后隨水流出;另一方面因為好氧池維持較高的溶解氧值,導致活性污泥活性自身分解氧化,從而溶解到水里,使得出水渾濁。通過增大進水量或者降低污泥濃度可以避免二沉池出水渾濁。
IC厭氧反應器具有抗沖擊負荷能力強、節(jié)省占地面積、啟動周期短、抗低溫能力強和出水穩(wěn)定性好等優(yōu)點,且反應器內(nèi)部利用自身產(chǎn)生的沼氣作為提升動力來實現(xiàn)混合液內(nèi)部循環(huán),節(jié)省動力消耗。在IC厭氧反應器之后增設低壓射流曝氣氧化溝作為一種連續(xù)循環(huán)曝氣池工藝可進一步降低出水COD,低壓射流曝氣器通過強烈地湍動混合與擴散作用,極大地強化了氣體在液固相間的傳質(zhì)速率,進一步提高了氧轉移率,大幅度提高了動力效率。兩級生物處理后再經(jīng)過超效淺層氣浮深度處理,可去除高達97%的SS,脫色效果明顯,具有處理工藝簡單、操作簡便、處理效率快等優(yōu)點。故IC厭氧反應器結合曝氣池及淺層氣浮工藝具有廣闊的應用前景。
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Pulping and Papermaking Wastewater Treatment by Using IC-modified Oxidation Ditch Process
ZHANG An-long ZHANG Jia*
(Shaanxi University of Science & Technology,Xi’an,Shaanxi Province,710021)
Pulping and papering wastewater was treated by using IC anaerobic reactor-modified oxidation ditch-shallow air-floatation system,the main construction and commissioning method of the whole system were introduced and analyzed.When the influent CODCrwas 4000 mg/L,BOD51350 mg/L,SS 2000 mg/L,the effluent CODCr≤60 mg/L,BOD5≤20 mg/L,SS≤30 mg/L,which are meet the emission limits of“the paper industry water pollution discharge standard”(GB3544—2008).
IC anaerobic reactor;modified oxidation ditch;shallow air-floatation;pulping and papermaking wastewater;trial
X793
A
0254-508X(2012)01-0037-05
張安龍先生,教授;主要研究方向:造紙工業(yè)廢水生物處理技術。
(*E-mail:jiajia.8593@163.com)
2011-10-13(修改稿)
本課題由陜西科技大學研究生創(chuàng)新基金資助。
(責任編輯:馬 忻)