路 遙,王滌非
(貴州首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司煉鋼廠,貴州 六盤水 553028)
煉鋼轉(zhuǎn)爐冶煉中會產(chǎn)生大量的煙氣,CO在高速風機的抽引下通過煙氣凈化后被回收利用,避免環(huán)境污染。煙氣凈化系統(tǒng)目前常見形式有濕法、干法和半干法除塵三種,首鋼水鋼二煉鋼廠氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐現(xiàn)有兩套濕法除塵系統(tǒng),一期為一套是傳統(tǒng)的OG除塵系統(tǒng),二期采用一套中冶南方工程技術(shù)有限公司新研發(fā)的OG除塵系統(tǒng)。
二期工程設(shè)計時,中冶南方針對OG除塵系統(tǒng)存在的問題,以及廠房框架預留位置無法布置溢流裝置加噴淋冷卻塔等問題,將一文和重力脫水器集成一體化的洗滌塔,將RD可調(diào)文氏管改為了下行環(huán)縫技術(shù),形成新OG除塵系統(tǒng)。該系統(tǒng)更注重氣水的分離,配有90°彎頭脫水器、旋流脫水器以及在風機入口增加了臥式旋流脫水器,共三級脫水。
傳統(tǒng)的OG除塵系統(tǒng),煙氣通過一文粗除塵后,仍有60%的較大顆粒粉塵進入RD可調(diào)文氏管(以下簡稱二文)。二文由供水系統(tǒng)、捅針裝置、可調(diào)翻板和液壓伺服系統(tǒng)組成,由于翻板為橄欖形(圖1),在一個矩形箱內(nèi)作旋轉(zhuǎn)運動通過控制翻板與矩形箱之間的間距,從而控制煙氣流過喉口的速度。
圖1 RD可調(diào)文氏管翻板示意圖
(1)如圖1所示,因翻板將矩形箱分格成兩個區(qū)域,煙氣流經(jīng)二文時就形成了一個加速區(qū)和一個減速區(qū)。加速區(qū)內(nèi)氣流得到加速后,與水箱內(nèi)噴射出來的高速水流形成的水霧充分碰撞,形成水滴后被捕捉。而減速區(qū)內(nèi)加速的氣流迅速膨脹、速度變慢,除塵效果變差。
在實踐中遇到的問題是,二文上方設(shè)計有收縮段,煙氣進入二文的減速區(qū)后,煙氣的流速根據(jù)截面積粗略計算,流速仍然可以滿足除塵的需要,但因進入翻板兩邊的煙氣量不一樣,除塵的效果也就出現(xiàn)差異。二文頂部設(shè)計有頂噴水,中間設(shè)計有捅針,噴出的呈柱狀側(cè)噴水,高速水流與喉口濺起的水霧與煙氣碰撞,大顆粒就附著在二文翻板的上部和側(cè)面,降低了翻板與矩形箱之間的間距,嚴重時翻板會卡死,因而平均15~20天就需清理二文。
(2)水鋼二煉鋼廠二文捅針有95顆,捅針的控制由風機轉(zhuǎn)速進行連鎖,風機低速時動作3次。捅針經(jīng)常由于水質(zhì)不好在噴頭處形成水垢導致不能回位,造成捅針堵死噴頭,沒有水流射出,無法形成水霧的通道,部分沒有除塵的煙氣進入到脫水和風機系統(tǒng),影響系統(tǒng)使用壽命,造成風機積灰。
(3)二文除塵效率低,最多達到93%,煙氣通過洗滌后含塵濃度一般在100mg/m3左右,嚴重時煙囪冒黃煙。
環(huán)縫有上行式和下行式兩種型式,高層框架平臺形式與承載能力影響著選型,因此與眾多鋼廠的差異是采用下行環(huán)縫(圖2、圖3)。
圖2 下行環(huán)縫立體示意圖
圖3 下行環(huán)縫結(jié)構(gòu)示意圖
下行環(huán)縫主要由收縮段、噴淋管、錐體、內(nèi)錐體、液壓缸組成。取爐口內(nèi)外微壓差值,由微差壓變送器轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘枺ㄟ^調(diào)節(jié)單元帶動液壓執(zhí)行機構(gòu)動作,驅(qū)動環(huán)縫調(diào)節(jié)閥內(nèi)的內(nèi)錐體上下運動,工作時調(diào)整環(huán)縫喉口內(nèi)內(nèi)錐體行程,保證爐口壓差值,并使環(huán)縫處保持一定開度,形成可調(diào)環(huán)縫喉口。經(jīng)降溫粗除塵后的飽和煙氣與噴淋水混合,高速進入環(huán)縫調(diào)節(jié)閥,煤氣中的細小塵粒與被霧化的水滴充分接觸,達到精除塵目的。下行環(huán)縫與二文相比具有以下特點。
(1)錐體與內(nèi)錐體之間的間隙為氣流的通道,由于內(nèi)錐體的上下運動,圓周上的通道呈圓環(huán)形,截面積呈線性變化,通過圓環(huán)形截面的煙氣阻力相同、面積相同與水霧碰撞的幾率相同,解決了二文布水不均勻問題。
(2)在環(huán)縫的噴水形式采用多噴槍進水錐形環(huán)縫調(diào)節(jié)裝置,噴淋管布置在內(nèi)錐體的上方,水流可以將內(nèi)錐體沖洗干凈,檢修時不用沖洗內(nèi)錐體。
(3)噴淋管水量呈常噴狀態(tài),不易發(fā)生堵塞,且水量分布均勻,無干涉區(qū)。
(4)環(huán)縫傳動部分設(shè)計為下行方式,配置有單獨的綜合液壓站,具備自動狀態(tài)、手動狀態(tài)、事故狀態(tài)三種操作模式,維護簡單,當液壓站發(fā)生故障時,打開泄壓閥就控制液壓缸,放下內(nèi)錐體,不會影響生產(chǎn)。
(5)環(huán)縫文氏管為單喉口,除塵效率98%~99.9%,洗滌后的含塵濃度在50mg/m3以下。
2011年3月水鋼二煉鋼廠下行環(huán)縫除塵系統(tǒng)投用以來,系統(tǒng)的維護、清理周期均可達到1個月以上,與一期的OG除塵系統(tǒng)對比,系統(tǒng)阻力減低20%、節(jié)電10%、節(jié)水20%、噸鋼煤氣回收量增加10m3,杜絕了爐口和煙囪冒黃煙的現(xiàn)象,有效緩解了風機的運行壓力。