蘇志忠,戴鳳濤,祝雄心,程 君,艾合提買江
(1.獨(dú)山子石化公司研究院設(shè)備研究所;2.獨(dú)山子石化公司乙烯廠鉗工車間;3.獨(dú)山子石化公司乙烯廠空分車間,新疆 克拉瑪依 833600)
某廠空分裝置擔(dān)負(fù)著全廠氧氣、氮?dú)夤?yīng),兩臺40 000m3/h空壓機(jī)是該兩套空分裝置的核心設(shè)備,是公司級關(guān)鍵機(jī)組,配置有S8000在線監(jiān)測系統(tǒng)。自從上了S8000在線監(jiān)測系統(tǒng),實(shí)施狀態(tài)監(jiān)測技術(shù)之后,實(shí)現(xiàn)了對該空壓機(jī)組的預(yù)防性維修。以下通過兩個成功案例來說明應(yīng)用狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷技術(shù)在實(shí)現(xiàn)預(yù)防性維修方面的情況。
某廠二空分1#空壓機(jī)組擔(dān)負(fù)著向全廠提供氧氣、氮?dú)?。機(jī)組由英格索蘭公司制造,為齒輪式多軸壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)(圖1)。該機(jī)組的一、二、三級分別設(shè)有X、Y兩個方向的測點(diǎn),兩個測點(diǎn)的電渦流位移傳感器與水平方向相差45°安裝。一級轉(zhuǎn)速12 000r/min,報(bào)警值33μm,連鎖停機(jī)值38μm。二級轉(zhuǎn)速16 668r/min,報(bào)警值29μm,連鎖停機(jī)值34μm。三級轉(zhuǎn)速22 500r/min,報(bào)警值25μm,連鎖停機(jī)值30μm。
自2009年6月開機(jī),三級的X、Y兩個測點(diǎn)的振動值有緩慢上升趨勢,尤其是2010年3月20日之后,振動值增大的速度變快。三級振動趨勢圖如圖2所示。2009年6月8日三級X測點(diǎn)的振動值為6.3μm,三級Y 測點(diǎn)的振動值為7.6μm。2010年3月20日X測點(diǎn)的振動值為17.6μm,Y測點(diǎn)的振動值為15.1μm,而到2010年5月24日,三級X測點(diǎn)的最高振動值為27.2μm,而Y測點(diǎn)也達(dá)到了25.2μm,均已經(jīng)超過報(bào)警值25μm,并且仍有上升趨勢。
圖1 空壓機(jī)組總貌圖
圖2 三級振動趨勢圖
為了分析該機(jī)組振動增大的原因,利用S8000在線監(jiān)測系統(tǒng)對該機(jī)組的信號進(jìn)行分析。圖3所示的是2010年5月27日21:11:55與2008年8月1日22:46:07的時域波形和頻譜對比圖。通過對比可以看出,振動增大的主要成分是1倍頻。再根據(jù)振動緩慢爬升這一特點(diǎn),可以判斷振動是由于轉(zhuǎn)子不均勻結(jié)垢,引起轉(zhuǎn)子緩變動不平衡故障引起。鑒于振動已經(jīng)達(dá)到報(bào)警值,振動仍有上升趨勢,所以車間決定立即進(jìn)行檢修,避免出現(xiàn)生產(chǎn)事故。
圖3 1#空壓機(jī)波形頻譜圖
2010年5月29日空分車間對空壓機(jī)進(jìn)行停機(jī)檢修。發(fā)現(xiàn)葉輪、擴(kuò)壓器和殼體表面積碳、水垢嚴(yán)重,空壓機(jī)入口空氣過濾器的灰塵較多。
為解決1#空壓機(jī)振動故障,避免檢修之后故障重復(fù)發(fā)生采取以下措施。
(1)更換三級轉(zhuǎn)子。換下的轉(zhuǎn)子清洗、除垢,作為備件。
(2)用蒸汽對擴(kuò)壓器和殼體吹掃除垢。
(3)選用質(zhì)量較好、精度較高的入口過濾器筒芯,若使用國產(chǎn)濾芯可以在過濾器外面加無紡布進(jìn)行預(yù)過濾;并對自潔式過濾器中舊的過濾筒全部更新,更換后的過濾器阻力明顯下降,提高了過濾效果,保證了空壓機(jī)吸氣暢通。
(4)檢查三級水垢來源。檢查二級換熱器無內(nèi)漏,二級換熱器下部疏水閥異常,不能正常工作排出冷凝水。于是決定拆掉疏水閥,采用皮管排放冷凝水。在之后開機(jī)運(yùn)行中檢查發(fā)現(xiàn),二級換熱器疏水皮管排水較多。
1#空壓機(jī)經(jīng)檢修之后,振動明顯下降,三級振動值大幅下降約15μm,一直保持在10~11μm。通過狀態(tài)監(jiān)測技術(shù),及時掌握機(jī)組的運(yùn)行狀況,并準(zhǔn)確診斷出機(jī)組的故障類型、部位、程度等。通過監(jiān)測信息,合理安排檢修時間、檢修內(nèi)容,成功解決了1#空壓機(jī)振動三級振動大的故障。
2#空壓機(jī)與1#空壓機(jī)結(jié)構(gòu)相同,2010年3月21日一級振動突然上升,X測點(diǎn)由13.2μm上升到21.6μm,Y測點(diǎn)由12.9μm上升到22.4μm,接近報(bào)警值。
及時了解到振動突然增大的原因是當(dāng)時車間發(fā)生晃電。通過S8000在線監(jiān)測與分析系統(tǒng)對X、Y測點(diǎn)的信號進(jìn)行晃電前后的頻譜分析,頻譜上主要頻率為1倍、2倍、3倍頻,并且3倍頻最突出,頻譜圖如圖4所示。通過頻譜分析,認(rèn)為3倍頻的出現(xiàn)主要是與轉(zhuǎn)子與葉輪的聯(lián)接方式有關(guān)。轉(zhuǎn)子與葉輪之間是通過不規(guī)則的三棱柱聯(lián)接。這種聯(lián)接方式,容易產(chǎn)生松動、摩擦,因而在頻譜上出現(xiàn)3倍頻。
圖4 2#空壓機(jī)波形頻譜圖
為了分析振動突變前后的頻譜結(jié)構(gòu)的變化,將2010年3月25日01:57:04與2010年3月1日10:57:04的時域波形和頻譜圖進(jìn)行對比分析。通過對比發(fā)現(xiàn)振動上升的原因主要是由3倍頻上升。振動突變前后頻譜對比圖如圖4所示。3倍頻上升的原因是車間突發(fā)晃電時電機(jī)突然斷電,引起壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子與葉輪聯(lián)接部位的松動,至使振動突然上升。
鑒于空壓機(jī)振動突然上升接近報(bào)警值之后,振動值平穩(wěn),沒有發(fā)生大的波動和突變,建議讓壓縮機(jī)繼續(xù)運(yùn)行,但是在工藝上保持平穩(wěn)操作,負(fù)荷不能有較大的改變,杜絕晃電事故的發(fā)生,避免產(chǎn)生波動,引起振動的再一次上升。在狀態(tài)監(jiān)測方面,加強(qiáng)該機(jī)組的狀態(tài)監(jiān)測,密切關(guān)注空壓機(jī)的運(yùn)行狀況及振動變化趨勢。
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