馮丞科 張波 謝凌 禹貴成 丁思升(西南油氣田分公司重慶氣礦)
隨著四川油氣田整體進(jìn)入開(kāi)發(fā)中、后期,油管壓力不足,不能滿足外輸要求,大部分氣田須實(shí)施增壓開(kāi)采。另一方面,氣井產(chǎn)水不斷增加,若不采取補(bǔ)充能量開(kāi)采,氣井將水淹停噴,在后期氣田高壓氣源不足的情況下,增壓機(jī)氣舉排水成為普遍采用的穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)措施。
重慶氣礦從1987年開(kāi)始實(shí)施增壓開(kāi)采。截至2011年,已投運(yùn)壓縮機(jī)組109臺(tái),增壓機(jī)處理氣量近1 000×104m3/d。針對(duì)后期老井生產(chǎn)壓力不足和氣井產(chǎn)水量不斷增加等開(kāi)采特點(diǎn),外輸增壓和氣舉排水采氣全部采用往復(fù)活塞式壓縮機(jī)組,驅(qū)動(dòng)方式全部采用燃?xì)怛?qū)動(dòng)。
重慶氣礦在役壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)形式以整體式為主。截至2011年,有增壓站45座,裝機(jī)功率46 309 kW。燃料氣累計(jì)消耗4 946.38×104m3/a,燃料氣平均消耗量0.70m3/kWh。運(yùn)行負(fù)荷普遍較低。
重慶氣礦在役壓燃?xì)鈮嚎s機(jī)主要為整體往復(fù)式活塞壓縮機(jī),其動(dòng)力裝置為二沖程發(fā)動(dòng)機(jī)。對(duì)壓縮機(jī)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行狀況的調(diào)研結(jié)果的分析表明,在役壓縮機(jī)能耗偏高。
壓縮機(jī)組在選型設(shè)計(jì)中,所選擇的設(shè)計(jì)點(diǎn)參數(shù)對(duì)壓縮機(jī)實(shí)際負(fù)荷率有嚴(yán)重影響。實(shí)際建設(shè)過(guò)程中,機(jī)組選型設(shè)計(jì)點(diǎn)參數(shù)與實(shí)際情況普遍存在相差較大的問(wèn)題。機(jī)組功率及處理能力都得不到充分利用。
壓縮機(jī)的機(jī)組輔助系統(tǒng)包括水泵、冷卻風(fēng)扇、管線阻力損失等。這些配套設(shè)備的技術(shù)水平直接影響燃料氣消耗指標(biāo)。例如:目前壓縮機(jī)組工藝系統(tǒng)阻力普遍在0.1~0.3MPa之間。按照進(jìn)氣壓力在1MPa,排氣壓力5MPa,壓力損失0.2MPa計(jì)算,重慶氣礦增壓氣量972×104m3/d,功率消耗多增加724 kW;1臺(tái)機(jī)組輔助系統(tǒng)多消耗2 kW。按重慶氣礦2011年增壓機(jī)組累計(jì)運(yùn)行時(shí)間668 552 h計(jì)算,1年多耗功133.71×104kW。
壓縮機(jī)運(yùn)行參數(shù)中,冷卻系統(tǒng)水溫、壓比、處理負(fù)荷等參數(shù),對(duì)壓縮機(jī)運(yùn)行效率和能源能耗有直接影響。優(yōu)化運(yùn)行參數(shù)可帶來(lái)明顯的節(jié)能效果,反之,若不注意參數(shù)控制和調(diào)節(jié),則可能導(dǎo)致增壓設(shè)備運(yùn)行效率下降,能耗增加。重慶氣礦對(duì)負(fù)荷率相同的部分整體式壓縮機(jī)機(jī)組進(jìn)行分析、比較,運(yùn)行水溫最低為41℃,最高為72℃,同型機(jī)組燃?xì)庀穆氏嗖?1.2%,設(shè)備運(yùn)行效率差距明顯。
壓縮機(jī)制造廠商對(duì)天然氣壓縮機(jī)的環(huán)境溫度提出了明確要求,即常規(guī)的天然氣壓縮機(jī)組的設(shè)計(jì)環(huán)境溫度最高為45℃,最低為-50℃。目前在役壓縮機(jī)降噪工房普遍存在室內(nèi)高溫問(wèn)題?,F(xiàn)行的壓縮機(jī)組噪音控制對(duì)機(jī)組排氣、消聲器、散熱器等采取了隔熱處理,并將廢氣引向高空或室外排放,以減少室內(nèi)熱源。
壓縮機(jī)防噪工房均采用風(fēng)機(jī)強(qiáng)制散熱,但這需要安裝大量風(fēng)機(jī),能耗及運(yùn)行成本將隨之增加。另一方面,現(xiàn)場(chǎng)使用過(guò)程中還發(fā)現(xiàn),在環(huán)境溫度超過(guò)30℃以后,很難依靠空氣流動(dòng)來(lái)散失室內(nèi)不斷聚集的熱量,因而惡化了壓縮機(jī)組的工況,影響其性能,造成壓縮機(jī)功率損失,同時(shí)增加了燃料氣消耗量。
整體式壓縮機(jī)組正式投運(yùn)后,在減少技術(shù)改造費(fèi)用的情況下對(duì)整體式壓縮機(jī)進(jìn)行燃料氣節(jié)能改造,提出優(yōu)化電火提前角、降低發(fā)動(dòng)機(jī)熱損失和提高機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷三種措施。
在發(fā)動(dòng)機(jī)工作循環(huán)中,點(diǎn)火時(shí)刻是用點(diǎn)火提前角來(lái)表示的。點(diǎn)火提前角對(duì)燃燒過(guò)程的有效性和發(fā)動(dòng)機(jī)的工作有很大的影響。若點(diǎn)火提前角過(guò)小,將使混合氣的燃燒過(guò)程在容積不斷增大的膨脹過(guò)程中進(jìn)行,熾熱的氣體與氣缸壁的接觸面積增加,導(dǎo)致散熱損失增大,同時(shí),燃燒放熱量未得到充分利用,最高燃燒壓力降低,氣體的膨脹功減少,導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)過(guò)熱,功率下降,耗氣量增加;若點(diǎn)火提前角過(guò)大,壓縮過(guò)程將消耗較多的能量,最高燃燒壓力較高,可能出現(xiàn)爆燃和運(yùn)轉(zhuǎn)不平穩(wěn)現(xiàn)象,同樣導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)過(guò)熱、功率下降。只有選擇最適當(dāng)?shù)狞c(diǎn)火提前角,才能保證燃燒及時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)功率最大,熱能利用最好。
重慶氣礦按照壓縮機(jī)廠家提供的最佳點(diǎn)火提前角參數(shù)(7°~11°),對(duì)磨盤(pán)場(chǎng)、張家場(chǎng)、黃草峽、臥北增壓站的整體式燃?xì)鈮嚎s機(jī)進(jìn)行了點(diǎn)火提前角調(diào)節(jié)的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)?,F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在工況不變的條件下,點(diǎn)火提前角對(duì)單位功率能耗有一定影響。隨著點(diǎn)火提前角的增大(7°→9°→11°),單位功率能耗減小,本次試驗(yàn)燃?xì)庀穆氏陆捣茸畲鬄?.9%。
整體式壓縮機(jī)動(dòng)力缸、壓縮缸通過(guò)夾套冷卻水進(jìn)行冷卻。動(dòng)力缸水溫過(guò)高將導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)功率下降,動(dòng)力缸水溫過(guò)低,將導(dǎo)致氣缸內(nèi)溫度下降,燃燒速度減慢、潤(rùn)滑油變稠、增加摩擦功率,發(fā)動(dòng)機(jī)有效功率下降。因此,發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí),必須保持一定的冷卻水溫度。新投運(yùn)機(jī)組在動(dòng)力缸上方出水管路上安裝一溫度調(diào)節(jié)器,可自動(dòng)調(diào)節(jié)循環(huán)水溫度。據(jù)理論分析,發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液溫度由70℃提高到80℃,燃燒消耗率將降低3%~5%。此外,還可通過(guò)調(diào)節(jié)動(dòng)力缸及壓縮缸進(jìn)水管的截止閥來(lái)控制冷卻水量,使冷卻水溫度控制在最佳狀態(tài)。
由于在正常運(yùn)行狀態(tài)時(shí),各增壓站動(dòng)力缸及壓縮缸進(jìn)水管的截止閥處于全開(kāi)狀態(tài)。但是,半關(guān)閉截止閥將使循環(huán)水量減少,冷卻水出水溫度上升。為防止冷卻水溫度超高,確定選擇目前冷卻水溫度較低的壓縮機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)。通過(guò)臥北、黃草峽、張家場(chǎng)增壓站現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)得出以下結(jié)論:
1)通過(guò)調(diào)節(jié)冷卻水溫,單臺(tái)機(jī)組可節(jié)約燃料氣24~56m3,節(jié)約量達(dá)到4%。
2)隨著冷卻水溫的升高,增壓機(jī)組燃料氣消耗量降低。當(dāng)達(dá)到燃料氣消耗最低極限點(diǎn)后,隨著冷卻水溫的升高,燃料氣耗量增加。試驗(yàn)表明,這個(gè)試驗(yàn)點(diǎn)大致在68~72℃。
3)可通過(guò)節(jié)溫器或調(diào)節(jié)動(dòng)力缸及壓縮缸進(jìn)水管的截止閥來(lái)控制冷卻水量,使冷卻水溫度控制在最佳狀態(tài),改善發(fā)動(dòng)機(jī)和冷卻器熱傳遞的效果,從而提高機(jī)組熱效率,降低發(fā)動(dòng)機(jī)的功率消耗。
負(fù)荷加大時(shí),進(jìn)入氣缸的混合氣量增多,燃燒壓力升高,殘余廢氣相對(duì)量減少,燃燒充分。反之,當(dāng)負(fù)荷降低時(shí),殘余廢氣相對(duì)量增加,燃料分子和氧分子接觸機(jī)會(huì)減少,燃料消耗量增多,發(fā)動(dòng)機(jī)性能下降。
重慶氣礦對(duì)福成寨增壓站2#機(jī)組進(jìn)行了兩次工況改造試驗(yàn)。第一次改造,將單/單作用改為雙/單作用,余隙尺寸調(diào)至7.5 in(1 in=25.4mm),負(fù)荷由47.7%提高至57.0%;第二次改造,調(diào)整余隙尺寸至5 in,負(fù)荷提高至63.1%。工況改造試驗(yàn)得到以下結(jié)論:
◇機(jī)組負(fù)荷越高,單機(jī)處理能力越大、燃料氣消耗量越高,但是燃料氣消耗率越低;
◇機(jī)組負(fù)荷提高可降低燃料氣消耗率7.8%~22.67%。
根據(jù)以上現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),提高機(jī)組負(fù)荷能夠最大程度地降低燃料氣消耗。重慶氣礦依據(jù)試驗(yàn)結(jié)論,調(diào)整了機(jī)組負(fù)荷,取得了很好的節(jié)能效果。
2011年2月22日—3月22日,雙家壩增壓站ZTY470壓縮機(jī)的缸徑由7.5 in×7.5 in改為12 in×7.5 in,機(jī)組負(fù)荷由34.3%提高至65.5%。通過(guò)更換缸徑改造后,燃料氣消耗率下降41.8%。同時(shí),由于單機(jī)處理氣量提高,雙家壩增壓站由原來(lái)的2臺(tái)ZTY470機(jī)組運(yùn)行改為1臺(tái)ZTY470運(yùn)行。
臥北機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷在14%~58%左右,整體負(fù)荷較低。通過(guò)調(diào)整機(jī)組余隙容積,提高了機(jī)組負(fù)荷。在滿足生產(chǎn)的前提下,將臥北嘉陵江增壓機(jī)組減少為2臺(tái)。改造后,機(jī)組燃料氣消耗率由9 400 m3/d下降到8 600m3/d,同時(shí)停運(yùn)了1臺(tái)機(jī)組,節(jié)能效果非常顯著。
1)在廠家規(guī)定的安全電火提前角范圍內(nèi),點(diǎn)火提前角越大,燃料氣消耗率越低。
2)動(dòng)力缸夾套水溫保持在68~72℃時(shí)燃料氣消耗比較經(jīng)濟(jì)。
3)機(jī)組負(fù)荷越高,燃料氣消耗率越低。
4)整體式壓縮機(jī)機(jī)組應(yīng)安裝節(jié)溫器,以減少熱損失,降低燃料氣消耗率。
5)負(fù)荷較低的機(jī)組應(yīng)及時(shí)進(jìn)行工況改造,提高機(jī)組負(fù)荷,減少運(yùn)行機(jī)組數(shù)量,降低燃料氣消耗率。
6)建議有針對(duì)性地開(kāi)展壓縮機(jī)組配套設(shè)施功率消耗研究,降低配套設(shè)施功率,減少燃料氣消耗率。