張俊友
(國電重慶恒泰發(fā)電有限公司,重慶400805)
國電重慶恒泰發(fā)電有限公司熱電廠2#鍋爐為東鍋生產(chǎn)的DG1025/18.2-Ⅱ4型直流燃煤鍋爐,采用鋼球磨中間倉儲(chǔ)式制粉系統(tǒng),熱風(fēng)送粉。燃燒器為水平濃淡式,四角切圓布置,每個(gè)角的燃燒區(qū)域共有15層噴口,并分為上、下兩組,上組每個(gè)角各有8層噴口,其中包括2層煤粉燃燒器、3層二次風(fēng)、2層三次風(fēng)燃燒器和1層燃盡風(fēng),下組每角各有7層噴口,包括3層煤粉燃燒器和4層二次風(fēng)。
2#鍋爐設(shè)計(jì)燃用煤質(zhì)為本地?zé)熋?,由于近年煤炭市?chǎng)發(fā)生較大的變化,機(jī)組燃用煤質(zhì)隨之變化較大,目前主要燃用劣質(zhì)煙煤和貧煤。煤質(zhì)的變化,嚴(yán)重影響了鍋爐機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。由四川電力調(diào)試所在大修前對(duì)2#機(jī)組的鍋爐效率測(cè)試得出,2#鍋爐改造前的鍋爐效率僅為89.74%,較設(shè)計(jì)值92.5%低2.76%。表1所示為設(shè)計(jì)煤種及校核煤種煤質(zhì),表2所示模底試驗(yàn)期間的實(shí)際煤種煤質(zhì)。
表1 設(shè)計(jì)煤種及校核煤種煤質(zhì)
表2 摸底試驗(yàn)期間的實(shí)際煤種煤質(zhì)
筆者在2#鍋爐燃燒器改造之前,參與并協(xié)助煙臺(tái)龍?jiān)醇夹g(shù)人員完成了大量針對(duì)2#鍋爐燃燒器綜合改造的摸底試驗(yàn),現(xiàn)將所作的主要試驗(yàn)的內(nèi)容及結(jié)論整理如下:
1)一次風(fēng)速的標(biāo)定。試驗(yàn)期間燃用混煤,機(jī)組滿負(fù)荷,4臺(tái)制粉系統(tǒng)全部正常運(yùn)行的情況下,各一次風(fēng)速的范圍在22m/s~29m/s,平均為26 m/s。各一次風(fēng)之間風(fēng)速偏差不大,風(fēng)速略微偏高。
2)三次風(fēng)速的標(biāo)定。三次風(fēng)道分為X、Y兩層,測(cè)量其范圍在48m/s~61m/s,平均為54 m/s,接近設(shè)計(jì)值(設(shè)計(jì)值為53 m/s)。
3)空預(yù)器漏風(fēng)率測(cè)量。鍋爐在機(jī)組160MW、210MW、300MW負(fù)荷下空預(yù)器的漏風(fēng)率如表3所示。由表3可知,空預(yù)器A側(cè)漏風(fēng)率較大,B側(cè)漏風(fēng)率較小。
表3 不同負(fù)荷下A、B側(cè)空預(yù)器的漏風(fēng)率
4)煤粉細(xì)度測(cè)量。對(duì)A、B、C、D四臺(tái)球磨機(jī)的煤粉細(xì)度進(jìn)行測(cè)定,R90測(cè)試結(jié)果見表4。
表4 A、B、C、D 磨煤機(jī)的 R90值
四臺(tái)球磨機(jī)的煤粉細(xì)度總的平均值為R90=14.7%,接近設(shè)計(jì)值(設(shè)計(jì)值為14%)。
5)主、再熱氣溫變化情況。在運(yùn)行習(xí)慣性工況的情況下,160MW、210MW、300MW各工況的主、再熱氣溫如表5所示。
表5 不同負(fù)荷下的主、再熱汽溫度
由表5數(shù)據(jù)可以看出,在低負(fù)荷時(shí),再熱氣溫偏低(設(shè)計(jì)值為540℃)。
6)鍋爐效率。在運(yùn)行習(xí)慣性工況的情況下,鍋爐在160MW、210MW、300MW負(fù)荷時(shí)的效率見表6(僅修正排煙溫度)。
表6 不同負(fù)荷下的鍋爐效率
因燃用煤質(zhì)與設(shè)計(jì)煤質(zhì)偏差較大,因此對(duì)煤質(zhì)進(jìn)行修正(將目前摻燒的煤質(zhì)修正到設(shè)計(jì)工況下的煤質(zhì))后,鍋爐在各個(gè)工況下的效率如表7所示。
表7 不同負(fù)荷下,對(duì)煤質(zhì)修訂后的鍋爐效率
經(jīng)煤質(zhì)修正后,各個(gè)工況下鍋爐的效率均為89%左右,與修正前的鍋爐效率有較大變化,造成這種變化的主要原因?yàn)樗鶕綗禾嫉拿嘿|(zhì)和設(shè)計(jì)煤種煤質(zhì)偏差較大。
1.2.1 三次風(fēng)對(duì)爐內(nèi)燃燒狀況的影響
1)球磨機(jī)和排粉機(jī)全停工況下的對(duì)比試驗(yàn)
在300MW負(fù)荷下進(jìn)行了4臺(tái)球磨機(jī)和4臺(tái)排粉機(jī)全停工況試驗(yàn),該實(shí)驗(yàn)的主要目的是考察三次風(fēng)對(duì)鍋爐效率的影響,保持試驗(yàn)之前測(cè)試300MW的基礎(chǔ)工況,停磨停排前、后配風(fēng)方式保持不變,其它運(yùn)行設(shè)備不進(jìn)行大幅操作。
①停磨停排前后鍋爐飛灰及大渣中的可燃物含量、空預(yù)器(只有一個(gè)溫度)后排煙溫度及煙氣中含氧量的變化情況如表8所示。
表8 停磨停排前、后各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比
由表8可見,停磨停排后飛灰中的可燃物含量、空預(yù)器后的排煙溫度及煙氣中的含氧量均大幅降低,大渣中的可燃物含量基本持平。
②停磨停排前、后爐膛內(nèi)的溫度變化情況。在停磨停排前、后分別對(duì)爐膛內(nèi)的溫度進(jìn)行測(cè)量,經(jīng)對(duì)比發(fā)現(xiàn)停磨停排后,爐膛內(nèi)主燃燒區(qū)域的溫度有較大幅度的提高,最高溫度由1235℃提高到1348℃(位于爐膛31m附近區(qū)域),說明了停磨停排后爐內(nèi)燃燒區(qū)域的燃燒更充分。
③停磨停排后鍋爐效率的變化。在停磨停排前后對(duì)鍋爐效率進(jìn)行了測(cè)定,結(jié)果見表9。
表9 停磨停排前、后各鍋爐效率對(duì)比
停磨停排后,鍋爐效率有較大幅度增長(zhǎng),提高了1.9%。
④停磨停排前后主、再熱氣溫的變化。在300MW負(fù)荷下對(duì)停磨停排前后對(duì)鍋爐主、再熱氣溫進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如表10所示。
表10 停磨停排前、后主、再熱汽溫的變化
停磨停排后,主汽溫度及再熱氣溫都有一定程度的降低,表明隨著燃燒區(qū)域燃燒的強(qiáng)化,爐膛火焰中心降低,會(huì)對(duì)主、再熱氣溫造成一定程度的影響。
2)停磨不停排的工況下的對(duì)比試驗(yàn)
在300MW工況下進(jìn)行停磨煤機(jī)不停排粉機(jī)的對(duì)比試驗(yàn),試驗(yàn)前先進(jìn)行了300MW的基礎(chǔ)工況測(cè)試,試驗(yàn)過程中將各臺(tái)球磨機(jī)逐臺(tái)停運(yùn),直至全停,維持該工況穩(wěn)定運(yùn)行1個(gè)小時(shí)以上,期間維持各臺(tái)排粉機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)不變,然后對(duì)該工況進(jìn)行測(cè)試,該實(shí)驗(yàn)的目的是為了考察三次風(fēng)中所攜帶的煤粉對(duì)爐內(nèi)燃燒所產(chǎn)生的影響。
①停磨不停排工況前、后飛灰、大渣可燃物含量、空預(yù)器后排煙溫度、煙氣中含氧量及鍋爐效率的變化,結(jié)果如表11所示(鍋爐效率未經(jīng)過燃料修正)。
表11 停磨不停排前、后各項(xiàng)指標(biāo)的對(duì)比
由表11可見,停磨不停排后,飛灰中的可燃物含量大幅減少,排煙溫度變化不大,鍋爐效率顯著提高,共提高2.02%。
②停磨不停排工況前、后主、再熱氣溫的變化。
表12 停磨不停排前、后主、再熱汽溫的變化
由表12可看出,球磨機(jī)停運(yùn)前后,主、再熱氣溫均降低,再熱氣溫下降幅度尤為明顯。
1.2.2 二次風(fēng)配風(fēng)對(duì)比試驗(yàn)
在300MW工況下進(jìn)行了二次風(fēng)配風(fēng)對(duì)比試驗(yàn),配風(fēng)方式的主要變化為:將各層一次風(fēng)的周界風(fēng)擋板門開度由原來的20%開大到50%,將各層二次風(fēng)擋板門統(tǒng)一開到70%,同時(shí)將燃盡風(fēng)OFA關(guān)小到30%,該配風(fēng)方式主要加強(qiáng)了燃燒器區(qū)域二次風(fēng)的供給。在此過程中,對(duì)兩種工況下的飛灰、大渣可燃物含量、空預(yù)器后排煙溫度、煙氣中含氧量及鍋爐效率進(jìn)行了測(cè)試,結(jié)果如表13所示(鍋爐效率未經(jīng)過燃料修正)。
表13 二次風(fēng)配風(fēng)調(diào)整前、后各項(xiàng)指標(biāo)的對(duì)比
由表13可見,配風(fēng)后鍋爐效率有較大提高,大渣中可燃物含量大幅降低。
1.2.3 配煤分層燃燒對(duì)比試驗(yàn)
在300MW負(fù)荷工況下進(jìn)行了煙煤和貧煤分層燃燒方式下的鍋爐效率測(cè)量,并與混煤燃燒方式下的300MW工況進(jìn)行對(duì)比,以確定鍋爐煤炭摻燒的經(jīng)濟(jì)性。
在配煤分層燃燒方式下,燃燒器下兩層半(10只火嘴)摻燒貧煤,上兩層半(10只火嘴)摻燒煙煤,測(cè)得的數(shù)據(jù)如表14所示(鍋爐效率未經(jīng)過燃料修正)。
表14 混煤和分層燃燒工況下各項(xiàng)指標(biāo)的對(duì)比
根據(jù)表14的數(shù)據(jù)可看出,分層燃燒有利于鍋爐效率的提高。
通過對(duì)以上試驗(yàn)數(shù)據(jù)及現(xiàn)象的分析,可得到以下結(jié)論:
在160MW、210MW、300MW負(fù)荷下測(cè)試的鍋爐效率分別為89.1%、87.8%、87.0%。鍋爐效率均偏低,從試驗(yàn)期間煤質(zhì)情況來看,2#號(hào)鍋爐燃用煤質(zhì)較差,使用現(xiàn)有的燃燒設(shè)備不能使煤粉充分的燃盡,使得飛灰和大渣中的含碳量偏高,這是鍋爐實(shí)際運(yùn)行效率低的主要原因。
從三次風(fēng)下移試驗(yàn)(通過改變球磨機(jī)排粉機(jī)運(yùn)行工況實(shí)現(xiàn))來看,對(duì)本鍋爐而言,無論是三次風(fēng)中煤粉下移還是三次風(fēng)整體下移到主燃燒區(qū)域都能顯著提高鍋爐效率,其中三次風(fēng)中煤粉的下移對(duì)鍋爐效率的影響是主要的,停磨同時(shí)停排粉機(jī)對(duì)比試驗(yàn)?zāi)芴岣咤仩t效率1.9%;停磨不停排粉機(jī)對(duì)比試驗(yàn)?zāi)芴岣咤仩t效率2.02%。由此可見,將三次風(fēng)中風(fēng)、煤粉下移到主燃燒區(qū)域作為改造的主要思路是可取的,同時(shí)應(yīng)該注意的是,三次風(fēng)下移過程中會(huì)造成主、再熱汽溫下降。
從試驗(yàn)期間的實(shí)際情況來看,在各負(fù)荷下運(yùn)行,過熱汽溫基本在535℃以上,主汽溫能達(dá)到運(yùn)行要求,但再熱汽溫偏低。
一次風(fēng)噴口風(fēng)速通過實(shí)測(cè)和換算平均在26m/s左右,風(fēng)速略高,各層一次風(fēng)風(fēng)速偏差不大。
三次風(fēng)噴口風(fēng)速通過實(shí)測(cè)和換算平均在54m/s左右,各層三次風(fēng)風(fēng)速偏差不大。
在鍋爐正常運(yùn)行中,四臺(tái)磨煤機(jī)的煤粉細(xì)度總的平均值為R90=14.7%,該煤粉細(xì)度對(duì)于2#爐燃用煤種來說偏粗,應(yīng)降低煤粉細(xì)度至R90=10%。
采用配煤分層燃燒后,鍋爐效率可提升約0.5%左右。
針對(duì)以上結(jié)論,我們明確了燃燒器綜合改造的方向,即:
1)針對(duì)實(shí)際煤質(zhì)情況及實(shí)際熱風(fēng)溫度對(duì)現(xiàn)有的燃燒系統(tǒng)進(jìn)行改造,即一次風(fēng)噴口采用寬鈍體大回流式濃淡燃燒器,強(qiáng)化煤粉初期著火性能及穩(wěn)燃能力。同時(shí),根據(jù)分層配煤燃燒需求,考慮上下兩組一次風(fēng)噴口選用不同設(shè)計(jì)風(fēng)速以適應(yīng)不同煤種的著火需求:AA層二次風(fēng)噴口適當(dāng)增大,增加托粉風(fēng)量,以減小爐底落渣及降低大渣含碳量;下組燃燒器的中二次風(fēng)噴口適當(dāng)縮小,減少中二次風(fēng)風(fēng)量,使下組燃燒器相鄰一次風(fēng)形成相對(duì)集中入射,以適應(yīng)較差的煤質(zhì)狀況,提高鍋爐的燃燒穩(wěn)定性;同時(shí),其余二次風(fēng)噴口根據(jù)實(shí)際熱風(fēng)溫度做適當(dāng)調(diào)整,保證噴口二次風(fēng)速,增強(qiáng)二次風(fēng)剛性和穿透能力。
2)將兩層三次風(fēng)中Y層三次風(fēng)下移到兩組燃燒器之間的位置,即24m標(biāo)高左右,保持X層三次風(fēng)位置不變。同時(shí)X層和Y層三次風(fēng)的噴口面積根據(jù)目前三次風(fēng)量做適當(dāng)調(diào)整,適當(dāng)降低三次風(fēng)風(fēng)速。
通過三次風(fēng)的下移能將三次風(fēng)中攜帶的煤粉送入主燃燒區(qū)域的高溫部分,這樣有利于煤粉的燃盡和鍋爐效率的提高。
3)采用分層配煤燃燒方法,下部區(qū)域燃用難燃盡的煤質(zhì),上部區(qū)域燃用易燃盡的煤質(zhì),相應(yīng)調(diào)整一次風(fēng)速,使之與煤種相適應(yīng)。
4)考慮到強(qiáng)化一次風(fēng)著火及三次風(fēng)下移會(huì)導(dǎo)致爐內(nèi)火焰中心的下移,這會(huì)使原本就不太充裕的主、再熱汽溫不足的問題更加明顯。因此,需要在下組燃燒區(qū)域向火側(cè)水冷壁面適量布置衛(wèi)燃帶,提高主燃燒區(qū)域溫度,強(qiáng)化煤粉著火初期的溫度;同時(shí),在低溫區(qū)及燃盡區(qū)適當(dāng)布置衛(wèi)燃帶,使整個(gè)區(qū)域熱負(fù)荷更均勻分布,優(yōu)化煤粉的燃盡條件,并保證爐膛出口煙溫合適,主、再蒸汽汽溫正常。
改造方案示意圖如圖1~圖3所示。
圖1 燃燒器改造圖及燃燒器布置方式
圖2 三次風(fēng)下移方案(布置標(biāo)高23.500米)
2#爐節(jié)能綜合改造后,通過近半年的運(yùn)行觀察,各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)達(dá)到預(yù)期要求,鍋爐效率提高了2.52%,達(dá)到92.26%;鍋爐發(fā)電煤耗降低,改造后發(fā)電煤耗為304.9g/kW·h(其中鍋爐降低7g/kW·h,汽機(jī)降低6.6g/kW·h),較大修前的發(fā)電煤耗318.5 g/kW·h降低了13.6g/kW·h。
目前2#爐運(yùn)行狀況良好,各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求,鍋爐效率達(dá)到92.26%,接近鍋爐設(shè)計(jì)效率92.5%。
鍋爐經(jīng)過改造后,主要經(jīng)濟(jì)性體現(xiàn)在鍋爐效率的提高和供電煤耗的降低上,并能極大地提高煤種的適應(yīng)性,發(fā)電煤耗按7g/kW·h計(jì),按1臺(tái)機(jī)組在300MW負(fù)荷下一年運(yùn)行5000小時(shí)算,即年發(fā)電量15億度:
年節(jié)標(biāo)準(zhǔn)煤=7×15×108×10-6=10500噸標(biāo)準(zhǔn)煤;
今年標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)593元/噸,節(jié)約燃煤成本:10500×593=619.5萬元;
二氧化硫產(chǎn)生量=2×By×3.88% ×0.99=840噸。
上面公式中:By為標(biāo)煤量,3.88%為全年入爐煤平均硫分,0.99為煙氣脫硫率。
2#爐節(jié)能綜合改造后的NOx排放為463.04mg/Nm3,改造前為481.95mg/Nm3,NOx降低了18.91mg/Nm3(其中1058141 Nm3/h為每小時(shí)的煙氣量,標(biāo)況下)。
年減少NOx排放為18.91×1058141×5000×10-9=100噸。
本次鍋爐節(jié)能綜合改造將A、C制粉系統(tǒng)三次風(fēng)噴口下移至爐膛C、D層燃燒器之間,同時(shí),為了防止三次風(fēng)下移后對(duì)爐膛燃燒穩(wěn)定產(chǎn)生影響,在下移后三次風(fēng)噴口周圍敷設(shè)了部分衛(wèi)燃帶。經(jīng)過觀察運(yùn)行發(fā)現(xiàn),在機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),如果長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行A、C制粉,則下移三次風(fēng)噴口衛(wèi)燃帶區(qū)域結(jié)焦嚴(yán)重,鍋爐易發(fā)生掉大焦而造成燃燒不穩(wěn)的現(xiàn)象。目前2#爐節(jié)能綜合改造后采取的是上層煙煤下層貧煤燃燒方式,當(dāng)燃煤結(jié)構(gòu)發(fā)生改變后,下層燃用貧煤區(qū)域揮發(fā)份升高時(shí),下層衛(wèi)燃帶區(qū)域結(jié)焦較為嚴(yán)重。