許 春
(鄭州煤炭工業(yè)〈集團(tuán)〉有限責(zé)任公司 河南 鄭州 450042)
鄭煤集團(tuán)李糧店礦井是一座設(shè)計(jì)能力240萬噸/年的大型礦井,目前處于基建階段。礦井主采二1煤層,為立井單水平上下山開拓,初期布置主、副、風(fēng)井三個(gè)立井,井筒凈徑分別為 5m、6.5m、6m,井筒設(shè)計(jì)深度分別為771m、788m、542m。該礦井筒位置均處于第三系、第四系厚表土層及基巖風(fēng)化帶內(nèi),其中主副井區(qū)表土層厚達(dá)480m、沖擊層深部分別含多層厚層粘土層且含水量豐富,設(shè)計(jì)采用全深凍結(jié)法施工,井壁為塑料夾層雙層鋼筋混凝土復(fù)合井壁(外壁厚度600~1000mm、內(nèi)壁厚度600mm),混凝土強(qiáng)度為C60~C80。副井井筒于2010年1月1日正式開挖,至2010年8月20日突水止施工了537m,施工順序?yàn)樽陨隙戮蚱鼍餐獗诤笤僮韵露弦淮涡云鲋矁?nèi)壁。副井井筒采用差異凍結(jié),設(shè)計(jì)淺孔深度525m、深孔深度800m。
2.1 壁座設(shè)計(jì)
當(dāng)副井井筒施工至500m段時(shí),己砌筑的井筒外壁有多處顯現(xiàn)較厲害的粘土層“后凍壓力”,使井壁出現(xiàn)裂紋、裂縫及裂塊,嚴(yán)重影響施工安全。經(jīng)專家分析為主體是施工過快,粘性土層凍結(jié)時(shí)間不夠,決定對(duì)己施工段進(jìn)行分段套壁,以使上部井壁安全并可加強(qiáng)井筒凍結(jié),由此需要提前施工副井井筒壁座,以承托上下部井壁重量。繼續(xù)施工至522m時(shí),設(shè)計(jì)為壁座起點(diǎn)。為減小凍結(jié)孔圈徑及凍結(jié)壁厚度,設(shè)計(jì)將內(nèi)外層井壁間夾層去掉改為整體澆注,同時(shí)將井筒外徑加深1000mm,用內(nèi)外層整體澆注井壁及基巖井壁的收臺(tái)形成圓筒形整體壁座。壁座設(shè)計(jì)高度15m(井筒深度522m~537m段),厚度為1.6m,跨度為9.7m,四層鋼筋混凝土,混凝土強(qiáng)度C70。
2.2 壁座施工方法
表1 附爆破參數(shù)表
采用光爆法破巖,錨桿臨時(shí)支護(hù)(錨桿規(guī)格為Φ43×1800mm金屬管縫錨桿,間排距800×800mm,錨固力不低于45kN)以防片幫;壁座施工與井筒分段砌筑內(nèi)壁統(tǒng)一考慮,施工順序?yàn)樽陨隙孪刃绣^桿臨時(shí)支護(hù),而后自下而上采用液壓滑模一次性整體澆注完畢,順序可接著向上套井筒內(nèi)壁。
2.3 壁座施工突水
2010年8月20日18:10,在井筒壁施工至垂深535m(此時(shí)壁座施工13m)時(shí),在井筒西南方向約526m處一根錨桿出水,水量約2m3/h;20點(diǎn)時(shí),垂深527m~530m段有多根錨桿出水,且水量增多并水壓增大,井下帶班干部立即安排提盤撤人;22:30時(shí),實(shí)測(cè)井幫出水量30m3/h;21日5點(diǎn)時(shí),水量穩(wěn)定在40m3/h。本次突水造成停產(chǎn)18天,直接經(jīng)濟(jì)損失46萬元。
3.1 方案選擇
要實(shí)現(xiàn)堵水,封閉涌水通道,方案有三:
(1)加大排水及導(dǎo)水,“頂水”作業(yè),強(qiáng)行通過,而后進(jìn)行壁后注漿堵水;
(2)增開凍結(jié)機(jī)組,延長凍結(jié)時(shí)間,加強(qiáng)凍結(jié),實(shí)現(xiàn)封“天窗”的目的;
(3)工作面設(shè)置止?jié){墊,工作面注漿堵水。
以上三個(gè)方案中,方案(1)因突水量相對(duì)較大、井筒斷面跨度較大(設(shè)計(jì)9.7m)且突水后井幫片幫厲害,實(shí)際操作困難,風(fēng)險(xiǎn)極大;方案(2)可以實(shí)現(xiàn),且封閉“天窗”后最為安全,但用時(shí)太長(一般需用90以上),費(fèi)用較高,且期間需水位要求相對(duì)靜止(因動(dòng)水更難凍結(jié)封閉),這樣會(huì)延誤對(duì)上段井壁套內(nèi)壁時(shí)間;方案(3)相對(duì)安全,實(shí)施時(shí)間相對(duì)較短,費(fèi)用較方案(2)少,且對(duì)上段井壁套內(nèi)壁有利。綜合比較,選用方案(3)作為治理方案。
3.2 方案實(shí)施順序
(1)在工作面采用石子回填至井幫出水點(diǎn)以上500mm;
(2)原壓風(fēng)管改為排水管,設(shè)泵排水,將水面降至濾石層面并保持;
(3)在濾石層中對(duì)稱設(shè)置兩個(gè)直徑400mm、高度7700mm的濾水桶,其下端深入濾石中2500mm并開有長條形濾水孔、上端高出設(shè)計(jì)止?jié){墊200mm;另距井幫500mm均勻布置4根Φ25.4mm注漿花管。
(4)按設(shè)計(jì)澆注止?jié){墊,等凝固,同時(shí)在濾水桶內(nèi)安裝潛水泵與外部大泵接力排水;
(5)止?jié){墊凝固后,加固止?jié){墊;
(6)利用預(yù)埋的四根Φ25.4mm注漿花管對(duì)濾水層進(jìn)行注漿充填;
(7)封堵濾水桶;
(8)對(duì)出水部位按設(shè)計(jì)進(jìn)行注漿。
3.3 方案實(shí)施要點(diǎn)
根據(jù)進(jìn)行突水段及壁厚冒落情況,對(duì)突水段利用預(yù)埋的注漿管采用2TJZ-60/210型注漿泵,使用P.O42.5水泥和模數(shù)M=2.4~3.4 Be′=35~45水玻璃,待止水墊凝固5~7天后在工作面進(jìn)行注漿,注漿漿液在注漿工作面采用人工配制,分別對(duì)止水墊加固、壁厚冒落充填、濾水層注漿等進(jìn)行注漿施工,要點(diǎn)如下:
(1)為保證注漿施工效果,首先對(duì)止水墊進(jìn)行加固注漿,加固時(shí)采用水灰比為1.25:1的單液漿進(jìn)行加固,防止濾水層跑漿,注漿終孔壓力為5MPa。
(2)待止水墊加固后,對(duì)壁厚冒落區(qū)利用預(yù)埋的Φ25.4mm鋼管采用1:1的雙液漿進(jìn)行充填,注漿終孔壓力為5.5MPa。
(3)在完成壁厚冒落區(qū)的充填后,利用預(yù)埋的四根Φ25.4mm注漿花管對(duì)濾水層進(jìn)行注漿充填,充填時(shí)采用水灰比為1:1的單液漿進(jìn)行充填,注漿終孔壓力為10MPa。
(4)完成濾水層充填后,實(shí)施濾水桶壓蓋的封蓋,濾水桶注漿漿液選擇水泥—水玻璃雙液漿,水灰比為1:1,注漿終孔壓力為10MPa。
(5)最后利用在出水點(diǎn)預(yù)埋的Φ25.4mm鋼管對(duì)出水點(diǎn)進(jìn)行注漿施工,采用1:1的雙液漿進(jìn)行充填,注漿終孔壓力為10MPa。
3.4 方案實(shí)施效果
采用以上方案技術(shù),實(shí)現(xiàn)順利注漿堵水,共用時(shí)18天。在上段井壁套內(nèi)壁結(jié)束后,邊探水邊向下掘砌施工,進(jìn)展順利。
突水事故發(fā)生后,組織相關(guān)專家進(jìn)行分析討論,認(rèn)為突水原因有:
4.1 壁座位置巖性為砂質(zhì)泥巖,且處于深淺凍結(jié)孔交接邊緣,凍結(jié)壁仍存在薄弱環(huán)節(jié);
4.2 施工中一次起爆炸藥數(shù)量巨大,設(shè)計(jì)為227kg水膠炸藥,且實(shí)際用量達(dá)到240kg,爆破震動(dòng)是造成凍結(jié)井壁突水的最主要原因;
4.3 壁座施工先行掘進(jìn)并臨時(shí)支護(hù)(突水時(shí)己施工13m),而后上行一次砌壁,使井壁暴露面積太大(396m2)且時(shí)間較長(5天),施工方法有誤;
4.4 臨時(shí)支護(hù)只用管縫錨桿,護(hù)表能力差,錨固力低,設(shè)計(jì)不合理。
凍結(jié)法鑿井雖是目前廣泛采用的建井技術(shù),而且我國在此方面處于國際領(lǐng)先水平,但由于特殊地層、經(jīng)濟(jì)考慮及凍結(jié)與掘進(jìn)匹配關(guān)系等多種因素,會(huì)使局部凍結(jié)壁存在薄弱環(huán)節(jié)。在實(shí)際施工中,尤其對(duì)于其中的大斷面硐室的施工方法及順序,對(duì)井筒掘進(jìn)段高選擇,對(duì)爆破炸藥控制方面,還要因地制宜,切實(shí)采取妥當(dāng)措施,以確保施工安全。