朱 紅 , 朱 霞
(1.哈爾濱軸承集團公司 質(zhì)量管理部,黑龍江 哈爾濱 150036;2.哈爾濱軸承集團公司 小型球軸承分廠,黑龍江 哈爾濱 150036)
YGJ093型注油壓蓋機是加工閉式軸承壓蓋專用機械,其最大加工范圍為外徑Φ100mm。由于產(chǎn)品加工范圍擴大,需加工6213和6311 產(chǎn)品,以上兩種產(chǎn)品外徑均超過Φ110mm,現(xiàn)有注油壓蓋機設(shè)備無法進行壓蓋加工,為此進行了工裝擴型設(shè)計。通過改進工裝,擴大了機床加工范圍,提高了生產(chǎn)效率。
圖1 軸承注脂壓蓋程序圖
圖2 軸承自動翻轉(zhuǎn)示意圖
YGJ093型注脂壓蓋機工作過程如圖 1、圖 2所示。由圓盤自動上料機將待注脂壓蓋軸承運送至工位1,工位1有一個限位觸頭。觸頭的作用是當?shù)谝惶纵S承在工位2處進行注脂時,其余的軸承控制在觸頭內(nèi)。當?shù)谝惶纵S承注脂完畢后,由電信號發(fā)出指令,第一套軸承由推桿轉(zhuǎn)至第3工位,同時觸頭后退至第二套軸承,將其運送至第2工位進行注脂,軸承注脂完畢后運送至工位3進行第一面防塵蓋壓緊工序,防塵蓋壓緊后通過料道自動翻轉(zhuǎn)由傳送帶運至工位4進行第2面防塵蓋壓緊工序,待兩面防塵蓋全部壓緊后由傳送帶運送至工位5進行軸承均脂,均脂是由電動機帶動一個帶錐體的甩油頭進行的,均脂時甩油頭前端錐體與軸承內(nèi)徑進行固定,通過電動機旋轉(zhuǎn),把油脂均勻甩到軸承溝道中,完成一套軸承在注油壓蓋機上的全部工序,之后循環(huán)往復(fù)。
在工裝擴型改造前,分廠在加工6213和6311閉式產(chǎn)品時只能用人工方法填注油脂,油脂量無法保證,不是過多就是過少,而且油脂無法進入軸承溝道內(nèi)部,只能填注在保持架兩兜孔之間,同時多余的油脂覆蓋在軸承各個表面,外觀質(zhì)量也不合格, 油脂也造成大量浪費。壓蓋時只能在壓力機上完成,由于壓力機壓力噸位過大,每批壓蓋時都會產(chǎn)生一些防塵蓋的浪費和質(zhì)量不合格產(chǎn)品,如癟蓋、刮蓋、翹蓋等,客戶也多次因為產(chǎn)品質(zhì)量問題進行退貨。
為了保證產(chǎn)品增型和加工質(zhì)量達到工藝文件要求,提高加工質(zhì)量,對工裝重新進行了設(shè)計。
為了減輕重量和方便安裝,擋油環(huán)材料設(shè)計為鑄鐵, 加工時需保證Φ10和Φ8處配合尺寸,使其易于安裝,端面加工粗糙度為Ra0.08,粗糙度過大易造成連接處不平,油脂外溢。擋油環(huán)結(jié)構(gòu)見圖 3 所示。
圖3 擋油環(huán)
托板材料為鋼板,厚度為10mm,表面需進行磨加工處理,保證軸承與托板運動之間順暢,無滯澀感。托板結(jié)構(gòu)見圖 4 所示。
注油頭結(jié)構(gòu)見圖 5 所示。
定位套上端設(shè)計為浪型,其最大優(yōu)點是其浪型結(jié)構(gòu)與軸承保持架外形吻合,在注油脂時定位套與軸承能夠緊密連接,不發(fā)生旋轉(zhuǎn)。定位套結(jié)構(gòu)見圖6所示。
壓蓋胎結(jié)構(gòu)見圖 7 所示。
為了避免出現(xiàn)銹蝕和接觸時發(fā)生打火的現(xiàn)象,注油嘴材料選用黃銅。注油嘴結(jié)構(gòu)見圖 8 所示。
圖4 托板
圖5 注油頭
圖6 定位套
通過對以上六個組合件的重新設(shè)計、安裝和配合,各部件能很好地對軸承進行定位,注油嘴與注油頭相互配合使油脂能夠均勻注入到軸承溝道內(nèi),注油量均勻,軸承外觀質(zhì)量達到工藝要求。
同時對原有甩油定位裝置進行改進,甩油結(jié)構(gòu)不變,對擋料板結(jié)構(gòu)進行了改進。改進前均脂擋料板結(jié)構(gòu)如圖 9 a所示,料道擋板只起到攔阻作用,擋板與軸承為間隙配合(配合過緊軸承移動受阻,易造成卡活),甩油時軸承只依靠甩油頭軸向固定,徑向無法固定,均脂效果不好。改進后擋料板增加兩處限位觸點(圖 9 b),觸點的進出由程控器控制,使軸承在甩油時軸向和徑向都能固定,均脂效果更好。
圖7 壓蓋胎
圖8 注油嘴
圖9 均脂擋料板結(jié)構(gòu)
此種定位均脂方法經(jīng)過一年來的實際應(yīng)用,操作者對該種方法的方便、快捷非常認可。檢驗人員對其注脂量、壓蓋質(zhì)量也十分認可,目前此種改進已經(jīng)得到全面推廣使用。
對6213和6311進行注脂試驗,(分別注油脂100套)統(tǒng)計數(shù)據(jù)如表 1 所示。
表1 結(jié)構(gòu)改進前后注脂量合格率對比/%
通過試驗數(shù)據(jù)可以看出,用改進后的方法進行注脂,合格率均為100%,比原方法分別提高了6%和7% ,生產(chǎn)效率明顯提高,減少了由于注脂質(zhì)量不合格造成的不必要重復(fù)勞動,成本降低。
通過對工裝進行改進、設(shè)計、調(diào)整,可以在很大程度上擴大機床的加工范圍。改變注脂裝置的結(jié)構(gòu),可以在很大程度上消除由于工裝結(jié)構(gòu)對其注油脂量和注脂質(zhì)量的影響,效果十分明顯,注脂量和注脂質(zhì)量合格率達到100%,徹底解決了閉式深溝軸承壓蓋后產(chǎn)品振動值達不到工藝規(guī)定要求的問題。不僅提高了生產(chǎn)效率還使產(chǎn)品質(zhì)量有了明顯提高。