天津泰環(huán)再生資源利用有限公司 樊文龍
某火力發(fā)電廠發(fā)電廠#8機(jī)組是采用哈爾濱汽輪機(jī)廠制造的型號(hào)為N200-230/535/535、一次中間再熱、凝汽式單軸三缸三排汽口汽輪機(jī),1996年投產(chǎn)使用。全機(jī)共有8段非調(diào)整抽汽。其中1、2、3段分別為3臺(tái)高加抽汽用汽。另有4臺(tái)低加。3臺(tái)高加均為“U”型管表面式加熱器,疏水采用逐級(jí)自流的方式,#1高加疏水最終至除氧器。疏水裝置為電動(dòng)式調(diào)節(jié)裝置。高加水位運(yùn)行不穩(wěn)定,據(jù)運(yùn)行日記統(tǒng)計(jì),最多時(shí)一個(gè)月高加動(dòng)作8次,高加投入率不高。
高加疏水系統(tǒng)中的疏水裝置仍采用DKJ式電動(dòng)調(diào)節(jié)裝置,這種裝置屬于80年代的產(chǎn)品,由于其執(zhí)行機(jī)構(gòu)機(jī)械元件多,遲緩率大,很容易出現(xiàn)剎車失靈,產(chǎn)生過調(diào)現(xiàn)象。當(dāng)高加水位偏高需增大調(diào)整門開度時(shí),由于執(zhí)行機(jī)構(gòu)的過調(diào)現(xiàn)象,會(huì)使水位降低過多;而當(dāng)高加水位偏低需減小調(diào)整門開度時(shí),往往會(huì)使水位又上升過多。由于水位不穩(wěn)定,調(diào)整門頻繁動(dòng)作,對(duì)高加內(nèi)部及其疏水系統(tǒng)的管道沖蝕增大,甚至?xí)a(chǎn)生振動(dòng),調(diào)節(jié)閥也易沖蝕磨損,經(jīng)常出現(xiàn)故障,以至造成高加水位調(diào)整失靈,引起高加保護(hù)動(dòng)作,或高加無水位運(yùn)行,特別是汽輪機(jī)變工況運(yùn)行時(shí),高加水位就更加難以控制。
圖1
投入#2、#3高加疏水,調(diào)整至正常后投#1高加時(shí),隨即出現(xiàn)水位不斷升高甚至滿水現(xiàn)象。而疏水管道為∮219×7mm,疏水調(diào)節(jié)閥窗口通流面積79.4cm2,通流面積足夠,造成#1高加疏水不暢的原因是疏水管路壓力損失太大,使疏水調(diào)節(jié)閥壓差減小,影響了通流能力。
由于長(zhǎng)期被沖蝕,高加疏水至除氧器管道管壁已由原來的8mm減至4~5mm,特別是疏水管道彎頭處,由于高加水位的波動(dòng),磨損特別嚴(yán)重,以致管道及彎頭處泄漏而造成高加停運(yùn)。
據(jù)上述分析,利用2002年#8機(jī)組大修時(shí),采取了以下改進(jìn)措施。
切除KDJ的電動(dòng)疏水裝置,更換為“汽液兩相流”自調(diào)節(jié)液位控制裝置。自調(diào)節(jié)液位控制裝置克服了傳統(tǒng)的浮球式、氣動(dòng)式、電動(dòng)式液位調(diào)節(jié)產(chǎn)品的缺點(diǎn),基于“汽液兩相流”的原理,自動(dòng)調(diào)節(jié)容器出口流量,從而達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定的液位。其結(jié)構(gòu)見圖1。
疏水由閥口進(jìn)入,調(diào)節(jié)汽由進(jìn)汽口進(jìn)入閥體內(nèi)部,當(dāng)調(diào)節(jié)汽進(jìn)入閥腔與疏水混合后,調(diào)節(jié)汽隨疏水一起向閥腔喉部流動(dòng),由于喉部截面積不變,疏水的有效通流面積相應(yīng)減少,使疏水流量降低,從而達(dá)到阻礙疏水的作用。由于汽體比容為液體的1000多倍,只需極少汽量就可控制大量的疏水變化。該裝置自調(diào)節(jié)能力強(qiáng),無活動(dòng)部件,無任何機(jī)械、氣動(dòng)、電動(dòng)傳動(dòng)和控制系統(tǒng),無需熱工信號(hào)的支持,內(nèi)芯采用全不銹鋼材料,高溫下耐蝕、耐磨、耐沖刷性好,且適應(yīng)負(fù)荷變化范圍大。
原系統(tǒng)在除氧層有7個(gè)彎頭,管路較長(zhǎng),經(jīng)改進(jìn)后,減少了4個(gè)彎頭和7m的管路,較大幅度地減少了壓力損失
為提高管道的強(qiáng)度、耐蝕、耐溫性能,將高加疏水至除氧器管道由原來的#20鋼更換為不銹鋼管,彎頭采用∮219mm×8mm不銹鋼材料,并對(duì)相應(yīng)支吊架進(jìn)行了改造,減小管道擺動(dòng)。
通過對(duì)高加疏水系統(tǒng)的改進(jìn),2002年8月至2003年2月期間,#8機(jī)3臺(tái)高加在機(jī)組運(yùn)行中都能全部投入。且由于高加疏水系統(tǒng)中采用了汽液兩相流疏水器,自調(diào)節(jié)能力強(qiáng),適應(yīng)負(fù)荷變化范圍廣,在機(jī)組負(fù)荷40%~100%范圍內(nèi)都能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定控制,保持高加水位在規(guī)定范圍內(nèi)運(yùn)行,增強(qiáng)了機(jī)組變工況運(yùn)行時(shí)回?zé)嵯到y(tǒng)的適應(yīng)性。高加疏水系統(tǒng)故障率由改造前的55%降為0,高加穩(wěn)定性及投入率大大提高,機(jī)組熱效率也相應(yīng)增加,提高了機(jī)組的安全性;同時(shí),由于新加裝的汽液兩相流調(diào)節(jié)裝置無機(jī)械電氣元件,無需熱工信號(hào)的支持,減少了熱工人員及運(yùn)行人員的工作量。
綜上所述,針對(duì)該發(fā)電廠#8機(jī)組高加水位運(yùn)行不穩(wěn)定的改造是成功的,應(yīng)繼續(xù)跟蹤高加汽液兩相流疏水器的運(yùn)行情況,堅(jiān)持做好設(shè)備的運(yùn)行記錄。利用機(jī)組大小修期間定期檢查高加疏水管道,防止高加疏水管道爆裂而引起停高加及故障停機(jī)事故的發(fā)生。同時(shí)加強(qiáng)設(shè)備巡查,關(guān)注高加危急疏水門的狀況,杜絕泄漏、機(jī)械卡死的設(shè)備隱患。