摘要:丙炔醇是重要的化工原料,在東北制藥集團(tuán)股份有限公司主要用來生產(chǎn)磷霉素鈉、磷霉素鈣、磺胺嘧啶等藥物,文章介紹了丙炔醇安全生產(chǎn)新工藝的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)以及成功應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)的相關(guān)情況。
關(guān)鍵詞:丙炔醇;安全;Reppe法;乙炔;工藝;丁炔二醇
中圖分類號(hào):TQ028.8文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1006-8937(2012)05-0018-02
丙炔醇是重要的化工原料, 廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥化工、電鍍農(nóng)藥及石油鉆探等各個(gè)行業(yè),可用于生產(chǎn)丙烯酸、丙烯醛、2-氨基嘧啶、維生素安定劑、防腐劑、克螨特等,其衍生物可作為特種界面活性劑添加于水泥制品或建筑材料中。在我廠主要用來生產(chǎn)磷霉素鈉、磷霉素鈣、磺胺嘧啶等藥物。
目前,丙炔醇的工業(yè)化生產(chǎn)基本上是采用Reppe法工藝,其生產(chǎn)工藝是德國學(xué)者Reppe與該國IG公司于1937年開發(fā)成功的。由于該工藝過程使用大量的乙炔氣體及易燃易爆的乙炔銅觸媒,安全問題一直是困擾該工藝過程的主要難題。為保證生產(chǎn)安全,世界各國普遍采用乙炔壓力小于0.5 MPa或常壓下進(jìn)行反應(yīng)主產(chǎn)丁炔二醇,副產(chǎn)丙炔醇,其中丁炔二醇與丙炔醇的產(chǎn)成比例約為9:1。
我廠于1963年開始開發(fā)Reppe法生產(chǎn)工藝,1965年采用固定床生產(chǎn)工藝投入試生產(chǎn),先后發(fā)生不同程度的乙炔分解和多次爆炸;1969年采用流動(dòng)床生產(chǎn)工藝,爆炸問題得到一定程度的緩解,但并沒有完全根除爆炸的危險(xiǎn)。1987年后,基本控制了乙炔爆炸,但是乙炔分解爆炸現(xiàn)象仍時(shí)有發(fā)生,給丙炔醇的正常生產(chǎn)帶來極大危害,對于生產(chǎn)安全問題,多年來由于一直沒有行之有效的解決方法,丙炔醇的生產(chǎn)規(guī)模一直維持在14~18t/月,丁炔二醇與丙炔醇的聯(lián)產(chǎn)比例在2∶1以上;丙炔醇成品質(zhì)量也較差,外觀呈淡黃色,含量在96.5%左右。
隨著丙炔醇下游產(chǎn)品—磷霉素系列產(chǎn)品和磺胺嘧啶市場的不斷增大,現(xiàn)有丙炔醇的產(chǎn)量與質(zhì)量已無法滿足生產(chǎn)要求。為緩解丙炔醇供應(yīng)的緊張局面,滿足下游產(chǎn)品及國內(nèi)外市場需求,我廠決定對丙炔醇進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)改造,其中研究探索丙炔醇安全生產(chǎn)新工藝,解決乙炔分解頻繁現(xiàn)象,確保擴(kuò)產(chǎn)后的生產(chǎn)安全;提高丙炔醇的質(zhì)量,使其達(dá)到國際同類產(chǎn)品質(zhì)量水平;盡可能降低丁炔二醇/丙炔醇的聯(lián)產(chǎn)比例,提高丙炔醇產(chǎn)量,是決定項(xiàng)目成功與否的三個(gè)關(guān)鍵。
通過科學(xué)的分析與縝密的策劃,在原有生產(chǎn)線上,對安全生產(chǎn)工藝進(jìn)行了創(chuàng)新,使丙炔醇月生產(chǎn)能力最終達(dá)75 t,達(dá)到了設(shè)計(jì)能力的1.54倍,丁炔二醇與丙炔醇的生產(chǎn)比例降低到1.5∶1以下;同時(shí)丙炔醇質(zhì)量大幅提高,其外觀小于黃綠色3號(hào)標(biāo)準(zhǔn),含量可達(dá)99%以上,達(dá)到國際同類產(chǎn)品質(zhì)量水平。三廢排放符合國家規(guī)定。丙炔醇安全生產(chǎn)工藝的創(chuàng)新主要包括以下幾個(gè)方面。
1安全生產(chǎn)工藝的完善與創(chuàng)新
1.1乙炔發(fā)生系統(tǒng)工藝創(chuàng)新
①乙炔清凈系統(tǒng)。乙炔發(fā)生氣中含有微量的硫化氫、磷化氫等,前者能使觸媒中毒,失活;后者易自燃,導(dǎo)致乙炔燃燒,嚴(yán)重時(shí)可造成爆炸,原工藝在泡罩塔內(nèi)采用0.12%的次氯酸鈉溶液清洗,效果不理想,同時(shí)由于次氯酸鈉的濃度較高,易分解產(chǎn)生氧氣,給安全生產(chǎn)帶來隱患;新工藝將洗液濃度適當(dāng)降低,同時(shí)采用填料吸收塔取代原泡罩塔,有效解決了安全問題。
②乙炔發(fā)生器改造。我廠使用的是臥式濕式發(fā)生器,電石為塊狀(粒度為50~200 mm),原有乙炔發(fā)生器經(jīng)常發(fā)生電石被卡在絞龍與器壁間摩擦、擠壓,無法進(jìn)入絞龍中,對設(shè)備帶來較大傷害,同時(shí)也易造成電石在加料口堆積,造成大量乙炔氣體從加料口溢出,形成爆鳴,不僅生產(chǎn)能力低下,而且對安全生產(chǎn)造成極大危害;我們對進(jìn)料裝置的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),改造,成功解決了上述問題。
1.2觸媒制作工藝改進(jìn)
在丙炔醇生產(chǎn)中,乙炔銅觸媒制作的好壞,對于生產(chǎn)安全有著重大的影響,觸媒中單質(zhì)銅與銅離子的存在可促進(jìn)乙炔的分解,對生產(chǎn)安全構(gòu)成威脅,為此我們對制作工藝進(jìn)行了改進(jìn),將通乙炔氣的時(shí)間由原來的活化前,改為提溫到達(dá)溫度后進(jìn)行。
1.3乙炔輸送系統(tǒng)安全工藝創(chuàng)新
①為避免高壓乙炔在低溫下可形成乙炔液體或水合晶體,防止因乙炔形成乙炔水合物而導(dǎo)致的管路堵塞及爆炸等,增設(shè)油水分離器室的溫度監(jiān)控。
②為防止油水分離系統(tǒng)泄漏導(dǎo)致乙炔爆炸,安裝了可燃?xì)怏w報(bào)警器。
③為防止靜電導(dǎo)致乙炔分解爆炸,增加了油水分離器的處理頻率,并檢測接地電阻。
④為防止因反應(yīng)壓力波動(dòng),導(dǎo)致觸媒進(jìn)入乙炔管路,摩擦產(chǎn)生靜電,導(dǎo)致乙炔分解,在乙炔管路上又增設(shè)了一道止逆閥。
1.4反應(yīng)系統(tǒng)安全工藝創(chuàng)新
①對反應(yīng)關(guān)鍵工藝控制點(diǎn)實(shí)施安全監(jiān)控。通過對安全控制點(diǎn)實(shí)施監(jiān)控,控制了乙炔分解的發(fā)生以及乙炔分解的進(jìn)一步發(fā)展。對反應(yīng)甲醛進(jìn)料預(yù)熱器進(jìn)行溫度監(jiān)控,實(shí)施高限報(bào)警,及時(shí)發(fā)現(xiàn)甲醛進(jìn)料的異常,便于實(shí)施控制;增設(shè)柱塞泵運(yùn)行情況指示裝置,防止設(shè)備偷停,使甲醛不進(jìn)料而導(dǎo)致乙炔分解;增設(shè)了反應(yīng)尾氣在線分析儀,及時(shí)監(jiān)控尾氣中雜質(zhì)含量及反應(yīng)塔內(nèi)的乙炔分解情況;安裝反應(yīng)塔溫度報(bào)警,避免嚴(yán)重分解導(dǎo)致更大事故的發(fā)生增設(shè)反應(yīng)塔溫度報(bào)警。
②對原工藝進(jìn)行改進(jìn),調(diào)整工藝參數(shù),確保安全。根據(jù)冷模試驗(yàn)結(jié)果,我們進(jìn)行了現(xiàn)場試驗(yàn),對一塔的工藝控制參數(shù)溫度等進(jìn)行調(diào)優(yōu),避免甲醛與乙炔在一塔中反應(yīng)過激,導(dǎo)致乙炔嚴(yán)重分解釀成的事故;通過試驗(yàn)確定了配料液的最佳PH值,有效地減少粘性聚合物的生成;確定反應(yīng)塔中的觸媒最佳投料方式,避免了粘性聚合物——泊古靈吸附在觸媒上使其發(fā)粘沾壁,導(dǎo)致銅脫落掛壁,引起乙炔分解爆炸;確定了反應(yīng)塔的安全處理周期,有效清除少量觸媒脫落下的銅,防止乙炔的化合分解。
采用丙炔醇安全生產(chǎn)新工藝后,乙炔分解現(xiàn)象得到了有效控制,從擴(kuò)產(chǎn)后投產(chǎn)至2002年底,未發(fā)生乙炔分解現(xiàn)象,而改造前乙炔分解現(xiàn)象發(fā)生頻率為10次/a,有效地保障了生產(chǎn)安全有序進(jìn)行。
2丙炔醇生產(chǎn)工藝的創(chuàng)新
①反應(yīng)生產(chǎn)工藝改進(jìn),提高丙炔醇在聯(lián)產(chǎn)品中的比例及產(chǎn)量。適時(shí)增加甲醛的配料濃度,從而提高丙炔醇在聯(lián)產(chǎn)品中的比例及產(chǎn)量;改進(jìn)觸媒使用方式,以確保丙炔醇在反應(yīng)液中的高含量;確定了乙炔氣體最佳進(jìn)氣量,以過量一倍為宜;對反應(yīng)尾氣進(jìn)行了提純,間接提高乙炔的濃度,達(dá)到提高塔內(nèi)乙炔分壓 ,從而提高丙炔醇在聯(lián)產(chǎn)品中的比例;確定了配料液最佳PH值,從而提高了觸媒對丙炔醇的選擇性。
上述措施實(shí)施后,丙炔醇/丁炔二醇聯(lián)產(chǎn)比例從1:2提高至1∶1.5以上,丙炔醇的月生產(chǎn)能力達(dá)到75 t。
②丙炔醇精制工藝改進(jìn),提高丙炔醇質(zhì)量。增加水蒸氣蒸餾對共沸脫水劑進(jìn)行精制,除掉大量氯苯等影響丙炔醇質(zhì)量的物質(zhì);改變提濃塔氨水的加入方式,有效地去除料液中的甲醛及甲酸等雜質(zhì),提高了丙炔醇產(chǎn)品質(zhì)量;安裝自控系統(tǒng)控制丙炔醇成品塔的成品采出,加強(qiáng)成品監(jiān)控。
項(xiàng)目實(shí)施后,丙炔醇成品的質(zhì)量大幅度提高,丙炔醇含量較以前提高了2%~3%,可達(dá)99%以上,達(dá)到了國際同類產(chǎn)品的水平。
3新型設(shè)備的使用及設(shè)備改造
①將丙炔醇提濃塔由浮閥塔改為高效填料塔,提高了提濃塔的分離效率,降低了塔阻,使塔頂丙炔醇的含量提高10%左右,從而降低了后步的處理量,降低產(chǎn)品能耗。
②采用新型球式柱塞泵取代老式彈簧式柱塞泵,有效地保障了生產(chǎn)穩(wěn)定進(jìn)料的要求。
③對反應(yīng)崗位壓濾器進(jìn)行了改造,解決了壓濾困難,觸媒大量遺漏的難題。
經(jīng)過以上安全生產(chǎn)工藝創(chuàng)新與改進(jìn),丙炔醇/丁炔二醇聯(lián)產(chǎn)比例從原來的1:2提高至1: 1.5以上,最終使得丙炔醇實(shí)際生產(chǎn)能力超過設(shè)計(jì)能力26.4 t。丙炔醇成品的質(zhì)量大幅度提高,具體數(shù)據(jù)如表1所示。
4應(yīng)用丙炔醇新工藝,實(shí)現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn)
4.1丙炔醇新工藝生產(chǎn)線建設(shè)
在項(xiàng)目的實(shí)施中,本著確保安全的前提下,依據(jù)丙炔醇的工藝方案、安全保障措施及生產(chǎn)工藝創(chuàng)新進(jìn)行了設(shè)計(jì)施工。最終建成了月產(chǎn)丙炔醇75 t/月的生產(chǎn)線。
4.2試生產(chǎn)及達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)
丙炔醇新生產(chǎn)線投產(chǎn)后,實(shí)現(xiàn)一次開車成功,產(chǎn)品合格率100%。丙炔醇月產(chǎn)量達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1.54倍,丙炔醇與丁炔二醇的生產(chǎn)比例降低到1∶1.5,使得丙炔醇的產(chǎn)量最后達(dá)75t/月。產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高,不僅滿足了下游產(chǎn)品的生產(chǎn),而且打入了國際市場。
4.3效益情況
現(xiàn)階段,依靠新工藝丙炔醇的生產(chǎn)能力已達(dá)75 t/月,超過設(shè)計(jì)能力23.4 t/月(裝置設(shè)計(jì)能力為48.6 t),丁炔二醇與丙炔醇生產(chǎn)比例為1.5:1。詳見表2。
各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)取得了極大進(jìn)步,丙炔醇項(xiàng)目已達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),實(shí)現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn),自擴(kuò)產(chǎn)生產(chǎn)線于2001年5月投產(chǎn)至2003年12月末止,已累計(jì)生產(chǎn)銷售丙炔醇:1784.77 t,實(shí)現(xiàn)銷售收入7 034.26萬元;稅金:514.6萬元;利潤2 825.5萬元。2003年1~12月丙炔醇下游產(chǎn)品磷霉素系列及磺胺嘧啶完成銷售收入16 182萬元。
目前我們正集中全力進(jìn)行新反應(yīng)工藝的進(jìn)一步調(diào)優(yōu),繼續(xù)提高丙炔醇的產(chǎn)量,同時(shí)努力降低丙炔醇產(chǎn)品的能耗。這些項(xiàng)目實(shí)施后,將進(jìn)一步降低丙炔醇產(chǎn)品的成本,提高產(chǎn)品的競爭力,同時(shí)將丙炔醇及其系列產(chǎn)品作大作強(qiáng),以滿足國內(nèi)外市場對丙炔醇及系列產(chǎn)品的需求,創(chuàng)造出更多的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。
參考文獻(xiàn):
[1] 張保玲,郝靜茹,譚萍.丙炔醇的化學(xué)分析[J].山西化工,
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