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    PLC、變頻器在空氣壓縮機上的應(yīng)用

    2012-04-29 00:44:03李德钖
    環(huán)球市場信息導(dǎo)報 2012年9期
    關(guān)鍵詞:空氣壓縮機人機界面工頻

    李德钖

    介紹變頻調(diào)速裝置在壓風(fēng)機上的恒壓控制系統(tǒng)中的運用,系統(tǒng)采用變頻調(diào)速裝置后,有效實現(xiàn)了壓力恒定和節(jié)約能源。

    PLC;變頻;環(huán)保;節(jié)能;恒壓

    公司地面壓風(fēng)機房現(xiàn)有6臺無錫壓縮機股份有限公司生產(chǎn)的L-20/6-X型往復(fù)活塞空氣壓縮機,配無錫聯(lián)合控設(shè)備有限公司生產(chǎn)的JJ18-132型自耦減壓起動箱,配電動機功功率為132KW。隨著礦井井下的用風(fēng)情況的不斷變化,空氣壓縮機機組的出風(fēng)量也不斷調(diào)節(jié)。以目前空氣壓縮機機組出風(fēng)量主要靠開啟或關(guān)閉進風(fēng)閥門來調(diào)節(jié),但這種方式會引起供風(fēng)管路和閥門的振動,而且在使用過程中還存在一些問題,最突出的是進風(fēng)閥門易損壞,機組運行效率較低,電能損耗較大。

    1.空氣壓縮機動行效率較低,電能損耗較大

    往復(fù)活塞空氣壓縮機平時負荷不恒定,波動性較大,壓風(fēng)量一般在40~75%之間波動(因關(guān)閉空氣壓縮機進風(fēng)閥門運行時電機電流為170A左右),驅(qū)動空氣壓縮機電機的額定電流為262A,空氣壓縮機在這樣的情況下運行效率較低,而且電能損耗較大。

    2.目前空氣壓縮機運行方式

    改造前控制方式,如圖1所示:

    由圖1可知,當壓力容器內(nèi)壓力達到設(shè)定值上限時,壓力調(diào)節(jié)裝置通過A管所反映的壓力來關(guān)閉空氣壓縮機進風(fēng)閥門,從而使空氣壓縮機空載運行,當壓力容器內(nèi)壓力達到設(shè)定值下限時,壓力調(diào)節(jié)裝置也是通過A管所反映的壓力來開啟空氣壓縮機進風(fēng)閥門,從而使空氣壓縮機滿載運行,這樣靠壓力調(diào)節(jié)裝置關(guān)閉、開啟進風(fēng)閥門的方法,雖然很容易控制,但是在任何時間段空氣壓縮機都屬于高速動轉(zhuǎn)狀態(tài),從而加劇機械磨損,且電能損耗較大。

    3.改造方案

    根據(jù)以上情況,公司在2009年的的設(shè)備改造中,購置了一臺AODA160KW變頻器對其井行改造,控制系統(tǒng)由主控制器(變頻器)、人機界面、PLC三大部分構(gòu)成,人機界面與PLC之間采用數(shù)據(jù)通訊PS-232,主控制器與PLC之間采用數(shù)據(jù)通訊PS-485,主令控制器與PLC之間通訊采用I/O點及模擬信號控制。

    如圖1中所示在空氣壓縮機出風(fēng)管路A點處安裝一個壓力傳感器,然后壓力傳感器將壓力信號變換為5~20mA的電流信號傳送至PLC模擬信號端口,經(jīng)PLC數(shù)據(jù)處理,再控制變頻器輸出頻率,控制電動機的轉(zhuǎn)速,使其空氣壓縮機出風(fēng)管路達到恒壓輸出,保證礦井井對壓風(fēng)的正常需要,同時人機界面與PLC監(jiān)控顯示變頻器、壓力運行狀態(tài)。

    改造后控制系統(tǒng)框圖,如圖2所示:

    4.改造效果

    節(jié)能:根據(jù)空氣壓縮機的運行的特性,空氣壓縮機的輸出風(fēng)量與空氣壓縮機的轉(zhuǎn)速成正比,根據(jù)近半個多月的抄表觀察與工頻運行比較,變頻運行97度/小時,工頻運行103度/小時,變頻運行比工頻運行每小時少耗電6度,按全年運行5000小時計算,變頻運行電量大約是—97度?000小時=485000度,工頻運行電量大約是—103度?000小時=515000度,變頻運行全年比工頻運行節(jié)約30000度。

    減少對空氣壓縮機的機械沖擊:加裝變頻器之后,空氣壓縮機在啟動過程中電動機從零頻率開始緩慢加速,經(jīng)過幾十秒后達到設(shè)定頻率,由于電動機啟動電流小,轉(zhuǎn)速較低,大大降低機械設(shè)備的沖擊力,增強了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

    環(huán)保:自改用變頻器控制已來,采用壓力傳感器、PLC、變頻器直接調(diào)節(jié)輸出壓力,所以空氣壓縮機不用長期高速運行,降低機械磨損,維修周期延長,同時降低供風(fēng)管路的震動和噪音,大大降低噪音污染。

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