蔡笑,王小軍
(中國華電集團(tuán)貴港發(fā)電有限公司,廣西 貴港 537138)
某電廠裝機(jī)2×630MW,#1,#2機(jī)組為上海電氣集團(tuán)生產(chǎn)的630MW超臨界火力發(fā)電機(jī)組,鍋爐設(shè)計(jì)燃料為貴州省生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)煙煤。由于貴州優(yōu)質(zhì)煙煤產(chǎn)量低,加之2011年實(shí)行封關(guān)政策以滿足本省需求,為避免缺煤停機(jī)的局面,某電廠將目光瞄準(zhǔn)國內(nèi)、國際煤炭市場,大量采購哥倫比亞煤、印尼煤、澳大利亞煤和南非煤以滿足發(fā)電需要,海外煤量的增加使得燃料成本大幅增加。入廠煤質(zhì)的變化和機(jī)組帶高負(fù)荷的要求,使入爐煤摻配摻燒成為必須進(jìn)行的工作,如何摻配好褐煤、煙煤、貧煤,多燒低價(jià)印尼褐煤降低燃煤采購成本,成為2011年面臨的主要課題。
在摻配摻燒過程中,出現(xiàn)了鍋爐嚴(yán)重結(jié)焦、煤灰中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)高、帶不滿負(fù)荷等多種問題。經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn)、不斷總結(jié)和優(yōu)化,通過摻配方式、摻配比例的調(diào)整以及燃燒優(yōu)化調(diào)整,較好地解決了這些問題。
某電廠鍋爐為超臨界變壓螺旋管圈直流鍋爐,型號為SG-1913/25.4-M965,單爐膛,四角切圓燃燒,一次中間再熱,平衡通風(fēng),露天布置,固態(tài)排渣,全鋼結(jié)構(gòu),全懸吊∏形布置,鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量BMCR(Boiler Maximum Continuous Rating)為1913 t/h,額定主蒸汽壓力為25.4 MPa,額定主蒸汽溫度為571℃,再熱蒸汽溫度為569℃,額定蒸發(fā)量(BRL)下的鍋爐熱效率為92.8%。采用中速磨煤機(jī)冷一次風(fēng)機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺鍋爐配備6臺北京電力設(shè)備總廠生產(chǎn)的液壓變加載ZGM113N型中速磨煤機(jī),燃燒設(shè)計(jì)煤種時(shí),5臺運(yùn)行,1臺備用。每臺磨煤機(jī)帶鍋爐的1層燃燒器。
鍋爐燃燒方式采用上海鍋爐廠從美國阿爾斯通能源公司引進(jìn)的擺動(dòng)式四角切圓燃燒技術(shù)。某電廠采用了低NOx同軸燃燒系統(tǒng)(LNCFS),LNCFS在爐膛的不同高度布置了緊湊型燃盡風(fēng)(CCOFA)和遠(yuǎn)離型燃盡風(fēng)(SOFA),將爐膛分成3個(gè)相對獨(dú)立的部分:初始燃燒區(qū)、NOx還原區(qū)和燃料燃盡區(qū)。在每個(gè)區(qū)域的過量空氣系數(shù)由3個(gè)因素控制:總的燃盡風(fēng)(OFA)風(fēng)量,CCOFA和SOFA風(fēng)量的分配以及總的過量空氣系數(shù),這種改進(jìn)的空氣分級方法通過優(yōu)化每個(gè)區(qū)域的過量空氣系數(shù),可有效降低NOx排放。
設(shè)計(jì)煤質(zhì)見表1和表2。從表1和表2中可以看出,設(shè)計(jì)煤質(zhì)和校核煤質(zhì)屬煙煤,揮發(fā)分較高,煤粉易燃盡,灰軟化溫度較高,堿金屬含量較低,受熱面不易粘污和結(jié)焦。實(shí)際運(yùn)行中燃燒設(shè)計(jì)煤種時(shí),鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定,飛灰中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在4%左右,可帶滿負(fù)荷,受熱面結(jié)焦不嚴(yán)重,通過吹灰可吹除焦塊。
表1 煤質(zhì)分析
2011年實(shí)際入爐煤特性見表3,主要特性有以下4項(xiàng)。
(1)貴州煤為貧煤特性,揮發(fā)分低、難燃盡、灰分高、不易結(jié)焦、熱值偏低、易磨細(xì)。貴州煤本身是貴州多個(gè)礦點(diǎn)的無煙煤、貧煤和煙煤的混煤,采購時(shí)并不能保證其煤質(zhì)穩(wěn)定,入廠堆放時(shí)由于采樣單元較多,一般混合堆放,取料上倉時(shí)煤質(zhì)波動(dòng)大,取到煙煤成分多時(shí),燃燒經(jīng)濟(jì)性相對較好,取到無煙煤成分多時(shí),燃燒經(jīng)濟(jì)性相對較差。
(2)印尼煤為褐煤,其揮發(fā)分和水分較高,磨煤機(jī)出力受限、易燃盡、灰分低且堿金屬含量高,受熱面極易粘污結(jié)焦,熱值偏低,煤粉難磨細(xì),大量燒該煤時(shí)鍋爐帶不滿負(fù)荷。
(3)澳大利亞煤、神華煤和南非煤為優(yōu)質(zhì)煙煤,其揮發(fā)分高,水分比貴州煤稍高,灰分比貴州煤稍低,易燃盡、不易結(jié)焦,熱值可帶滿負(fù)荷,煤粉較難磨細(xì)。
(4)哥倫比亞煤特性接近褐煤,為高揮發(fā)分、高水分和高熱值煤,其灰分低,易結(jié)焦,煤粉較難磨細(xì),燃燒該煤種時(shí)可帶滿負(fù)荷。
表2 煤灰成分分析 %
2011年1—11月,入爐煤共300多萬 t,其中:采用分倉上煤,爐內(nèi)混燒方式燃用的貴州煤占入爐煤總量的35.4%,印尼煤占總量的24.3%,南非煤占總量的5.3%,哥倫比亞煤占總量的4.0%,澳大利亞煤占總量的3.9%,神華煤占總量的2.3%;采用爐前預(yù)混摻配方式燃用印尼、貴州混煤占總量的15.9%,哥倫比亞、貴州混煤占總量的4.0%,貴州低硫煤、越南無煙煤和各種混煤占總量的4.9%。各月入爐煤摻配比例見表4。
隨著各種煤質(zhì)摻配比例的變化,入爐煤中水分、灰分、揮發(fā)分、發(fā)熱量等指標(biāo)均發(fā)生相應(yīng)變化(見表5),尤其7月份后印尼煤摻配比例大幅增加,出現(xiàn)明顯的水分增加、灰分下降、揮發(fā)分升高、發(fā)熱量下降的趨勢,鍋爐隨之出現(xiàn)帶不滿負(fù)荷、制粉系統(tǒng)干燥出力不足、制粉出力下降、排煙溫度升高、鍋爐結(jié)焦嚴(yán)重等問題。
表3 實(shí)際入爐煤煤質(zhì)特性
(1)鍋爐煤粉燃燒經(jīng)濟(jì)性受貴州煤的成分和摻配比例影響較大,飛灰中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在3% ~11%之間波動(dòng)。貴州煤中無煙煤成分較多時(shí),飛灰中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,煙煤成分較少時(shí),飛灰中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)較低。其他高揮發(fā)分煤比例較高時(shí),飛灰中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)較低,高揮發(fā)分煤比例較低時(shí),飛灰中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高。鍋爐排煙溫度受入爐煤印尼煤高水分的影響,7月份后迅速升高,鍋爐經(jīng)濟(jì)性相應(yīng)受到影響,具體見表6。
(2)受可磨系數(shù)較低的印尼煤、神華煤和南非煤的影響,隨著摻配比例的增加,煤粉逐步變粗,具體見表6。
(3)大量摻配低熱值煤時(shí),入爐煤熱值降低鍋爐帶不滿負(fù)荷,3—9月大量摻配低熱印尼煤和貴州煤,入爐煤熱值偏低帶不滿負(fù)荷,損失電量尤為明顯,達(dá)到45.67 GW·h,10月由于印尼煤結(jié)焦,損失電量達(dá)50 GW·h。
表4 2011年1—11月入爐煤比例 %
表5 2011年1—11月入爐煤指標(biāo)
表6 2011年1—11月?lián)脚鋼綗笜?biāo)
(4)9—10月,廣西進(jìn)入枯水期,水電出力持續(xù)下降,火電出力升高,電網(wǎng)下達(dá)發(fā)電計(jì)劃日益升高,此時(shí)貴州煤炭封關(guān)政策進(jìn)一步收緊,采購高熱值印尼煤入廠以保證入爐煤熱值能帶較高負(fù)荷。印尼煤具有極強(qiáng)的結(jié)焦性(見表7),由于沒有貴州煤和澳大利亞煤高灰熔點(diǎn)低結(jié)焦性煤種進(jìn)行摻配,鍋爐帶550 MW以上負(fù)荷結(jié)焦嚴(yán)重,如圖1所示,較高負(fù)荷時(shí)結(jié)焦呈熔融狀態(tài),很難通過蒸汽吹灰、噴除焦劑等方式減緩結(jié)焦,導(dǎo)致#2鍋爐被迫停爐打焦。
(5)在入爐煤摻配試驗(yàn)中,在煤種變化較大時(shí),機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)出現(xiàn)控制參數(shù)不適應(yīng)煤質(zhì)變化的情況,導(dǎo)致機(jī)組負(fù)荷、煤量、給水、汽溫等參數(shù)波動(dòng),協(xié)調(diào)控制品質(zhì)變差。
表7 高、低熱值印尼煤結(jié)焦性判斷對比
圖1 鍋爐過熱器結(jié)焦圖
(1)2011年1—2月,哥倫比亞煤與貴州煤按爐前預(yù)混方式上倉,出現(xiàn)了屏式過熱器結(jié)焦、再熱器汽溫高、飛灰中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)高的問題。主要原因是哥倫比亞煤與貴州煤煤質(zhì)偏差過大,煤粉入爐煤后哥倫比亞煤首先著火耗氧,貴州煤著火推遲,燃盡困難。哥倫比亞煤水分較高,燃燒后煙氣量增加,再熱器吸熱增加。哥倫比亞煤灰熔點(diǎn)低,易結(jié)焦。協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)品質(zhì)變差,負(fù)荷、煤量等出現(xiàn)較大波動(dòng)。
摻配方式調(diào)整。哥倫比亞煤單燒,不與貴州煤混合,哥倫比亞煤放在下層燃燒器,貴州煤放在上層燃燒器,改變上倉方式后,飛灰中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)下降到5%,結(jié)焦得到控制,通過吹灰可以吹除,再熱汽溫降低到正常值。
(2)印尼煤揮發(fā)分很高,為防止制粉系統(tǒng)爆炸和燒損燃燒器,2—7月一直進(jìn)行印尼煤與貴州煤的爐前預(yù)混方式摻配,特別是6—7月基本上全燒印尼煤和貴州煤的混煤,混配比例從1∶1調(diào)整到2∶1,這種方式保證了制粉系統(tǒng)的安全,但印尼煤和貴州煤煤質(zhì)特性相差較大,入爐煤粉中的印尼煤首先著火耗氧,貴州煤著火推遲,燃盡困難,飛灰中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達(dá)8%左右;混煤熱值低,機(jī)組帶不滿負(fù)荷,產(chǎn)生大量損失電量。
摻配方式調(diào)整。從8月開始,印尼煤與貴州煤不在爐前混合,而是印尼煤、貴州煤分磨摻配,印尼煤大量單燒后,鍋爐飛灰中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)下降到5%~6%,貴州煤量少時(shí)可達(dá)到4%以下。單燒印尼煤后,在磨煤機(jī)上加裝防爆門,專門制訂了防止制粉系統(tǒng)爆炸和防止輸煤皮帶著火的安全技術(shù)措施,以保證制粉系統(tǒng)和輸煤系統(tǒng)安全運(yùn)行。
貴州方向來煤較雜,包括無煙煤、貧煤、煙煤等,煤質(zhì)基本接近。采取爐前預(yù)混的方式進(jìn)行摻配,提高了火車來煤卸車效率,也可滿足貴州煤與其他高揮發(fā)分煤的分磨摻配。從10月開始,高、低熱值印尼煤進(jìn)行爐前預(yù)混,可降低高熱值印尼煤的堿金屬含量,降低結(jié)焦性,對防止結(jié)焦有一定效果。存在的問題是受煤場面積小的限制,預(yù)混煤質(zhì)不均勻,熱值不穩(wěn)定。
(1)全部單燒印尼煤時(shí),必須根據(jù)爐膛溫度和結(jié)焦情況控制機(jī)組負(fù)荷,防止結(jié)焦嚴(yán)重惡化。根據(jù)9—10月單燒印尼煤時(shí)進(jìn)行的調(diào)整試驗(yàn)和分析,全部單燒印尼煤時(shí),必須控制機(jī)組負(fù)荷不超過480 MW,加強(qiáng)爐膛結(jié)焦檢查,每天測量屏式過熱器區(qū)域煙氣溫度,控制煙氣溫度不超過印尼煤灰軟化溫度(約1100℃)。
(2)印尼煤隔層燃燒,分散爐膛熱負(fù)荷,與貴州煤摻配控制結(jié)焦,增加高熱值煤帶滿負(fù)荷。
印尼煤必須與成煤年代久遠(yuǎn)的高熔點(diǎn)、低結(jié)焦性石炭煤(如貴州煤)進(jìn)行分磨摻配,才可控制結(jié)焦,11月進(jìn)行印尼煤、貴州煤和澳大利亞煤的分磨摻配,至此鍋爐結(jié)焦基本得到控制,加入澳大利亞煤后熱值得以保證,鍋爐可連續(xù)帶滿負(fù)荷運(yùn)行。貴州煤放在中下部燃燒器,可有效防止結(jié)焦。
(3)其他的高揮發(fā)分煤種(如南非煤、神華煤和貴州低硫煤)一般不和其他煤種摻配,單獨(dú)上倉燃盡效果較好。
(4)各磨煤機(jī)根據(jù)煤質(zhì)情況調(diào)整煤粉細(xì)度。貴州煤煤粉細(xì)度R90調(diào)整到14% ~16%,澳大利亞煤煤粉細(xì)度R90調(diào)整到21%,印尼煤煤粉細(xì)度R90調(diào)整到24%~26%,可取得較好的燃盡效果并降低制粉系統(tǒng)磨損和耗電量。
(5)各層燃燒器根據(jù)煤質(zhì)情況進(jìn)行配風(fēng)調(diào)整,總的原則是增加主燃燒區(qū)風(fēng)量,高揮發(fā)分煤種燃燒器增加偏置風(fēng)到30%以上、直吹風(fēng)到40%以上,一方面增加主燃燒供氧,提高煤粉燃盡度,另一方面較好的氧化氣氛可減輕水冷壁高溫腐蝕,提高煤灰熔點(diǎn)減輕結(jié)焦,此時(shí)應(yīng)注意NOx的排放量不超標(biāo)。
(6)加強(qiáng)蒸汽吹灰,吹灰蒸汽壓力從0.8MPa提高到1.5 MPa,在較低的吹灰壓力時(shí),吹灰效果不明顯,提高吹灰壓力后吹灰效果改善明顯。根據(jù)結(jié)焦和煙溫情況,調(diào)整吹灰周期和吹灰位置,在吹灰時(shí),應(yīng)觀察跌落焦塊情況和各受熱面吸熱溫度變化,分析結(jié)焦位置。加強(qiáng)吹灰和提高吹灰壓力后,應(yīng)注意及時(shí)消除吹灰器卡澀等缺陷,防止受熱面被吹損而爆管。
(7)鍋爐結(jié)焦部位投用除焦劑對鍋爐減輕結(jié)焦有一定作用,特別是結(jié)焦為硬化狀態(tài)時(shí),除焦劑可使焦塊變得疏松而分成小塊跌落,防止跌落大焦塊堵塞撈渣機(jī)或結(jié)焦惡化,當(dāng)單燒印尼煤且在高負(fù)荷下結(jié)焦為熔融狀態(tài)時(shí),除焦劑效果不明顯。
(8)A倉(最下層倉)堅(jiān)持上高揮發(fā)分煤以控制爐渣含碳量。2臺鍋爐的A磨煤機(jī)一直采用高揮發(fā)分煤種,保持AA層直吹風(fēng)80%以上開度,一方面對穩(wěn)燃有較好的效果,另一方面有效降低了爐渣中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù),2011年?duì)t渣中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)比2010年下降了3%~4%。
(1)多煤種入廠時(shí),可通過合理的摻配摻燒方式消耗掉這些煤,解決或減緩多煤種摻燒來的各種問題,特別是大量消耗低價(jià)印尼煤后,降低了電廠燃料成本,取得很好的經(jīng)濟(jì)效益。
(2)煤質(zhì)偏差大時(shí),實(shí)行分磨摻配,較好地解決了飛灰中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)高、鍋爐結(jié)焦和帶不滿負(fù)荷的問題,在分磨摻燒時(shí),應(yīng)根據(jù)煤質(zhì)分磨控制煤粉細(xì)度和燃燒配風(fēng)。較好的摻配方式為(燃燒器從下到上):澳大利亞煤+貴州煤+印尼煤(2∶2∶2)。自2011年11月23日開始按此摻配方式,2臺機(jī)組連續(xù)高負(fù)荷運(yùn)行,12月創(chuàng)下機(jī)組平均負(fù)荷615 MW,月發(fā)電量912 GW·h的最好紀(jì)錄,鍋爐運(yùn)行中各項(xiàng)參數(shù)穩(wěn)定,結(jié)焦可控,飛灰中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于5%。
(3)摻配煤種變化較大時(shí),應(yīng)進(jìn)行摻配試驗(yàn),逐步積累經(jīng)驗(yàn)后改變摻配煤種,防止未試燒即大幅度改變煤種引起結(jié)焦和經(jīng)濟(jì)性下降等問題。逐步改變摻配比例,加強(qiáng)爐膛結(jié)焦檢查、煙溫測量、配風(fēng)調(diào)整和煤粉細(xì)度調(diào)整等工作。
(4)煤種改變后,對機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,適應(yīng)不同煤種的燃燒和結(jié)焦特性,協(xié)調(diào)控制時(shí)負(fù)荷、煤量、給水和汽溫等參數(shù)的波動(dòng)幅度減小。
(5)由于#1鍋爐連續(xù)運(yùn)行400多d,燃燒器噴口不可避免地出現(xiàn)燒損、變形,風(fēng)門也有卡澀等問題,爐內(nèi)空氣動(dòng)力場已變得較差,對鍋爐進(jìn)一步降低飛灰中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)有較大的影響。待機(jī)組檢修時(shí),應(yīng)徹底檢查處理鍋爐燃燒器缺陷并進(jìn)行空氣動(dòng)力場試驗(yàn),保證爐內(nèi)較好的空氣動(dòng)力場。
(6)由于印尼煤水分較高,燃燒后煙氣量增加,鍋爐排煙溫度較高,雖經(jīng)過加強(qiáng)受熱面吹灰等方式進(jìn)行控制,但效果并不明顯。待機(jī)組檢修時(shí),應(yīng)對空氣預(yù)熱器換熱元件進(jìn)行清洗,提高換熱效率,降低排煙溫度。