董鑄榮 楊 臻 郭進國
(1.深圳職業(yè)技術學院;2.北京交通大學;3.邢臺職業(yè)技術學院)
汽車自動變速器結(jié)構(gòu)和工作原理非常復雜,因此無論是機械結(jié)構(gòu)件的微小損壞,還是液壓或電子控制系統(tǒng)任何形式的故障,均將影響自動變速器的正常工作。另一方面,由于自動變速器不易拆檢,給故障診斷和排除造成很大困難。所以當自動變速器出現(xiàn)故障時,應充分利用自動變速器試驗臺架的各種試驗手段,遵循由簡到繁、由易到難的檢查維修原則,對自動變速器進行不解體的試驗檢測,這樣可以避免變速器損壞,降低維修成本,縮短維修時間[1~3]。本文利用自主研發(fā)的自動變速器綜合試驗臺[4~6]對一款5HP-19型自動變速器進行了試驗,并在分析自動變速器結(jié)構(gòu)及各元件功能的基礎上,將試驗結(jié)果進行合理邏輯組合,對獲得的故障信息進行了邏輯分析,最終將故障源限定在最小的范圍之內(nèi)。
奧迪汽車系列配用了ZF公司多款自動變速器,其中5HP-19型自動變速器大量配備在奧迪A6、A4和帕薩特B5等汽車上。5HP-19的含義:5—5速,H—液壓,P—行星齒輪變速機構(gòu),19—傳動比參數(shù)(表1)。5HP-19自動變速器是電控手動/自動一體5速自動變速器,液力變矩器鎖止離合器可在3、4、5擋時接合,以提高傳動效率。
表1 5HP-19自動變速器傳動比參數(shù)
5HP-19型自動變速器動力傳遞路線如圖1所示。圖中,離合器A、B、E用于拉維納行星齒輪系,其中,A用于將動力傳給后太陽輪,B用于將動力傳給前太陽輪,E用于將動力傳給行星架;制動器C用于固定前太陽輪,制動器D用于固定拉維納齒系行星架;單向離合器Ff用于阻止拉維納行星架的逆時針轉(zhuǎn)動;離合器F用于連接拉維納行星齒輪系齒圈和單級行星排齒圈;制動器G用于固定單級行星排的太陽輪。
電磁閥與執(zhí)行元件工作見表2所列。
表2 5HP-19自動變速器電磁閥與執(zhí)行元件工作表
針對5HP-19型自動變速器性能試驗的全自動測試軟件程序流程如圖2所示。在試驗過程中,軟件后臺同時記錄了輸入輸出轉(zhuǎn)速、電磁閥工作狀態(tài)、油壓、油液流量等各項數(shù)據(jù)變化。通過對獲取的試驗數(shù)據(jù)和曲線進行分析,判斷 “液力變矩器鎖止控制、各擋的升降擋控制、換擋品質(zhì)、前進位高擋工作情況、油壓及其流量”等狀況,再根據(jù)維修人員的知識和經(jīng)驗,就可以準確判斷自動變速器性能和故障部位。
針對一款5HP-19型自動變速器進行了臺架全自動性能試驗,所得部分試驗結(jié)果如圖3和表3所示。
表3 變速器全自動性能試驗結(jié)果
3.2.1 速度分析
從表1和表3可以看出,測試的傳動比與標準傳動比吻合,說明各擋換擋電磁閥MV1、MV2、MV3無故障;2、3、4、5擋在液力變矩器鎖止時,輸出速度提高,說明控制液力變矩器鎖止和分離電磁閥工作正常的。
3.2.2 油液分析
5HP-19型自動變速器提供的油液測試口位于進入液力變矩器的油道,通過測試該處的油壓和流量,可以診斷變矩器是否能正常工作,鎖止離合器是否鎖止等。表3中記錄了EDS4通斷前、后的油壓和流量變化數(shù)據(jù),對照標準數(shù)據(jù)可以看出液力變矩器的工況良好。
3.2.3 異?,F(xiàn)象
從圖3可以看出,D2→D3時輸出轉(zhuǎn)速突然降低,然后再升高,存在換擋沖擊的現(xiàn)象,D3→D4也存在同樣異常情況。通過查表2可知,2擋時執(zhí)行元件A、C、G處于工作狀態(tài),當3擋時處于工作狀態(tài)的執(zhí)行元件是A、C、F,即從2擋升為3擋,執(zhí)行元件G切換為F;同樣,3擋時執(zhí)行元件A、C、F處于工作狀態(tài),當4擋時處于工作狀態(tài)的執(zhí)行元件是A、E、F,即從3擋升為4擋,執(zhí)行元件C切換為E。
根據(jù)自動變速器工作原理,再從2擋升為3擋時,離合器F先接合,再脫掉離合器G。如果自動變速器在換擋時應該接合的離合器或制動器沒有接合,而呈脫離狀態(tài)時,該瞬間輸出軸就處于自由狀態(tài),由于受到機械摩擦、負載等因素的影響,輸出軸就會降速。降速程度與輸出軸慣性及負載大小有關,即慣性越大降速越小,負載越大降速也越大,反之亦然。
同理,從3擋升為4擋時,如果離合器E還沒有接合,離合器C就脫離了,就會產(chǎn)生輸出軸轉(zhuǎn)速突然降低的情況。
離合器F、E未能正常及時接合的原因可能是:
a.F和E離合器摩擦表面磨損過大,造成間隙過大或摩擦因數(shù)減小,使它們接合滯后;
b.控制執(zhí)行元件協(xié)調(diào)工作的壓力閥調(diào)節(jié)電磁閥 EDS1、EDS2、EDS3 有故障;
c. 為F、E離合器提供油液的油道、節(jié)流孔不通暢而供油滯后。
由上述試驗結(jié)果分析,可把故障定位到壓力調(diào)節(jié)電磁閥 EDS1、EDS2、EDS3和離合器 F、E 上。拆卸該自動變速器,檢查發(fā)現(xiàn)電磁閥EDS1、EDS2和EDS3這3個電磁閥的閥芯位置各不一樣,其原因是閥芯彈簧損壞,彈簧長度不符合規(guī)定要求;同時檢查離合器F、制動器G摩擦片時發(fā)現(xiàn),部分摩擦片也有中度的磨損,應更換。
更換電磁閥和摩擦片后,清洗油路板,裝配變速器,再進行全自動性能試驗,結(jié)果如圖4所示。將圖4與圖3對比可知,D2→D3、D3→D4升擋速度劇烈跳動現(xiàn)象已不存在,變速器故障已經(jīng)排除。
采用計算機測控技術,設計合理的試驗程序流程,可以獲取較為完整的試驗數(shù)據(jù),這些試驗數(shù)據(jù)是故障診斷分析的基礎。對試驗數(shù)據(jù)進行深入分析,結(jié)合每種自動變速器的結(jié)構(gòu)和元件功能,能夠較為準確地判斷出故障部位。在此基礎上還可以繼續(xù)深入研究,即根據(jù)每種類型的變速器技術參數(shù),設定明確的定量評價指標,以提高故障診斷方法的合理性及應用范圍。
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