沈周行,李鵬忠
(同濟(jì)大學(xué)中德學(xué)院,上海 200092)
對(duì)于在歐洲上市的某型緊湊型乘用車(1.2L發(fā)動(dòng)機(jī)、59 kW),由于在潮濕和低溫的環(huán)境下車輛起動(dòng)時(shí)存在顫振。
汽車起步顫振是指在離合器結(jié)合過程中,由汽車傳動(dòng)系中轉(zhuǎn)矩波動(dòng)所引起,頻率范圍在 5~20 Hz內(nèi),車輛在水平行駛方向產(chǎn)生的振動(dòng),這種現(xiàn)象往往發(fā)生在汽車起動(dòng)的過程中[1]。
發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部爆燃造成的振動(dòng)通過發(fā)動(dòng)機(jī)懸置和傳動(dòng)系統(tǒng)兩條路徑傳遞,最后以噪聲和振動(dòng)的方式被汽車駕駛員和乘客感知。在動(dòng)力系統(tǒng)中,安裝在飛輪和變速器中間的離合器總成(包括離合器壓盤、離合器從動(dòng)盤和分離軸承)對(duì)汽車起動(dòng)顫振的影響最大。
汽車起步顫振中,與離合器相關(guān)的有4種典型分類:
(1)離合器自激勵(lì)振動(dòng);
(2)由于離合器部件制造偏差造成的尺寸偏差引起的離合器振動(dòng);
(3)離合器從動(dòng)盤的波形片力學(xué)特性非線性,造成離合器振動(dòng);
(4)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的曲軸軸向沖擊傳遞到離合器蓋或傳動(dòng)片等部件,引起離合器的共振[2]。
為了分析起步顫振的原因,進(jìn)一步找出解決的方法,進(jìn)行了起步顫振試驗(yàn)。
由于起步顫振的問題來自用戶的抱怨,而且車輛起步顫振的原因存在一定復(fù)雜性,不能通過用戶的描述得出結(jié)論。為了探究車輛起步顫振的來源,同時(shí)也為了確定車輛動(dòng)力總成的阻尼和車輛對(duì)于顫振的靈敏度,安排下述試驗(yàn)。
表1 被測(cè)車輛的參數(shù)
(1)在安裝原有傳動(dòng)軸的條件下,掛1擋測(cè)試車輛顫振(車況為冷車);
(2)換裝匹配1.4 L發(fā)動(dòng)機(jī)的傳動(dòng)軸,掛1擋測(cè)試車輛顫振(車況為冷車);
(3)測(cè)試和評(píng)價(jià)車輛動(dòng)力總成的阻尼;
(4)在測(cè)試臺(tái)架上測(cè)試3種零件:①離合器總成;②新的離合器總成;③三套離合器返回件。
1.3.1 帶有原裝傳動(dòng)軸的顫振試驗(yàn)
顫振試驗(yàn)在平地上進(jìn)行。在試驗(yàn)之前車輛被放置于冷藏倉內(nèi)冷卻到-2°C。測(cè)量的參數(shù)分別為:發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速;變速器轉(zhuǎn)速,車輛在縱向的加速度(加速度傳感器安裝在駕駛員座椅位置);離合器殼中的溫度。在最初的幾次起動(dòng)過程中,明顯感覺到了車輛的顫振,主觀評(píng)價(jià)指數(shù)5,見圖1。當(dāng)離合器溫度逐漸升高,車輛的顫振漸漸變小,并逐漸消失。
在圖2中,可以看到顫振的頻率分析,在車輛顫振發(fā)生過程中,其頻率一直保持在9.5 Hz,與發(fā)動(dòng)機(jī)的1階頻率、變速器的1階頻率和兩者速度差的1階頻率都沒有聯(lián)系,所以這種顫振可以被判定為自激勵(lì)顫振。9.5 Hz的顫振與處于1擋位置的開環(huán)動(dòng)力總成的1階頻率相符合。
除了自激勵(lì)顫振之外,車輛起動(dòng)的過程中,當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)速度下降到500~600 r/min時(shí),可以感受到16~20 Hz的顫振,見圖3,主觀評(píng)價(jià)指數(shù) 4。這種振動(dòng)并不是由離合器引起,是由汽車前懸掛的共振引起。在車輛滿載情況下快速地分離離合器,可以測(cè)量出車輛前懸掛的固有頻率為 19 Hz,如圖 4。所以車輛起動(dòng)時(shí),當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速逐漸降低到 500~600 r/min,車輛前輪懸掛會(huì)在發(fā)動(dòng)機(jī)第二點(diǎn)火次序中被激勵(lì)振動(dòng),同時(shí)車輛會(huì)以16~20 Hz的頻率振動(dòng)。
來自客戶的抱怨應(yīng)該是自激勵(lì)顫振(9.5Hz)和 16~20Hz的振動(dòng)的結(jié)合。由于這兩種振動(dòng)在冷車和潮濕的環(huán)境下同時(shí)出現(xiàn),一般駕駛員很難區(qū)別。
1.3.2 使用匹配1.4L發(fā)動(dòng)機(jī)的傳動(dòng)軸顫振測(cè)試
在相同情況下,使用與1.4L發(fā)動(dòng)機(jī)相匹配的傳動(dòng)軸做顫振試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果與使用原裝傳動(dòng)軸的結(jié)果相比,顫振并沒有明顯的改善,如圖 5。
動(dòng)力總成的阻尼可以通過在車輛滿載的情況下,1擋擋位踩離合器,發(fā)動(dòng)汽車,快速地分離離合器得到結(jié)果,如圖6。
最后確定的動(dòng)力總成的阻尼為0.04Nms。與市場上被測(cè)試過的車輛相比(平均值為0.071),這個(gè)阻尼系數(shù)偏低。
車輛顫振敏感系數(shù)是指在顫振的頻率范圍內(nèi),車輛顫振的傳遞特性,可以用公式(3)計(jì)算:
其中,Kreson為動(dòng)力總成在顫振頻率時(shí)的振動(dòng)放大系數(shù); Kvehicle為車輛本身的物理振動(dòng)特性;Kb為傳動(dòng)系統(tǒng)中在顫振頻率范圍內(nèi),理論計(jì)算的車輛振動(dòng)和實(shí)際測(cè)量到的車輛振動(dòng)之間的比值。
通過公式(3)~(6)可以計(jì)算出車輛的顫振感應(yīng)敏感度。
與市場上測(cè)試過的車輛相比(平均值為0.52),此車型的顫振敏感度明顯偏高。
(1)在低溫環(huán)境下(-2°C~3°C),車輛起步時(shí)出現(xiàn)自激勵(lì)顫振,主觀評(píng)價(jià)為 5。自激勵(lì)顫振的頻率大概為9.5 Hz,相當(dāng)于車輛起動(dòng)時(shí)處于1擋傳動(dòng)系統(tǒng)的第1階固有頻率。
(2)除了9.5Hz左右的自激勵(lì)顫振,在車輛起動(dòng)時(shí)還感受到了16~20 Hz的振動(dòng),當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速從怠速降到500~600 r/min時(shí),車輛顫振的程度降到 4。這個(gè)頻率范圍的顫振實(shí)際上是發(fā)動(dòng)機(jī)在第二點(diǎn)火次序時(shí)前輪懸掛的自然振動(dòng)。
(3)來自客戶的抱怨是離合器里的自激勵(lì)顫振(9.5 Hz)和車輛前懸掛的振動(dòng)(16~20 Hz)。由于這兩種振動(dòng)差不多同時(shí)出現(xiàn),對(duì)于一般的駕駛者來說難以發(fā)現(xiàn)。
(4)換裝用于配備 1.4 L發(fā)動(dòng)機(jī)的傳動(dòng)軸后,顫振的情況并沒有好轉(zhuǎn)。
(5)經(jīng)過測(cè)量,車輛傳動(dòng)系統(tǒng)的阻尼約為0.04 Nms,阻尼偏小。經(jīng)計(jì)算,車輛顫振感應(yīng)系數(shù)為0.78,這是一個(gè)重要的車輛顫振傳遞特性(車輛的顫振感應(yīng)系數(shù)越小,車輛對(duì)于顫振的感應(yīng)程度越?。?。
(6)在顫振臺(tái)架上,在車輛原裝件的顫振試驗(yàn)中,離合器在潮濕和低溫環(huán)境下出現(xiàn)了明顯的自激勵(lì)顫振,同時(shí)臺(tái)架試驗(yàn)也驗(yàn)證了整車試驗(yàn)的結(jié)論。
綜上所述,此車型的起步顫振主要來自于離合器的自激勵(lì)振動(dòng),這是離合器在結(jié)合過程中離合器壓盤和離合器從動(dòng)盤之間滑摩激勵(lì)所造成的振動(dòng)。
當(dāng)汽車起動(dòng)結(jié)合離合器的過程中,離合器壓盤向離合器從動(dòng)盤逐漸壓緊,開始接觸并開始傳遞轉(zhuǎn)矩。在此過程中,離合器壓盤和離合器從動(dòng)盤之間存在相對(duì)滑移,此滑移的速度隨著離合器壓緊力的逐漸增大而逐漸變小,最后離合器從動(dòng)盤和壓盤的速度一致,并傳遞轉(zhuǎn)矩。
為方便分析,將發(fā)動(dòng)機(jī)的傳動(dòng)系統(tǒng)簡化為一個(gè)4自由度的動(dòng)力學(xué)模型[3],如圖7所示。
根據(jù)模型,離合器在結(jié)合過程中汽車傳動(dòng)系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)公式為:
式中:
Je為車輛動(dòng)力總成中離合器之前的部件如飛輪、發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸等部件的等效轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,θe為其相對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)角;
Jc1為離合器蓋和離合器壓盤的等效轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,θc1為其相對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)角;
Jc2為離合器從動(dòng)盤的等效轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,θc2為其相對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)角;
Jv為車輛動(dòng)力總成中離合器之后的傳動(dòng)系轉(zhuǎn)換到變速箱輸入軸上的等效轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,θv為其相對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)角;
cv,cc1,cc2,ce為各自相對(duì)應(yīng)的旋轉(zhuǎn)黏性系數(shù);
Te為發(fā)動(dòng)機(jī)輸出的轉(zhuǎn)矩,Tv為道路阻力等效到變速箱輸入軸的轉(zhuǎn)矩,Tc為離合器壓盤和離合器從動(dòng)盤表面之間傳遞的轉(zhuǎn)矩。
kec和 kev為發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸和變速箱輸入軸的等效剛度。
μ為離合器壓盤和從動(dòng)盤之間的滑動(dòng)摩擦系數(shù),z為摩擦面的個(gè)數(shù),F(xiàn)為作用在離合器壓盤和從動(dòng)盤上的正應(yīng)力,Rm為離合器當(dāng)量摩擦半徑。
當(dāng)離合器壓盤和離合器從動(dòng)盤之間的滑移速度為 0,即離合器完全結(jié)合,兩者轉(zhuǎn)動(dòng)速度一致時(shí),此時(shí)傳動(dòng)系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)公式為
離合器接合面的滑動(dòng)摩擦系數(shù)μ不是恒定值,除了與材料參數(shù)有關(guān)外,還與摩擦面的相對(duì)角速度( θc1?θc2)有關(guān)。
設(shè)在離合器接合過程中,正壓力F恒定,并以離合器從動(dòng)盤作為研究對(duì)象,根據(jù)式(7)和式(9),得
將式(16)代入式(15),并忽略 2次以上的高次項(xiàng),得
從式(11)可以得到,當(dāng)
即當(dāng)
時(shí),出現(xiàn)負(fù)阻尼,根據(jù)非線性振動(dòng)理論[4],負(fù)阻尼將導(dǎo)致離合器從動(dòng)盤產(chǎn)生自激振動(dòng),引起離合器抖動(dòng)。
通過試驗(yàn)和結(jié)果分析可以得出結(jié)論:此車型的起步顫振主要來自汽車離合器的自激勵(lì)振動(dòng),同時(shí),由于車輛動(dòng)力總成的阻尼系數(shù)偏低,且車輛的顫振敏感度較高,間接加劇了車輛起步時(shí)的顫振。
對(duì)于離合器結(jié)合過程的建模和離合器自激勵(lì)過程的分析,可以得到結(jié)論: 當(dāng)離合器從動(dòng)盤和離合器壓盤之間的摩擦系數(shù)變化率低于某數(shù)值時(shí),系統(tǒng)出現(xiàn)負(fù)阻尼,從而產(chǎn)生自激勵(lì)振動(dòng),使離合器抖動(dòng),造成車輛起步顫振。
根據(jù)對(duì)離合器自激勵(lì)振動(dòng)的分析,增大離合器摩擦片的摩擦系數(shù),即選用有高靜摩擦系數(shù)的摩擦材料,可以有效縮短離合器結(jié)合的時(shí)間,提高結(jié)合品質(zhì),并有效地減小離合器振動(dòng)。
同時(shí)根據(jù)試驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)也可以得知,通過加大變速器輸入軸的剛度,或者提高離合器蓋的剛度,可以減少離合器結(jié)合過程中壓緊力的波動(dòng),優(yōu)化離合器振動(dòng)的問題[5]。
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