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      某系列柴油機(jī)缸蓋與機(jī)體結(jié)合面滲水故障探析

      2012-02-20 09:07:42梁福貴俸文斌
      裝備制造技術(shù) 2012年3期
      關(guān)鍵詞:氣缸套缸蓋機(jī)型

      梁福貴,劉 楠,俸文斌

      (廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,廣西 玉林 545007)

      某系列型號(hào)的柴油機(jī),配套13 m以上的客車在行駛12~15萬km時(shí),配套的卡車在行駛5~10個(gè)月或5萬km左右時(shí),經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)“缸蓋與機(jī)體接合面滲水”的故障,表現(xiàn)為缸墊滲水。這是用戶反映最強(qiáng)烈、最普遍的問題,也是維修服務(wù)人員最難解決的故障之一。

      1 缸墊的滲水現(xiàn)象

      為了弄清楚柴油機(jī)缸墊滲水的故障問題,筆者查閱了近兩年來該系列型號(hào)柴油機(jī)缸墊滲水的故障檔案,發(fā)現(xiàn)滲水故障是無規(guī)律性的,各個(gè)缸的“缸蓋與機(jī)體接合面”,都會(huì)出現(xiàn)不同程度的滲水現(xiàn)象(見圖1)。

      圖1 某系列型號(hào)柴油機(jī)滲水故障現(xiàn)象

      有部分機(jī)子在站內(nèi)經(jīng)維修后,一起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),就出現(xiàn)滲水現(xiàn)象。有一些發(fā)動(dòng)機(jī)在維修后,行駛至30~50 km又出現(xiàn)滲水現(xiàn)象;甚至有些更換了機(jī)體、缸蓋或基礎(chǔ)機(jī)處理后,使用5~10個(gè)月又出現(xiàn)了滲水現(xiàn)象。

      2 缸墊滲水故障的原因分析

      2.1 氣缸蓋與氣缸體的缺陷

      在柴油機(jī)工作時(shí),機(jī)體要承受氣壓力和慣性力。氣壓力使機(jī)體受到拉伸,氣壓力和慣性力會(huì)使機(jī)體受到彎曲和扭轉(zhuǎn)。氣缸蓋在承受較高燃?xì)鈮毫蜔釕?yīng)力下工作,容易造成翹曲變形,因此要求機(jī)體和缸蓋有足夠的剛度,所有連接部分還要承受相應(yīng)預(yù)緊力的作用,以防止發(fā)生變形,破壞了平面密封部位的密封性,就會(huì)造成漏氣、漏水、漏油。

      在維修過程中,對機(jī)體和缸蓋平面度必須進(jìn)行檢查和測量,一般要求控制在100 mm長度內(nèi)不平度不能超出0.04 mm范圍,超出了極限,將會(huì)引起“缸蓋與機(jī)體接合面滲水”的故障。

      該系列型號(hào)柴油機(jī)因缸蓋螺栓預(yù)緊力不足,機(jī)體、缸蓋本身變形(微變)后的自我調(diào)整能力(密閉性)不好,或缸蓋、機(jī)體平面度超出極限,都會(huì)導(dǎo)致缸墊滲水故障時(shí)有發(fā)生。

      2.2 氣缸墊的材質(zhì)不達(dá)標(biāo)且密封性不良

      氣缸墊是氣缸蓋底部與機(jī)體頂面之間的密封件,在氣缸蓋螺栓緊固下,補(bǔ)償結(jié)合面不平度,以防止燃?xì)?、冷卻水和機(jī)油發(fā)生竄漏。因此,對氣缸墊材質(zhì)密封性和耐熱能力都要求較高,防止在高溫高壓燃?xì)饧皺C(jī)油和冷卻水的作用下發(fā)生破損、燒損或變質(zhì),并有一定的彈性,以便能補(bǔ)償結(jié)合面的不平度,保證可靠的密封。

      在維修拆檢中,要注意檢查氣缸墊防火圈和水道孔位置是否破損、燒損或變質(zhì)(見圖2),其厚度一般控制在(1.50±0.5)mm范圍之內(nèi)。

      圖2 氣缸墊防火圈和水道孔

      如果出現(xiàn)沖缸墊或損壞,將會(huì)引起燃?xì)馀c水路相通造成副水箱出現(xiàn)氣泡,在急加油門突然收油門時(shí),則會(huì)出現(xiàn)“反水”現(xiàn)象,同時(shí)氣缸墊壓不緊,也會(huì)造成這種“缸蓋與機(jī)體接合面滲水”的故障。

      2.3 缸蓋的螺栓失效

      該系列型號(hào)柴油機(jī)缸蓋結(jié)構(gòu)為一缸一蓋,缸蓋螺栓結(jié)構(gòu)采用螺栓式,經(jīng)調(diào)查玉柴、濰柴、康明斯、錫柴廠家同類型的六缸柴油機(jī)缸蓋螺栓(見表1),發(fā)現(xiàn)該系列型號(hào)使用的缸蓋螺栓最長,要求擰緊力矩最大。

      表1 主要柴油機(jī)廠家六缸柴油機(jī)缸蓋螺栓規(guī)格表

      目前,該系列機(jī)型采用轉(zhuǎn)角法擰緊缸蓋螺栓,但存在以下問題:

      (1)擰緊力大大超出了常規(guī)擰緊力矩要求,并把螺栓擰得死死的,螺栓工作力矩值長期處于最大極限值,時(shí)間長了,容易產(chǎn)生疲勞應(yīng)力,導(dǎo)致彈性度失效,失去了螺栓的韌性。

      (2)主螺栓過長,剛度不夠;

      (3)由于鋼材料的材質(zhì)不穩(wěn)定,螺紋、螺孔的加工手段是無法達(dá)到精度要求的。

      以上就是在維修過后在短期內(nèi)重復(fù)出現(xiàn)“缸蓋與機(jī)體接合面滲水”故障的主要原因。

      2.4 缸套定位支承面密封性差及凸出高度不合理

      常用的柴油內(nèi)燃機(jī)氣缸套,分為干式氣缸套和濕式氣缸套。

      干式氣缸套,氣缸外壁與冷卻水不直接接觸,缸套壁很薄,一般為1~3 mm,多數(shù)采用過盈配合,其外圓與氣缸套座孔配合過盈量D/1 500 mm(D為氣缸直徑),必須以一定的壓力壓入缸套座孔內(nèi),臺(tái)肩稍突出缸體上平面。

      濕式氣缸套,外表直接與冷卻水接觸,缸套壁一般為5~8 mm,其外圓表面有兩個(gè)凸出的圓環(huán)密封定位,上部一般采用凸緣外圓定位或凸緣下面一段圓柱定位,機(jī)體缸孔上止口支承。機(jī)體缸孔上止口與缸套凸緣外圓為間隙配合,其間隙一般為0.015~0.043 mm,缸套的密封,大都是依靠底凸緣底面與機(jī)體上止口支承面在缸蓋螺栓緊固后來實(shí)現(xiàn)的,故對兩支承面的加工精度和表面粗糙度要求較高。氣缸套裝入機(jī)體上的氣缸套座孔,頂面略高出氣缸體平面(缸套凸出高)約0.05~0.15 mm,使氣缸墊片在這里壓得更緊,密封性更可靠。濕式氣缸套下凸緣上,通常有2~3道圓環(huán)槽,槽中裝入耐熱、耐油的橡膠水封圈(防水膠圈),起到密封作用。

      該系列機(jī)型機(jī)體為平分式結(jié)構(gòu),缸孔加工成上止口支承定位缸套的缸孔,同時(shí)設(shè)計(jì)成與濕式缸套配合使用,機(jī)體與缸套為間隙配合;缸套壁厚為8.50 mm。定位方式為上部外圓表面兩個(gè)凸出的圓環(huán)密封定位,下部采用下面一段圓柱定位。支承方式為機(jī)體缸孔上止口支承。缸套凸出高度要求在0.02~0.08 mm范圍內(nèi)。缸套的密封,是依靠凸緣底面與機(jī)體上止口支承面在缸蓋螺栓緊固后來實(shí)現(xiàn)的,氣缸套下部采用2道防水膠圈來密封(見圖3)。

      圖3 某系列機(jī)型發(fā)動(dòng)機(jī)缸套與機(jī)體配合形式

      調(diào)查發(fā)現(xiàn):

      (1)濰柴機(jī)采用干式氣缸套,氣缸外壁與冷卻水不直接接觸,漏水現(xiàn)象很多是缸蓋、缸墊的問題,因干式缸套不會(huì)從缸套周邊漏水。

      (2)康明斯、錫柴機(jī)雖采用濕式缸套,但沒出現(xiàn)批量從缸套周邊漏水的故障。

      (3)該系列機(jī)型批量發(fā)生從缸套周邊漏水故障,而其他各系列機(jī)型卻沒有。

      3 多次整改效果不理想的原因探析

      針對上述出現(xiàn)的“缸蓋與機(jī)體接合面滲水”故障問題,我們進(jìn)行了多次整改,主要改進(jìn)方法是:

      (1)從2008年5月開始,采用3道封水圈的缸套裝機(jī);

      (2)從2010年1月開始,采用改進(jìn)后的氣缸墊和氣缸蓋裝機(jī);

      (3)從2010年12月開始,采用轉(zhuǎn)角法擰緊缸蓋螺栓。

      整改后,情況有所好轉(zhuǎn),但均未能徹底解決。我們對其產(chǎn)生的原因,多次再做了探析。

      3.1 缸套凸出高度

      該系列缸套凸出高度要求在0.02~0.08 mm,為理論值0.05~0.15 mm的下限值,預(yù)壓量偏小。在實(shí)踐中測得實(shí)際缸套凸出高度均低于0.05 mm,在預(yù)緊力的作用下,就有可能會(huì)出現(xiàn)氣缸墊片壓得不夠緊,造成缸蓋與機(jī)體面密封性差,引起沖缸墊或損壞。在柴油機(jī)工作時(shí),氣缸內(nèi)的高溫高壓的燃?xì)馀c水路相通,造成副水箱出現(xiàn)“氣泡”,在急加油門突然收油門時(shí),出現(xiàn)“反水”的現(xiàn)象,同時(shí)也會(huì)造成“缸蓋與機(jī)體接合面滲水”的故障。

      3.2 支撐面密封與缸套定位

      該系列機(jī)型系列缸套定位和支承面,存在結(jié)構(gòu)上不合理、密封不良的問題,造成冷卻水上竄至缸墊而滲水。

      經(jīng)調(diào)查,玉柴、濰柴、康明斯、錫柴廠家同類型六缸柴油機(jī)主要參數(shù),見表2所列。

      表2 主要柴油機(jī)廠家六缸柴油機(jī)主要參數(shù)對比表

      3.2 .1對支撐面密封的分析

      (1)在對比后發(fā)現(xiàn):在最高排量、功率、轉(zhuǎn)速、扭矩上,玉柴均比濰柴高,但缸徑比濰柴小,行程比濰柴長,說明玉柴主要是通過提高行程來實(shí)現(xiàn)這些指標(biāo)的。

      (2)調(diào)查了玉柴、濰柴、康明斯、錫柴廠家同類型六缸機(jī)缸套結(jié)構(gòu)(見表3),經(jīng)對比后發(fā)現(xiàn):該系列機(jī)型機(jī)采用濕式缸套,行程達(dá)到145 mm,缸套采用上止口支承。

      表3 主要柴油機(jī)廠家六缸柴油機(jī)缸套機(jī)構(gòu)對比表

      (3)按機(jī)型功率統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)滲水故障率隨著機(jī)型功率段增大而升高(如圖4)。

      圖4 該系列機(jī)型各功率段故障率情況

      由此可知,隨著功率段增大,機(jī)子滲水故障率也隨著升高。也就是說,在柴油機(jī)工作時(shí),功率越大,氣缸內(nèi)的爆壓隨著增大,同時(shí)氣缸的振動(dòng)量也隨著增大,在壓縮行程和作功行程上下推力的作用下,缸套在機(jī)體缸孔內(nèi)存在上下顫抖越大,出現(xiàn)縫隙接觸現(xiàn)象。當(dāng)氣缸蓋螺栓緊固氣缸墊與機(jī)體頂面接觸壓力不足時(shí),缸套在機(jī)體缸孔內(nèi)上下顫抖量更大,缸套支承面出現(xiàn)縫隙接觸的幾率也就更大,導(dǎo)致密封不良,冷卻水在壓力的作用下,從下而上竄到機(jī)體面上,氣缸墊也同時(shí)出現(xiàn)縫隙接觸,造成“缸蓋與機(jī)體接合面滲水”的故障。

      3.2 .2對缸套下部分不滲水的分析

      關(guān)于缸套下部分不滲水的問題,是因?yàn)椴裼蜋C(jī)爆壓時(shí),活塞工作部分更多是在缸套上半部分,該部分受到的抖動(dòng)大、溫度比下半部分更高,缸套支承面產(chǎn)生縫隙接觸幾率也就更大,所以就容易造成滲水。經(jīng)分析可知:

      (1)康明斯雖采用濕式缸套,但其支承面是設(shè)在中部,抗抖動(dòng)性好,因此缸套支承面密封性好,不會(huì)輕易出現(xiàn)從缸套周邊漏水故障。

      (2)錫柴雖采用濕式缸套,但其缸徑、排量較小,受到抖動(dòng)也較小,因此出現(xiàn)從缸套周邊漏水故障較少。

      (3)對比相近行程的YC6L機(jī)上,缸套也是采用中部支承定位,沒有輕易出現(xiàn)從缸套周邊漏水故障。

      看來,我們在設(shè)計(jì)該系列機(jī)型缸套支承定位上沒有繼承好,只考慮了改進(jìn)的一方面,而忽略了由此帶來的另一方面的問題,存在先天設(shè)計(jì)不足的問題。

      3.3 維修裝配的工藝不當(dāng)

      在走訪全國各地服務(wù)站的過程中,發(fā)現(xiàn)有部分服務(wù)站在維修過程中存在以下問題,這都會(huì)引起柴油機(jī)發(fā)生“缸蓋與機(jī)體接合面滲水”的故障。

      (1)對機(jī)體、缸蓋平面檢查不到位,沒有按照檢查平面度“一般要求控制在100 mm長度內(nèi),不平度不能超出0.04 mm”范圍內(nèi)執(zhí)行;缸套凸出高度,基本上沒有用百分表檢測(標(biāo)準(zhǔn)值為0.05~0.12 mm),出現(xiàn)了部分超差值較大,缸套凸出高度不符合要求的現(xiàn)象;

      (2)拆檢缸蓋后,發(fā)現(xiàn)缸套與機(jī)體上止口上部位周邊出現(xiàn)水銹,沒有及時(shí)對缸套拆下檢查第一道防水圈是否燒蝕或損壞和查找其他原因;

      (3)對機(jī)體、缸蓋、機(jī)體缸孔、缸套、螺釘孔(螺釘孔過深,是無法清洗或吹干凈的)和缸蓋螺栓,清洗不夠干凈,沒有及時(shí)更換全部缸蓋螺栓;

      (4)對缸蓋螺栓力矩要求的擰緊力矩不足,出現(xiàn)有假力矩現(xiàn)象,大部分服務(wù)站的力矩扳手還是使用老式的“普通力矩公斤扳手”,無法滿足現(xiàn)狀要求。

      4 處理技巧

      針對目前該系列機(jī)型機(jī)出現(xiàn)的“缸蓋與機(jī)體接合面滲水”故障,在維修過程中,我們總結(jié)了注意“5個(gè)確?!钡奶幚砑记?,并且加以靈活應(yīng)用。

      (1)確保柴油機(jī)機(jī)體和缸蓋的平面度要求。在維修過程中,對機(jī)體和缸蓋平面度必須進(jìn)行檢查和測量。檢查其是否存在缺陷或出現(xiàn)翹曲變形,測量平面度一般要求控制在100 mm長度內(nèi),不平度不能超出0.04 mm范圍,如果在變形量超差不大的情況下,必要時(shí)進(jìn)行修磨平整,達(dá)到技術(shù)要求,或更換相關(guān)新件;

      (2)確保缸套凸出高度。用百分表檢測缸套凸出高度,要求在0.05~0.12 mm范圍內(nèi)為合格,若出現(xiàn)超差,必須拆檢缸套查找原因處理,清理干凈機(jī)體缸孔止口位置,可用比較法更換新缸套試驗(yàn),若無法達(dá)到技術(shù)要求時(shí),則更換新機(jī)體處理;

      總的來說,該算法占用資源少、處理速度快,尤其適用于在圖像目標(biāo)的檢測場合中實(shí)現(xiàn)硬件加速,因此該算法不僅適用于在線紙病檢測系統(tǒng),同時(shí)也適用于其他實(shí)時(shí)性較強(qiáng)的應(yīng)用中,可以針對不同的應(yīng)用場合靈活控制分塊的數(shù)量,完成對圖像目標(biāo)的檢測和提取,以提高系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性。

      (3)確保缸墊的密封。拆檢缸蓋后,若發(fā)現(xiàn)缸套與機(jī)體上止口上部位周邊出現(xiàn)水銹,必須及時(shí)拆下缸套,檢查第一道防水圈是否燒蝕或損壞,缸套支承面是否密封良好,確保缸墊密封性;

      (4)確保零部件的清潔。對機(jī)體、缸蓋、機(jī)體缸孔、缸套、螺釘孔、缸蓋螺栓必須進(jìn)行清理,或清洗吹干凈,

      (5)確保缸蓋螺栓力矩足夠。更換新缸蓋墊片,必須同時(shí)全部更換新的缸蓋螺栓,防止出現(xiàn)假力矩,力矩扳手則要求服務(wù)站選擇280~760 N·m的牌號(hào)可調(diào)整力矩扳手,擰緊方法為由中間向兩端對稱交叉地進(jìn)行擰緊,且分3~4次逐次擰緊到規(guī)定值。力矩值的要求是:主螺栓300~350 N·m,副螺栓150~180 N·m即可。

      5 處理案例

      5.1 案例之一

      上海交通大眾汽車服務(wù)有限公司滬B97498車號(hào)13M金龍13m XMQ6140客車配該系列機(jī)型390-30出現(xiàn)滲水故障的處理。

      (1)該車的維修歷史:

      2011年3月13日該車行駛17萬km,修理廠檢修發(fā)現(xiàn)第四、五缸出現(xiàn)滲水現(xiàn)象,作更換第四、五缸氣缸墊及缸套、活塞、活塞環(huán)的處理;

      2011年3月14日該車維修結(jié)束,用戶行駛不到30 km,第四、五缸又出現(xiàn)滲水,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)第六缸也出現(xiàn)滲水,再次作更換氣缸墊的處理。

      2011年5月29日該車又出現(xiàn)第二、三缸這兩個(gè)缸之間出現(xiàn)滲水,修理廠請求玉柴派專家前往現(xiàn)場會(huì)診。

      其一是更換“四配套”防水圈、6個(gè)缸套、6個(gè)氣缸墊與全部缸蓋螺栓;

      其二是應(yīng)用故障維修處理的技巧中“五個(gè)確保”的方法,進(jìn)行處理。

      (3)處理結(jié)果。經(jīng)跟蹤回訪,該車輛行駛3萬多km,共歷時(shí)2個(gè)月,到目前為止沒有出現(xiàn)滲水現(xiàn)象,用戶表示滿意。

      5.2 案例之二

      龍巖市暢豐車隊(duì)閩F51113牽引車(拖頭車),格爾發(fā)HFC4250KR1K3汽車配套該系列機(jī)型340-33發(fā)動(dòng)機(jī),出現(xiàn)缸墊漏水現(xiàn)象的處理。

      (1)該車的維修歷史:

      2011年4月1日,車輛已運(yùn)行了40 133 km,出現(xiàn)了第一、第二、第三缸的氣缸墊滲水現(xiàn)象,客戶開車到龍巖新宇服務(wù)站處理,當(dāng)時(shí)更換氣缸墊;

      2011年4月2日,該車維修結(jié)束,用戶行駛一天多時(shí)間,第四缸又出現(xiàn)滲水,更換氣缸并且上膠處理;

      2011年4月17日,車輛運(yùn)行44 501 km,又出現(xiàn)第二、三缸缸墊滲水,更換氣缸墊處理;

      2011年5月16日,客戶又反映,發(fā)動(dòng)機(jī)一、三缸缸墊漏水,運(yùn)行了52 463 km。

      (2)處理方法:

      其一,更換6個(gè)氣缸墊和全部缸蓋螺栓;

      其二,應(yīng)用故障維修處理的技巧中“五個(gè)確?!钡姆椒?,進(jìn)行處理。

      (3)處理結(jié)果。經(jīng)跟蹤回訪,車輛已行駛了2萬多km,共歷時(shí)2個(gè)多月,沒有出現(xiàn)滲水現(xiàn)象,用戶表示滿意。

      6 初步結(jié)論

      從服務(wù)的實(shí)踐上看,按上述方法處理該系列機(jī)型柴油機(jī)“滲水”故障,至目前為止都是切實(shí)有效的??梢姡?/p>

      (1)氣缸蓋與氣缸體缺陷、氣缸墊材質(zhì)不達(dá)標(biāo)、密封性不良、維修裝配工藝不當(dāng)這3種情形,在該系列機(jī)型機(jī)中發(fā)生缸墊滲水,屬偶發(fā)性的,采取正確的技術(shù)工藝規(guī)范,是可以控制的。

      (2)該系列機(jī)型氣缸套定位支承,設(shè)在上部而不是在中部定位,由于行程大,活塞工作時(shí)產(chǎn)生抖動(dòng),正對曲軸曲拐方向的缸套壁受徑向壓迫力較大,造成缸套傾斜,從而密封不好;缸蓋螺栓過長且技術(shù)要求擰緊力矩達(dá)到上限、缸套凸出高度過小,經(jīng)過一段工作時(shí)間后會(huì)產(chǎn)生失效,這3種情形容易引起缸套上部支承面滲水,屬系統(tǒng)性長期潛在故障,需通過設(shè)計(jì)的更改,方可加以解決。

      7 改進(jìn)意見

      (1)嚴(yán)格控制缸套凸緣底面和機(jī)體上止口支承面的加工精度和表面粗糙度,確保兩者密封可靠;

      (2)嚴(yán)格控制缸套突出高度,氣缸套裝入機(jī)體上的氣缸套座孔,頂面略高出氣缸體平面,用百分表檢測缸套凸出高度,要求在0.05~0.12 mm范圍內(nèi),方為合格;

      (3)改進(jìn)缸蓋螺栓結(jié)構(gòu),螺栓加粗,縮短長度,提高螺栓強(qiáng)度和韌性,使氣缸墊片在這里壓得更緊,密封性更可靠;

      (4)改進(jìn)機(jī)體缸孔和缸套結(jié)構(gòu),在缸套中部位置增加一道約20~50 mm的定位圈,在非工作面開設(shè)通道,讓冷卻水流通,解決缸套行程過長,在柴油機(jī)工作時(shí)壓縮行程和作功行程上下推力的作用下,缸套在機(jī)體缸孔內(nèi)存在上下顫抖出現(xiàn)縫隙接觸問題,同時(shí)確保了缸套的穩(wěn)定性,對解決降低機(jī)油耗和燃油耗高的問題,有著很大的幫助作用;

      (5)也可以考慮把一缸一蓋改為六缸一蓋。

      8 結(jié)束語

      通過多年工作實(shí)踐,使筆者深深體會(huì)到,柴油機(jī)產(chǎn)品品質(zhì)的提高,總是在實(shí)踐—改進(jìn)—提高—再實(shí)踐—再改進(jìn)—再提高的良性循環(huán)過程中成熟的。而個(gè)人的成長,也同樣是在學(xué)習(xí)—實(shí)踐—提高—再學(xué)習(xí)—再實(shí)踐—再提高的良性循環(huán)過程中,積累工作經(jīng)驗(yàn)。筆者結(jié)合實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),就柴油機(jī)缸墊漏水故障,提出了一些維修技巧和改進(jìn)意見,希望對維修服務(wù)人員處理故障和產(chǎn)品的設(shè)計(jì)改進(jìn),能產(chǎn)生借鑒作用。

      [1]蔣向佩.汽車柴油機(jī)構(gòu)造與使用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1992.

      [2]楊智勇.發(fā)動(dòng)機(jī)維修手冊[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2008.

      [3]徐寅生,孫志誠.玉柴柴油發(fā)動(dòng)機(jī)維修精要[M].北京:金盾出版社,2011.

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