趙海軍,胡秀麗
某電廠根據(jù)北京市的環(huán)保要求于2006 年4 月開始陸續(xù)對4 臺鍋爐進行了噴燃器低NOx改造,SNCR/SCR 脫硝改造。改造后,單臺爐煙氣NOx排放濃度低于100 mg/Nm3。但脫硝投運后,鍋爐及相關(guān)設(shè)備陸續(xù)出現(xiàn)了影響設(shè)備安全運行的重大缺陷,包括水冷壁泄漏、冷灰斗堵灰、脫硫GGH(回轉(zhuǎn)式煙氣換熱器)金屬框架出現(xiàn)了嚴重的腐蝕等,技術(shù)人員對以上缺陷進行逐一分析,并相繼采取了應(yīng)對措施進行了解決。
某電廠鍋爐為哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-410/9.8-YM15 型鍋爐。該爐為單汽包、自然循環(huán)高壓鍋爐、四角切圓燃燒方式、固態(tài)排渣、平衡通風(fēng)、單爐膛露天Π 型布置、熱風(fēng)送粉燃煤鍋爐。該廠鍋爐2007 年陸續(xù)加裝了選擇性非催化還原脫硝系統(tǒng)(SNCR),2009 年5 月,在鍋爐尾部受熱面加裝了選擇性催化還原脫硝系統(tǒng)(SCR)。SCR 系統(tǒng)是利用爐膛噴入的尿素溶液高溫熱解產(chǎn)生的NH3氣作為尾部安裝的SCR 裝置的還原劑。
SNCR 系統(tǒng)主要包括尿素溶液配制、在線稀釋和噴射3 部分。尿素溶液配制系統(tǒng)實現(xiàn)尿素儲存、溶液配制和溶液儲存的功能,然后由在線稀釋系統(tǒng)根據(jù)鍋爐運行情況、NOx排放濃度情況、氨逃逸情況在線稀釋成所需的濃度,送入噴射系統(tǒng)。噴射系統(tǒng)實現(xiàn)各噴射層的尿素溶液分配、霧化噴射和計量。該設(shè)計在爐膛燃燒區(qū)域上部和爐膛出口1 000 ~1 150 ℃煙氣溫度區(qū)域,在前墻和側(cè)墻分5 層共布置了33 支墻式尿素溶液噴射器。標高為26 m,28.5 m,32 m,35 m 和36.5 m。各噴槍根據(jù)負荷變化相繼投入。
SNCR 技術(shù)把還原劑如尿素稀溶液噴入爐膛溫度為850 ~1 100 ℃的區(qū)域,該還原劑迅速熱分解出NH3并與煙氣中的NOx進行反應(yīng)生成N2和H2O。該方法以爐膛為反應(yīng)器,在爐膛850 ~1 100 ℃的溫度范圍內(nèi),在無催化劑作用下,尿素氨基還原劑可選擇性地還原煙氣中的NOx,基本上不與煙氣中的O2反應(yīng),主要反應(yīng)為:
(1)尿素為還原劑:
(2)當溫度過高時,超過反應(yīng)溫度窗口時,氨就會被氧化成NOx:
(3)選擇性催化還原技術(shù)(SCR)
爐膛逃逸的氨氣(該電廠)作為脫硝劑被噴入高溫煙氣脫硝裝置中,多余的氨氣在催化劑的作用下,可以在280 ~420 ℃的煙氣溫度范圍內(nèi)將煙氣中NOx分解成為N2和H2O,其反應(yīng)式如下:
2007 年7 月中旬該電廠2,3,4 號爐完成SNCR 系統(tǒng)改造后,系統(tǒng)正式開始投運,運行1 個月左右,由8 月中旬到8 月底,3 臺鍋爐相繼發(fā)生管壁腐蝕泄漏的缺陷,被迫停爐檢修處理。具體泄漏點見表1。
表1 2007 年2,3,4 號爐水冷壁腐蝕泄漏統(tǒng)計Tab.1 Statistics of leakage in waterwall of #2,#3,#4 boiler in 2007
2007 年11 月開始,4 臺爐的冷灰斗與密封水的接觸邊緣逐漸有白色的結(jié)晶體生成,隨著運行時間的增加,這種白色物質(zhì)逐漸增加,最終造成鍋爐冷灰斗被徹底封死,鍋爐排渣功能徹底失效。鍋爐因無法實現(xiàn)正常運行而導(dǎo)致被迫停爐清理積灰。圖1 所示為冷灰斗形成積渣后的照片。
圖1 1 號爐冷灰斗A 側(cè)積渣垢情況Fig.1 Fouling condition of 1 cold furnace ash slag in A side
2010 年4 月,在2 號機組小修期間,檢查發(fā)現(xiàn)脫硫GGH 轉(zhuǎn)子冷端(GGH 原煙氣出口及GGH凈煙氣入口側(cè))金屬框架腐蝕比較嚴重(圖2,3),特別是換熱元件包的金屬框及換熱片壓板,在一個小修周期內(nèi)(1 年)的腐蝕量達到了2 ~3 mm;轉(zhuǎn)子外緣角鋼也有明顯的腐蝕,個別部位因腐蝕嚴重已經(jīng)出現(xiàn)了窟窿。2010 年5 月,1 號機組停備期間,檢查脫硫GGH 也發(fā)現(xiàn)了同樣的問題。而這些現(xiàn)象,在此之前的9 年間從未發(fā)生。
停爐后通過對水冷壁泄漏點的檢查發(fā)現(xiàn),發(fā)生泄漏的水冷壁管均在噴槍伸入孔下面約200 mm左右的彎管附近,其中在對其他沒有發(fā)生泄漏的管壁的檢查中也發(fā)現(xiàn)了幾乎在相近的位置或多或少都存在了被腐蝕的點狀凹坑(如圖4 所示)。
通過對噴槍的冷態(tài)試驗發(fā)現(xiàn),最初設(shè)計的霧化噴槍霧化效果不佳,普遍存在有較大液滴在噴口發(fā)生垂直下落的情況。而下落的液滴直接落在水冷壁的彎管上,而下落位置與泄漏點吻合,由此可以判斷出,水冷壁泄漏的直接原因是由噴槍所噴射的溶液造成的。
圖4 水冷壁腐蝕位置Fig.4 Corrosion of water wall position
3.1.1 尿素溶液的分析
(1)尿素溶液的水解反應(yīng)
在通常條件下,尿素溶液的水解反應(yīng)基本不進行,當溫度在60 ℃以上時,尿素在酸性、堿性或中性溶液中可以發(fā)生水解,生成氨基甲酸銨(甲銨,NH2COONH4)。水解步驟如下[1]:
水解的總反應(yīng)式為
(2)尿素-甲銨溶液的腐蝕機理
國內(nèi)外研究機構(gòu)和研究人員對于尿素腐蝕的探討都限于尿素生產(chǎn)領(lǐng)域。尿素工業(yè)生產(chǎn)一般都采用NH3和CO2在高溫高壓下直接合成的方法,溫度為160 ~190 ℃,壓力為10 ~20 MPa,化學(xué)反應(yīng)式為[2]
總熱效應(yīng)為放熱。以水溶液全循環(huán)法小尿素生產(chǎn)工藝為例,合成塔的工業(yè)條件為:19.6 MPa,188 ~190 ℃,NH3/ CO2=4,H2O/ CO2=0.65。約有67%的CO2和34%的NH3轉(zhuǎn)變成尿素,剩余的NH3和CO2以甲銨、游離的二氧化碳和游離氨的形式存在于尿素合成塔中。塔頂合成液成分約為含尿素33%,氨30%,二氧化碳17%,水20%。在該條件下,尿素-甲銨溶液是最主要的腐蝕介質(zhì),例如,與甲銨溶液接觸的碳鋼以每年900 mm 以上的速度腐蝕[3]。
(3)尿素-甲銨溶液的腐蝕形態(tài)及特點
宏觀上,可以將尿素腐蝕分為全面腐蝕和局部腐蝕,其中全面腐蝕一種質(zhì)量損失較大而危險性相對較小的腐蝕,主要包括中間產(chǎn)物腐蝕和電化學(xué)腐蝕;局部腐蝕主要集中在金屬表面某些較小區(qū)域,分布及深度很不均勻,常在整個設(shè)備較好的情況下發(fā)生局部穿孔或破裂而引起嚴重事故,危險性很大,主要包括應(yīng)力腐蝕、孔蝕、晶間腐蝕、縫隙腐蝕和選擇性腐蝕[4]。
3.1.2 該電廠的水冷壁管腐蝕
根據(jù)取樣和觀察,彎管表面呈現(xiàn)出點狀凹坑,金屬表面粗糙,局部凹坑較深發(fā)生泄漏。這與尿素的副產(chǎn)物發(fā)生全面腐蝕的特點相似。該電廠水冷壁所用材料為20G①,發(fā)生泄漏的管壁溫度超過500℃,屬于超溫環(huán)境。因此該電廠水冷壁泄漏的管束屬于在超溫條件下尿素的副產(chǎn)物發(fā)生的全面腐蝕。即尿素溶液在噴口附近的鍋爐水冷壁上形成連續(xù)液膜。因爐內(nèi)高溫環(huán)境,液膜中水分蒸發(fā)、溶液水解加快,尿素溶液液膜濃度升高甲銨含量升高,發(fā)生了局部水冷壁腐蝕引起管壁泄漏。
3.2.1 垢樣的分析
(1)堆積物現(xiàn)象的描述
通過對冷灰斗渣垢的清理發(fā)現(xiàn):堆積物的最下層渣垢致密牢固呈灰白色、層狀,較硬;中間層呈灰色,最上層呈灰黑色,自上而下越來越堅硬、致密。堆積物的這種分布非常明顯,經(jīng)過多次取樣發(fā)現(xiàn),均呈現(xiàn)如上所述特征。
(2)垢樣的物相成分
化學(xué)人員將部分垢樣送到專業(yè)的分析機構(gòu)進行物相分析,經(jīng)分析得知,垢樣的最主要成分是CaSO4,Ca(SO4)(H2O)2。由此可以判斷出冷灰斗渣垢最主要成分是CaSO4,Ca (SO4)(H2O)2。化驗結(jié)果垢樣分析如下:[5]
1 號爐A 側(cè)冷灰斗(最上層灰黑色物質(zhì))主要含有Ca(SO4)(H2O)2,Al6Si2O13,SiO2,(Mg0.129Ca0.871)(CO3),F(xiàn)e3O4。
2 號爐A 側(cè)冷灰斗垢樣(中間層灰色物質(zhì))主要含有Ca (SO4),Ca (SO4)(H2O)2,Mg (OH)2。
2 號爐A 側(cè)冷灰斗垢樣(最下層灰白色物質(zhì))主要含有Ca (SO4),Ca (SO4)(H2O)2,Al6Si2O13,F(xiàn)eO (OH),Ca (CO3),SiO2。
(3)主要成分的物理性質(zhì)
CaSO4性質(zhì):難溶于水,正交或單斜晶體。Ca(SO4)(H2O)2性質(zhì):單斜晶體,晶體呈板狀、柱狀,集合體呈致密的塊狀、片狀、土狀【6】。
3.2.2 垢樣的形成過程及分析
(1)CaSO4,Ca(SO4)(H2O)2晶體生成的過程和機理
SNCR 系統(tǒng)的投運過程如同干法脫硫的噴水增濕(也類似于半干法脫硫),稀釋后的尿素溶液從高效霧化噴嘴噴出,形成很細的霧狀液滴,高速流動的液滴對爐膛內(nèi)部分煙氣造成強烈的沖擊和混合,加速了煙氣中飛灰的碰撞。形成了氣—液—固的充分混合和接觸。由于噴射的尿素溶液(220 ℃左右)相對與爐膛溫度較低。霧化液滴在與煙氣混合過程中,液滴由于汽化過程瞬間降低了接觸煙氣的溫度,增加了CaO,SO2的碰撞機會,這樣無疑為CaSO4的生成提供了又一重要條件和途徑,而碰撞機會的增大也使飛灰間大顆粒形成機會增多,致使更多的鈣的生成物下落,因此冷灰斗內(nèi)噴氨后CaSO4的生成比以前增多。具體反應(yīng)如下:
在爐膛中的反應(yīng)
①燃燒生成的游離CaO 與液滴反應(yīng):
②Ca(OH)2+ SO2(氣)=CaSO3+ H2O
③CaSO3+ 1/2O2→CaSO4
在冷灰斗中的反應(yīng)
CaSO4(固)在冷灰斗底部遇水:
CaSO4+H2O→Ca(SO4)(H2O)2板結(jié),集合體呈致密的塊狀。
(2)積灰的形成
由于較多的CaSO4(固)物質(zhì)下落到冷灰斗內(nèi)的灰渣水中,CaSO4(固)由于在水中有極低的溶解度,出現(xiàn)了大量的結(jié)晶體,即CaSO4與Ca (SO4)(H2O)2的混合物。結(jié)晶體附著在冷灰斗表面上,增加了冷灰斗表面的粘附能力,致使更多的灰渣與灰斗表面形成貼附。經(jīng)過長時間運行后,灰斗便形成了較厚的白色與灰黑色相間隔的堆積物,即垢樣。
3.3.1 1,2 號機組脫硫煙道灰樣物相分析
為了解脫硫系統(tǒng)不同煙道灰樣及GGH 銹蝕物的成分組成,該電廠專業(yè)人員分別采集了1,2 號機組脫硫煙道系統(tǒng)的灰樣,并進行了物相分析,分析結(jié)果見表2。
表2 脫硫灰樣物相分析結(jié)果Tab.2 Results of analysis of ash sample phase of desulfurization
從表2 中可以看出:
(1)各灰樣中NH4CI 含量占絕大部分,均在80%以上,其中2 號機組脫硫GGH 原煙氣入口人孔門、吸收塔入口導(dǎo)流板及2 號GGH 凈煙氣出口人孔門上灰樣中NH4Cl 含量分別達到了100%,97%和92%。
(2)2 號機組脫硫GGH 冷端金屬框架腐蝕物中,鐵氧化物含量合計為70%,NH4Cl 含量22%,Mg(OH)F 占8%。
3.3.2 煤的元素分析
該廠鍋爐燃煤采用神華和準格爾混煤,混合比例為神華煤70%,準格爾煤30%,為了了解燃煤中Cl 元素的含量,從鍋爐煤粉倉采取了混合煤粉樣并進行了元素分析,分析結(jié)果見表3。
表3 入爐煤元素分析Tab.3 Analysis of element of coal will be entered in boiler
從表3 入爐煤元素分析結(jié)果看,煤中含有氯元素,含量為128.6 μg/g。
3.3.3 綜合分析
從脫硫煙道灰樣元素及物相分析結(jié)果看,鍋爐煙氣中NH4Cl 的大量存在是造成脫硫GGH 金屬框架腐蝕加速的主要原因。由于煤中含有的氯元素在高溫下形成離子狀態(tài),與煙氣中NH3(脫硝逃逸)極易結(jié)合生成NH4Cl,NH4Cl 在GGH 原煙氣側(cè)析出,當GGH 轉(zhuǎn)至凈煙氣側(cè)時,在飽和濕煙氣中含有的大量水氣的作用下溶解并產(chǎn)生大量的NH和Cl-離子,在GGH 金屬表面形成電解液,氯化銨水解呈酸性,且氯離子有較強的腐蝕性,高濃度的Cl-離子滲透破壞了金屬表面的防護膜,造成GGH 金屬框架電化學(xué)腐蝕損壞(框架選用考登鋼,不耐酸液腐蝕)。
根據(jù)以上的系統(tǒng)的原因分析,逐步找出了造成問題出現(xiàn)的根本原因,因此,根據(jù)以上的成因制定了相應(yīng)的技術(shù)措施。
由于尿素溶液水解產(chǎn)生的副產(chǎn)物是造成水冷壁腐蝕的根本原因,因此讓尿素溶液與管壁實現(xiàn)隔離是比較好的措施,主要改進如下:
(1)改進噴槍結(jié)構(gòu),將噴槍混合部分設(shè)置在爐外,優(yōu)化噴槍的霧化形式,克服噴槍頭漏流的缺陷,解決噴槍泄漏的問題。
(2)改變噴槍與水冷壁面的夾角,使噴槍下傾5°,同時在保證噴槍不被燒損的條件下增加噴槍伸進爐膛的深度。
(3)在噴孔下部水冷壁彎管部位加裝不銹鋼護板,外部敷耐火塑料,防止SNCR 系統(tǒng)啟停時,噴槍未建立良好的霧化狀態(tài)而出現(xiàn)的漏流與水冷壁管直接接觸。
(4)定期對噴槍進行霧化試驗,發(fā)現(xiàn)霧化效果不合格的噴槍及時進行更換,檢查周期為每15天檢查一次。
(1)在運行中摸索規(guī)律,改進運行工況。根據(jù)脫硝機理可知,H2O 并不以反應(yīng)物的身份參與反應(yīng),而是出現(xiàn)在生成物的位置,所以在保證脫硝效果的同時應(yīng)降低稀釋水流量,緩解冷灰斗結(jié)垢。
(2)對冷灰斗進行沙封改造,取消灰斗上方的密封水,避免板結(jié)的二水硫酸鈣生成。
(3)將冷灰斗檢查列入定期工作,半個月檢查一次,發(fā)現(xiàn)有積灰情況,立即處理。
(1)進一步進行脫硝調(diào)整試驗,調(diào)整運行方式,減少排煙中逃逸氨的生成,將逃逸氨的濃度控制在5 ppm 以下。
(2)對腐蝕的框架進行改造,框架換成不銹鋼材質(zhì),并對材質(zhì)表面進行防腐處理。
該電廠鍋爐SNCR +SCR 脫硝改造在國內(nèi)的應(yīng)用尚屬首次,從改造后的實際運行情況看,取得了較好的效果,NOx排放達到了國家及地方環(huán)保標準。但是相關(guān)設(shè)備卻出現(xiàn)了不少的缺陷,通過采取的相應(yīng)措施,上述的問題基本得到了有效的控制,為這種技術(shù)的實施和推廣提供了相應(yīng)的技術(shù)經(jīng)驗和參考。
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